楊磊(云南三環(huán)中化化肥有限公司,云南昆明650114)
在硫磺制酸裝置中,配套采用了余熱鍋爐,這種裝置額定的蒸發(fā)量是每臺每小時120噸,這兩臺余熱鍋爐共用一套除氧裝置。在技改過程中,硫酸裝置有兩臺除氧裝置,蒸汽除氧已達到鍋爐供水氧氣目標要求。除氧之后將直接排放到空氣中,這會造成極大的熱量損失和噪聲影響,同時也減少了冷凝水循環(huán)利用量。兩臺除氧器在每小時向空氣中釋放的蒸汽約為3噸,熱量損失較為明顯。
蒸汽回收利用的方式是在除氧氣進入排氣程序后,串聯(lián)兩臺蒸汽節(jié)能器,利用蒸汽的排放來克服節(jié)能器的換氣阻力,循環(huán)水在經(jīng)過自身加熱利用之后,其余的氣體通過排氣口直接排入空氣中,這其中很多蒸汽具有較高的熱量,并且冷凝水也無法循環(huán)利用,帶來了較多的能量損失。
這種改造方式充分考慮到氣體的不凝結(jié)性對于傳熱所造成的影響,可以選用列管式蒸汽節(jié)能器進行串聯(lián)設(shè)計,這種設(shè)計方法與普通蒸汽回收裝置相比較,設(shè)備設(shè)計更為合理,并且蒸汽回收比較完全,在回收蒸汽的同時能夠有效加氣體中的不凝結(jié)性氣體排出,極大的減輕裝置負擔(dān)。同時能夠進一步提升蒸汽的回收利用效率,這種裝置可以減少在硫酸設(shè)備過程中脫鹽水加熱消耗的蒸汽約3噸/小時,蒸汽的回收效率增加3噸/小時,提高反滲透裝置的生產(chǎn)利用回收效率。通過蒸汽回收效率的提高,能夠有效消除蒸汽出廠后對于周邊環(huán)境所造成的破壞性影響,減少對周邊環(huán)境的噪聲,還能夠起到較好的節(jié)能效果。
在某工廠磷復(fù)合肥磷酸裝置系統(tǒng)中,磷酸裝置有4 套,每一套的產(chǎn)能是20萬噸,濃縮采用的方式是強制循環(huán),所產(chǎn)生的壓力是2kg/cm2。這種蒸汽屬于飽和蒸汽,當(dāng)飽和蒸汽進入到石墨換熱器之后會轉(zhuǎn)換成冷凝水的形式,然后轉(zhuǎn)入冷凝水的收集器進行閃蒸,冷凝水在經(jīng)過閃蒸之后,利用水泵直接輸送回鍋爐進行循環(huán)利用。其余蒸汽將直接排放到空氣中,這樣會帶走蒸汽中的熱量,造成一定的熱量損失,同時還有一些其他雜質(zhì)氣體,影響了周邊的生態(tài)環(huán)境。閃蒸使得這4套裝置每小時因為蒸汽排放而損失的冷凝水在7噸左右,如果能夠得到循環(huán)的利用,將會得到較大的經(jīng)濟價值。
磷復(fù)肥生產(chǎn)系統(tǒng)對于磷酸濃縮冷凝水裝置進行回收過程中,采用了多種改造模式,主要是通過改變列管換熱器以及夾套管換熱器進行不同的驗證方法,主要目的是能夠得到最為有效的回收效果,同時確定最佳的設(shè)備選型,下面根據(jù)實踐經(jīng)驗探討磷復(fù)肥蒸汽回收系統(tǒng)以及相應(yīng)的設(shè)備選型,希望給相關(guān)工程技術(shù)人員以借鑒和參考。
2.2.1 單套濃縮系統(tǒng)增加一臺列管換熱器
下面對這種磷酸濃縮系統(tǒng)改造流程進行闡述:工程中所有的四套濃縮系統(tǒng)各增加一臺材質(zhì)為不銹鋼的列管換熱器,換熱器應(yīng)該加在輸水泵以及冷凝水之間。冷凝水經(jīng)過凈化處理后,通過輸送泵直接運送到新的轉(zhuǎn)換器,稀磷酸可以通過稀酸泵直接運輸?shù)叫碌霓D(zhuǎn)換器,冷凝水與稀磷酸之間進行逆流方向的傳熱。這種變化發(fā)生在換熱器中,對于稀硫酸直接進行預(yù)熱,然后進入閃蒸時,直接進行蒸發(fā)濃縮。冷凝水在經(jīng)過冷卻之后,將通過自流的形式到達冷凝水的中轉(zhuǎn)槽。
中轉(zhuǎn)過后需要將換熱器進行徹底清理。此時磷酸的濃縮系統(tǒng)仍可以正常生產(chǎn)運行。稀硫酸清洗管直接連接換熱器,稀硫酸接入管道主要目的是方便對換熱器進行清理。換熱器的冷凝水進口管以及出口管各安裝溫度顯示器,方便工程技術(shù)人員對冷凝水進出口時的溫度進行觀察。
第二是關(guān)于換熱器的選型?;A(chǔ)參數(shù)主要有以下內(nèi)容:稀硫酸的流量是60~80m3/h,平均速度達到70m3/h,稀硫酸的濃度為24%,密度為1300kg/m3;稀磷酸的溫度達到平均為50℃;冷凝水的流量平均為45m3/h,密度為960kg/m3,冷凝水的溫度平均為120℃;水泵的揚程一般為78m,流量為170m3/h;采用變頻泵的形式水泵揚程為50m,流量為70m3/h。
對于系統(tǒng)的設(shè)計要求,一般冷凝水出口的溫度要小于90℃;磷酸的流速要大于1.5m/s,換熱器管層不能超過4 層;如果換熱器管程采用320L;那么殼程一般采用304L;根據(jù)現(xiàn)場的實際情況,稀磷酸的流量按60m3/h 計算,冷凝水流量按60m3/h進行計算;如果采用規(guī)格為50mm管徑,長度為7m的換熱管,稀磷酸的容量為60m3,管內(nèi)液體的流動速度是1.5m/s;如果稀磷酸的流量是70m3/h,管內(nèi)液體的流速是1.8m/s。管內(nèi)液體流動速度比較快,那么能夠有效減緩結(jié)垢的速率。在進行設(shè)備選型的過程中對于單套的磷酸濃縮系統(tǒng)增設(shè)列管式換熱器和兩套磷酸系統(tǒng)新增一臺列管式換熱器進行了對比分析,綜合改造方案優(yōu)缺點,根據(jù)工程經(jīng)驗可以看出,單套濃縮系統(tǒng)增加一臺列管式換熱器的方案更為可靠有效,并且對蒸汽的回收利用更加方便,因此推薦選用這種蒸汽回收的形式。
2.2.2 單套磷酸濃縮系統(tǒng)新增夾套管式換熱器方案
稀磷酸到達濃縮系統(tǒng)中間有連接管道,可以在連接管道上增加材質(zhì)為不銹鋼的夾套管式換熱器,磷酸濃縮系統(tǒng)在物理反應(yīng)之后所產(chǎn)生的冷凝液,在經(jīng)過收集泵進行集中收集之后,再經(jīng)過夾套管式換熱器,最終和稀磷酸在換熱器內(nèi)部進行逆流換熱。經(jīng)過加熱之后的稀磷酸直接進入到濃縮系統(tǒng)中進行濃縮。
下面闡述夾套管式換熱器設(shè)備的主要選型說明:
首先是查看原始參數(shù)。這種換熱器它的稀磷酸流量每一臺是70~95m3/h,平均是80m3/h;兩臺一般為160m3/h;稀磷酸的濃度為25%,密度一般為1200kg/m3;稀磷酸的溫度一般為60~70℃,平均取65℃;單臺冷凝水的流量一般為40~60m3/h,平均達到50m3/h;兩套一般為100m3/h,密度為1000kg/m3;冷凝水的溫度一般為100~120℃,平均溫度是110℃;選擇沸點可以根據(jù)建設(shè)所在地的大氣壓下沸點要求設(shè)置為合理的度數(shù)。
對于管道選型,一般采用108mm 的管道,可以分4 個片段進行安裝,分為上下兩層,然后兩排串聯(lián)的形式。稀磷酸的雷諾系數(shù)等于管道的內(nèi)徑乘以流速再乘以密度比上流體的粘度。管道雷諾系數(shù)大于4000,流體設(shè)定為湍流結(jié)構(gòu)。結(jié)垢速率可以設(shè)定為0.4mm/day,則運行一個月之后,管道還剩68mm,兩根為136mm,在這種情況下,磷酸基本上可以通過。
在改造過程中,對于單套和雙套換熱器類型都進行了嘗試,其中單套磷酸濃縮系統(tǒng)增加一臺列管式換熱器。按照方案效果,濃縮系統(tǒng)增加夾套管式換熱器方案更為有效,換熱管因為結(jié)垢,需要內(nèi)部進行清理,在濃縮系統(tǒng)生產(chǎn)周期過程中,一般要清理兩次才能夠保證系統(tǒng)的正常運行。但是在實驗過程中,夾套管式換熱器,它的結(jié)垢厚度隨著反應(yīng)時間的增加而不斷變大,因此導(dǎo)致它的傳熱效果大幅度下降,到后期已完全無法起到回收蒸汽熱量的作用。經(jīng)過實踐的檢驗,最終采用列管式換熱器進行磷復(fù)合肥蒸汽回收利用。
文章主要根據(jù)某公司案例,對于硫酸除氧的蒸汽以及磷酸在濃縮過程中的蒸汽回收利用進行了探討,使得向空中排放的閃蒸汽能夠得到循環(huán)回收和利用,減少了熱能的損失,同時也能夠?qū)崿F(xiàn)對周圍環(huán)境的最小影響,能夠有效緩解目前能源緊張的局面,同時還能夠給企業(yè)帶來一定的經(jīng)濟效益。