李沛
(中電建甘肅能源華亭發(fā)電有限責(zé)任公司,甘肅 平?jīng)?744106)
某電廠2×145MW 機組,均為東方汽輪機廠生產(chǎn)的NZK145-13.2/535/535 型超高壓、一次中間再熱、單軸、沖動式、雙缸雙排汽、直接空冷凝汽式汽輪機。1#、2#機組從2006 年投產(chǎn)至今,汽輪機缸內(nèi)損失嚴(yán)重,通流部分內(nèi)效率偏低,造成能源浪費,降低了機組經(jīng)濟(jì)性。同時軸端漏汽(氣)量較大,加之油檔是固定式油檔,安裝間隙較大,軸封漏汽導(dǎo)致油中進(jìn)水,潤滑油乳化,真空嚴(yán)密性不合格。在2008年1#機組大修期間進(jìn)行了通流部分汽封間隙調(diào)整,但均不理想。在2010 年7 月份2#機組A 級大修中,我們對2#機高壓后軸端汽封、高中壓間汽封、中壓后軸端汽封、低壓缸前、后軸端汽封更換為接觸式蜂窩汽封和接觸式鐵素體汽封,共計18 圈,投運后機組運行穩(wěn)定。
目前,我國汽輪機通流部分設(shè)計、制造技術(shù)日臻完善。漏汽損失則成為制約汽輪機效率提高的主要因素。汽輪機內(nèi)部的泄漏可影響到汽輪機效率損耗的80%左右。如果軸封、汽封磨損及葉頂汽封磨損,其效率損失可超過其余各種效率損失的總和。
東汽產(chǎn)NZK135-13.2/535/535 型汽輪機,高、中、低壓葉頂汽封均為鑲阻汽片密封,其余部位均為帶彈簧可退讓活動式梳齒汽封。 梳齒式汽封依靠節(jié)流法增加阻力減少漏汽。蒸汽在兩側(cè)壓差作用下流經(jīng)汽封片齒尖的徑向間隙時,由于通道突然收縮,流速加大,壓力降低,通過齒尖以后,進(jìn)入小室通道又突然增大,流速急劇降低,在小室內(nèi)形成渦流,使動能在等壓下轉(zhuǎn)變成熱能并增加了流動阻力。汽流每經(jīng)過一個齒尖的間隙,就受到一次節(jié)流,壓力下降一次。
通過對汽輪機汽封進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),不僅能保證機組的供、抽汽量的平衡,還能減少軸封的漏汽量,降低高中壓缸、低壓缸的排汽溫度、壓力。徹底改善沿軸端漏出的蒸汽至機房或進(jìn)入軸承座,既保護(hù)環(huán)境,又不會導(dǎo)致潤滑油變質(zhì),解決油中帶水等問題,同時可進(jìn)一步提高機組汽缸效率,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
(1)在現(xiàn)有有效空腔內(nèi),增加密封齒數(shù),增加密封效果。
(2)在不影響安全的情況下,減小密封間隙,增強密封效果。
(3)在不影響密封壽命的前提下,減小齒的厚度,增強密封效果。
(4)改善密封結(jié)構(gòu),應(yīng)用新型汽封,增強密封效果,
(5)將原不可調(diào)汽封改造成微量調(diào)整的結(jié)構(gòu)形式,既能實現(xiàn)提高安裝調(diào)試的工作效率,減少工人的工作強度,又可以提高間隙調(diào)整精度。
方案設(shè)計。鑒于上述改造原則及出發(fā)點,通過新型汽封和油檔的特性對比,結(jié)合汽輪機固有結(jié)構(gòu)和運行特性,現(xiàn)擬定汽輪機各部汽封和油檔改造、更換軸端汽封、隔板汽封、葉頂汽封數(shù)量見表1。
(1)汽封塊的更換。(2)揭開高中壓內(nèi)、外缸、低壓缸。(3)測量調(diào)整高中、低壓缸隔板、汽封凹窩中心。(4)新汽封裝入汽封體,用塞尺及過膠布法修調(diào)測量汽封軸向、徑向間隙。(5)測量調(diào)整汽封退讓間隙。(6)安裝完工后由技術(shù)部、檢修公司共同對汽封軸向、徑向、退讓間隙進(jìn)行驗收。(7)隔板、葉頂汽封調(diào)整方案與上述軸端汽封調(diào)整方法相同。(8)所有汽封修調(diào)工作結(jié)束后,將上下隔板、汽封套、轉(zhuǎn)子依次就位后,進(jìn)行扣缸檢驗。
(1)蜂窩汽封構(gòu)成。和常規(guī)汽封比較,蜂窩汽封是在原汽封長齒中間,通過真空釬焊,將蜂窩帶釬焊牢固既而形成了蜂窩汽封。2003 年,我國首臺機組(秦山核電站)汽封改造把它應(yīng)用到汽輪機的密封上。近幾年來,開始普遍應(yīng)用于汽輪機上作為防止蒸汽外漏、安全節(jié)能及防止內(nèi)漏作為節(jié)能提效,效果顯著。
(2)蜂窩汽封特點。①安全性能好,不傷軸。②不會造成大軸彎曲。③防止產(chǎn)生汽流激振。④密封效果。⑤渦旋效應(yīng)劇增。⑥封嚴(yán)效果好。⑦密封效果具有長久保持性。
(1)提高機組的安全性。汽輪機轉(zhuǎn)子普遍存在一定量的動不平衡現(xiàn)象,運行中轉(zhuǎn)子有不同程度的振幅擺動,其擺動幅值除其自身質(zhì)量偏心外,與汽封和軸承徑向間隙的阻尼作用大小有關(guān)。
(2)機組可一次啟機成功,不發(fā)生因汽封改造所造成的軸系不穩(wěn)、動靜碰磨、振動現(xiàn)象,不改變機組漲差(排除其它因素的影響)。
(3)通過改造,可以避免油中進(jìn)水,保證了機組的安全運行,同時每臺機組每年可節(jié)約濾油費用約8 萬元左右,透平油再生費用19 萬元。
(1)現(xiàn)場測繪5 天。(2)制造周期10 ~15 天。(3)釬焊及切割4 天。(4)安裝調(diào)試7 天。
表2
(1)提高機組的經(jīng)濟(jì)性。a、力爭高、中、低壓缸效率各提高1.5%。b、力爭改造后汽輪機節(jié)約標(biāo)煤5g/kw.h 以上。
(2)經(jīng)濟(jì)性回報預(yù)期。按照節(jié)約標(biāo)煤4.6g/kw.h,135MW 機組年發(fā)電7 億度,標(biāo)煤的入廠價格按445 元/噸計算,一年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤3220(噸),折合人民幣約:143.3 萬元。一年零七個月可以收回投資成本。
總之,通過這次改造投運后機組運行穩(wěn)定,各軸承振動值達(dá)到優(yōu)良水平,汽輪機真空嚴(yán)密性明顯提高了,機組熱效率有了一定的提高,油中帶水問題也徹底解決了,給電廠帶到來了良好的經(jīng)濟(jì)效益,同時也積極響應(yīng)了國家節(jié)能環(huán)保的政策,對企業(yè)的長久發(fā)展有著重要的意義。