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    降低某車型壓縮機(jī)異響故障率

    2019-12-11 03:30:30何雪解
    大眾汽車 2019年6期
    關(guān)鍵詞:壓裝圓度故障率

    何雪解

    上汽通用五菱汽車股份有限公司 廣西 柳州 545007

    隨著汽車工業(yè)迅猛發(fā)展,空調(diào)系統(tǒng)已經(jīng)成為現(xiàn)代汽車的基本配備,而作為汽車空調(diào)系統(tǒng)的核心部件——壓縮機(jī),在技術(shù)和質(zhì)量上也取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步,壓縮機(jī)的設(shè)計(jì)正朝著減少重量和體積、降低噪音方向發(fā)展,目前壓縮機(jī)按壓縮方式主要分為兩種:一、活塞式壓縮機(jī);二、渦旋式壓縮機(jī)。本文針對(duì)公司某款車型的渦旋式壓縮機(jī)異響導(dǎo)致用戶抱怨開(kāi)展了攻關(guān)活動(dòng),找出根本原因,制定對(duì)策降低異響故障率。

    1 原因分析

    1.1 背景

    為了保持足夠的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,公司于2017年年初推出某款車型,同年8月,維修數(shù)據(jù)顯示壓縮機(jī)當(dāng)月?lián)Q件量高達(dá)185件,故障率71%,用戶抱怨強(qiáng)烈。

    1.2 故障件分析

    我們從售后三包收集到150件故障件,對(duì)故障模式分析后,利用排列圖1得出,壓縮機(jī)異響故障率在所有模式中占比86%,為此我們成立攻關(guān)小組,并設(shè)立攻關(guān)目標(biāo):降低該車型壓縮機(jī)異響故障率到20%,減少用戶抱怨。

    圖1 壓縮機(jī)故障模式排列圖

    攻關(guān)小組對(duì)異響故障件進(jìn)行拆解,發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)前蓋小軸承鋼球剝落、滾道被啃噬,如圖2進(jìn)一步使用專用設(shè)備對(duì)損壞的小軸承外圈滾道圓度進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)軌道已嚴(yán)重變形,如圖3

    圖2 壓縮機(jī)小軸承損壞

    圖3 小軸承外圈軌道圓度檢測(cè)

    1.3 要因分析

    為了找到小軸承外圈軌道變形的要因,我們采用魚骨圖對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等進(jìn)行了分析確認(rèn),如圖4

    圖4 小軸承損壞-溝道變形魚骨圖

    人:

    現(xiàn)場(chǎng)觀察供應(yīng)商員工操作,員工按照標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行操作,未發(fā)現(xiàn)有異常現(xiàn)象。

    機(jī):

    檢查軸承的壓裝壓頭及壓裝設(shè)備,未發(fā)現(xiàn)異常,且工裝定期點(diǎn)檢,如圖5

    料:

    使用的小軸承和前蓋零件正確,未發(fā)現(xiàn)異常。

    環(huán):

    生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的清潔度、照明、工藝和設(shè)備布置等符合要求

    圖5 軸承壓裝工藝檢查

    測(cè):

    小組分別抽取3個(gè)不同批次的小軸承和前蓋,對(duì)其關(guān)鍵尺寸進(jìn)行測(cè)量后未見(jiàn)異常,如表1和表2

    表1 前軸承關(guān)鍵尺寸測(cè)量表

    表2 小軸承關(guān)鍵尺寸檢測(cè)表

    法:

    現(xiàn)場(chǎng)查看小軸承的壓裝工藝,都有明確的壓裝壓力及高度要求,如表3、表4。

    表3 軸承壓入力檢測(cè)記錄表

    表4 軸承壓裝工裝檢測(cè)記錄表

    經(jīng)過(guò)與供應(yīng)商溝通,了解到在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段,有三次調(diào)整壓縮機(jī)小軸承鉚壓工藝:

    (1)該款車型的壓縮機(jī)是輕量化結(jié)構(gòu)(與其他車型結(jié)構(gòu)不同),供應(yīng)商計(jì)算出當(dāng)壓縮機(jī)離合器吸合時(shí)小軸承承受200N軸向力,如表5。因?yàn)槌惺茌S向力,供應(yīng)商在產(chǎn)品設(shè)計(jì)前期,加大了小軸承與前蓋的過(guò)盈量,并通過(guò)鉚壓的方式進(jìn)行加固,鉚壓方式:8點(diǎn)一次鉚壓,鉚壓力采用10±2KN的中間值。

    (2)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中期,樣件試驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)小軸承軸向脫落,供應(yīng)商誤認(rèn)為小軸承與前蓋的過(guò)盈量不足,所以第二次更改鉚壓工藝,由8點(diǎn)一次鉚壓更改為8點(diǎn)兩次鉚壓,共16個(gè)鉚壓點(diǎn),壓力為10±2KN的上限值。

    (3)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)后期,雖然進(jìn)行第二次工藝更改,但零件試驗(yàn)的故障率居高不下,生產(chǎn)效率不高,于是供應(yīng)商又進(jìn)行了第三次更改:由8點(diǎn)兩次鉚壓改成16點(diǎn)一次鉚壓,壓力為10±2KN的中間值,更改后,故障率明顯下降,如表6。

    表5 某款車型于其他車型小軸承受力對(duì)比

    表6 三次工藝調(diào)整對(duì)應(yīng)損壞率

    攻關(guān)小組將三次工藝調(diào)整所對(duì)應(yīng)的損壞率做了統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)前兩次工藝8點(diǎn)鉚壓工藝,小軸承鉚壓時(shí)單點(diǎn)受力均為1.25KN,對(duì)應(yīng)的損壞率最高,第三次16點(diǎn)鉚壓工藝,對(duì)應(yīng)的損壞率最低,如表6。

    綜上分析,8點(diǎn)鉚壓方式對(duì)小軸承的擠壓力大,導(dǎo)致壓縮機(jī)前蓋小軸承鋼球剝落、滾道被啃噬,小軸承外圈滾道圓度變形,如表7。

    表7 小軸承單點(diǎn)鉚壓受力分析

    綜上,經(jīng)過(guò)魚骨圖(圖6)要因確認(rèn)后,該車型壓縮機(jī)異響的根本原因是壓縮機(jī)小軸承鉚壓工藝設(shè)置不合理導(dǎo)致。

    圖6 小軸承損壞-溝道變形魚骨圖

    2 制定對(duì)策

    小組對(duì)小軸承的壓裝工藝受力重新分析,發(fā)現(xiàn)該輕量化結(jié)構(gòu)小軸承軸向力為0,供應(yīng)商設(shè)計(jì)階段計(jì)算錯(cuò)誤,誤認(rèn)為小軸承承受200N軸向力,綜上,小軸承工藝設(shè)計(jì)不合理,小組對(duì)小軸承的壓裝工藝進(jìn)行了設(shè)計(jì)評(píng)審,如表8。

    表8 制定小軸承壓裝工藝對(duì)策

    3 對(duì)策實(shí)施

    工藝變更實(shí)施后(如圖7),團(tuán)隊(duì)對(duì)20組無(wú)鉚壓的前軸承壓裝后的外圈內(nèi)滾道圓度測(cè)試,結(jié)果如表9。

    圖7 小軸承工藝更改前后對(duì)比圖

    表9 20組無(wú)鉚壓前軸承壓裝后外圈內(nèi)滾道圓度測(cè)試結(jié)果

    從上表格可知:配合過(guò)盈量在0.05mm以內(nèi)的前軸承,其外圈軌道全部在10μm以內(nèi),由此證明取消鉚壓工藝后軸承外圈圓度符合要求,該措施有效。

    4 效果檢查

    對(duì)策實(shí)施后,小組成員收集2017年11月-2018年2月份的該車型壓縮機(jī)售后退賠件進(jìn)行了效果檢查,調(diào)查統(tǒng)計(jì)如圖8:

    圖8 壓縮機(jī)故障模式排列圖

    上圖可知,壓縮機(jī)異響故障率有71%下降到3%,措施實(shí)施有效。

    5 結(jié)束語(yǔ)

    某車型壓縮機(jī)異響分析,拆解故障件后借助專用設(shè)備對(duì)損壞的小軸承外圈滾道圓度進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)軌道嚴(yán)重變形,并通過(guò)魚骨圖找到根本原因,對(duì)策實(shí)施措施,最終順利降低故障率,減少用戶抱怨。

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