□ 張 鋒
安鋼2號高爐(2 800m3)于2016年11月大修開爐復產(chǎn)。2017—2018年大部分時間高爐爐況順行,產(chǎn)量和各項經(jīng)濟指標維持在較好水平,同時在取暖季環(huán)保管控期間爐況出現(xiàn)不同幅度的波動,產(chǎn)量和指標受到較大影響。2號高爐正常生產(chǎn)期間主要使用爐料結構為75%燒結礦、10%球團礦、15%塊礦,爐料基本穩(wěn)定順行。隨著國家環(huán)保要求越來越嚴格,按照污染天氣安陽市環(huán)保管控方案的要求,安鋼3臺燒結機至少限制50%產(chǎn)能,嚴重情況下要求2臺燒結機停產(chǎn)。公司燒結礦供應嚴重不足,高爐不得不面臨燒結比例大幅降低的生產(chǎn)條件。為避免大幅降低燒結配比、爐料結構大變造成爐況大幅度波動,2號高爐在2019年進行低燒結配比使用研究攻關,總結低燒結比例生產(chǎn)對高爐的影響,摸索合理的操作模式,使高爐保持低燒結配比條件下的長時間穩(wěn)定生產(chǎn),為公司特殊時期平衡燒結礦、實現(xiàn)高爐穩(wěn)定順行、創(chuàng)造經(jīng)濟效益提供了寶貴的實踐經(jīng)驗。
在環(huán)保管控燒結機控產(chǎn)期間,2高爐分階段降低燒結配比,改變爐料結構,研究爐料的綜合冶金性能,主要觀察高爐煤氣流分布、運行參數(shù)、壓量關系、操作爐型、燃料比和爐前出鐵和鐵水質(zhì)量控制的變化情況,并通過調(diào)整裝料制度、送風參數(shù)、礦批等,總結掌握合理匹配的操作模式,實現(xiàn)高爐穩(wěn)定順行。
從基本性能來看,與燒結礦相比,球團礦具有品位高、粒度均勻、還原性好等優(yōu)點。同時也存在一些缺點:一是球團礦易滾動,隨著球團礦比例的不斷增加,滾動影響越來越明顯,影響高爐布料形狀、煤氣流的穩(wěn)定性;二是球團礦受熱易發(fā)生膨脹,影響高爐下料的均勻性,特別是堿金屬對球團礦的災難性膨脹影響,嚴重影響高爐爐況的穩(wěn)定;三是球團礦的軟化溫度較低,造成高爐軟融帶變厚、上移,嚴重影響高爐料柱的透氣性。
2019年,隨著環(huán)保管控燒結礦供應變化,總體上看燒結配比不斷降低(見圖1),在燒結礦供應不足時,分階段降低燒結礦配比(見表1)。
圖1 2019年燒結配比使用情況
表1 高爐分階段降低燒結配比情況
排除計劃休風影響,運行參數(shù)變化分析如下:
風量與透氣性指數(shù)變化見圖2。2019年6月18日燒結配比減少后,透氣性指數(shù)呈現(xiàn)下降趨勢且波動較大,風量有小幅度的萎縮,可以看出降低燒結礦配比后,高爐壓差升高,透氣性惡化,氣流不穩(wěn)定,高爐風量受到一定影響,主要原因是高爐軟熔帶增厚,整體上移。
圖2 高爐風量和透氣性指數(shù)變化
煤氣利用率與熱負荷變化見圖3。2019年6月18日燒結配比降至66%后,熱負荷開始有小幅度上升;2019年8月24日降至62%左右,熱負荷繼續(xù)上升。主要是受燒結配比降低、球團比例升高,以及球團膨脹和滾動對料柱和布料的影響,中心氣流受阻,邊緣氣流不穩(wěn),爐墻波動增加。煤氣利用率有小幅下降,基本穩(wěn)定。
圖3 高爐煤氣利用率和熱負荷變化
日產(chǎn)與燃料消耗變化趨勢見圖4。降低燒結配比后,出現(xiàn)壓差升高、風量萎縮、煤氣流穩(wěn)定性下降,高爐降低焦炭負荷應對,煤氣利用下降,整體上產(chǎn)量有所下降,焦比上升,燃料比上升。
圖4 高爐日產(chǎn)量與燃料消耗變化情況
通過試驗研究,對燒結礦配礦進行相應調(diào)整,提高燒結礦質(zhì)量的穩(wěn)定性,同時將爐渣鎂鋁比控制在合理范圍。加強原燃料質(zhì)量管控,盡量減少因原燃料質(zhì)量波動造成爐況波動的情況,發(fā)現(xiàn)異常及時現(xiàn)場取樣復檢。跟蹤焦炭、燒結礦每次變料情況,及時查詢質(zhì)量變化,保證成分質(zhì)量穩(wěn)定。加強槽下上料管理,在保證供料的前提下,調(diào)整篩分速度,提高篩分效果。每班監(jiān)控原燃料倉位,避免低倉位;做好對料工作,關注爐頂稱量值的變化,保證上料的準確性。
調(diào)整布料順序:主要考慮球團礦滾動的影響,出料過程中把球團倉出料順序排在中間位置,減少球團滾動對布料料面的影響,從而減輕對高爐煤氣分布的影響。
球團礦的受熱膨脹和其軟化區(qū)間變寬、軟熔帶變厚上移,造成高爐料柱的透氣性惡化。尤其是2號高爐用燒結礦配加大量的除塵灰,燒結中的堿金屬含量嚴重超過國家標準值。堿金屬會造成球團礦的災難性膨脹,惡化料柱透氣性。高爐調(diào)整以疏松中心煤氣流、改善料柱透氣能力為主。操作上通過對布料矩陣角度和檔位的調(diào)整,實現(xiàn)高爐爐況穩(wěn)定順行。
2019年6月18日高爐降低燒結配比73%~66%,球團比例提升12%~20%,對高爐不利影響顯現(xiàn),壓差逐漸升高,透氣性惡化,高爐退負荷從5.0逐步退至4.40,疏松整個料柱透氣性。2019年6月22日矩陣調(diào)整焦炭外檔由3.5圈改為3圈、焦炭中心由4.5圈改為5圈(見表2),發(fā)展中心煤氣流。調(diào)整保證了高爐全風量作業(yè),使高爐煤氣流保持穩(wěn)定,消除了塌滑料,實現(xiàn)了高爐的穩(wěn)定順行。
2019年8月24日高爐燒結礦配比降至62%,球團配比提高至25%;2019年10月2日球團提高至27%;2019年10月11日球團配比提高至30%。球團礦膨脹裂化、球團礦滾動對布料的影響加劇等原因,導致高爐邊緣和中心溫度同時下降;同時燒結礦堿金屬含量高對球團礦的破壞,導致球團礦異常膨脹,高爐透氣性嚴重變差。高爐壓差升高,煤氣流不穩(wěn)定,爐墻開始不穩(wěn),熱負荷開始頻繁波動。高爐調(diào)整:在之前的基礎上繼續(xù)視情況疏導中心氣流,礦石6檔2環(huán)改為1環(huán),礦石外檔由1圈礦改為3圈(見表2),控制邊緣,抑制爐墻波動。
表2 高爐各階段調(diào)整主要使用矩陣
在各階段低燒結配比使用實踐中,通過調(diào)整,整體爐況向好,保持了煤氣流穩(wěn)定,高爐穩(wěn)定順行,實現(xiàn)了低燒結配比長時間維持穩(wěn)定的目的。在2019年10月的生產(chǎn)中,2號高爐日產(chǎn)量均能完成廠部下達的計劃產(chǎn)量,高爐保持穩(wěn)定順行。高爐主要參數(shù)與指標見表3。
表3 2019年10月1日—15日高爐主要參數(shù)和指標
球團礦和燒結礦理化性能差異較大,使用低燒結高球團,高爐爐料軟化區(qū)間變寬、軟熔帶變厚,操作爐型變化,爐墻波動變大,邊緣熱負荷增加。球團礦自身的軟化膨脹、燒結帶入的堿金屬造成的球團災難性膨脹,均會嚴重影響高爐料柱的透氣性。
球團礦的滾動性造成布料形狀不穩(wěn)定,向中心和邊緣的滾動影響高爐煤氣流的分布,影響高爐順行。通過采取調(diào)整放料順行,將球團礦布排在礦帶中間減少其滾動,一定程度上可以緩解滾動對高爐爐況的影響。
低燒結配比的使用中,焦炭負荷比較低,燃料比較高。與2018年正常生產(chǎn)對比,燃料比升高50kg/t,生鐵成本明顯上升。下一步還需要通過總結高爐各項參數(shù)變化,持續(xù)調(diào)整以提高高爐整體的透氣性,進一步優(yōu)化煤氣利用,降低高爐燃料消耗。
各階段高爐實踐證明,在燒結比例不斷下降,球團礦比例不斷升高的情況下,高爐爐況變化逐步惡化,主要體現(xiàn)壓差高、透氣性差、熱負荷升高等特征,通過操作矩陣和焦炭負荷的調(diào)整,實現(xiàn)了燒結配比62%的長時間穩(wěn)定生產(chǎn)。
低燒結配比使用實踐,為安鋼特殊時期平衡燒結礦、實現(xiàn)高爐穩(wěn)定順行、創(chuàng)造經(jīng)濟效益提供了寶貴的實踐經(jīng)驗,為今后的低燒結配比生產(chǎn)提供了可靠的操作參考?!?/p>