陳 亮
(石橫特鋼集團有限公司,山東 肥城271612)
東阿鑫華棒材生產(chǎn)線采取外包形式組織生產(chǎn),設備管理嚴重缺失。設備狀態(tài)不穩(wěn)定,日平均故障造成停機時間約4 h,嚴重影響棒材生產(chǎn)線設備經(jīng)濟穩(wěn)定運行。通過統(tǒng)計分析,棒材生產(chǎn)線主要問題集中在主軋減速機,造成減速機故障的主要原因是稀油潤滑質(zhì)量差。通過改善潤滑介質(zhì)、改造過濾系統(tǒng),消除了對稀油潤滑系統(tǒng)造成污染的外部因素,提高了潤滑油質(zhì)量,保證了設備安全穩(wěn)定運行。
棒材生產(chǎn)線轉(zhuǎn)為自主管理后,對設備狀態(tài)進行梳理,設備故障集中在主軋減速機區(qū)域。稀油潤滑系統(tǒng)存在的問題是造成設備故障率高的根本原因。
對棒材車間潤滑站運轉(zhuǎn)進行分析:主軋減速機用稀油潤滑系統(tǒng)由粗軋潤滑站、中軋潤滑站以及精軋稀油站組成。潤滑油型號:極壓中負荷工業(yè)齒輪油L-CKC320,總量60 m3。3個潤滑站均存在潤滑油顆粒度超標問題,由此造成以下問題。
減速機內(nèi)部金屬磨損顆粒會不斷地進入潤滑系統(tǒng),使得油箱內(nèi)金屬顆粒增加。濾芯發(fā)揮吸納能力較小,在線過濾器濾芯頻繁堵塞,一旦濾芯更換不及時,則會造成過濾器壓差開關(guān)報警或跳閘保護。潤滑系統(tǒng)自身故障率較高,嚴重影響軋線運行穩(wěn)定。
潤滑系統(tǒng)在線過濾器出油口采用30μm過濾器濾芯。潤滑油中金屬顆粒量較大,過濾器堵塞嚴重。潤滑系統(tǒng)濾芯更換工作量增大,維修費用大幅度升高。回油管路采用磁網(wǎng)式過濾裝置,由于采用磁串做為磁芯,過濾器清洗麻煩,增加維修人員作業(yè)量。
潤滑系統(tǒng)長期處于欠修狀態(tài),濾芯堵塞、潤滑油污染,造成用戶點油量不足。污染物顆粒、水分進入潤滑油內(nèi),造成潤滑不良,嚴重影響減速機運行狀態(tài)。主要表現(xiàn)有:1)供油量不足,軸承損壞嚴重。潤滑油中雜質(zhì)顆粒在支管的狹小空間堆積,或在出油孔位置停滯,造成潤滑油管路堵塞。由于通油面積減少,供油量降低,影響軸承溫度急劇升高,最終導致軸承燒毀。2)雜質(zhì)進入摩擦副間,加速齒輪損壞。潤滑油中雜質(zhì)含量較多,當雜質(zhì)進入齒輪摩擦副,不僅影響油膜的產(chǎn)生,還起到磨料的作用,加速齒輪磨損,出現(xiàn)點蝕、剝落等現(xiàn)象。3)潤滑油含水量超標,縮短軸承使用壽命。潤滑油進水后,油質(zhì)發(fā)生乳化,潤滑油黏性降低,影響油膜產(chǎn)生。軸承在水分和氧氣作用下發(fā)生銹蝕,產(chǎn)生雜質(zhì),影響軸承使用壽命。
針對稀油潤滑系統(tǒng)運行中存在問題,結(jié)合潤滑系統(tǒng)發(fā)生過的各類故障,擬從以下方面進行改進。
1)由于稀油潤滑系統(tǒng)嚴重欠修,經(jīng)過潤滑油質(zhì)量分析,對污染最嚴重的棒材精軋潤滑站進行換油。用換油小車將舊油抽出,用刮板將油膩刮凈,用無屑紙將殘留的舊油擦凈,用和好的面團將油箱的側(cè)壁、底部以及角落進行清理,更換所有濾芯,使用潔凈的加油小車進行加油至正常液位。
2)對在線過濾系統(tǒng)的回油系統(tǒng)進行改進。更換磁網(wǎng)式過濾裝置為磁棒式過濾裝置,過濾磁芯由磁串改為磁棒。通過改造,過濾器的過濾能力顯著提高,濾芯吸納能力提高,減少阻塞。便于利用停機時間對濾芯進行清理,方便快捷,維修人員勞動強度大大降低。
3)由于在線過濾系統(tǒng)更換濾芯工作量較大,一旦堵塞則對機械設備穩(wěn)定運行影響較大。增設旁濾系統(tǒng),采用離心式凈油機對潤滑油進行離線處理。離心式凈化效率高,設備維護量小,運行成本低,可以在最短時間內(nèi)改善油品質(zhì)量,提供潤滑系統(tǒng)可靠性。離線過濾系統(tǒng)的投用,降低了在線過濾系統(tǒng)的壓力,延長濾芯的使用壽命,保證了潤滑系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
4)利用停機時間對棒材軋機減速機進行全面檢查,保證潤滑管路通暢,減少外部環(huán)境對潤滑系統(tǒng)的污染。
5)采用壓縮空氣檢查減速箱內(nèi)潤滑支管通風情況。對存在堵塞的潤滑管及時進行清理,保證末端管路順暢。
6)對減速機中分面、觀察孔蓋以及回油管路密封情況進行檢查。發(fā)現(xiàn)異常及時進行解決,防止軋機冷卻水進入潤滑系統(tǒng),造成潤滑油污染。
7)將減速機觀察孔打開,檢查統(tǒng)計各架減速機運行狀況。對存在異常的齒輪、軸承進行開箱檢查,對磨損嚴重的進行更換,從源頭控制顆粒來源。
1)最大化吸附顆粒、雜質(zhì),潤滑油指標明顯改善。通過采用離心式離線凈化系統(tǒng),高效去除顆粒、游離水。通過在線回油磁棒裝置改進,提高潤滑油回油效率,避免堵塞。通過改進,潤滑油顆粒度由NAS11級提高至9級,有效延長了潤滑油使用壽命。
2)維護成本大大降低:①增加離心式離線凈化系統(tǒng),其不需更換濾芯,運行成本低。在線過濾系統(tǒng)負荷降低,出油口濾芯更換周期由原來的15 d優(yōu)化為90 d。②出油口濾芯更換量降低,回油口過濾裝置改為磁棒結(jié)構(gòu)后清理維護量小,維修人員工作強度降低,人工成本降低。
3)潤滑油質(zhì)量改善,減速機安全穩(wěn)定運行。未出現(xiàn)因油管路堵塞引起的軸承燒損等惡性故障。軸承、齒輪故障明顯降低。月度故障時間由原來的8 000 min將至1 000 min以內(nèi);車間年度產(chǎn)量由原來的不足50萬t提高至90萬t。