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      901矸石帶式輸送機(jī)皮帶撕裂事故原因及解決辦法

      2020-02-17 04:44:28劉剛軍曹友剛
      機(jī)械管理開(kāi)發(fā) 2020年1期
      關(guān)鍵詞:點(diǎn)焊矸石選煤廠

      劉剛軍, 曹友剛

      (太原煤炭氣化(集團(tuán))有限責(zé)任公司, 山西 太原 030032)

      1 選煤廠概況

      某選煤廠是一座入洗原煤為5.00 Mt/a煤礦配套選煤廠,設(shè)計(jì)服務(wù)年限為48.4 a,入洗后的產(chǎn)品煤為1/3焦煤和動(dòng)力煤,基本滿足煉焦和發(fā)電供應(yīng)的工藝及質(zhì)量要求。

      原煤倉(cāng)內(nèi)原煤由給煤機(jī)給至倉(cāng)下143、144帶式輸送機(jī),轉(zhuǎn)載至201帶式輸送機(jī)入動(dòng)篩排矸車間的202刮板輸送機(jī),由閘門控制均勻分至2套排矸系統(tǒng)。原煤先進(jìn)入203、204原煤預(yù)先分級(jí)篩中,分級(jí)篩篩孔為50 mm,篩上物進(jìn)入205、206動(dòng)篩分選,動(dòng)篩分選后的塊煤經(jīng)207、208破碎機(jī)破碎后與篩下物、斗提機(jī)提升脫水后的透篩物一起至刮板輸送機(jī),原煤既可入倉(cāng)外運(yùn),又可進(jìn)入重介系統(tǒng)洗選。塊矸石經(jīng)217帶式輸送機(jī)轉(zhuǎn)載至901帶式輸送機(jī)與重介洗選后的矸石一起進(jìn)入矸石倉(cāng),統(tǒng)一由汽車運(yùn)至環(huán)保部門指定排矸場(chǎng)地。

      2 事故經(jīng)過(guò)及原因

      2.1 事故經(jīng)過(guò)

      2019年3月30日23點(diǎn)30分,901崗位司機(jī)巡檢皮帶,發(fā)現(xiàn)異響后進(jìn)行檢查,巡視至217皮帶轉(zhuǎn)901皮帶溜槽部位時(shí)發(fā)現(xiàn)有蓋板卡入溜槽劃傷皮帶。崗位司機(jī)未及時(shí)停止該設(shè)備,隨后匯報(bào)當(dāng)班班長(zhǎng),同時(shí)通知調(diào)度室緊急停車,致使333 m皮帶全部撕裂,全廠停產(chǎn)。至4月1日07:30皮帶全部更換完畢后啟機(jī),恢復(fù)生產(chǎn)。

      2.2 原因

      2.2.1 主要技術(shù)參數(shù)

      帶寬為1 000 mm;運(yùn)輸能力為550 t/h;傾角為0~15°;帶長(zhǎng)為166.6 m;帶速為2.5 m/s;電動(dòng)機(jī)Y315M1-4 N=132 kW;減速器 M3PSF50 i=25;液力耦合器YOXⅡz500;制動(dòng)器功率為450 W、660 V。

      2.2.2 主要原因

      217動(dòng)篩矸石皮帶到901矸石皮帶中轉(zhuǎn)站非標(biāo)導(dǎo)煤槽擋煤蓋板點(diǎn)焊固定,未按設(shè)備安裝技術(shù)規(guī)范要求用螺栓固定,由于該設(shè)備輸送矸石,致使設(shè)備振動(dòng)大,點(diǎn)焊開(kāi)焊,蓋板掉落到901皮帶上,造成皮帶撕裂,這是造成事故的直接原因。由于設(shè)備點(diǎn)巡檢制度、包機(jī)制度落實(shí)不到位,未及時(shí)發(fā)現(xiàn)本次事故隱患,是導(dǎo)致本次事故的發(fā)生主要原因[1]。

      2.2.3 其他原因

      2.2.3.1 電氣安全保護(hù)裝置保護(hù)

      電氣安全保護(hù)裝置的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用都應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。如IBC439《低壓開(kāi)關(guān)設(shè)備和控制裝置》,GB4720《裝有低壓電器的電控設(shè)備》,GB3797《裝有電子器件的電控設(shè)備》及GB3836.1中的有關(guān)規(guī)定。

      拖動(dòng)方式:采用Y系列鼠籠電機(jī)加液力耦合器起動(dòng),要求起動(dòng)系數(shù)在1.3~1.7之間。

      電氣設(shè)備的安全保護(hù):主回路應(yīng)有電壓、電流儀表指示器,并有斷路、短路、過(guò)流(過(guò)載)、缺相、接地等保護(hù)及聲光報(bào)警指示,保護(hù)裝置應(yīng)靈敏、可靠。

      2.2.3.2 安裝保護(hù)及監(jiān)測(cè)裝置

      根據(jù)單機(jī)或輸送機(jī)系統(tǒng)的工藝及工礦選擇下的監(jiān)測(cè)裝置。

      1)輸送帶跑偏檢測(cè):安裝在輸送機(jī)兩側(cè)輸送帶的繞入點(diǎn)處或需要檢測(cè)的位置,輕度跑偏量達(dá)5%帶寬時(shí)發(fā)送訊息并報(bào)警。重度跑偏量為10%帶寬時(shí),延時(shí)動(dòng)作、報(bào)警和停機(jī)。

      2)打滑監(jiān)測(cè):用于監(jiān)測(cè)傳動(dòng)滾筒和輸送帶之間的線速度之差。超過(guò)許可值即報(bào)警并自動(dòng)張緊輸送帶或停機(jī)。

      3)超速監(jiān)測(cè):下運(yùn)或下運(yùn)工礦的輸送機(jī)上,當(dāng)帶速達(dá)到115%~125%時(shí),報(bào)警并緊急停車。

      4)沿線緊急停車,用拉繩開(kāi)關(guān)。在機(jī)架的兩側(cè),沿輸送機(jī)全長(zhǎng),每隔60 mm各安裝一組開(kāi)關(guān)。動(dòng)作后自鎖,報(bào)警并停機(jī)。

      綜上所述,針對(duì)該廠設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的實(shí)際運(yùn)行情況,上述的電氣安全保護(hù)裝置和安裝保護(hù)及監(jiān)測(cè)裝置系統(tǒng)的安全保護(hù)裝置相對(duì)齊全,由于非標(biāo)導(dǎo)煤槽擋煤蓋板點(diǎn)焊被振開(kāi),導(dǎo)致煤蓋板掉入皮帶正中間位置,此時(shí),所有保護(hù)均失去作用,導(dǎo)致此皮帶撕裂事故發(fā)生。另外,根據(jù)設(shè)備實(shí)際運(yùn)行工況要求,建議該廠安裝料倉(cāng)堵塞信號(hào)、橫向和縱向撕裂信號(hào)及拉緊制動(dòng)、測(cè)溫等信號(hào)。

      2.2.3.3 非標(biāo)件的管理

      該選煤廠的非標(biāo)件管理存在諸多漏洞。主要表現(xiàn)在以下三方面:一是非標(biāo)件的管理上,未能嚴(yán)格執(zhí)行非標(biāo)件管理制度,如非標(biāo)導(dǎo)煤槽擋煤蓋板要求點(diǎn)焊固定,點(diǎn)焊幾個(gè)部位和電焊面積,電焊后也未按設(shè)備安裝技術(shù)規(guī)范要求用螺栓固定等問(wèn)題;二是對(duì)非標(biāo)件隱患巡檢預(yù)判不到位;在巡檢過(guò)程中巡檢人員不能對(duì)非標(biāo)件的使用環(huán)境空間和設(shè)備輸送矸石過(guò)程中對(duì)皮帶的振動(dòng)情況等不能做很好的預(yù)判;三是設(shè)備管理制度的執(zhí)行過(guò)程中存在短板,巡檢人員未對(duì)開(kāi)裂的蓋板及時(shí)發(fā)現(xiàn)并給予加固,從而致使小隱患演變成大事故。

      2.2.3.4 設(shè)備管理制度

      該廠的設(shè)備管理制度齊全,但在制度的下發(fā)和執(zhí)行過(guò)程中不到位,尤其是巡檢制度執(zhí)行情況落實(shí)不到位。主要表現(xiàn)在設(shè)備包機(jī)責(zé)任人巡檢不到位,未對(duì)開(kāi)裂的蓋板及時(shí)發(fā)現(xiàn)并加固,巡檢人員在巡檢過(guò)程中未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患,以至于造成本次事故的發(fā)生。另外,該廠在設(shè)備點(diǎn)巡檢制度、潤(rùn)滑制度和包機(jī)責(zé)任制度等設(shè)備三大管理體系執(zhí)行過(guò)程中依然存在執(zhí)行力度不到位和對(duì)設(shè)備隱患的預(yù)判能力不足等問(wèn)題。

      3 解決辦法

      通過(guò)對(duì)某選煤廠901矸石帶式輸送機(jī)皮帶撕裂事故進(jìn)行了原因分析,對(duì)本次事故存在的問(wèn)題,進(jìn)行了梳理和總結(jié),解決途徑及辦法如下:

      1)對(duì)901矸石輸送皮帶機(jī)進(jìn)行機(jī)械診斷,非標(biāo)件、安全保護(hù)系統(tǒng)、螺絲固定裝置的應(yīng)用等重點(diǎn)受力部件進(jìn)行拆檢、探傷,存在問(wèn)題的部件更換。

      2)針對(duì)901矸石皮帶機(jī)實(shí)際運(yùn)行振動(dòng)及振幅等參數(shù)的工況監(jiān)測(cè),組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)設(shè)備故障和事故原因進(jìn)行分析,并按公司“四定、六落實(shí)”管理辦法執(zhí)行。

      3)嚴(yán)格按照集團(tuán)公司下發(fā)的《設(shè)備檢修維護(hù)規(guī)程》進(jìn)行檢修,加強(qiáng)設(shè)備及備品備件過(guò)程管理,建立健全設(shè)備履歷表和設(shè)備維檢修記錄臺(tái)賬。

      4)加強(qiáng)對(duì)專業(yè)技術(shù)人員及維檢人員進(jìn)行技能培訓(xùn),加強(qiáng)對(duì)“新工藝、新技術(shù)、新材料和新設(shè)備”的學(xué)習(xí)。

      5)建立健全設(shè)備事故和故障應(yīng)急預(yù)案,對(duì)設(shè)備突發(fā)事故和故障能進(jìn)行應(yīng)急處理,從而保證設(shè)備健康穩(wěn)定運(yùn)行。

      6)要把設(shè)備點(diǎn)巡檢、潤(rùn)滑和包機(jī)制度落實(shí)到位,設(shè)備安裝要嚴(yán)格按照設(shè)備安裝規(guī)范要求安裝,對(duì)非標(biāo)設(shè)備及非標(biāo)準(zhǔn)件管理落到實(shí)處,要對(duì)901矸石運(yùn)輸皮帶機(jī)加裝橫向和縱向撕裂信號(hào)及拉緊制動(dòng)、測(cè)溫等安全保護(hù)系統(tǒng)[2]。

      4 結(jié)語(yǔ)

      通過(guò)對(duì)某選煤廠901矸石帶式輸送機(jī)皮帶撕裂事故原因分析,為了杜絕類似事故的發(fā)生,該廠必須在設(shè)備質(zhì)量、非標(biāo)件管理、點(diǎn)巡檢潤(rùn)滑及包機(jī)責(zé)任制等方面落實(shí)到位;同時(shí),在生產(chǎn)過(guò)程中,要做到過(guò)程控制,把隱患消除在萌芽狀態(tài),從而,保障設(shè)備穩(wěn)定健康運(yùn)行。

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