曾凡平,龔長(zhǎng)壽,羅干云
(重慶卡貝樂(lè)化工有限責(zé)任公司,重慶 長(zhǎng)壽 401226)
我國(guó)是世界上13個(gè)最缺水的國(guó)家之一,可利用的水資源總量為28000億m3,工業(yè)用水重復(fù)利用率僅為55%,而發(fā)達(dá)國(guó)家平均為75%~85%[1];未來(lái)隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平提高,需水量將不斷增長(zhǎng)。因此,加強(qiáng)節(jié)水和科學(xué)用水,是我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然要求[2],而水資源的綜合利用尤為重要。
重慶卡貝樂(lè)化工有限責(zé)任公司是一家年產(chǎn)85萬(wàn)噸甲醇的化工企業(yè),采用英國(guó)DAVY工藝技術(shù),以天然氣為原料,經(jīng)過(guò)提壓脫硫后的天然氣與蒸汽混合增濕,再與從煙氣中回收的CO2混合并加熱后進(jìn)入蒸汽轉(zhuǎn)化爐生成合成氣,合成氣經(jīng)余熱回收并提壓后進(jìn)入立式低壓合成塔反應(yīng)生成粗甲醇,粗甲醇通過(guò)三塔精餾后獲得優(yōu)級(jí)精甲醇。正常生產(chǎn)時(shí),工業(yè)水主要作為裝置循環(huán)水系統(tǒng)、脫鹽水系統(tǒng)及CO2回收系統(tǒng)的補(bǔ)水。本文闡述了甲醇生產(chǎn)裝置給排水系統(tǒng)的優(yōu)化改造及經(jīng)濟(jì)效益分析。
在實(shí)際操作中,被回收水的水質(zhì)優(yōu)于或者接近于回收系統(tǒng)補(bǔ)水的水質(zhì),水被回收到系統(tǒng)后,便于回收系統(tǒng)的工藝參數(shù)及加藥量等數(shù)據(jù)調(diào)整,越是接近回收系統(tǒng)補(bǔ)水水質(zhì)的水,回收后系統(tǒng)調(diào)整越是簡(jiǎn)單,有的只是對(duì)原補(bǔ)水量進(jìn)行簡(jiǎn)單的減量控制;但若被回收的水質(zhì)較差,需要有針對(duì)性地處理。
圖1是甲醇裝置原設(shè)計(jì)給排水工藝簡(jiǎn)圖,圖2是技改后的排水工藝簡(jiǎn)圖。其中透平蒸汽冷凝液,由原設(shè)計(jì)回收至一級(jí)反滲透出口儲(chǔ)水罐,技改后回收至EDI裝置出口脫鹽水儲(chǔ)水罐;工藝蒸汽冷凝液,由原設(shè)計(jì)回收至脫鹽水系統(tǒng)超濾[3]裝置前的儲(chǔ)水罐,技改后回收至循環(huán)水塔下水池;脫鹽水系統(tǒng)濃排水,原設(shè)計(jì)排入廢水管網(wǎng),技改后回收至循環(huán)水塔下水池;煙氣冷凝液,酸性水,原設(shè)計(jì)排入廢水管網(wǎng),技改后回收至循環(huán)水塔下水池。
圖1 85萬(wàn)t/a甲醇裝置原設(shè)計(jì)給排水工藝簡(jiǎn)圖
圖2 85萬(wàn)t/a甲醇裝置技改后的給排水工藝簡(jiǎn)圖
在甲醇裝置的給排水工藝簡(jiǎn)圖中有四種排水,如圖1所示,其取樣分析對(duì)比(見表1):透平蒸汽冷凝液水質(zhì)是最好的,且日常分析數(shù)據(jù)均在脫鹽水的控制指標(biāo)范圍內(nèi);其次是工藝?yán)淠海瑑?yōu)于工業(yè)水的水質(zhì),但是含有微量有機(jī)雜質(zhì);再是煙氣冷凝液,含有硫酸根、亞硫酸根、硝酸根等離子,帶酸性且電導(dǎo)稍高,但是水質(zhì)的濁度及COD參數(shù)很好;最后是脫鹽水系統(tǒng)的濃排水,它本身是由工業(yè)水經(jīng)處理后的廢水,氯離子含量高,水質(zhì)比工業(yè)水要差,但是電導(dǎo)、濁度、鈣硬度、COD參數(shù)均要比循環(huán)水的水質(zhì)要好些。
表1水質(zhì)分析數(shù)據(jù)對(duì)照表
通過(guò)水質(zhì)檢測(cè),如表1所示,針對(duì)四種工藝過(guò)程中的排放水有如下結(jié)果:
(1)透平蒸汽冷凝液,水質(zhì)相比脫鹽水系統(tǒng)EDI裝置的出水水質(zhì)要差些,但是滿足脫鹽水水質(zhì)控制指標(biāo),因此選擇直接回收至脫鹽水儲(chǔ)水罐。
(2)工藝蒸汽冷凝液,水質(zhì)相比工業(yè)水,pH值要高些,呈堿性,大部分水質(zhì)參數(shù)均要優(yōu)于工業(yè)水,原設(shè)計(jì)工藝蒸汽冷凝液進(jìn)入脫鹽水系統(tǒng),但含有微量甲醇,影響脫鹽水系統(tǒng)正常運(yùn)行,因此選擇回收至補(bǔ)水要求較低的循環(huán)水系統(tǒng)。
(3)煙氣冷凝液,因?yàn)闊煔庵泻辛蜓趸?、氮氧化物,所以呈酸性,其它參?shù)均比工業(yè)水好,選擇循環(huán)水系統(tǒng),并且回收煙氣冷凝進(jìn)循環(huán)水系統(tǒng)可以用來(lái)中和回收的工藝蒸汽冷凝液。
(4)脫鹽水系統(tǒng)濃排水,水質(zhì)比工業(yè)水要差些,但是絕大多數(shù)參數(shù)比循環(huán)水的控制指標(biāo)要好,因此選擇回收至循環(huán)水系統(tǒng),但是應(yīng)注意循環(huán)水系統(tǒng)Cl-離子的控制。
2.1.1 脫鹽水系統(tǒng)
因透平蒸汽冷凝液水質(zhì)本身符合脫鹽水控制指標(biāo),相對(duì)脫鹽水系統(tǒng)EDI出水水質(zhì)來(lái)說(shuō)較低些,但是脫鹽水儲(chǔ)罐內(nèi)水質(zhì)整體是符合要求的,因此對(duì)脫鹽水系統(tǒng)工藝參數(shù)基本上不需要調(diào)整。
工藝蒸汽冷凝液改回收至循環(huán)水系統(tǒng)后,脫鹽水系統(tǒng)增加工業(yè)水量來(lái)替代,沒有微量甲醇等有機(jī)醇類對(duì)脫鹽水藥劑的影響,脫鹽水系統(tǒng)運(yùn)行更穩(wěn)定。
2.1.2 循環(huán)水系統(tǒng)
因循環(huán)水系統(tǒng)水量大,且回收了多種工藝排水,因此要按照循環(huán)水水質(zhì)控制指標(biāo)來(lái)調(diào)整工藝參數(shù)與加藥量,調(diào)整時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng):(1)每回收一種工藝排水時(shí),要加強(qiáng)循環(huán)水質(zhì)分析與工藝參數(shù)調(diào)整,待循環(huán)水水質(zhì)調(diào)整穩(wěn)定后才能回收其它工藝排水。(2)根據(jù)回收的工藝排水水質(zhì)特點(diǎn),有針對(duì)性地進(jìn)行循環(huán)水參數(shù)調(diào)整,如回收帶酸性的煙氣冷凝液時(shí),應(yīng)在回收前適當(dāng)?shù)販p少循環(huán)水中濃硫酸藥劑量;回收工藝?yán)淠簳r(shí),含有甲醇等微量有機(jī)物,應(yīng)適當(dāng)增加殺菌劑等。(3)回收工藝排水時(shí),應(yīng)先控制少量回收,待水質(zhì)指標(biāo)控制穩(wěn)定后再慢慢加大回收量,特別是回收的水量較大且水質(zhì)與補(bǔ)水水質(zhì)差異大時(shí)。(4)脫鹽水系統(tǒng)濃排水回收至循環(huán)水系統(tǒng)后,應(yīng)加強(qiáng)循環(huán)水水質(zhì)中Cl-離子的監(jiān)控。(5)回收工藝水應(yīng)及時(shí)調(diào)整循環(huán)水系統(tǒng)的補(bǔ)水量和排水量,維持系統(tǒng)物料平衡。
總之,水系統(tǒng)在回收了其他排水后,因回收的排水水質(zhì)與系統(tǒng)的補(bǔ)水水質(zhì)存在一定的差異,為保障工藝水系統(tǒng)正常穩(wěn)定運(yùn)行,系統(tǒng)的水質(zhì)控制指標(biāo)應(yīng)符合原設(shè)計(jì)指標(biāo)要求,適當(dāng)?shù)貙?duì)加藥量、加藥頻次等參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,以保證工藝水系統(tǒng)核心水質(zhì)指標(biāo)不變。同時(shí),回收水可能會(huì)造成工藝系統(tǒng)參數(shù)的變化,為保證工藝系統(tǒng)變化在控制范圍內(nèi),不僅僅是工藝水系統(tǒng),對(duì)涉及的整個(gè)裝置的工藝參數(shù)應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控,并對(duì)偏離控制范圍的工藝參數(shù)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
裝置的4種排水綜合回收利用改造均屬于非常規(guī)水源綜合利用[4],脫鹽水系統(tǒng)濃排水和煙氣冷凝液由生產(chǎn)廢水回用為循環(huán)冷卻水補(bǔ)水[5],每年減少循環(huán)水系統(tǒng)工業(yè)水補(bǔ)水量,按8000h/a計(jì),(70+20)t/h×8000h/a=72萬(wàn)t/a,工業(yè)水按2.04元/t計(jì),則節(jié)約:72萬(wàn)t/a×2.04元/t=146.88萬(wàn)元/a;同時(shí),透平冷凝液直接回收也減少了脫鹽水系統(tǒng)的運(yùn)行成本。
同時(shí),工藝排水綜合利用,在給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)也帶來(lái)了安全環(huán)保效益,每年將減少約72萬(wàn)t廢水排放。
排水綜合回收利用不僅為企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益,更是一項(xiàng)重要的節(jié)能減排環(huán)保措施。經(jīng)過(guò)對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)排放水的統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)還存在沒有回收的工藝排水,因回收經(jīng)濟(jì)價(jià)值不高或者技術(shù)不成熟等原因暫時(shí)沒有回收。如水質(zhì)很好但溫度較高的鍋爐排污[6]以及分布零散的蒸汽疏水冷凝液,需要選擇合適的回收系統(tǒng)或者經(jīng)收集處理后才能回收;還有水質(zhì)較差的循環(huán)水排水,可通過(guò)處理后用來(lái)澆灌綠化,實(shí)現(xiàn)裝置工業(yè)廢水“零”排放[7]。