段超 任國(guó)強(qiáng) 呂敏 西北工業(yè)集團(tuán)有限公司
我公司的寶雞數(shù)控機(jī)床CK7525/1000機(jī)床,原系統(tǒng)是FANUC 0-T,由于電氣老化,備件停產(chǎn),連續(xù)生產(chǎn)效率降低,但是其床身剛性良好,可通過(guò)電氣改造,能夠滿足機(jī)加大切削量的要求。
為了最大限度節(jié)約改造費(fèi)用,針對(duì)數(shù)控系統(tǒng)老化的問(wèn)題,使用國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)對(duì)機(jī)床進(jìn)行換代升級(jí),并對(duì)機(jī)床電氣原件、線路進(jìn)行重新設(shè)計(jì)更換,同時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行機(jī)械項(xiàng)維修以優(yōu)化機(jī)床使用效能。系統(tǒng)升級(jí)改造、電氣線路重新設(shè)計(jì)更換、機(jī)械項(xiàng)修后的ck7525數(shù)控機(jī)床,擁有全新的數(shù)控系統(tǒng)和電氣元件,可靠性大幅提高,良品率得以保障,從而保障生產(chǎn)進(jìn)度。
對(duì)該機(jī)床FANUC 0-T系統(tǒng)進(jìn)行更新?lián)Q代,系統(tǒng)升級(jí)、電氣改造,是徹底解決數(shù)控系統(tǒng)老化問(wèn)題的唯一方案。當(dāng)前多數(shù)國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)已經(jīng)能夠滿足該機(jī)床的使用需求,但經(jīng)過(guò)技術(shù)分析與價(jià)格咨詢,考慮到成本、降低設(shè)備改造風(fēng)險(xiǎn)等因數(shù),技術(shù)論證后決定用技術(shù)成熟的國(guó)產(chǎn)廣數(shù)GSK988TD系統(tǒng)對(duì)原系統(tǒng)進(jìn)行改造。
18NM的X軸電機(jī),30NM的Z軸電機(jī),22KW主 軸,IOR-04T的I/O板;要 求X和Z軸驅(qū)動(dòng)一樣,是為了可以相互替換,便于維修。購(gòu)買需要的繼電器、接觸器、空開(kāi)等材料,進(jìn)行電氣柜配置,布線,并且連接系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試。
1.在使用I/O板,用的是IOR-04T型號(hào),其輸入為高電平有效,輸出為電平有效。因初始設(shè)計(jì)時(shí),考慮把24V電源的系統(tǒng)與外圍電源分開(kāi),用2個(gè)交流220V轉(zhuǎn)直流24V電源,以防止因外圍部件故障影響系統(tǒng)的功能。于是,把提供給I/O板的24V電源L1+和I/O板外部輸出的24V電源3L+分兩路供給,同時(shí)I/O板上面的輸入0V與輸出24VCOM都接M2線路,面板啟停按鍵使用的電源為L(zhǎng)1+,面板系統(tǒng)上電須在啟動(dòng)按鈕按過(guò)之后。但是問(wèn)題在于:剛開(kāi)啟機(jī)床380V總電后,繼電器線圈有17.8V的電壓,并且繼電器亮,但是未吸合,此后在啟動(dòng)面板啟動(dòng)按鈕,電氣柜內(nèi)繼電器燈正常,線圈也無(wú)電壓,一切恢復(fù)正常。
方法:把I/O板上的電源24V用L3+,并且輸入輸出的公共線M2去掉,機(jī)床正常開(kāi)機(jī)一切正常具體接線。
2.因配置選用全套廣數(shù)伺服驅(qū)動(dòng)及電機(jī),用網(wǎng)絡(luò)通訊,網(wǎng)絡(luò)連線順序是系統(tǒng)→主軸→X軸→Z軸→I/O板的次序,由于第一次廠家發(fā)貨錯(cuò)誤,X軸驅(qū)動(dòng)使用GR2075-LA1,和Z軸驅(qū)動(dòng)型號(hào)不同,設(shè)置從站號(hào)時(shí),在試驗(yàn)設(shè)置X/Z軸從站號(hào)為1、2時(shí),系統(tǒng)不識(shí)別,不能進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)通訊,試著設(shè)置成2/3才可以。第二次由于廠家把原要求的型號(hào)GR2100-LA1驅(qū)動(dòng)發(fā)送過(guò)來(lái)后,重新安裝驅(qū)動(dòng)并配置伺服數(shù)據(jù),剛上電后系統(tǒng)未分辨Z軸驅(qū)動(dòng),同時(shí)X 軸 顯示有2個(gè)驅(qū)動(dòng),系統(tǒng)通訊出現(xiàn)報(bào)警。
方法:在X軸驅(qū)動(dòng)上面設(shè)置參數(shù)PA156,設(shè)置為1;Z軸驅(qū)動(dòng)參數(shù)PA156設(shè)置為2,關(guān)機(jī)再開(kāi)機(jī),機(jī)床連接配置通訊自動(dòng)正常,此后,在CNC界面正確配置X軸伺服即可。
3.測(cè)量反向間隙時(shí),用百分表X軸反向差6道,Z軸差8道,但是參數(shù)1815只有設(shè)置成X軸60,Z軸800才能補(bǔ)償成功,而此時(shí)二者的CMR都是1.在設(shè)置電子齒輪比時(shí),X/Z軸由于是直連,只設(shè)置了導(dǎo)程(單位MM),其他的都是默認(rèn)。此時(shí)實(shí)際移動(dòng)時(shí),X軸每次半道半道走,Z軸也是一道一道走,反饋和實(shí)際一樣。
方 法:把CMR都 設(shè) 置 為10,此 時(shí)1815參數(shù)反向間隙X為600,Z軸為800.
4.編寫限位PLC時(shí),一個(gè)軸使用一個(gè)硬件限位開(kāi)關(guān)信號(hào)。編寫K值保持讓程序具有掉電記憶限位功能。
5.在使用刀架時(shí),刀架未動(dòng)作(刀架為迪普馬12工位電動(dòng)刀架)。
方法:由于使用的是廣數(shù)標(biāo)準(zhǔn)程序,其到家程序、主軸程序有多種形式,把不用的程序全部刪除,并且PLC里面存在有同一個(gè)點(diǎn)有多處輸出,造成程序混亂沖突,重新設(shè)計(jì)部分PLC,把溫度保護(hù)等程序未有信號(hào)編入梯圖,使程序更加完善。
6.按照機(jī)床調(diào)試完成后,外置手輪無(wú)動(dòng)作。
方法:把手輪相關(guān)參數(shù)設(shè)置起來(lái),實(shí)際以機(jī)床上面的參數(shù)解釋為主,書上只是參考,有部分未解釋。重點(diǎn)要把參數(shù)7100的第4位設(shè)置成1。
通過(guò)對(duì)此次988TD系統(tǒng)的調(diào)試,發(fā)現(xiàn)I/O板上的公共端不接任何線路,面板急停線接法從面板的+24V經(jīng)過(guò)急停開(kāi)關(guān)到CN61.5接口;通過(guò)更換驅(qū)動(dòng),判斷出以后若需要更換驅(qū)動(dòng),要重新進(jìn)行配置;機(jī)床給定的調(diào)試存在缺失,把參數(shù)全部從開(kāi)始到最后進(jìn)行設(shè)置優(yōu)化;在用激光干涉儀做補(bǔ)償時(shí),用的是增量補(bǔ)償,把增量值送到系統(tǒng)后,軸精度提高。