何小寒
(江蘇奧賽康藥業(yè)有限公司,江蘇南京 210000)
公司一直以“質(zhì)量是企業(yè)生存之本”為質(zhì)量方針,以“真學(xué)、真知、真話、真干”為工作指南,提倡“堅持提高生產(chǎn)力和控制成本”。A車間作為日產(chǎn)量95 550瓶的普通凍干粉針劑生產(chǎn)車間,自取得GMP證書開始,逐步承擔起公司普通凍干粉產(chǎn)品的生產(chǎn)重擔,緩解公司的供貨壓力,同時逐步減少公司委外加工的產(chǎn)量,但由于該車間用于生產(chǎn)的洗灌封聯(lián)動線均為進口設(shè)備,生產(chǎn)操作自動化程度高,生產(chǎn)速度上限與自動流程固定,且設(shè)備磨合期并未完全度過,導(dǎo)致該車間1批產(chǎn)品的準備到生產(chǎn)結(jié)束時間超過24h,所以縮短產(chǎn)品的進出箱時間有助于穩(wěn)定車間的生產(chǎn)秩序,提高車間的生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本,實現(xiàn)產(chǎn)能最大化。因此將“降低進出箱時間,提高進出箱效率”作為攻關(guān)目標。
選取同品種同規(guī)格藥品的生產(chǎn),將A車間的日常生產(chǎn)時間與同樣是普藥生產(chǎn)車間且生產(chǎn)批量接近的B車間生產(chǎn)時間進行對比:A車間與B車間在藥液配制時長、灌裝清場時長沒有明顯差異,但在產(chǎn)品灌裝時長、出箱時長、凍干時長相差較大,尤其是凍干箱清洗滅菌時長相差甚遠。由于A車間與B車間的凍干設(shè)備不同,凍干時長雖不同但相對固定,同樣凍干箱的清洗滅菌程序不同,但流程和程序相對固定,所以清洗滅菌的時間相對固定,所以無法縮短產(chǎn)品凍干時間和凍干箱的清洗滅菌時間,但灌裝時長和出箱時長有優(yōu)化縮短的空間。
選取A車間2019年3月14個批次進出箱數(shù)據(jù)。
1)出箱時間方面:最長為438min,最短為308min,平均用時417min;
2)進箱時間方面:最長為670min,最短為345min,平均用時358min。
由此可見,A車間的灌裝和出箱并沒有達到理想狀態(tài),按實際時間與理論時間計算,現(xiàn)階段設(shè)備使用率只能達到生產(chǎn)能力的66.7%(出箱)、57.3%(進箱),設(shè)備效率極低。因此,可通過縮短灌裝和出箱的時長來提升車間的產(chǎn)能,同時通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),進出箱最低時間均為300min,從而設(shè)定預(yù)期攻關(guān)目標:進箱時間控制在300min左右,出箱時間控制在300min左右。
根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題,進行了頭腦風(fēng)暴,利用魚刺圖的方法,從人、機、料、法、環(huán)五個方面進行原因分析,確定制約A車間灌裝和出箱時長的根本原因。
人員對設(shè)備操作不熟,A車間相對于公司其他車間來說是新車間,灌裝崗位擁有一年以上工作年限的員工僅3人,其余員工均為實習(xí)生或剛轉(zhuǎn)正,工作經(jīng)驗欠缺,操作熟練度不高,異常處理能力薄弱,判斷為要因。
(1)灌裝機進料炸瓶,經(jīng)調(diào)查灌裝機進料處平均每批炸瓶次數(shù)為3~4次,嚴重影響生產(chǎn)秩序,同時對產(chǎn)品質(zhì)量造成很大風(fēng)險,判斷為要因;
(2)灌裝機加塞斗卡塞掉塞,經(jīng)調(diào)查灌裝機加塞斗在灌裝過程中,卡塞時需進行人員干預(yù)處理,若掉塞則會引起炸瓶風(fēng)險,處理過程復(fù)雜且風(fēng)險較高,判斷為要因。
(1)設(shè)備維保以及點檢文件欠缺,查閱文件,點檢項目齊全,生產(chǎn)前均按點檢要求進行設(shè)備點檢,并按要求填寫設(shè)備日志,判斷為非要因;
(2)設(shè)備操作文件不完善,查閱文件操作文件中操作流程清晰,現(xiàn)場崗位人員按文件操作執(zhí)行可滿足生產(chǎn)需要,判斷為非要因。
設(shè)備備件備貨不及時,經(jīng)調(diào)查采購博世和GEA廠家的設(shè)備備件到貨周期比其他廠家長2個月左右,但通過梳理常用備件并提前備貨,目前并不影響正常生產(chǎn),判斷為非要因。
根據(jù)5W1H原則,制定了相應(yīng)的對策:
1)人員對設(shè)備操作不熟,對策是增加培訓(xùn)頻次與方式,開展針對性培訓(xùn)和日常培訓(xùn),提高人員對設(shè)備操作的熟練度;
2)灌裝機進料炸瓶,對策是針對理瓶轉(zhuǎn)臺在運行過程中存在高低差、進料星輪下方底軌與理瓶轉(zhuǎn)盤連接處存在臺階等原因進行調(diào)整;
3)灌裝機加塞斗卡塞掉塞,對策是針對灌裝機加塞處止塞阻尼長時間使用未進行調(diào)整而造成阻尼位置發(fā)生變化等原因進行調(diào)整。
1)針對人員對設(shè)備操作不熟, ①利用生產(chǎn)空隙對灌裝崗位全體人員進行灌裝機、進出料設(shè)備原理培訓(xùn),鞏固崗位人員的理論知識基礎(chǔ);②出現(xiàn)異常情況時,所有在崗的灌裝人員必須現(xiàn)場學(xué)習(xí)異常的處理方法,并在異常處理結(jié)束后進行原因分析和糾正預(yù)防措施的培訓(xùn),在灌裝班組內(nèi)進行全員培訓(xùn)學(xué)習(xí),確保日常出現(xiàn)的小異常所有在崗人員都能獨立按要求處理;
2)針對灌裝機進料炸瓶
(1)灌裝機的理瓶轉(zhuǎn)盤在運行過程中存在高低差,利用停產(chǎn)期間對理瓶轉(zhuǎn)臺進行調(diào)整;
(2)車間進料星輪下方底軌與理瓶轉(zhuǎn)盤連接處存在臺階導(dǎo)致進瓶不暢,車間聯(lián)合設(shè)備部,測繪采購進料底軌新的模具。
3)針對灌裝機加塞斗卡塞掉塞,
將止塞鎖內(nèi)阻尼彈簧更換調(diào)整阻尼位置,并對調(diào)整后進行測試。
經(jīng)過對設(shè)備的不斷調(diào)試和調(diào)整,加強崗位人員和設(shè)備人員的技能培訓(xùn),改進措施也取得了顯著效果:
1)通過對灌裝班組主要操作人員進行設(shè)備操作以及設(shè)備原理培訓(xùn),提高了崗位操作人員對簡單故障排除的能力,從而降低生產(chǎn)中不連續(xù)的狀態(tài),目標達到了預(yù)期效果。
2)通過對理瓶轉(zhuǎn)盤以及星輪下方底座更換,降低了進料處炸瓶,達到了預(yù)期效果。
3)通過對止塞鎖調(diào)整,加塞吸盤與加塞斗以及卡塞部件更換,達到了預(yù)期效果。
對A車間5—7月的相關(guān)生產(chǎn)批次的進出箱時間進行統(tǒng)計:A車間近16批進箱平均用時間為292min,近16批平均出箱用時間289min。較之前相比進箱時間平均縮短125min,出箱時間縮短69min。經(jīng)過車間對設(shè)備的控制管理,有效減少了日常生產(chǎn)進出箱的時間,不僅降低崗位人員的勞動時長,也降低了車間的能源消耗,為進一步提高A車間產(chǎn)能,實現(xiàn)A車間產(chǎn)能最大化提供了設(shè)備保障。
本次活動中,所有人員都能積極參加,尤其灌裝崗位人員獲得了對灌裝機、進出料等進口設(shè)備的原理及故障處理的提升,極大提高人員操作技能及故障的處理能力,促進了崗位人員對設(shè)備原理、異常處理等知識內(nèi)容的學(xué)習(xí)熱情;設(shè)備人員通過本次對聯(lián)動線設(shè)備故障的解決對聯(lián)動線設(shè)備更加了解,對設(shè)備故障的處理效率提高,也與車間人員建立了良好的工作配合默契。通過此次人員操作技能以及維修技能的提升為后續(xù)常態(tài)化生產(chǎn)提供技術(shù)保證。
質(zhì)量是企業(yè)生存之本,只有從源頭把控產(chǎn)品質(zhì)量,從我做起,從小事做起,關(guān)注細節(jié),將質(zhì)量管理意識和工具實實在在運用到日常的生產(chǎn)過程中,才能為公司的產(chǎn)品質(zhì)量提供強有力的保障。