閻福華,武文杰
(通用電氣(中國)有限公司,上海 201203)
我國于1991年頒布了《燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13223—1991), 為規(guī)范燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組污染物排放水平,2011 年我國環(huán)境保護(hù)部頒發(fā)的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13223—2011) 按照不同的燃料類別,進(jìn)一步細(xì)化了燃?xì)廨啓C(jī)機(jī)組氮氧化物的排放標(biāo)準(zhǔn),表1為GB 13223—2011火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(節(jié)選),其中污染物排放監(jiān)控位置為煙囪或者煙道。
表1 GB 13223—2011火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)
近年我國火電行業(yè)NOx排放量呈現(xiàn)不斷增長的趨勢,若不強(qiáng)化控制力度,將無法達(dá)到“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案確定的減排目標(biāo),即到2020年全國NOx排放總量控制在1 574×104t 以下。
減少NOx排放的措施主要分為兩大類:燃燒過程控制和煙氣脫硝技術(shù)。燃燒過程控制主要是通過降低燃燒溫度或減少天然氣在高溫區(qū)域的停留時間,減少NOx的產(chǎn)生量,包括燃燒室注水/注蒸汽技術(shù)、催化燃燒技術(shù)、干式低氮燃燒技術(shù)等,目前以上技術(shù)主要由燃?xì)廨啓C(jī)主機(jī)廠家掌握。選擇性催化還原法(SCR)技術(shù)是目前應(yīng)用最廣、最有效的煙氣脫硝技術(shù),能達(dá)到90%以上的脫硝效率。
由于NOx生成的原理不同,燃?xì)廨啓C(jī)與燃煤電廠實(shí)現(xiàn)低NOx排放的措施也不盡相同。基本上,燃?xì)廨啓C(jī)是通過先進(jìn)燃燒技術(shù)從燃?xì)廨啓C(jī)源頭來實(shí)現(xiàn)低NOx排放,而燃煤電廠則采用脫硝技術(shù),通過外在的技術(shù)來減少已經(jīng)生成的NOx,從而實(shí)現(xiàn)低排放。目前主流燃?xì)廨啓C(jī)NOx排放都能達(dá)到25×10-6,通過降低燃?xì)廨啓C(jī)燃燒溫度犧牲部分性能或者更先進(jìn)的燃燒器,NOx排放可以降低到15×10-6甚至7.5×10-6,也可以通過SCR技術(shù)降低到15×10-6甚至7.5×10-6。目前國內(nèi)600 MW燃煤機(jī)組省煤器出口NOx排放濃度(以干基O2=6%計) 一般不大于250 mg/m3(標(biāo)準(zhǔn)工況下,下同),通過SCR技術(shù)降為100 mg/m3,通過超低排放進(jìn)一步可以降低到50 mg/m3。對燃?xì)廨啓C(jī)和燃煤機(jī)組的排放限值以及實(shí)施超低排放后的排放如表2。其中, 燃?xì)廨啓C(jī)電廠污染物濃度按照15% O2折算,燃煤機(jī)組按照6% O2折算。
為了便于比較,將各自的濃度折算到空氣中實(shí)際的氧氣含量,同時考慮兩種發(fā)電形式的過量空氣系數(shù)差異,造成了煙氣量不同,以600 MW燃煤機(jī)組和等容量的9HA燃?xì)鈾C(jī)組為例,按照國標(biāo)排放限值采用單位發(fā)電量下氮氧化物排放進(jìn)行比較如下,實(shí)際上燃?xì)廨啓C(jī)排放會低于國標(biāo),見表3。
表2 燃?xì)廨啓C(jī)和燃煤機(jī)組的排放限值 mg/m3
注1):燃煤機(jī)組超低排放數(shù)值來自2015年12月11日由國家環(huán)境保護(hù)部、國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局聯(lián)合發(fā)布的環(huán)發(fā)[2015] 164號通知《全面實(shí)施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》。
表3 600 MW燃煤機(jī)組和等容量的9HA燃?xì)鈾C(jī)組排放比較
表3主要分析了燃?xì)廨啓C(jī)/燃煤電廠主要的四種排放物包括氮氧化物、硫化物、煙塵和二氧化碳的對比,可以看出從理論和技術(shù)上來說,燃煤電廠基本可以達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)電廠的超低排放,只是相應(yīng)的初投資和運(yùn)行費(fèi)用高昂。
我國電力規(guī)劃總院受國家能源局委托在2014年水平限額設(shè)計參考造價指標(biāo)的基礎(chǔ)上,依據(jù)2015 年火電工程初步設(shè)計及施工圖資料,采用國家能源局2013年8月發(fā)布的《火力發(fā)電工程建設(shè)預(yù)算編制與計算規(guī)定》(2013版)、《電力建設(shè)工程概算定額》(2013版),以及2015年設(shè)備、材料(北京地區(qū))價格,編制了《火電工程限額設(shè)計參考造價指標(biāo)》(2015年水平),在第109頁列出了2×660 MW機(jī)組參考造價:660 MW超超臨界兩臺機(jī)組新建造價為3 373元/kW(2015年),則靜態(tài)總投資為445 236萬元。在《火電工程限額設(shè)計參考造價指標(biāo)》(2015年水平)第211頁,新建2×660 MW 超超臨界機(jī)組超低排放模塊造價為46 552萬元。可見為滿足超低排放,其初投資已占全廠初投資的10%以上,而其運(yùn)行過程中需要的各種運(yùn)行費(fèi)用和可能出現(xiàn)的二次排放治理也是一筆很大的投入。
燃?xì)廨啓C(jī)的氮氧化物排放受燃燒室出口溫度限值影響,燃燒室出口溫度越高,排放越高。而燃燒溫度越高,聯(lián)合循環(huán)效率和出力越高。圖1 是燃?xì)廨啓C(jī)燃燒室出口溫度和NOx排放關(guān)系曲線。
圖1 燃?xì)廨啓C(jī)燃燒室出口溫度和NOx排放關(guān)系曲線
以NOx排放為25×10-6下的燃?xì)廨啓C(jī)性能作為基準(zhǔn),我們針對五種不同的機(jī)型(6F.01,6F.03, 9F.05, 9HA.01, 9HA.02)分別在NOx排放為15×10-6和20×10-6下的聯(lián)合循環(huán)出力和效率的差異做了分析和比較,詳見圖2。
(a) 排放對性能的影響-聯(lián)合循環(huán)出力
(b) 排放對性能的影響-聯(lián)合循環(huán)效率圖2 不同NOx排放對各種機(jī)型聯(lián)合循環(huán)出力和效率的影響
這里以華東地區(qū)一個6F.03燃?xì)廨啓C(jī)項(xiàng)目為例,分析分別通過調(diào)整燃燒溫度和SCR技術(shù)達(dá)到15×10-6排放的經(jīng)濟(jì)性。該項(xiàng)目于2016年立項(xiàng),在遞交給當(dāng)?shù)厥“l(fā)改委的環(huán)評文件上按照國標(biāo)50 mg/m3(24.4×10-6)NOx排放申請并獲得批準(zhǔn)。業(yè)主考慮到將來該地區(qū)可能推出新的地方環(huán)保法規(guī),將NOx排放改為30 mg/m3,所以在2018年設(shè)備招標(biāo)期間要求各燃?xì)廨啓C(jī)廠家配合設(shè)計院對達(dá)到15×10-6排放的技術(shù)進(jìn)行技術(shù)可行性和經(jīng)濟(jì)性研究。
該項(xiàng)目的邊界條件如下: 年運(yùn)行小時:3 500 h;燃料價格:2元/m3;電價:0.55 元/(kW·h);折舊率:7%;燃料熱值:34 000 kJ/m3。
若采取降低燃?xì)廨啓C(jī)燃燒溫度作為降低NOx的方案,燃?xì)廨啓C(jī)的出力和效率都會降低,而增加SCR會導(dǎo)致燃?xì)廨啓C(jī)排氣壓損增加,從而降低出力和效率。經(jīng)過計算量化,兩種方案對性能的影響如表4所示。
表4 燃燒溫度調(diào)整和SCR對6F機(jī)組性能的影響比較
單純從對燃?xì)廨啓C(jī)性能的影響上來看,燃燒溫度的降低對出力和效率的降低程度要大于SCR方案。但綜合考慮,燃?xì)廨啓C(jī)燃燒溫度的調(diào)整只是對控制系統(tǒng)的軟件設(shè)置進(jìn)行調(diào)整,沒有硬件費(fèi)用的增加,燃燒溫度降低還會延長燃?xì)廨啓C(jī)熱部件的壽命,增加檢修間隔,降低業(yè)主的運(yùn)維費(fèi)用。SCR方案需要初投資和運(yùn)維費(fèi)用,另外業(yè)主需要考慮現(xiàn)場制氨或氨運(yùn)輸,以及氨逃逸率的控制以防止二次污染等因素。
使用SCR方案燃?xì)廨啓C(jī)性能損失相對較小,經(jīng)過核算,相對于燃燒溫度調(diào)整方案,客戶的相對凈收入(售電收入-燃料成本)每年高302萬元,詳細(xì)計算如下:
售電收入S=功率×年運(yùn)行小時×電價
燃料成本C=(功率×年運(yùn)行小時×3 600÷發(fā)電效率)÷燃料熱值×燃料價格
凈收入P=售電收入S-燃料成本C
“SCR-NOx排放15×10-6方案”
售電收入S1=124 900×3 500×0.55
=240 432 500元
燃料成本C1=(124 900×3 500×3 600÷0.549 6)÷34 000×2
=168 436 938元
凈收入P1=240 432 500-168 436 938
=71 995 562元
“燃?xì)廨啓C(jī)調(diào)整-NOx排放15×10-6方案”
售電收入S2=121 000×3 500×0.55
=232 925 000元
燃料成本C2=(121 000×3 500×3 600÷0.547)÷34 000×2
=163 953 113元
凈收入P2=232 925 000-163 953 113
=68 971 887元
則比較以上兩個方案,使用SCR方案客戶的相對凈收入:
P=P1-P2=71 995 562-68 971 887
=3 023 675元
經(jīng)測算,將6F.03燃?xì)廨啓C(jī)NOx從25×10-6降到15×10-6的 SCR裝置的投資成本和運(yùn)維成本如下:
1) 初投資: 900萬(根據(jù)國電電科院“江蘇省固定式燃?xì)廨啓C(jī)改造經(jīng)濟(jì)性分析”報告)。
2) 配套6人,運(yùn)行4人,檢修2人,一人成本15萬元/年。
3) 催化劑:25 m3, 三年更換,催化劑價格:12萬元/m3。
4) 運(yùn)行維護(hù)成本: 190萬元/年。
第一年客戶多收入302萬元,但是需要多投入900萬元設(shè)備以及190萬元運(yùn)維,第二年只需要投入190萬元運(yùn)維,但是多收入302萬元,依次計算,考慮7%折舊,客戶需要運(yùn)行12年后收回投資。脫硝催化劑的壽命一般有機(jī)械壽命和化學(xué)壽命兩種,機(jī)械壽命指催化劑的結(jié)構(gòu)及強(qiáng)度能夠保證催化劑活性的運(yùn)行時間,國內(nèi)脫硝催化劑的機(jī)械設(shè)計壽命一般為10年,化學(xué)設(shè)計壽命一般為24 000 h,所以從25×10-6降低到15×10-6,燃?xì)廨啓C(jī)自身調(diào)整較為經(jīng)濟(jì)合適。
圖3 利用SCR降低NOx排放的經(jīng)濟(jì)性分析
當(dāng)前在華南地區(qū)也有類似的案例,廣東地區(qū)某燃?xì)廨啓C(jī)電廠擬擴(kuò)建2×9F機(jī)組,當(dāng)?shù)啬壳癗Ox排放標(biāo)準(zhǔn)為國標(biāo)50 mg/m3,但是考慮該地區(qū)藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的政策,環(huán)保要求日益提高,業(yè)主計劃在余熱鍋爐上預(yù)留SCR,達(dá)到煙囪出口15×10-6NOx排放。
通過比較燃?xì)廨啓C(jī)調(diào)整燃燒溫度來達(dá)到15×10-6和加裝SCR來達(dá)到15×10-6NOx排放,兩者性能比較如表5。
表5 燃燒溫度調(diào)整和SCR對9F機(jī)組性能的影響比較
和6F燃?xì)廨啓C(jī)電廠的案例類似,單純從對燃?xì)廨啓C(jī)性能的影響上來看,燃燒溫度的降低對出力和效率的降低程度要略大于SCR方案。從經(jīng)濟(jì)性的角度做分析和比較如下。
該項(xiàng)目邊界條件:年運(yùn)行小時:3 500 h;燃料價格(含稅):2.35元/m3;電價(含稅):0.665元/(kW·h);折舊率:7.5%;燃料熱值:34 000 kJ/m3。
使用SCR方案燃?xì)廨啓C(jī)性能損失相對較小,經(jīng)過核算,相對于燃燒溫度調(diào)整方案,客戶的相對凈收入(售電收入-燃料成本)每年高 941萬元,詳細(xì)計算如下:
售電收入S=功率×年運(yùn)行小時×電價
燃料成本C=(功率×年運(yùn)行小時×3 600÷發(fā)電效率)÷燃料熱值×燃料價格
凈收入P=售電收入S-燃料成本C
“SCR-NOx排放15×10-6方案”
售電收入S1=448 000×3 500×0.665
=1 042 720 000元
燃料成本C1=(448 000×3 500×3 600÷0.596)÷34 000×2.35
=654 622 977元
凈收入P1=1 042 720 000-654 622 977
=388 097 023元
“燃?xì)廨啓C(jī)調(diào)整-NOx排放15×10-6方案”
售電收入S2=439 000×3 500×0.665
=1 021 772 000元
燃料成本C2=(439 000×3 500×3 600÷0.594 5)÷34 000×2.35
=643 090 585元
凈收入P2=1 021 772 000-643 090 585
=378 681 415元
則比較以上兩個方案,使用SCR方案的相對凈收入:
P=P1-P2=388 097 023-378 681 415
=9 415 608元
經(jīng)測算,將9F燃?xì)廨啓C(jī)NOx從25×10-6降到15×10-6的SCR裝置的投資和運(yùn)維成本如下:
1) 初投資:3 400萬元(根據(jù)國電電科院“江蘇省固定式燃?xì)廨啓C(jī)改造經(jīng)濟(jì)性分析”報告)。
2) 配套6人,運(yùn)行4人,檢修2人,一人成本15萬元/年。
3) 催化劑:120 m3, 三年更換,催化劑價格:12萬元/m3。
4) 運(yùn)行維護(hù)成本:736萬元/年。
第一年客戶多收入941萬元,但是需要多投入3 400萬元設(shè)備以及736萬元運(yùn)維,第二年只需要投入736萬元運(yùn)維,但是多收入941萬元,依次計算,考慮7.5%折舊,客戶需要運(yùn)行17年后收回投資, 國內(nèi)脫硝催化劑的機(jī)械設(shè)計壽命一般為10年左右,所以從25×10-6降低到15×10-6,燃?xì)廨啓C(jī)自身調(diào)整較為經(jīng)濟(jì)合適。
圖4 利用SCR降低NOx排放的經(jīng)濟(jì)性分析
除了從性能和經(jīng)濟(jì)性的角度進(jìn)行分析,使用SCR降低NOx排放的方案還有一些其它方面的影響,例如:氨逃逸帶來的二次污染,氣溶膠排放導(dǎo)致腐蝕及堵塞現(xiàn)象等,目前關(guān)于SO3及氨逃逸的環(huán)境影響尚無法精確評判。逃逸的NH3與SO3反應(yīng)生成的NH4HSO4在150~190 ℃時為粘稠物質(zhì),會影響余熱鍋爐尾部受熱面的運(yùn)行效率和運(yùn)行安全。此外,液氨、催化劑等原材料生產(chǎn)的全生命周期污染物排放也需系統(tǒng)測算。所有這些因素需要用戶進(jìn)行通盤考量以采用最合適的技術(shù)方案。
燃?xì)廨啓C(jī)電廠與燃煤電廠NOx生成的原理不同,實(shí)現(xiàn)低NOx排放的措施也不盡相同。燃?xì)廨啓C(jī)是通過提高燃燒技術(shù)從燃?xì)廨啓C(jī)源頭來實(shí)現(xiàn)低NOx排放,而燃煤電廠則采用脫硝技術(shù),通過外在的技術(shù)來減少已經(jīng)生成的NOx,從而實(shí)現(xiàn)低排放。目前市場上的主流燃?xì)廨啓C(jī)NOx排放都能達(dá)到25×10-6,通過降低燃?xì)廨啓C(jī)燃燒溫度犧牲部分性能或者更先進(jìn)的燃燒器降低到15×10-6甚至7.5×10-6,也可以通過SCR技術(shù)降低到15×10-6甚至7.5×10-6。
通過分別對9F和6F燃?xì)廨啓C(jī)電廠排放控制方式的比較研究,以及經(jīng)濟(jì)性的分析,和對SCR脫硝裝置的一些影響因素的分析,如果要求NOx從25×10-6降低到15×10-6,通過調(diào)整燃?xì)廨啓C(jī)燃燒控制較為經(jīng)濟(jì)合適。用戶需要對性能、經(jīng)濟(jì)性、可靠性、安全性、可控性等因素進(jìn)行綜合考量以選取最佳技術(shù)方案。