王志剛
(四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計研究院有限公司, 四川 成都 610041)
本項目位于 G5 京昆高速公路成雅段,建成于 1999 年 10 月,橋齡已逾 17年。主線橋梁由左、右兩幅并列組成,橋?qū)?24.6m-34.5m 之間。該橋梁上部結(jié)構(gòu)采用寬翼緣連續(xù)箱梁,支座采用柱頂普通球冠圓板式支座。下部結(jié)構(gòu)采用重力式橋臺、圓柱墩,支點處蓋梁均為部分預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)?;A(chǔ)為鋼筋混凝土樁。橋面鋪裝采用 8cm 厚 30#鋼纖維防水混凝土,伸縮縫采用型鋼伸縮縫,橋面外側(cè)設(shè)置鋼筋混凝土防撞護欄,橋面中央分隔帶處設(shè)置波形梁護欄。匝道橋單幅布置,同樣建成于 1999 年 10 月,其結(jié)構(gòu)形式均與主線橋一致,橋面寬為 8m。
由于本橋采用水泥混凝土鋪裝,且經(jīng)過20 年的使用,其平整度較差、行車噪音大、抗滑性能下降,本次改造的目的是為了提高該橋的行車舒適性,并減輕對沿線居民的交通噪音影響;提高行車安全性,特別是降雨過程中的抗滑性能提升。
通過經(jīng)濟技術(shù)綜合分析,在確保橋梁結(jié)構(gòu)安全性的前提下,為盡可能提高行車舒適性、降低行車噪音、提升抗滑性能,橋面病害處治合格后進行1.2cm 厚Thus-12 極薄瀝青磨耗層罩面。改造范圍為主線橋梁段,包含加寬部位,樁號實測范圍為 K1+300~K6+000。
Thus-12 極薄磨耗層瀝青混合料設(shè)計采用體積設(shè)計與油膜厚度控制結(jié)合的方法,增加6.3mm 篩孔控制增加級配坎擠穩(wěn)定性。
瀝青混合料拌和時,嚴格按確定的生產(chǎn)配合比由電腦自動控制上料。拌和時注意控制好混合料的溫度及均勻性,并派專人負責(zé)檢測,若發(fā)現(xiàn)出廠混合料溫度高于195℃或出現(xiàn)花白料或結(jié)團成塊或嚴重的粗細料分離現(xiàn)象時,則混合料應(yīng)予廢棄不得使用,同時要馬上查找原因及時調(diào)整。
運輸車采用自卸車。自卸車數(shù)量應(yīng)保證連續(xù)施工。自卸車裝料前,應(yīng)徹底清掃車廂,并涂防粘劑,但不得過量。車廂必須進行保溫和防雨遮蓋;
自卸車裝料時應(yīng)前后移動,至少分3 堆裝料,以減少粗細集料的分離。自卸車運抵攤鋪現(xiàn)場時,在攤鋪機前30~50cm 處停住,不得撞擊攤鋪機,卸料過程中自卸車應(yīng)掛空檔,靠攤鋪機推動前進;
采用插入式溫度計逐車檢測混合料出場及到場溫度,到場攤鋪溫度不低于165℃。已離析或混合料溫度低于規(guī)定鋪筑溫度或遭受雨淋的混合料,均予以廢棄;
卸料過程中繼續(xù)覆蓋,直到卸料結(jié)束取走篷布,以保溫或避免污染環(huán)境。
極薄磨耗層必須采用同步攤鋪機進行攤鋪,即防水粘結(jié)層的噴灑和混合料攤鋪同步進行。
3.3.1 改性乳化瀝青噴灑
根據(jù)混合料體積指標確定乳化瀝青噴灑量為0.85-0.95kg/㎡,可根據(jù)現(xiàn)場路面的紋理深度做適當小幅調(diào)整,噴灑寬度必須大于混合料攤鋪寬度3-5cm;
乳化瀝青加熱溫度為70-80℃,導(dǎo)熱油溫度不得超過150℃,加熱過程中必須進行攪拌或循環(huán),以避免局部溫度過高導(dǎo)致可能的乳化瀝青破乳;
乳化瀝青噴灑必須有人對5 個噴灑單元進行監(jiān)控,發(fā)生噴嘴堵塞時馬上停機處理。
3.3.2 混合料攤鋪
攤鋪機作業(yè)采用同步攤鋪機施工,攤鋪速度控制在10-15m/min 左右?;旌狭蠑備仠囟瓤刂圃?60~170℃之間,在氣溫低于10℃時,不得進行極薄磨耗層攤鋪施工;
在開始攤鋪前,攤鋪機熨平板必須預(yù)熱至不低于100℃,受料斗和螺旋送料器必須涂防粘劑。攤鋪過程中若出現(xiàn)邊角缺料等缺陷時,及時換填或補料。除機械不能到達的死角外,不得采用人工攤鋪;
混合料運輸車向攤鋪機受料斗卸料時,禁止混合料灑落路面。如果發(fā)生混合料灑落,必須立即停止攤鋪,將灑落路面的混合料全部清理干凈后再進行攤鋪;
第一幅攤鋪的縱向接縫搭接面,必須人工推成立面,便于縱向接縫的緊密平順。
極薄磨耗層施工縫主要是縱向接縫,采用垂直的平接縫,為冷接縫??v向接縫的處理須做到緊密粘結(jié),充分壓實,連接平順,接縫處攤鋪施工時用3m 直尺檢查平整度,不符合要求時及時進行處理;
橫向接縫進行碾壓時先用鋼輪壓路機進行橫向碾壓,再改為45℃斜向碾壓。
極薄磨耗層瀝青混合料為骨架空隙結(jié)構(gòu),且厚度僅為1.2-1.6cm,經(jīng)攤鋪機攤鋪后,混合料已滿足壓實度要求,壓實的是為了實現(xiàn)集料的坎擠穩(wěn)定:
采用雙鋼輪壓路機靜壓2-4 遍即可完成碾壓;
碾壓速度不得超過6km/h,碾壓施工需在路面溫度降至120℃之前完成;
為防止壓路機碾壓中混合料粘輪,碾壓前必須對鋼輪進行必要的清潔,包括鋼輪的銹跡,清潔后涂抹植物油,以及碾壓過程中適當灑水保持鋼輪濕潤;
在攤鋪機連續(xù)攤鋪的過程中,壓路機不得隨意停頓。在當天施工結(jié)束后,不得將壓路機或其他車輛停放在已經(jīng)施工完的磨耗層上。當壓路機加水等需要短時間停放時,應(yīng)將壓路機停放在終壓完成的路段上。
攤鋪層經(jīng)自然冷卻,表面溫度低于50℃后30min 后方可開放交通。
2019 年9 月10 日至2019 年11 月19 日,分別進行了噪音、抗滑性能、層間防水和層內(nèi)排水對比檢測。
行車噪音來自于4 個方面:輪胎噪音、發(fā)動機噪音、底盤噪音和風(fēng)阻噪音。輪胎噪音與路面相關(guān)性極大,所以,如何降低輪胎噪音一直是路面工程的一個重要課題。輪胎噪音來源于2 個因素:輪胎與路面的摩擦;輪胎與路面之間的高壓氣膜釋放時產(chǎn)生的爆破導(dǎo)致空氣高頻振蕩。當車速低速(< 60km/h)行駛時,摩擦產(chǎn)生的噪音為主要來源;當車輛高速行駛時,輪胎與路面之間的高壓氣膜釋放產(chǎn)生的噪音為主要來源。成雅高速公路高架橋的車輛行駛速度集中在60-80km/h,輪胎噪音主要來源于高壓氣膜釋放產(chǎn)生的噪音。
目前,道路工程范疇的行車噪音防治分為被動防治和主動降噪2 種方法。被動防治采用道路沿線兩側(cè)設(shè)置隔音屏,主動降噪是通過路面表面層(磨耗層)類型選擇與結(jié)構(gòu)設(shè)計降低輪胎噪音。針對成雅高速高架橋,一直采用隔音屏降低行車噪音對周邊居民的影響,但隔音屏通過聲波折射改變聲波向上傳導(dǎo),對周邊大廈內(nèi)低層居民的噪音影響得到了緩解,但對高層(10 層以上)居民的影響反而增大。
Thus-12 極薄磨耗層混合料的設(shè)計空隙率為17%,攤鋪后取芯進行室內(nèi)測試,去除底部防水粘結(jié)層的影響,其防水粘結(jié)層(4mm 左右)之上的極薄層(9mm 左右)實際空隙率大于20%;同時,混合料的公稱粒徑為6.3mm,碾壓后的路面厚度為10-16mm,骨料的重疊為1.5-2.5 個,造成表面空隙的聯(lián)通率占比極大(理論估算大于80%),輪胎在路面上高速向前滾動的過程中,被輪胎壓縮的空氣通過路面的聯(lián)通表面空隙釋放掉,氣膜形成的幾率和壓力會大幅下降,導(dǎo)致形成的噪音變小。
Thus-12 極薄磨耗層罩面前后,分別進行了摩擦系數(shù)、紋理深度和緊急制動距離檢測。其中,摩擦系數(shù)和紋理深度是評價路面抗滑性能的間接表征方法,為了使評價更具代表性和直觀性,以及成都多雨的氣候特點,增加了干燥路面與積水路面的緊急制動距離測試。
具有現(xiàn)代意義的超薄磨耗層起源1986 年的法國,后被美國于1992 年引進并注冊商標的NovaChip,其革命性的創(chuàng)新在于通過特殊的乳化瀝青配合同步攤鋪工藝(乳化瀝青的噴灑和瀝青混合料的攤鋪在一臺設(shè)備上同步實施)解決了超薄磨耗層粘結(jié)防水問題。該技術(shù)于2002 年引入中國,經(jīng)多年的應(yīng)用,其性能表現(xiàn)的到廣泛的認可。同時,由于我國氣候、交通狀況和排水設(shè)計與法國和美國的不同,空隙衰減過快及防水效果的不足也逐漸體現(xiàn)。
為了確保層間粘結(jié)防水,Thus-12 極薄磨耗層防水粘結(jié)層使用專用改性乳化瀝青,同樣采用同步攤鋪工藝,確保乳化瀝青中的水分瞬間汽化,導(dǎo)致乳化瀝青部分泡沫化,膨脹上升最終形成一層含密閉微孔的防水粘結(jié)層。
因為原路面經(jīng)銑刨拉毛處理后粗糙度比較大,Thus-12 極薄磨耗層設(shè)計乳化瀝青用量為0.85-0.95kg/㎡,實際用量平均為1.13kg/㎡。為了對比明顯,在160℃條件下分別測試了0.8kg/㎡、1.1kg/㎡和1.4kg/㎡三個乳化瀝青用量下的上升高度。
Thus-12 極薄磨耗層攤鋪溫度要求大于160℃,該項目實際攤鋪溫度為155°-180°之間,基于此,在1.1kg/㎡乳化瀝青用量下分別測試了140℃、160℃和180℃三個溫度下的上升高度。
試驗結(jié)果顯示,相同測試溫度下,隨著乳化瀝青用量的增加,實際粘附高度會大幅增加。表明隨著乳化瀝青用量的增加其防水向能也會大幅增加,但會導(dǎo)致極薄磨耗層有效空隙的降低,影響其它表面功能;另外,隨著用量的繼續(xù)增加,乳化瀝青會上升至極薄磨耗層的表面最終導(dǎo)致泛油。相同乳化瀝青用量下,隨著測試溫度的增加,實際粘附高度會增加,但增幅不大。表明攤鋪溫度對防水粘接層厚度的影響不大,遠遠小于乳化瀝青用量的影響。
試驗結(jié)果也表明防水粘結(jié)層內(nèi)部含有與膨脹率相等的密閉空隙,這也是造成實際粘附高度大于理論粘附高度的原因。這種含有密閉微孔的更厚的防水粘結(jié)層出了具有更好的粘結(jié)力同時,其防水性能也更好。
為了模擬Thus-12 極薄磨耗層現(xiàn)場空隙率,試驗采用的測試棒為圓柱體,且為了更準確的評估乳化瀝青的膨脹率,其測試端的底面為平面,測試時底面與托盤完全接觸,測試棒的各部分的空隙率是一致的;而現(xiàn)場石料的形狀為多面體,石料與底面是局部接觸,導(dǎo)致極薄層底部的空隙率大于中間部分,所以,試驗得出的實際粘附高度會比現(xiàn)場的防水粘結(jié)層厚度要大一些。
通過項目實施過程中對噪音、抗滑性能、層間防水和排水的試驗檢測與對比分析,Thus-12 極薄磨耗層具有良好的降噪效果,可大幅減輕對沿線居民的交通噪音影響;具有良好的抗滑性能,特別是針對成都多雨的氣候特點,雨天積水路面的抗滑性能表現(xiàn)更為優(yōu)越,可極大的提高行車安全性;專用乳化瀝青配合同步攤鋪工藝,會獲得更厚的防水粘結(jié)層,其防水性能更高;1.2-1.6cm 的極薄特性,導(dǎo)致其層內(nèi)排水能力不足以與4cm 排水路面相比,達不到排水路面的要求。
上述檢測數(shù)據(jù)和17 個月的應(yīng)用跟蹤表明,本次項目改造達到了項目的設(shè)計目的。同時,在降低高架橋(路)的靜恒載,避免振動碾壓對橋梁支架的破壞,以及優(yōu)良的表面功能都表明,Thus-12 極薄磨耗層適用于高速公路高架橋(路)的鋪裝層改造和加鋪,也適用于四川地區(qū)多雨的氣候特點。