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      垃圾焚燒電廠離心式引風(fēng)機受尾氣腐蝕振動故障處理

      2019-11-14 06:35:44嘯,徐
      山西電力 2019年5期
      關(guān)鍵詞:動平衡尾部煙道

      陳 嘯,徐 威

      (中電華創(chuàng)電力技術(shù)研究有限公司,上海 200086)

      0 引言

      垃圾焚燒技術(shù)可以有效處理生活垃圾并回收能源,目前已經(jīng)成為我國垃圾資源化和減容處理的重要途徑[1-2]。但與常規(guī)化石燃料相比,城市生活垃圾成分復(fù)雜,含有較高含量的氯化物[3-4],垃圾焚燒爐亦啟停頻繁,尾氣對引風(fēng)機產(chǎn)生低溫腐蝕,造成設(shè)備平衡狀態(tài)的改變,產(chǎn)生異常振動,影響設(shè)備的安全穩(wěn)定運行。針對某垃圾焚燒電廠尾部煙道布置不合理,引風(fēng)機腐蝕嚴(yán)重,對其進(jìn)行現(xiàn)場動平衡調(diào)試,消除異常振動現(xiàn)象,并提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施,有效解決了因尾氣腐蝕造成的不平衡振動,為垃圾焚燒電廠安全運行提供了指導(dǎo)[5-7]。

      1 振動實例及處理

      某垃圾焚燒電廠共4臺機組,每臺垃圾焚燒爐配1臺離心式引風(fēng)機,尾部煙道布置如圖1所示。每2臺引風(fēng)機出口煙道匯聚到1個煙道,再通往煙囪,將尾氣排向大氣。各臺爐引風(fēng)機均出現(xiàn)不同程度的振動異常現(xiàn)象,經(jīng)現(xiàn)場振動監(jiān)測與頻域分析,振動故障為不平衡引起。同一臺引風(fēng)機經(jīng)動平衡消除振動故障后,經(jīng)多次啟停后會再次出現(xiàn)振動增大現(xiàn)象,需頻繁進(jìn)行動平衡處理。

      圖1 尾部煙道布置圖

      該廠4號爐引風(fēng)機是由寧波風(fēng)機有限公司制造生產(chǎn)的Y65LJ-3N026.5D型離心式風(fēng)機,采用變頻電機,最高工作轉(zhuǎn)速900 r/min,于2017年6月啟動,風(fēng)機振動良好,運行2天后風(fēng)機停運,再次啟動后振動異常,無法穩(wěn)定運行。為了掌握風(fēng)機在各個運行工況下的振動情況,對風(fēng)機振動的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行了測試。引風(fēng)機原始振動數(shù)據(jù)見表1。

      表1 引風(fēng)機原始振動數(shù)據(jù)表

      從振動數(shù)據(jù)分析,該引風(fēng)機振動以非驅(qū)動端水平方向振動為主,且經(jīng)頻域分析,以工頻振動幅值為主,初步判斷為引風(fēng)機葉輪存在質(zhì)量不平衡,需進(jìn)行動平衡。采用在葉輪上加平衡塊方法,進(jìn)行動平衡工作,進(jìn)行3次動平衡后,該引風(fēng)機非驅(qū)動端水平方向殘余振動仍高達(dá)112 μm,無法降低,將平衡塊取下,恢復(fù)原始狀態(tài),再次啟動后,測量風(fēng)機振動值,測量的數(shù)據(jù)見表2。

      表2 取下平衡塊后引風(fēng)機振動數(shù)據(jù)表

      對比表1與表2振動數(shù)據(jù),在轉(zhuǎn)速為900 r/min時,取下平衡塊后,該引風(fēng)機振動幅值與初次平衡前原始狀態(tài)有較大變化,非驅(qū)動端水平方向通頻振幅增大了近90 μm,振動相位改變較小,改變了6°,造成使用原始振動數(shù)據(jù)多次平衡后殘余振動仍較大的結(jié)果。

      經(jīng)現(xiàn)場檢查分析,該引風(fēng)機葉輪受腐蝕嚴(yán)重,葉輪表面覆蓋一層質(zhì)地疏松的深紅色鐵銹,因平衡狀態(tài)不良原始振動較大,且進(jìn)行動平衡工作時多次啟停,造成葉輪表面鐵銹薄弱處進(jìn)一步脫落,加劇了質(zhì)量不平衡,從而該風(fēng)機平衡狀態(tài)不斷變化,無法有效進(jìn)行動平衡工作。對葉輪進(jìn)行除銹處理后,重新啟動,利用新的振動數(shù)據(jù),進(jìn)行動平衡,有效降低了振動值,經(jīng)動平衡后振動數(shù)據(jù)見表3。

      表3 動平衡后引風(fēng)機振動數(shù)據(jù)表

      2 尾氣腐蝕機理

      生活垃圾作為燃料,具有含水量高、低位發(fā)熱量低、組分變化大等特點,在爐內(nèi)燃燒過程中,垃圾原料中的氯元素以不同形態(tài)存在,一部分轉(zhuǎn)化為氣相HCl和Cl2,焚燒爐尾部通道引風(fēng)機處,溫度較低,尾氣中的HCl與Cl2與水蒸氣作用,形成液態(tài)的富含氯離子水溶液,如式(1)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),對引風(fēng)機葉輪進(jìn)行腐蝕,形成FeCl3,在氧氣氛圍下發(fā)生式(2)反應(yīng),氯化物被氧化成疏松多孔的Fe3O4并沉積下來,為尾氣中的SO2和O2提供氣固相反應(yīng)通道,腐蝕速率進(jìn)一步上升,反應(yīng)產(chǎn)生的Cl2通過疏松的金屬氧化層,再次回到金屬表面,參與式(1)反應(yīng)而形成循環(huán)腐蝕,從而加劇了腐蝕的程度。隨著腐蝕反應(yīng)的推移,含鐵化合物不斷沉積和脫落,造成設(shè)備不平衡現(xiàn)象的發(fā)生與擴大。

      3 改進(jìn)措施

      從該垃圾焚燒電廠尾部煙道布置圖可知,各爐尾部煙道與相鄰爐聯(lián)通,且沒有隔離門,因受垃圾處理量及電網(wǎng)負(fù)荷波動影響,頻繁啟停垃圾焚燒爐,當(dāng)1臺爐停運時,因相鄰爐并未停運,運行爐產(chǎn)生的尾氣經(jīng)尾部煙道通往煙囪的過程中,會有部分尾氣反竄至停運鍋爐引風(fēng)機處,對風(fēng)機葉輪產(chǎn)生低溫腐蝕,形成質(zhì)地疏松的氧化物,在引風(fēng)機頻繁啟停過程中,氧化物脫落,造成設(shè)備因不平衡產(chǎn)生振動故障。

      針對這種情況,為防止尾氣反竄腐蝕風(fēng)機葉輪,利用停機檢修機會,對引風(fēng)機葉輪噴涂耐腐蝕涂層,增強葉輪抗腐蝕能力。此外,在各臺爐引風(fēng)機出口煙道水平段上加裝電動插板門(如圖2所示),當(dāng)停機時,將插板門落下,與相鄰運行機組隔離開來,有效阻擋因煙氣通道相通而反竄過來的尾氣,降低了引風(fēng)機葉輪的低溫腐蝕振動問題。改造后,該廠4臺引風(fēng)機運行平穩(wěn),未再出現(xiàn)振動異常問題。

      圖2 尾部煙道增加電動插板門

      4 結(jié)論

      垃圾焚燒電廠尾氣成分氯化物濃度較高,易對尾部煙道的引風(fēng)機葉輪產(chǎn)生低溫腐蝕,由于設(shè)計問題,部分電廠尾部煙道布置不合理,產(chǎn)生尾氣反竄腐蝕備役引風(fēng)機的問題,導(dǎo)致引風(fēng)機葉輪質(zhì)量不平衡,振動異常。通過現(xiàn)場動平衡,解決振動故障,采取葉輪噴涂耐腐蝕涂層、尾部煙道加裝電動插板門措施,有效降低了引風(fēng)機的腐蝕問題,增強了機組的安全穩(wěn)定運行能力。

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