叢 洋,王 賽,劉昌樹(shù)
(佳格投資(中國(guó))有限公司,上海201103)
隨著我國(guó)人民生活水平的提高,市場(chǎng)對(duì)食用油的消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)。在食用油消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面,對(duì)葵花籽油的需求量已遠(yuǎn)超國(guó)產(chǎn)葵花籽油的產(chǎn)量,截至2016年,我國(guó)葵花籽油年消費(fèi)量已達(dá)到80萬(wàn)~90萬(wàn)t,而國(guó)產(chǎn)葵花籽油僅有40萬(wàn)t左右[1],且近年來(lái)市場(chǎng)占有率仍保持高速增長(zhǎng),發(fā)展空間依然很大,這進(jìn)一步促進(jìn)了國(guó)內(nèi)葵花籽油精煉產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展。
然而,傳統(tǒng)的糧油加工企業(yè)仍存在產(chǎn)品質(zhì)量不均一、營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)損耗略大[2]和加工過(guò)程對(duì)環(huán)境不友好等問(wèn)題以及單位產(chǎn)品的耗能量和污染物排放量仍然有優(yōu)化空間,節(jié)能減排和環(huán)保治理任務(wù)艱巨,與資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)的要求仍有一定差距,制約了我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。“十三五”規(guī)劃重點(diǎn)指出了關(guān)于節(jié)能減排工作的重要性和緊迫性,因此要充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用,真正把節(jié)能減排轉(zhuǎn)化為企業(yè)的內(nèi)在要求,這也是降低企業(yè)生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益,增加企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的必然選擇[3],研發(fā)在食用油精煉過(guò)程中節(jié)能減排的措施也越來(lái)越受到業(yè)內(nèi)人士的關(guān)注[4]。
國(guó)內(nèi)精煉油廠對(duì)精煉過(guò)程中的能耗和污染物排放等問(wèn)題愈加重視,鑒于此,針對(duì)現(xiàn)有精煉工廠能源利用率低、廢棄物排放量大、精煉得率無(wú)法提高的問(wèn)題,研究對(duì)葵花籽油工廠精煉系統(tǒng)優(yōu)化,以期達(dá)到節(jié)能減排的目的,同時(shí)提高葵花籽油精煉得率、優(yōu)化工廠周邊環(huán)境。
目前,葵花籽油精煉的主要流程為毛油→酸煉→堿煉→水洗→脫蠟→脫色→脫臭→精煉葵花籽油。然而,上述精煉過(guò)程中存在一些缺點(diǎn),例如酸液、堿液及工藝水添加系統(tǒng)存在如下缺點(diǎn):①控制添加流量的三聯(lián)泵流量非連續(xù),導(dǎo)致輔料添加精確度不高,不僅增加輔料用量,也損耗了半成品油,降低精煉得率;②高濃度酸液和堿液長(zhǎng)期接觸泵頭及軸封,有腐蝕液體泄漏的風(fēng)險(xiǎn),縮短設(shè)備使用壽命,也對(duì)工人安全造成威脅。同時(shí),現(xiàn)有真空系統(tǒng)采用的四級(jí)蒸汽噴射泵也存在以下問(wèn)題:①因布局不合理導(dǎo)致需求真空度難以達(dá)到,進(jìn)而增加蒸汽耗用量;②真空循環(huán)水散熱結(jié)構(gòu)不合理,造成循環(huán)水降溫不達(dá)標(biāo),廢水排放量大。
中和工段包括酸煉、堿煉和水洗,其工藝流程見(jiàn)圖1。
業(yè)界使用三聯(lián)定量泵作為酸、堿、稀釋水、水洗水添加的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),雖與毛油的流量及游離脂肪酸的量聯(lián)動(dòng),但仍需手動(dòng)調(diào)整閥桿行程配合變頻調(diào)整流量,毛油流量一旦發(fā)生波動(dòng),酸、堿添加往往超量或不足,此誤差也是造成后續(xù)得率無(wú)法提高的原因,且需使用10%~15%的水洗水量才可將殘?jiān)砬宄?,真空干燥器的真空也需耗用大量的蒸汽。此外,由于使用的酸、堿濃度非常高,三聯(lián)定量泵的泵頭及軸封往往因冬天酸、堿結(jié)晶而磨損,造成泄漏,對(duì)工人的安全造成威脅。一般業(yè)界中和工段得率為95.95%左右。
針對(duì)三聯(lián)泵的問(wèn)題,對(duì)中和工段的酸、堿、稀釋水、水洗水添加系統(tǒng)進(jìn)行改造,采用工程塑膠泵體的電磁泵,組合電磁式流量計(jì)、比例控制閥,依流量比例設(shè)計(jì)添加管路及大回流管路,配合毛油流量及游離脂肪酸的量,回授信號(hào)于可編程邏輯控制器(PLC),先計(jì)算理論添加量,通過(guò)比例控制閥調(diào)整開(kāi)度及電磁流量計(jì)實(shí)測(cè)流量比對(duì),再回授實(shí)時(shí)調(diào)整比例閥,優(yōu)化酸液、堿液及稀釋水、水洗水添加管路設(shè)計(jì)及智能化添加比例控制系統(tǒng),添加量誤差可降低80%以上。同時(shí)電磁泵除進(jìn)口、出口外,泵體全封閉,接觸液體部分材質(zhì)為耐蝕性強(qiáng)的工程塑料,依照輸送液的腐蝕性強(qiáng)弱選擇PVDF材質(zhì)。
優(yōu)化后,中和工段得率可高達(dá)97%,與業(yè)界平均得率95.95%相比提升了1.05個(gè)百分點(diǎn),同時(shí)提高了酸、堿添加系統(tǒng)的安全性,避免了酸、堿泄漏的可能。另外,高度智能化控制及設(shè)備集成,提升了中和工段得率,降低了皂腳、廢水等廢棄物的產(chǎn)生。趙軍等[5]的研究指出,因磷脂的表面活性使其具有極強(qiáng)的極性,在使用白土脫色的過(guò)程中其更容易被白土所吸附,降低了白土的吸附活性,直接導(dǎo)致白土脫色能力下降,使用量增加。由于定量添加酸液的添加比例精準(zhǔn)控制,在中和工段中可降低中和油磷脂含量,使脫蠟工段的葵花籽油晶體養(yǎng)晶更充分,助濾劑(硅藻土)和脫色白土使用量降至0.5%以下,待脫臭油的游離脂肪酸含量降低至0.1%以下。
注:1.毛油罐;2.原油換熱器;3.酸混合器;4.酸反應(yīng)罐;5.堿混合器;6.中和反應(yīng)罐;7.中和離心分離機(jī);8.水洗混合器;9.水洗罐;10.水洗離心分離機(jī);11.真空干燥器;12.中和油暫存罐;13.皂腳罐;14.堿日用罐;15.堿泵;16.酸泵;17.酸日用罐;18.熱水泵;19.熱水罐;20.工藝水罐;21.污油罐;22.室外污水池。
國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)油脂生產(chǎn)中脫臭工段采用傳統(tǒng)的四級(jí)蒸汽噴射泵,每級(jí)噴射器所噴射出的混合氣體是被抽氣體與工作蒸汽的混合物,除末級(jí)排入大氣外,其余均進(jìn)入后一級(jí)噴射器,增加了后一級(jí)的負(fù)載,降低泵的工作性能,因此多級(jí)蒸汽噴射泵常在兩級(jí)噴射器間安裝大氣冷凝器,將混合氣體中的大部分可凝氣體進(jìn)行冷凝。
此外,精煉油廠使用戶外熱水井貯存真空循環(huán)水搭配涼水塔散熱循環(huán)水至32℃。以200 t/d葵花籽毛油為例,脫色、脫臭兩工段散熱的循環(huán)水使用量為130 t,每個(gè)月清洗熱水井及更換循環(huán)水又會(huì)產(chǎn)生150 t的廢水。戶外熱水井貯水及涼水塔散熱時(shí),周遭環(huán)境會(huì)有脫臭蒸餾物的味道,影響操作人員及外圍居民。且因戶外熱水井及涼水塔散熱時(shí),與環(huán)境溫度及濕球溫度有關(guān),在溫度達(dá)到零下時(shí)的冬天,常因管路結(jié)冰而有爆管的風(fēng)險(xiǎn);夏天時(shí)濕球溫度高于38℃,涼水塔又無(wú)法將循環(huán)水散熱至32℃,常會(huì)使脫臭塔真空不穩(wěn)定,進(jìn)而影響脫臭油質(zhì)量。
針對(duì)這些問(wèn)題,周人楷等[6]提出,用二級(jí)真空泵聯(lián)用一臺(tái)水環(huán)真空泵替代傳統(tǒng)的四級(jí)蒸汽噴射泵,用低溫堿液替代32℃的循環(huán)水,可以提高脂肪酸的捕集效果,從而降低動(dòng)力蒸汽量,節(jié)能效果可以達(dá)到40%以上。采用相關(guān)技術(shù)對(duì)工廠進(jìn)行優(yōu)化后,使用丙二醇作為冰水機(jī)的冷媒,并控制冷卻水與丙二醇的壓差,將冷卻水冷卻到2℃,然后通過(guò)泵送至混合冷凝器,二級(jí)噴射器可穩(wěn)定達(dá)到真空度的要求,降低動(dòng)力蒸汽量和運(yùn)行成本。此外,吸附后的冷卻水在一個(gè)閉式循環(huán)系統(tǒng)中循環(huán),并在冰水板式換熱器中被冷卻,堿液加入循環(huán)水中,防止脂肪酸沉積污染板式換熱器,動(dòng)力蒸汽和抽吸蒸汽冷凝液一起經(jīng)分離器排出。此設(shè)計(jì)采用的冰水機(jī)雖然在電耗上較優(yōu)化前有所增加,但其不僅解決了冬夏季極端環(huán)境溫度導(dǎo)致真空不穩(wěn)及熱水井所含冷卻液臭味四溢的問(wèn)題,同時(shí)由于冷卻效率上升,顯著減少了冷卻循環(huán)水的使用量,進(jìn)而大幅降低循環(huán)水清洗排廢的處理量。
真空系統(tǒng)優(yōu)化前后能耗對(duì)比如表1所示。
表1 真空系統(tǒng)優(yōu)化前后能耗對(duì)比
針對(duì)工廠整體的優(yōu)化,不僅涵蓋了對(duì)中和工段生產(chǎn)運(yùn)行的精準(zhǔn)控制以及脫臭工段低溫堿液冷凝真空系統(tǒng)的改進(jìn),同時(shí)也對(duì)蒸汽產(chǎn)生系統(tǒng)和脫臭塔系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn),包括熱源改進(jìn)、鍋爐內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化,以及脫臭塔的板式塔和填料塔并立的結(jié)構(gòu)等,從而實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排最優(yōu)化。最終通過(guò)上述改進(jìn),整體工藝與設(shè)備提升對(duì)節(jié)能減排的改善對(duì)比如表2所示。
表2 整體工藝與設(shè)備提升節(jié)能減排效果對(duì)比
由表2可知,經(jīng)工廠整體優(yōu)化后,最終整體得率由94.5%提升至96%,比優(yōu)化前提高1.5個(gè)百分點(diǎn),以20萬(wàn)t葵花籽毛油計(jì),可使精煉葵花籽油增加3 000 t,整體經(jīng)濟(jì)效益提升3 138.1萬(wàn)元。
葵花籽油精煉的過(guò)程中,不同工段中設(shè)備、熱源以及控制系統(tǒng)的合理選擇與原輔料的利用率及工廠廢棄物的排放量等密切相關(guān)。結(jié)合葵花籽油的精煉特點(diǎn)及對(duì)節(jié)能減排的要求,在精煉的中和工段采用高度智能化的控制系統(tǒng),同時(shí)通過(guò)對(duì)泵的優(yōu)化,提高中和工段的得率,減少了輔料的用量及廢料的產(chǎn)生;對(duì)低溫冷凝真空系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)改進(jìn),進(jìn)一步達(dá)到節(jié)約能源和減少?gòu)U物排放的目的,同時(shí)改善工廠周邊環(huán)境,保障操作人員安全;對(duì)蒸汽產(chǎn)生系統(tǒng)和脫臭塔系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn),從而實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排最優(yōu)化。
綜合改進(jìn)后,由于對(duì)葵花籽油原輔料用量的精準(zhǔn)把控,減少輔料用量,提高了能源的節(jié)約率,精煉得率提高1.5個(gè)百分點(diǎn),在為企業(yè)創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),減少了生產(chǎn)廢料的排放,在精準(zhǔn)精煉的基礎(chǔ)上達(dá)到節(jié)能減排的目的,最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境保護(hù)的雙贏。