劉新軍,裴新民,梁 佳,李 雪
(1.新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院,烏魯木齊 830052;2.新疆農(nóng)牧業(yè)機(jī)械管理局,烏魯木齊 830011;3.新疆巴州良佳農(nóng)機(jī)制造有限公司,新疆 焉耆 841100)
由于育苗移栽技術(shù)具有對(duì)氣候補(bǔ)償和使作物生育提早的綜合作用,目前新疆辣椒、番茄等農(nóng)作物的栽培多數(shù)采用先育苗,后移栽的方法。目前,在新疆范圍內(nèi)大田移栽種苗基本采用人工移栽的方法,而不是機(jī)械移栽,但在新疆移栽種植面積較大、人工移栽成本高、周期長(zhǎng)等多重因素的作用下,需要研發(fā)高速的自動(dòng)移栽機(jī)械,快速完成辣椒與番茄等作物的移栽作業(yè)[1-3]。
基于PLC控制系統(tǒng)的自動(dòng)穴盤缽苗移栽機(jī)不僅價(jià)格較低,而且結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,可以實(shí)現(xiàn)缽苗取苗、送苗及投苗全過(guò)程自動(dòng)化,對(duì)于農(nóng)作物缽苗移栽技術(shù)的研究具有重要的現(xiàn)實(shí)意義[4-7]。研究發(fā)現(xiàn),影響移栽機(jī)在大田中使用效果及工作效率的主要影響因素:一是取苗、投苗的自動(dòng)化程度;二是穴盤移動(dòng)的自動(dòng)化程度;三是分苗器與栽植器的偶合程度。而基于PLC的自動(dòng)控制系統(tǒng)可以很好地解決以上問題,使移栽工作效率得到極大地提升。
本文針對(duì)基于PLC自動(dòng)控制系統(tǒng)研究設(shè)計(jì)的辣椒穴盤苗自動(dòng)移栽機(jī),介紹了整體機(jī)構(gòu)與自動(dòng)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原理,并對(duì)該系統(tǒng)工作流程進(jìn)行了解析,最后通過(guò)試驗(yàn)驗(yàn)證其工作的可行性。
基于PLC的全自動(dòng)移栽機(jī)控制系統(tǒng),主要針對(duì)穴盤苗的移栽。整機(jī)由機(jī)架裝置、取苗裝置、分苗投苗裝置、送苗裝置、栽植裝置及PLC系統(tǒng)等組成。移栽機(jī)主要工作部件按照機(jī)具縱向中心面左右對(duì)稱布置,可同時(shí)作業(yè)行數(shù)為2,左右移栽機(jī)構(gòu)含完整的移栽組件[8],具體結(jié)構(gòu)如圖1所示。
1.機(jī)架裝置 2.栽植裝置 3.取苗裝置 4.分苗投苗裝置 5.送苗裝置
工作原理:整機(jī)與拖拉機(jī)采用懸掛式連接,拖拉機(jī)動(dòng)力通過(guò)萬(wàn)向節(jié)帶動(dòng)皮帶輪,由齒輪變速箱將動(dòng)力分配到旋耕取土、氣動(dòng)、移盤、取苗及擲苗系統(tǒng),完成自動(dòng)移盤、取苗和擲苗等過(guò)程[9]。
整機(jī)取苗方式為夾取式,運(yùn)行時(shí)可同時(shí)夾取8株幼苗,取苗爪含不損傷幼苗的保護(hù)裝置,取苗完成后取苗爪垂直上升一定高度并旋轉(zhuǎn)180°,將幼苗間歇性投入分苗箱內(nèi),通過(guò)植苗器將幼苗栽入土壤;當(dāng)整盤幼苗栽植完畢,苗盤會(huì)繼續(xù)運(yùn)行直至到達(dá)置苗板,PLC系統(tǒng)控制推盤桿將苗盤橫向推入懸掛于置苗板上的集盤箱內(nèi),工作完畢時(shí)將苗盤統(tǒng)一收集放置。
相對(duì)于普遍采用的取苗裝置,其單次運(yùn)行只取1株幼苗,然后將幼苗投入植苗器。本機(jī)通過(guò)在PLC系統(tǒng)中存儲(chǔ)多個(gè)指令,即機(jī)械手的取苗力度、上升、下降、移動(dòng)、旋轉(zhuǎn),以及氣缸的控制指令等[10-13],可同時(shí)取苗8株、分苗2株、間歇擲苗2株、栽植2株,解決了機(jī)械化自動(dòng)取苗、擲苗等關(guān)鍵技術(shù)問題,使移植效率大大提高。推盤桿與集盤箱協(xié)調(diào)運(yùn)行解決了以往栽植過(guò)程中農(nóng)戶需要將機(jī)械栽植完成后苗盤回收難的問題,節(jié)約了大量栽植時(shí)間,減輕了農(nóng)戶勞動(dòng)強(qiáng)度。
設(shè)計(jì)穴盤苗移栽機(jī)時(shí)通常要求控制系統(tǒng)具有價(jià)格低、能耗小、便于控制、可靠性高及穩(wěn)定性強(qiáng)的特點(diǎn),所以最終選擇PLC系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)取苗、送苗及移栽的一系列流程[4]。本機(jī)根據(jù)移栽機(jī)作業(yè)過(guò)程,設(shè)計(jì)了行星減速步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)分苗的工作過(guò)程,該過(guò)程包含控制移栽機(jī)自動(dòng)移動(dòng)分苗、栽植等多個(gè)流程。該分苗機(jī)構(gòu)相對(duì)氣動(dòng)分苗方式可靠性更高,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單且能耗更低。分苗過(guò)程中,當(dāng)外界壓力和機(jī)器運(yùn)行速度變化時(shí),凸輪能夠始終穩(wěn)定分苗,循環(huán)使用過(guò)程中故障率更低。
首先,在PLC系統(tǒng)內(nèi)部存儲(chǔ)執(zhí)行邏輯運(yùn)算、順序控制、定時(shí)、計(jì)數(shù)和算術(shù)運(yùn)算等操作的指令,通過(guò)數(shù)字式或模擬式的輸入輸出來(lái)控制全自動(dòng)移栽機(jī)的生產(chǎn)過(guò)程[14]??刂葡到y(tǒng)中以PLC為主機(jī),輸入信號(hào)11個(gè),由電感式接近開關(guān)組成,輸出信號(hào)13個(gè)由電池閥執(zhí)行,一整套系統(tǒng)完成缽盤定位,投苗定位,各部件相互銜接。通過(guò)傳感器采集數(shù)據(jù),PLC發(fā)布命令,最終整機(jī)只需1人就可完成取苗、擲苗、投苗、栽植、覆土及壓土等作業(yè),PLC系統(tǒng)完成一個(gè)工作流程后,系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至下一任務(wù),如此循環(huán)往復(fù)進(jìn)行全自動(dòng)的整個(gè)流程,直至切斷電源,整個(gè)移栽裝置停止工作。
整個(gè)控制系統(tǒng)以PLC為核心,對(duì)信號(hào)進(jìn)行采集并驅(qū)動(dòng)執(zhí)行元件動(dòng)作,完成移栽作業(yè)要求。
根據(jù)整個(gè)系統(tǒng)工作過(guò)程中的實(shí)際條件和要求,本設(shè)計(jì)采用了11個(gè)接近開關(guān)及11個(gè)電磁閥,其工作電壓皆由直流電源升壓器提供(12 V升24 V)。其中,11個(gè)接近開關(guān)皆為三線制接近開關(guān),即兩根線分別與可編程控制器的24 V和COM端連接,另一根線與可編程控制器的輸入端連接,同時(shí)11個(gè)電磁閥其輸入端分別與可編程控制器的輸出端連接,最終在試驗(yàn)下確保了整個(gè)系統(tǒng)的流暢性。根據(jù)移栽機(jī)作業(yè)過(guò)程,設(shè)計(jì)了自動(dòng)移栽機(jī)移栽的分苗裝置結(jié)構(gòu)和控制流程圖,如圖2和圖3所示。
工作過(guò)程:將缽盤放置于移盤輸送鏈上,向前運(yùn)動(dòng)輸送缽盤,首先通過(guò)標(biāo)記位置將缽盤定位到初始位置,送盤位移參數(shù)調(diào)整初始位置的偏移量;初始缽盤就位后,由取苗器取出一排缽苗(4株),通過(guò)送苗定位傳感器定位送苗位置,待投苗爪運(yùn)動(dòng)到指定位置后,開始投苗,具體程序流程可參照?qǐng)D1所示。系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),通過(guò)可編程控制器執(zhí)行命令,當(dāng)取苗夾打開時(shí),秧苗自由落入鴨嘴內(nèi)。詳細(xì)運(yùn)行過(guò)程如表1(此表由上至下查看;表格中部分分苗箱分隔板運(yùn)動(dòng)未明確表示)所示。
1.分苗箱 2.傳動(dòng)軸 3.凸輪機(jī)構(gòu) 4.分苗板
1~11.接近開關(guān) 12~22.電磁閥 23.取苗器執(zhí)行氣缸A1、B1 24.左、右苗盤退格執(zhí)行氣缸C2-1、C2-2 25.左、右苗盤進(jìn)格執(zhí)行氣缸C1-1、C1-2 26.左、右推空苗盤執(zhí)行氣缸F1、F2 27.取苗器執(zhí)行氣缸A2、B2 28.分苗箱左右位移執(zhí)行氣缸D1、D2 29.57行星減速步進(jìn)電機(jī) 30.分苗板E1-1、E1-2、E2-1、E2-2、E3-1、E3-2、E4-1、E4-2
信號(hào)檢測(cè)開關(guān)通電、斷電電磁閥執(zhí)行氣缸執(zhí)行氣缸活塞桿狀態(tài)棘輪轉(zhuǎn)動(dòng)取苗夾苗盤運(yùn)動(dòng)是否分苗414、15C1-1、C1-2伸出14、15C1-1、C1-2收縮至原位是前移1格112、13A1、A2收縮B1、B2下移至底部閉合2A1、A2回縮置頂12、13B1、B2伸出打開擲苗
當(dāng)接近開關(guān)10檢測(cè)到信號(hào),57行星減速步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)帶動(dòng)凸輪轉(zhuǎn)動(dòng)45°將E1-1、E1-2分苗板打開,穴苗落入鴨嘴,完成第一次栽植;當(dāng)步進(jìn)電機(jī)繼續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)45°,E2-1、E2-2分苗板打開,并依次完成E3-1、E3-2和E4-1、E4-2分苗箱內(nèi)穴苗的間歇性栽植,最終57行星減速步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)由0°~180°。
通電0.8 s后,可編程控制器執(zhí)行程序,分苗箱執(zhí)行氣缸的活塞桿伸出,開關(guān)閉合;取苗器旋轉(zhuǎn)90°,之后執(zhí)行表2中流程。
表2 自動(dòng)控制系統(tǒng)工作2過(guò)程流程表
當(dāng)接近開關(guān)(10)檢測(cè)到信號(hào),57行星減速步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)帶動(dòng)凸輪轉(zhuǎn)動(dòng)45°并依次完成分苗箱內(nèi)穴苗的間歇性栽植,最終57行星減速步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)180°~360°。
通電0.8 s后,可編程控制器(1)執(zhí)行程序,電磁閥18、19、20斷電,分苗箱開關(guān)執(zhí)行氣缸的活塞桿伸出,開關(guān)閉合;取苗器旋轉(zhuǎn)90°,之后執(zhí)行表3中流程。
表3 自動(dòng)控制系統(tǒng)工作3過(guò)程流程表
反復(fù)執(zhí)行上述過(guò)程,直至接近開關(guān)5、6檢測(cè)信號(hào)計(jì)數(shù)3次,左苗盤前移一格,然后電磁閥17斷電,左苗盤執(zhí)行氣缸C1-1的活塞桿收縮至原位;同理,接近開關(guān)6、8檢測(cè)信號(hào)計(jì)數(shù)3次,右苗盤前移一格,電磁閥19斷電,左右苗盤執(zhí)行氣缸C1-2的活塞桿收縮至原位。
待移栽完整盤缽苗后,接近開關(guān)7檢測(cè)到信號(hào),兩次計(jì)數(shù),左單桿氣缸F1的活塞桿伸出,其上的推板前移,將左空苗盤推落到集盤箱,待1 s后,電磁閥18斷電,左單桿氣缸F1收縮至原位置;同理,右空苗盤也執(zhí)行程序并同時(shí)將苗盤推落到各自集盤箱,最終同時(shí)完成兩盤缽苗的移栽工作,并順序進(jìn)行下一苗盤的移栽。
試驗(yàn)選取45 天苗齡、8列×16行的128穴“美國(guó)鐵板椒”穴盤苗為試驗(yàn)對(duì)象。對(duì)穴盤苗的基本形態(tài)特征株高、莖粗等使用游標(biāo)卡尺測(cè)量,用電子天平測(cè)得穴盤苗的質(zhì)量。試驗(yàn)測(cè)得育苗基質(zhì)含水率32%左右,平均株高為182.4mm,平均莖粗為3.2mm。試驗(yàn)過(guò)程中隨機(jī)選擇穴盤苗,測(cè)定該自動(dòng)控制系統(tǒng)自動(dòng)取苗成功率、送苗成功率、移盤成功率及推空穴盤成功率。
為了驗(yàn)證基于PLC控制系統(tǒng)的輸出穴盤育苗輸送裝置的有效性和可靠性,在大棚內(nèi)生產(chǎn)了穴盤苗缽苗,并以此為基礎(chǔ)進(jìn)行了測(cè)試。試驗(yàn)過(guò)程中,分苗數(shù)與推空穴盤數(shù)分別在取苗數(shù)與苗缽移動(dòng)行數(shù)上進(jìn)行,移栽測(cè)試結(jié)果如表4和表5所示。
表4 PLC系統(tǒng)對(duì)取苗數(shù)與分苗數(shù)的影響
表5 PLC系統(tǒng)對(duì)自動(dòng)移盤與推空穴盤的影響
由試驗(yàn)結(jié)果可知:采用基于PLC的全自動(dòng)移栽機(jī)控制系統(tǒng),取苗平均成功率為96.0%,分苗平均成功率為97.2%。試驗(yàn)過(guò)程中由于穴盤可進(jìn)行循環(huán)使用,且部分苗盤多次使用后會(huì)產(chǎn)生易斷裂、易碎等現(xiàn)象,為確保移栽過(guò)程中自動(dòng)移盤、推空穴盤順利進(jìn)行,因此試驗(yàn)中自動(dòng)移盤皆選取完整無(wú)瑕疵的穴盤,最終自動(dòng)移盤平均成功率為100%,自動(dòng)推空穴盤平均成功率為93.3%,取苗送苗操作程序均達(dá)到要求,且產(chǎn)品性能穩(wěn)定。
1)設(shè)計(jì)了一種基于PLC的自動(dòng)移栽機(jī)控制系統(tǒng),根據(jù)穴盤苗移栽機(jī)工作要求進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果表明:該系統(tǒng)自動(dòng)取苗平均成功率為96.0%,自動(dòng)分苗平均成功率為97.2%,自動(dòng)移盤平均成功率為100%,自動(dòng)推空穴盤平均成功率為93.3%,整個(gè)系統(tǒng)達(dá)到了旱地穴盤苗作物的移栽要求,且結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、自動(dòng)化程度高。
2)工作過(guò)程可以實(shí)現(xiàn)移栽機(jī)自動(dòng)移動(dòng)穴盤、自動(dòng)取苗投苗、自動(dòng)分苗、自動(dòng)推空穴盤等一系列流程,從而在一定程度上減輕了操作者的勞動(dòng)強(qiáng)度,相對(duì)于人工大大提高了移栽工作效率。同時(shí),PLC控制元件的維修、保養(yǎng)相對(duì)簡(jiǎn)單,還可適用于多類穴盤育苗移栽機(jī)的自動(dòng)化控制,達(dá)到了預(yù)期的設(shè)計(jì)目的。