華繼偉 王立 郭林林 劉創(chuàng)
摘 要:本文針對(duì)某渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)加裝Pt2探針后出現(xiàn)的性能超出預(yù)期下降故障,建立了故障樹,通過孔探儀檢查等方法逐級(jí)排查,確定Pt2探針上的O型密封圈損傷導(dǎo)致的發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部串流是本次故障的原因,針對(duì)故障原因提出整改措施并進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證,結(jié)合本故障提出了徑向進(jìn)氣壓氣機(jī)進(jìn)口總壓測(cè)試的改進(jìn)方案。
關(guān)鍵詞:渦軸發(fā)動(dòng)機(jī);改裝;性能降低;故障分析
中圖分類號(hào):V235 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2019)18-0101-04
某在研渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)壓氣機(jī)為徑向進(jìn)氣離心式壓氣機(jī)。因測(cè)試需要,在兩臺(tái)測(cè)試用用發(fā)動(dòng)機(jī)(編號(hào)1#和2#)的壓氣機(jī)進(jìn)口加裝總壓探針(Pt2探針)。根據(jù)CFD計(jì)算結(jié)果可知,Pt2探針的安裝帶來進(jìn)口總壓損失在0.6%以內(nèi),發(fā)動(dòng)機(jī)在相同換算轉(zhuǎn)速(nc)下的換算功率(Pc)下降幅度不會(huì)高于1%(預(yù)期值)[1]。通過發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),1#發(fā)動(dòng)機(jī)加裝Pt2探針后,Pc變化不大,與計(jì)算預(yù)期值相符;2#發(fā)動(dòng)機(jī)加裝Pt2探針后,Pc出現(xiàn)明顯下降,遠(yuǎn)超計(jì)算預(yù)期值。針對(duì)2#發(fā)動(dòng)機(jī)Pc下降幅度超出計(jì)算預(yù)期值故障,開展了分析工作,進(jìn)行了排故檢查和驗(yàn)證,最終確定了故障原因,提出了整改措施,進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證,并結(jié)合本故障提出了徑向進(jìn)氣壓氣機(jī)進(jìn)口總壓測(cè)試的改進(jìn)方案。
1 故障描述
1.1 Pt2探針安裝情況
某渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)的Pt2探針,安裝在壓氣機(jī)進(jìn)口截面,共9支,周向均布。
1.2 加裝Pt2探針性能變化情況
圖1是1#發(fā)動(dòng)機(jī)加裝Pt2探針后性能的變化情況,可以看出在nc為95~99%范圍內(nèi)進(jìn)氣流量降低了0.22~0.45%,壓比降低了0.32~0.42%,功率降低了0.1~0.3%,T45升高0.1~0.17%。圖2是2#發(fā)動(dòng)機(jī)加裝Pt2探針后性能的變化情況,可以看出在nc為95~99%范圍內(nèi)進(jìn)氣流量降低1.14~ 1.5%,壓比降低2~2.24%,功率降低2.6~2.8%,T45降低0.4~0.44%。
裝Pt2探針后1#機(jī)的Pc下降符合預(yù)期,而2#機(jī)的Pc下降最大幅度達(dá)到2.8%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)期值,需要查找原因,排除故障。需要查找原因,排除故障。
2 故障分析和排查
2.1 故障樹
根據(jù)故障現(xiàn)象,結(jié)合試驗(yàn)流程,建立發(fā)動(dòng)機(jī)裝Pt2探針Pc超預(yù)期下降故障樹[2],見圖3。故障樹分四個(gè)方向進(jìn)行排查分析:
流道件損傷和流道件污染是導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)功率下降最常見的原因,所以將其作為故障樹最先排查的兩個(gè)方向;原機(jī)狀態(tài)和加裝Pt2探針狀態(tài)的車臺(tái)性能試驗(yàn)之間,對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)冷端部件進(jìn)行了孔探儀檢查,所以將內(nèi)窺孔密封故障作為故障樹第三個(gè)排查方向;Pt2探針加裝作為故障樹最后一個(gè)排查方向。
2.2 故障排查及定位
對(duì)故障樹底事件進(jìn)行逐項(xiàng)排查。
2.2.1 對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)流道件進(jìn)行孔探儀檢查
通過孔探儀檢查,發(fā)動(dòng)機(jī)流道完好未受損傷,排除X1~X4;發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣道和壓氣機(jī)流道件清潔未受到污染,排除X5和X6。
2.2.2 對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)外部漏氣檢查
發(fā)動(dòng)機(jī)冷運(yùn)轉(zhuǎn),進(jìn)行發(fā)動(dòng)機(jī)外部漏氣檢查,發(fā)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)有兩處內(nèi)窺孔安裝位置漏氣,重新安裝后重復(fù)上述檢查工作,沒有發(fā)現(xiàn)漏氣現(xiàn)象。再次對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行性能錄取試驗(yàn),發(fā)動(dòng)機(jī)性能沒有明顯的改善,排除X7~X9,X16。
2.2.3 對(duì)加裝Pt2探針故障進(jìn)行排查
為保證Pt2探針測(cè)試的精度,盡量保證探針伸入流道的方向與氣流方向垂直,但是受機(jī)匣幾何形狀和尺寸的限制,設(shè)計(jì)方案上存在以下兩個(gè)缺陷:Pt2探針上選取的O型密封圈截面直徑較小,容易受到損傷;其次Pt2探針O型密封圈安裝孔為斜孔,當(dāng)Pt2探針伸入流道時(shí),O型密封圈一側(cè)先接觸機(jī)匣壁,存在受力不均造成損傷的隱患。假設(shè)O型密封圈發(fā)生損傷,密封失效,第一級(jí)離心葉輪出口引向輸出軸組件密封用氣體將從Pt2探針密封位置進(jìn)入壓氣機(jī)進(jìn)口,如圖4所示,這種情況與開啟防冰引氣類似,對(duì)此情況建立模型進(jìn)行計(jì)算模擬。
第一級(jí)離心葉輪出口引氣比:
B=Wa引氣/Wa2
9個(gè)膠圈間隙與離心葉輪出口引氣間隙面積之比:
b=S膠圈間隙/S引氣間隙
密封失效系數(shù)K=1/3、2/3、1進(jìn)性能計(jì)算。
密封故障,泄露進(jìn)入壓氣機(jī)進(jìn)口的氣體流量為:
Wa泄露=B*b*K*Wa2
根據(jù)流量連續(xù)可以得到:
Wa2=Wa0+B*b*K*Wa2
即為:Wa2=
根據(jù)能量平衡可以計(jì)算出:
Wa2*T2=Wa0*T0+B*b*K*Wa2*T25
經(jīng)變換可得壓氣機(jī)進(jìn)口溫度為:
T2=(Wa0*T0+B*b*K*Wa2*T2.5)/Wa2
上式中,T2.5為引氣溫度,其計(jì)算公式為:
T25=(T3-T2 )+T2
式中與發(fā)動(dòng)機(jī)狀態(tài)基本無關(guān),本文取為常數(shù)θ;而(T3-T2)為燃?xì)獍l(fā)生器轉(zhuǎn)算轉(zhuǎn)速和T2的函數(shù)關(guān)系,令其為f1(nc,T2)則:T25=θ*f1(nc,T2)+T2
已知發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)口溫度T0、發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)口空氣流量Wa0、燃?xì)獍l(fā)生器轉(zhuǎn)速ng、引氣處的溫比θ等參數(shù),根據(jù)上述公式可以計(jì)算出在密封故障下的壓氣機(jī)進(jìn)口各未知參數(shù),計(jì)算流程見圖5。
假設(shè)密封故障出現(xiàn)后,泄露氣體與進(jìn)口空氣在壓氣機(jī)前充分摻混,沒有畸變。根據(jù)不同密封失效系數(shù)下計(jì)算得到的發(fā)動(dòng)機(jī)性能參數(shù),與相同換算轉(zhuǎn)速狀態(tài)下沒有泄露時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)性能參數(shù)對(duì)比,見圖6~圖8。
通過比較,試驗(yàn)得到的性能變化趨勢(shì)和不同泄露系數(shù)下的計(jì)算的性能變化趨勢(shì)基本一致,試驗(yàn)時(shí)發(fā)動(dòng)性能變化值介于K=1/3和K=2/3計(jì)算性能變化值之間,初步推斷膠圈損傷個(gè)數(shù)在3個(gè)以上。拆卸Pt2探針后確認(rèn)探針上有5個(gè)膠圈出現(xiàn)損傷,與初步推斷相符。