楊大偉 向前波 胡 建 堯躍利
(二重(德陽)重型裝備有限公司,德陽618000)
隨著多年來不斷地探索和發(fā)展,我公司在大型鍛件深孔制造技術(shù)方面,已經(jīng)達到了極限制造的較高水平。但是,當(dāng)前的大型鍛件深孔制造技術(shù)仍然存在加工效率較低,有一定的質(zhì)量安全隱患等問題。根據(jù)大量現(xiàn)場事實和加工經(jīng)驗,分析得出當(dāng)前深孔加工技術(shù)存在的缺點,并有針對性地進行技術(shù)研究改進,提高了大型鍛件產(chǎn)品的深孔加工效率20%以上,同時也提高了產(chǎn)品的加工質(zhì)量。
大型鍛件以某核電半速轉(zhuǎn)子為例,材質(zhì)25Cr2Ni4MoV,長度為15 226 mm,本體直徑1955 mm,中心孔為臺階通孔,小孔直徑240 mm,孔深3175 mm,大孔直徑330 mm,孔深12 051 mm,中心孔臺階過渡處與孔軸線呈45°角,整個深孔的圓柱度要求0.5 mm,如圖1所示。
圖1 鍛件尺寸Figure 1 Forging size
分析得出當(dāng)前深孔加工技術(shù)存在以下不足:
(1)大型鍛件深孔加工中的半精孔、精孔采用浮動刀加工。傳統(tǒng)的浮動刀加工能夠提高內(nèi)孔表面粗糙度,利于后續(xù)磨孔,但是其加工效率較低,使擴孔環(huán)節(jié)耗時較長。而且在加工中會出現(xiàn)深孔跑偏及多邊形內(nèi)孔的情況,導(dǎo)致反復(fù)修孔,降低加工效率,并存在加工質(zhì)量風(fēng)險。
(2)磨孔環(huán)節(jié),傳統(tǒng)珩磨量較小,效率較低。
(3)臺階過渡處加工難度大,加工效率低。
(4)在精孔后的擦孔環(huán)節(jié)以及聯(lián)檢磁探后的擦孔環(huán)節(jié),臺階孔的臺階過渡處使用常規(guī)方法很難擦干凈,使工作效率低。之前采用的方法是用繩子從大孔拉至內(nèi)孔臺階過渡處進行人工擦孔。這項工作對人的形體、體質(zhì)要求很高,勞動強度非常大,同時效率低。而人進入直徑?330 mm的深孔中作業(yè),存在很大的安全隱患。
大型鍛件深孔加工可大致分為套料、擴孔、半精孔、精孔、磨孔五個步驟。原來的加工方法:加工?240 mm小孔,在套料達到?230 mm孔徑后,使用浮動刀加工達到?239.5 mm孔徑,最后進行珩磨;加工?330 mm大孔,在套料達到?230 mm孔徑后,先使用?300 mm和?320 mm的擴孔鉆加工達到?320 mm孔徑,然后使用浮動刀加工達到?329.5 mm孔徑,最后進行珩磨。傳統(tǒng)的浮動刀加工效率較低,且在加工中會出現(xiàn)深孔跑偏及多邊形內(nèi)孔情況,導(dǎo)致反復(fù)修孔,產(chǎn)品質(zhì)量較低。
比對研究得出,擴孔鉆加工效率高于浮動刀,且中心孔直線度好,但加工孔表面粗糙度較差。
本加工方法取消了浮動刀加工,采用擴孔鉆直接將孔加工至?238 mm、?328 mm,然后進行珩磨。通過在擴孔鉆刀座及導(dǎo)向鍵槽部位增加墊片(見圖2),使?230 mm、?320 mm的擴孔鉆分別能夠加工出?238 mm、?328 mm的深孔,相當(dāng)于形成了?238 mm、?328 mm的擴孔鉆。
因擴孔鉆加工效率及穩(wěn)定性高于浮動刀加工,采用新的加工方法不僅降低了加工內(nèi)孔的質(zhì)量風(fēng)險,同時提高了加工效率。
因擴孔鉆加工的內(nèi)孔粗糙度較差,內(nèi)孔一般留量2 mm,導(dǎo)致珩磨工作量大幅增加。以大孔為例,之前的加工方法是浮動刀加工至?329.5 mm孔徑,進行珩磨;改進后的加工方法是擴孔鉆將孔加工至?328 mm,進行珩磨,珩磨的工作量增加了3倍,珩磨加工的效率對整個深孔加工的效率影響很大。
傳統(tǒng)的珩磨作業(yè),其去除量一般在0.5 mm以下,主要以達到較高表面粗糙度為目的。本文的高效珩磨技術(shù)要通過珩磨去除2 mm的余量,實際上是將精孔和磨孔加工合二為一。以?330 mm深孔加工為例,改進后的加工方法較傳統(tǒng)加工方法可節(jié)約加工時間8天,較大地提高了深孔的加工效率。
通過研究對比,按照高效珩磨去除量大、效率高的加工特點,定制新型的珩磨油石。新珩磨油石按一定比例加入了硫單質(zhì)及幾種硫化物,其在珩磨去除量、耐磨性、穩(wěn)定性方面有較大的優(yōu)勢。
通過不斷試驗新型珩磨石在加工中的最佳技術(shù)參數(shù),得出中心孔珩磨的相關(guān)參數(shù)為工件轉(zhuǎn)速3 rmin~4 rmin,珩磨頭轉(zhuǎn)速20 rmin~30 rmin,珩磨頭進給速度3.5 mmin~4.5 mmin。
改進后的高效珩磨技術(shù)突破了傳統(tǒng)意義上的珩磨加工,珩磨的去除量及加工效率有了巨大的進步,在實際應(yīng)用中,創(chuàng)造了半速轉(zhuǎn)子12 m深的大孔從?328 mm珩磨至?330 mm,僅用時4天。
根據(jù)臺階孔結(jié)構(gòu)重新設(shè)計靠底刀片(見圖3),以提高臺階過渡處的加工質(zhì)量及效率。使用粗靠和精靠相結(jié)合的加工方法,使臺階孔均勻去量,保證加工出的孔底底面刀花均勻,使磨孔達到較高的表面粗糙度。
在臺階孔底的拋磨過程中,設(shè)計制作了孔底磨頭,見圖4。在磨頭6個槽中安裝尼龍塊,然后將其尺寸車至與臺階孔底形狀相吻合,結(jié)合砂紙后可以很好地完成拋光作業(yè),高效率地達到表面粗糙度要求。
中心孔臺階過渡處因其結(jié)構(gòu)原因,不能通過常規(guī)方法有效擦洗干凈,對中心孔窺視檢查結(jié)果影響很大。人工進入深孔擦孔,局限性大,安全性差,效率低。改進后提供的專用擦孔裝置,有效解決了上述問題。
如圖5,擦孔裝置主要包括工作支臂(4件)、活動支承(1件)、固定支承(1件)、中心支承(兩件)、主管體(1件)、扳手(兩件),驅(qū)動螺母(1件),驅(qū)動芯棒(1件)、螺栓銷(8件)、中心導(dǎo)向套(1件)、定位銷(1件)。
圖2 ?238 mm和?328 mm擴孔鉆Figure 2 ?238 mm reamer and ?328 mm reamer
圖3 粗精靠底刀Figure 3 Bottom blade with rough and finish machining
圖4 臺階孔底磨頭Figure 4 Grinding head of step type hole bottom
1—工作支臂 2—活動支承 3—固定支承 4—中心支承 5—主管體 6—扳手 7—驅(qū)動螺母 8—驅(qū)動芯棒 9—螺栓銷 10—中心導(dǎo)向套 11—定位銷圖5 擦孔裝置工作狀態(tài)Figure 5 Working situation of brush hole device
擦孔裝置使用的方法是,首先,通過旋轉(zhuǎn)驅(qū)動螺母使驅(qū)動芯棒向圖5左側(cè)方向運動,活動支承隨之向左側(cè)運動,4個工作支臂收縮至整體小于小孔尺寸,將整套裝置從小孔端進入,如圖6所示。待該裝置到達深孔臺階處后,旋轉(zhuǎn)驅(qū)動螺母使驅(qū)動芯棒向圖5右側(cè)方向運動,活動支承隨之向右側(cè)運動,4個工作支臂張開至設(shè)計尺寸,并完全貼靠于深孔臺階處,如圖5所示。通過旋轉(zhuǎn)扳手使整個裝置旋轉(zhuǎn),工作支臂即可將深孔臺階處的油泥等雜質(zhì)有效清理,然后再通過旋轉(zhuǎn)驅(qū)動螺母使工作支臂收縮至整體小于小孔尺寸,最后將整套裝置取出。擦孔工裝的制作應(yīng)用,實現(xiàn)了安全高效的孔外擦孔作業(yè)。
圖6 擦孔裝置收縮狀態(tài)Figure 6 Shrinkage situation of brush hole device
通過改進大型鍛件中心孔的加工方法,提高了孔的加工效率20%以上,并有效避免了加工安全的風(fēng)險,降低了操作者的勞動強度,提高了產(chǎn)品的加工質(zhì)量。