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高溫氣冷堆示范工程是世界首臺具有四代核電特征核電站。主給水隔離閥是核安全2級閥門,當蒸汽發(fā)生器傳熱管發(fā)生斷管事故時,需要快速關(guān)斷主給水隔離閥,以切斷主給水管道,防止更多的水通過蒸汽發(fā)生器斷管處進入反應(yīng)堆一回路。主給水隔離閥,作為核電站幾大關(guān)鍵閥門之一,安全運行的可靠性至關(guān)重要。由于閥門口徑較大,全流量性能試驗臺架造價高,國內(nèi)外工廠及國家試驗室均不具備全流量全功能試驗的條件。目前示范工程所采購主給水隔離閥產(chǎn)品的樣機試驗、出廠功能試驗時都是在非全流量情況下做的非循環(huán)試驗,無法完全模擬實際工作狀態(tài)下的閥門流場的變化情況。本文采用ANSYS CFX軟件對該閥門在不同開度下閥門及出口管路中的流動進行數(shù)值模擬分析,輔助驗證了該閥門的可靠性、預(yù)警存在的風險,為示范工程的安全設(shè)計和主給水系統(tǒng)的設(shè)計提供了依據(jù)。
主給水隔離閥的主要參數(shù)如下:
工作壓力:16.5MPa
工作溫度:205℃
介質(zhì):無離子水
流量:96.22kg/s
關(guān)閥時間要求:<5s
本文分析采用RNG k-ε雙方程模型,控制方程如下:
連續(xù)性方程:
動量方程:
k方程:
ε方程:
式中:ρ和μ分別為體積分數(shù)平均的密度和分子黏性系數(shù)p為壓力;μt為紊流黏性系數(shù),它可由紊動能k和紊動耗散率ε求出:
采用有限體積法對上述方程進行離散,時間和空間均采用二階精度格式,壓力速度耦合采用壓力隱式算子分割法PISO算法。
主給水隔離閥關(guān)閉時間要求小于5s,因此,假設(shè)在關(guān)閉過程中,進口的壓力和進出口的流量恒定。
入口邊界條件設(shè)為工作壓力16.5MPa,
出口邊界條件設(shè)為流量:96.22kg/s。
為了保證閥門進出口邊界條件準確,把進口管和出口管做了延長,進口延長了5倍直徑的長度,出口延長了10倍直徑的長度,避免出現(xiàn)回流現(xiàn)象,影響流場分布的計算結(jié)果。
利用ICEM軟件進行網(wǎng)格劃分。閥體結(jié)構(gòu)復(fù)雜,采用四面體網(wǎng)格;進出口流道采用六面體網(wǎng)格,交界處的網(wǎng)格尺寸保持一致,既保證迭代精度同時又控制網(wǎng)格總數(shù),加快計算速度。
圖1 三維模型示意圖
圖2 閥體網(wǎng)格示意圖
流體溫度為205℃,在此溫度下內(nèi),水的飽和蒸氣壓為1.772MPa。從上述壓力分布可以看出,閥門全開情況下最低壓力接近于16.5MPa,遠遠大于1.772MPa,因此閥門在其正常運行情況下幾乎不會產(chǎn)生空化現(xiàn)象。隨著開度逐漸減小,流場的最低壓力逐漸降低,但在5%開度下的最低壓力也在7MPa左右,也遠遠高于1.772MPa。并且,考慮到閥門從5%到全關(guān)閉的時間很短,因此可判斷在閥門正??焖訇P(guān)閉過程中,不會有空化現(xiàn)象產(chǎn)生。
在極小開度下,閥后流域的壓力均接近飽和蒸汽壓,存在產(chǎn)生空化現(xiàn)象的風險。閥門此時的流通面積較小,流速急劇增加,壓力急劇下降,這會導(dǎo)致閘板與閥座之間形成低壓區(qū)域,即文丘里效應(yīng)。在閘板背部固壁存在兩處明顯低壓區(qū)域,如果長期在此開度下工作,根據(jù)空化原理,閘板背面和出口管路靠近閘板的管壁將是發(fā)生空蝕的高風險區(qū)域。
(1)當開度減小到50%的時候,在閥門閘板背面有明顯的渦產(chǎn)生,隨著開度變小,單個渦的區(qū)域逐漸增大,渦產(chǎn)生頻率逐漸增大。因此,在閥門關(guān)閉的過程中,閘板后方的流動狀態(tài)很劇烈,渦的產(chǎn)生和脫落將造成閥門及管路的振動。
(2)在開度小于10%左右情況下,閘板與閥座之間的區(qū)域出現(xiàn)射流。如果閥門出現(xiàn)關(guān)不到位的情況,導(dǎo)致長時間在小開度下工作,則閘板密封面將因長期被高速沖擊而受到損傷。
通過上述計算結(jié)果和分析,我們可以得出以下結(jié)論:
(1)閥門在正常工作狀態(tài)下(即全開情況下)不會產(chǎn)生空化;(2)閥門在正常動作(快速關(guān)閉)狀態(tài)下,不會產(chǎn)生空化;(3)閥門在正常動作(快速關(guān)閉)過程中,閘板不會產(chǎn)生明顯振動;(4)閥門在正常動作(快速關(guān)閉)過程中,閥門和出口連接管路會產(chǎn)生振動和噪音;(5)若長時間在極小開度下使用,則產(chǎn)生空化和空蝕現(xiàn)象的風險較大;(6)若長時間在小開度下使用,則產(chǎn)生射流現(xiàn)象,損傷閥門密封面的風險較大。
以上計算結(jié)論不僅輔助驗證了主給水隔離閥產(chǎn)品在實際工況下正常運行的可靠性,同時也預(yù)警了當主給水隔離閥長時間處于小開度下運行時,產(chǎn)生空化空蝕現(xiàn)象風險較大,同時射流的存在會對閥門密封面造成損傷,而閥門及出口管路與流體產(chǎn)生共振的風險較大,這些情況都會對閥門及管路造成嚴重損壞。
(1)工程上已采取的預(yù)防措施。主給水隔離閥的功能是事故工況下關(guān)閉,隔斷二回路的水,對系統(tǒng)安全有很重要的作用。針對計算識別出的風險,我們已在示范工程的設(shè)計上采取相關(guān)的預(yù)防措施:在主給水閥關(guān)斷信號發(fā)出時,同時給二回路加壓泵和加熱裝置發(fā)出停止信號,以降低主給水溫度,降低產(chǎn)生空化造成的設(shè)備損壞的風險,得到了相關(guān)部門的認可。
(2)輔助高溫氣冷堆示范工程主給水系統(tǒng)工程設(shè)計。①針對閥門關(guān)閉過程中射流引起的壓差和水錘效應(yīng),重新校核了設(shè)計壓力的裕量。②根據(jù)計算結(jié)果中X方向的振動情況,在閥門支吊架設(shè)計中增加了X方向的約束,防止閥門的振動造成管路的損傷;③在進行60萬千瓦的高溫堆商業(yè)電站設(shè)計時,已優(yōu)化了布置方案,將六條主給水管路呈六邊形方式布置在豎井中,縮短了X方向的管路長度,減少閥門振動和噪音方面的影響。