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    提高增塑劑裝置汽提塔分離效率的探討

    2020-02-19 21:29:45趙國(guó)慶
    山西化工 2020年4期
    關(guān)鍵詞:汽提辛醇塔內(nèi)

    趙國(guó)慶

    (淄博勝煉化工有限責(zé)任公司,山東 臨淄 255400)

    增塑劑生產(chǎn)方法,有連續(xù)式方法與間歇式方法之分,并且需要經(jīng)過(guò)多個(gè)系統(tǒng),包括單酯化系統(tǒng)、酯化系統(tǒng)以及脫色過(guò)濾系統(tǒng)等,汽提系統(tǒng)可以提高增塑劑的純度,發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。在10萬(wàn)t/a的DOP裝置汽提系統(tǒng)中,在生成增塑劑過(guò)程中,汽提系統(tǒng)存在的問(wèn)題會(huì)影響到增塑劑的純度。

    1 汽提系統(tǒng)存在的問(wèn)題

    汽提系統(tǒng)存在的問(wèn)題主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面,第一是在K831的底部,無(wú)法將出料的DOP純度提高至99.5%,同時(shí)在物料中含有較多的辛醇物質(zhì);第二是K830塔頂出料物質(zhì)中,盡管DOP含量超過(guò)70%,但是辛醇含量低于10%。若辛醇含量低于10%,會(huì)產(chǎn)生以下后果:首先,物料中含有較高含量的DOP物質(zhì),在經(jīng)過(guò)B833醇水分離罐后,通過(guò)分離再次回到酯化系統(tǒng)B803,但是在此過(guò)程中負(fù)荷會(huì)不斷增加,會(huì)影響到酯化塔正常的運(yùn)行。在后續(xù)的循環(huán)醇生產(chǎn)過(guò)程中,會(huì)降低循環(huán)醇的純度,進(jìn)而影響到酯化系統(tǒng)的正常運(yùn)行,無(wú)法將物料中的色值指標(biāo)提高至正常水平。此外將較多的DOP物質(zhì)重新放入到酯化系統(tǒng)中,需要重新加熱,會(huì)提高生產(chǎn)成本;其次,大量的DOP物質(zhì)分離出B833醇水罐裝置,由于DOP與水相存在較大的密度差,無(wú)法有效進(jìn)行油水分離,并且經(jīng)常出現(xiàn)乳化情況,致使裝置中油相含有較高的水分。若將水相由B833底部流出,并進(jìn)入到水系系統(tǒng)B825水罐裝置,會(huì)降低B825中的水質(zhì)質(zhì)量,水洗系統(tǒng)無(wú)法正常的運(yùn)轉(zhuǎn)。此外B825定期完成頂油工作,目的是避免B825空間全部被油相占據(jù)。在B833上部分離出較多的乳化油相物料,在物料中含有較多的水分,若水分進(jìn)入到酯化系統(tǒng),會(huì)影響到精餾純度,并且提高酯化系統(tǒng)的壓力,導(dǎo)致分離效率不斷降低[1]。

    由于汽提系統(tǒng)存在的問(wèn)題,會(huì)影響到出料純度,在提高出料純度過(guò)程中,會(huì)消耗較多的能源,不僅會(huì)提高生產(chǎn)成本,還會(huì)影響到物料的提純濃度。

    原有的汽提系統(tǒng)流程,是將中和水充分清洗后,產(chǎn)生的粗酯進(jìn)入到粗酯罐B824內(nèi),借助粗酯泵P824A/B排出粗酯進(jìn)入到加熱器W829A/B中,在加熱器完成熱酯轉(zhuǎn)換后,需要將加熱器的溫度提高,提高至超過(guò)140 ℃,將加熱后的熱酯轉(zhuǎn)入到汽提塔K830中。K830系統(tǒng)需要較高的真空度,在系統(tǒng)內(nèi)配置真空泵V833,可以保證汽提塔系統(tǒng)處在穩(wěn)定的真空狀態(tài)。通常情況下,K830中粗酯會(huì)與蒸汽接觸,接觸后在壓力環(huán)境中,會(huì)轉(zhuǎn)化成低沸物、醇以及水,產(chǎn)生的物質(zhì)經(jīng)過(guò)干燥塔K831,并有蒸汽噴射泵V831和K831加強(qiáng)真空閃蒸的過(guò)程,可以降低物料中水、醇以及低沸物的含量,從而獲得高精制產(chǎn)品。在K831底部流出的物料,會(huì)在精酯泵P831A/B的作用下,流入到換熱器中,最終經(jīng)過(guò)冷卻后,需要經(jīng)過(guò)脫色過(guò)濾系統(tǒng)除去物料中的雜質(zhì)。

    2 解決汽提系統(tǒng)的方案和實(shí)施

    汽提塔出現(xiàn)分離率降低的問(wèn)題,一方面是酯化系統(tǒng)、中和水洗系統(tǒng)存在問(wèn)題,另一方面單純的提高分離效率,未能對(duì)現(xiàn)有的裝置進(jìn)行優(yōu)化,無(wú)法從根本上解決問(wèn)題。根據(jù)汽提系統(tǒng)分離效率標(biāo)準(zhǔn),為提高K830分離效率,需要塔底中DOP含量超過(guò)99.5%,同時(shí)B830塔頂物料中DOP含量低于10%。

    2.1 汽提系統(tǒng)改造方案

    K830在改造前,塔頂負(fù)責(zé)出料和進(jìn)料,在塔內(nèi)配置盤(pán)式分布器、鮑爾環(huán)填料裝置等,在塔內(nèi)底部配置汽提塔系統(tǒng),對(duì)塔內(nèi)通過(guò)蒸汽直接加熱,隨著加熱不斷進(jìn)行,在塔底出現(xiàn)蒸汽凝液,凝液經(jīng)過(guò)V831噴射泵后,會(huì)進(jìn)入到K831精制塔,最終塔底出料。在改造后的氣體系統(tǒng)中,在塔頂配置除沫網(wǎng)和直接蒸汽加裝分布器。

    通過(guò)對(duì)汽提系統(tǒng)進(jìn)行改造后,可以使物料分布良好。在物料進(jìn)入到塔內(nèi)后,液體分布盤(pán)會(huì)鮑爾環(huán)填料產(chǎn)生一定的距離,通常將距離控制在15 cm,同時(shí)將分布盤(pán)上孔徑,由直徑12的孔徑擴(kuò)大至直徑為14的孔徑,擴(kuò)大孔徑的目的,一是防止進(jìn)料管太細(xì),物料進(jìn)入到分布盤(pán)后會(huì)產(chǎn)生較大的壓力,二是增加塔內(nèi)管線,在原有的一條DN50進(jìn)料管線基礎(chǔ)上,新增加一條DN50管線[2]。

    提高K830的頂部脫除效果,需要在頂部配置大顆粒液滴裝置,既能避免液滴進(jìn)入到W823冷凝器內(nèi),還能提高去除效率。此外在塔頂內(nèi)部加裝不銹鋼除沫網(wǎng),不銹鋼厚度應(yīng)為150 mm,可以有效消除頂部殘留物質(zhì)。在K830內(nèi)由于存在蒸汽分布不均勻的問(wèn)題,可以延長(zhǎng)蒸汽管線,延長(zhǎng)的距離應(yīng)與塔徑距離相同,同時(shí)在塔內(nèi)管線上部,配置孔徑為4 mm的蒸汽分布孔,孔向?yàn)?20°向下, 并且需要配置成雙排,在蒸汽噴射過(guò)程中,會(huì)使蒸汽與孔角度相同,直至在塔內(nèi)部形成真空狀態(tài),在塔內(nèi)的物料可以充分與蒸汽接觸,有助于獲得更高精度的物料。

    2.2 操作參數(shù)優(yōu)化

    由于不同物料進(jìn)入到K830內(nèi)會(huì)產(chǎn)生不同的負(fù)荷,負(fù)荷變化會(huì)影響到分離效率的同時(shí),還會(huì)影響其它參數(shù),包括進(jìn)料溫度、塔底物料溫度等,其中在K830中部產(chǎn)生的蒸汽量,也會(huì)隨著塔進(jìn)料負(fù)荷的變化而變化。以不同場(chǎng)地的丁腈物料產(chǎn)生的物理機(jī)械性能進(jìn)行對(duì)比,按照項(xiàng)目進(jìn)行劃分,K830塔進(jìn)料流量?jī)x表位號(hào)為FI01,單位為±1 m3/h,K830和K831改造后的運(yùn)行參數(shù)分別為10.25、11.75、13.25、14.00、14.75、15.50、16.25、17.00;K830塔進(jìn)料溫度儀表位號(hào)為T(mén)I01,單位為±2 ℃,K830和K831改造后的運(yùn)行參數(shù)分別為130.0、140.0、141.0、142.0、143.0、144.0、145.0、146.0;K830塔頂出料溫度儀表位號(hào)為T(mén)I02,單位為±2 ℃,K830和K831改造后的運(yùn)行參數(shù)分別為138.0、139.0、140.0、140.5、141.0、141.5、142.0、142.5;K830直接蒸汽流量?jī)x表位號(hào)為FI02,單位為±20 kg/h,K830和K831改造后的運(yùn)行參數(shù)分別為450.0、480.0、510.0、540.0、570.0、600.0、630.0、630.0、660.0;K830塔底溫度儀表位號(hào)為T(mén)I03,單位為±1 ℃,K830和K831改造后的運(yùn)行參數(shù)分別為162.0、163.0、164.0、165.0、166.0、167.0、168.0、170.0;K831塔底溫度一包位號(hào)為T(mén)I04,單位為±1 ℃,K830和K831改造后的運(yùn)行參數(shù)分別為166.0、167.0、168.0、169.0、170.0、171.0、172.0、173.0。

    通過(guò)對(duì)K830改造前后塔頂和塔底物料分析指標(biāo)對(duì)比,改造前DOP含量為38.81%,改造后為5.77%;改造前辛醇含量為45.97%,改造后為82.41%。改造前DOP含量為84.49%,改造后為9.33%;改造前辛醇含量為11.86%,改造后含量為78.7%。通過(guò)對(duì)產(chǎn)品對(duì)比發(fā)現(xiàn),檢測(cè)項(xiàng)目包括色號(hào)、DOP含量以及辛醇含量。色號(hào)改造前控制在20~35范圍內(nèi),改造后在15~25范圍內(nèi);改造前DOP含量小于95%,改造后超過(guò)95.5%;改造前辛醇含量超過(guò)300×10-6,改造后含量小于250×10-6。

    以K830作為對(duì)比,發(fā)現(xiàn)改造前后DOP含量、辛醇含量在不同的位置都會(huì)發(fā)生明顯的變化[3]。

    3 結(jié)語(yǔ)

    總之,為提高增塑劑裝置的提純能力,對(duì)汽提系統(tǒng)進(jìn)行改造,主要改造K830塔內(nèi)結(jié)構(gòu),一方面根據(jù)改造前后產(chǎn)生的分離效率進(jìn)行對(duì)比發(fā)現(xiàn),可以獲得良好的分離效果,另一方面降低塔頂物料DOP含量,有助于控制生產(chǎn)成本,并且減少辛醇含量以及產(chǎn)品色值等指標(biāo)。此外還能消除B833中的乳化情況,最大程度減少B825中水相中的油層。許多研究機(jī)構(gòu),使用板式精餾塔等裝置,對(duì)填料塔內(nèi)液體分布器進(jìn)行改造,以便提高提純精度。

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