苗同立
(無錫市亞迪流體控制技術有限公司,江蘇 無錫 214161)
大型空分裝置的蒸汽放空閥,對閥門材質(zhì)要求非??量?,應能滿足壓力為9.8~13.5 MPa,溫度為520~540 ℃的超高壓蒸汽??辗盅b置開車時,需要不斷放掉超壓蒸汽以保護空分裝置安全穩(wěn)定的開車。開車成功后,閥門需要嚴密關斷,否則將造成大量蒸汽的浪費。
目前該工況的蒸汽放空閥大都采用進口產(chǎn)品,但是進口產(chǎn)品在實際使用過程中也出現(xiàn)了各種各樣的問題,主要體現(xiàn)在閥門內(nèi)漏超標、閥門打開速度較慢、閥門動作卡澀及喘振、迷宮套筒沖散、閥內(nèi)件冷熱裂紋、閥桿閥芯脫落、閥座無法在線維修、噪音過大等問題。
無錫市亞迪流體控制技術有限公司從2012年開始就針對這種苛刻工況進行了基礎理論研究,并先后在一批煉化工程及煤化工項目中成功應用國產(chǎn)化超高溫高壓蒸汽放空閥,解決了上述進口產(chǎn)品的使用問題,性能超過了同類型進口產(chǎn)品,且已可以替代同類型進口產(chǎn)品。
根據(jù)多年維修同類進口蒸汽放空閥的經(jīng)驗,總結得出同類進口產(chǎn)品存在的主要問題和原因,這些經(jīng)驗對國產(chǎn)化設計及應用起到了關鍵性的作用。同類進口產(chǎn)品出現(xiàn)的典型問題和原因主要有以下幾個方面。
泄漏超標主要體現(xiàn)在:
1)閥芯導向欠佳,進口產(chǎn)品基本上都是上部導向,閥芯下部無導向或導向短,使得關閉時不能很好對中。
2)閥座與閥體密封墊圈采用石墨纏繞墊結構,高溫下石墨蠕變導致密封失效;有的廠家采用閥座閥體焊接在一起的結構,該原因忽略。
3)作用在閥座密封面上的分力不夠,由于出現(xiàn)閥門摩擦力增大卡澀現(xiàn)象,因此執(zhí)行機構作用在閥座密封面上預緊力不足導致密封面泄漏。
4)密封面無分流保護設計,導致閥門打開時密封面處受高溫高壓蒸汽沖刷嚴重,密封面出現(xiàn)缺陷導致泄漏。
動作卡澀主要體現(xiàn)在:
1)套筒沒有采用迷宮降壓結構,導致閥門側向介質(zhì)沖擊力過大,閥芯偏移導致單側摩擦,摩擦力增大導致卡澀。
2)閥芯無下導向結構,導致大開度流量很大時,閥芯導向不好而卡澀。
3)設計間隙小,導致熱膨脹后的間隙太小導致動作卡澀。
閥門喘振主要體現(xiàn)在:
1)閥芯卡澀、摩擦力增大,導致先導閥芯和主閥芯之間中間開度動作時出現(xiàn)關閉或接近關閉的狀態(tài),定位器給信號時,閥門無法找準位置而發(fā)生喘振。
2)摩擦力太大時會導致動作有過沖,摩擦力太小時會導致動作太靈敏。
3)最小流量開度太小時會導致閥芯下部的節(jié)流面積小,流速很高,導致出現(xiàn)亂流現(xiàn)象使得閥芯動作不穩(wěn),因此發(fā)生喘振。
4)先導閥芯和主閥芯之間沒有預緊彈簧,導致動作時先導閥芯很容易與主閥芯關閉,這樣會加劇動作時先導閥芯的關閉和打開,導致喘振。
迷宮套筒沖散主要體現(xiàn)在(有的廠家直接采用多孔套筒的除外):
1)閥門大開度時,大流量蒸汽介質(zhì)對閥芯下部的迷宮套筒沖擊嚴重,導致迷宮套筒承受很大的剪切力,如果釬焊質(zhì)量不好,則容易沖散。
2)迷宮套筒除了每層釬焊之外,沒有采取其他措施加固,如增加加強銷釘?shù)却胧?,導致純粹靠釬焊的強度對抗高壓大流量介質(zhì)的沖刷。
3)迷宮套筒的設計位置不合理,有的廠家是把套筒放在閥座下面,導致閥前沒有降壓直接進入到迷宮套筒內(nèi),因此套筒內(nèi)部的底板承受很大的壓力,從而會導致釬焊處承受很大的壓力,高溫下釬焊強度降低導致失效。
閥桿閥芯脫落主要體現(xiàn)在:
1)先導閥芯和閥桿采用螺紋加口頭焊接或銷釘連接,頻繁的動作和振動,會導致焊縫的失效或銷釘?shù)募魯?,因此閥桿會出現(xiàn)退絲現(xiàn)象,導致閥桿和先導閥芯的脫落,閥桿動作時,無法打開閥芯進行放空。
2)先導閥芯在主閥芯內(nèi)部的行程限位連接不合理,國外很多廠家大都采用行程壓板加螺栓連接或者采用內(nèi)置擋圈限位。壓板螺栓在開關過程中承受沖擊力,加上螺栓突出也承受來自介質(zhì)的沖擊,因此導致螺栓松動導致先導閥芯和主閥芯的脫落;如果采用內(nèi)置擋圈,則擋圈也會承受開關過程中執(zhí)行機構沖擊力導致薄擋圈失效而使得先導閥芯和主閥芯的脫落。
內(nèi)件冷熱裂紋主要體現(xiàn)在:
1)套筒沒有采用迷宮降壓結構,造成大流量沖擊時,套筒底部承受巨大的壓差沖擊力,導致套筒底部容易產(chǎn)生沖擊應力裂紋,但迷宮套筒成本高。
2)多孔式套筒的孔徑太大,套筒外徑被大孔分割的面積大,因此大流量沖擊時,套筒承受著比小孔設計時更大的沖擊力,但小孔加工的成本較高。
3)套筒、閥座、閥芯的設計結構不合理。有的廠家把套筒放在下部、閥座及下延長部分與閥體完全接觸、閥芯下延長部分與閥座內(nèi)徑全長接觸。閥門在長期關閉時,套筒下部、閥座下部、閥芯下部處于冷態(tài),一旦閥門打開,則會出現(xiàn)冷熱快速交換狀態(tài),加上介質(zhì)的高壓高速沖擊,導致上述零件的下部出現(xiàn)冷熱裂紋現(xiàn)象。
很多國外閥門廠家的閥座和閥體都是焊接在一起加工的,沒有做成分體式結構。由于閥蓋為自密封結構,因此無法使用閥蓋壓緊內(nèi)件的方式壓緊閥座,分體式結構設計復雜。
閥門速度太慢主要體現(xiàn)在:
1)側向摩擦力大導致執(zhí)行機構負載增加,造成全行程動作速度慢。
2)氣缸尺寸選擇大,閥門行程長,導致打開全行程的體積大,加上附件配置不合理造成全開速度慢。
噪音過大主要體現(xiàn)在:
1)沒有采用迷宮套筒,很多國外廠家為了節(jié)省成本,大都采用多孔式結構套筒。
2)閥座內(nèi)徑?jīng)]有分流結構,很多國外廠家閥座內(nèi)孔是直接流向閥后管道的,閥座出口的流速極高,導致噪音很大。如果閥后有彎頭存在,則巨大的閥座內(nèi)徑出口流速會沖擊彎頭處,也會導致機械噪音很大。
由于傳送介質(zhì)為高壓高溫過熱蒸汽,蒸汽溫度為520~540 ℃,閥前蒸汽壓力11~13 MPa,閥后蒸汽壓力1~1.5 MPa,閥后接有消音器,蒸汽流量最大400 t/h,閥門要求泄漏等級為FCI 70-2 Ⅴ級,閥門全行程時間小于2 s,管道材料為A335-P91。
空分裝置開車時,高壓高溫蒸汽為壓縮機組汽輪機運行提供動力,1根蒸汽母管上可能提供3套及以上的空分裝置汽輪機所需蒸汽量,蒸汽母管上設置蒸汽壓力放空閥。在壓縮機啟動時,蒸汽放空閥起壓力調(diào)節(jié)作用;壓縮機故障時,蒸汽放空閥起快速放空泄壓作用。因此在開車時會頻繁進行壓力調(diào)節(jié),但一旦空分運行穩(wěn)定后,蒸汽放空閥則完全關閉。
由于閥門的使用工況非??量蹋畲髩翰钸_12 MPa,而且蒸汽流量很大,泄漏等級要求較高,為了達到V級泄漏乃至零泄漏的目的,閥門的主體結構采用迷宮式套筒閥結構,但又不同于普通的套筒閥結構,必須具備自密封閥蓋結構、先導自密封閥芯結構、可拆卸式閥座、自密封閥座密封設計、防沖擊迷宮套筒結構、降噪分流閥座等結構。
閥門的主體承壓及控壓零件,基本都采用A182-F91材料,和管道材料及熱膨脹系數(shù)保持一致。閥桿材料選用熱強度高、熱膨脹系數(shù)和主體材料一致的B637-Inconel 718材料。閥芯、閥座密封面及導向面采用堆焊Stellite 12合金,以滿足高溫高壓高流速的蒸汽介質(zhì)沖刷。
為了解決同類進口產(chǎn)品在使用過程中的問題,通過采取針對性設計,避免出現(xiàn)類似問題的發(fā)生。
圖1所示為迷宮套筒放在進口型腔內(nèi)的設計,可避免放在閥座底部出現(xiàn)拉伸剪切應力的問題。同時在迷宮套筒外部增加防沖擊長條外套筒結構,避免了迷宮套筒的外圓承受直接沖擊,從根本上保護了迷宮套筒的耐沖刷能力。
圖2所示為先導閥芯和閥桿采用一體式鍛造結構,避免了采用螺紋加焊接結構容易出現(xiàn)的退絲現(xiàn)象。同時在行程先導閥芯行程壓板和主閥芯采用螺紋加騎縫螺釘結構,避免了采用突出螺釘?shù)乃蓜?,該先導閥芯結構確保了Ⅴ級泄漏等級的實現(xiàn)。
圖1 組合迷宮套筒示意
圖2 先導閥芯組裝示意
由于閥蓋采用自密封結構,因此閥座要實現(xiàn)可拆卸式結構較為復雜,可拆卸式閥座結構如圖3所示。
圖3 可拆卸式閥座結構示意
分布在閥座上部的螺釘通過四分環(huán)壓緊閥座,內(nèi)置的碟簧防松結構可確保閥座在開關過程中不會出現(xiàn)松動現(xiàn)象。
由于石墨纏繞墊一方面需要很大的預緊力,另一方面石墨在高溫下容易產(chǎn)生高溫蠕變,從而降低了密封性能。因此設計了圖4所示的金屬自密封結構閥座密封環(huán),特殊結構的自密封環(huán)依靠介質(zhì)的壓力產(chǎn)生自密封效果。密封環(huán)采用圖3所示的螺釘提供預緊比壓,靠關閉時閥座密封線和密封環(huán)密封線之間的面積差產(chǎn)生自密封效果,從而杜絕了閥座與閥體處的泄漏,確保了Ⅴ級泄漏等級。
圖4 閥座自密封結構示意
如圖3所示,閥芯底部加長導向,一方面起到大開度下的穩(wěn)定導向作用,減少了閥芯側向摩擦力,另一方面可對流體起到分流作用,減少了對閥座密封面的沖刷,從而確保了閥芯閥座密封面的壽命,也確保了閥門泄漏等級的實現(xiàn)。
如圖1所示,在迷宮套筒外部增加1個保護套筒,使迷宮套筒避免承受長期關閉突然打開時的介質(zhì)沖擊力,從而避免迷宮套筒產(chǎn)生裂紋影響使用。
如圖4所示,閥座外徑與閥體導向接觸部分采用兩側導向中間內(nèi)凹槽的設計,閥門長期關閉時,整個閥座除了自密封環(huán)和上下兩處短導向接觸外,閥座和閥體基本不接觸,因此閥座上部的蒸汽熱量很容易通過上部傳遞到閥座下部,使得保持整個閥座的上下受熱均勻,因此突然打開時不會出現(xiàn)冷熱交變狀態(tài),避免了出現(xiàn)冷熱交變應力產(chǎn)生的裂紋現(xiàn)象。如果閥座外徑和閥體采用全部導向,則閥座上部的熱量傳遞到閥座時,很容易通過熱傳導和下部冷的閥體換熱,從而導致閥座下部無法加熱的問題;閥芯下部設計原理同閥座,也是采用虛開槽設計的原理確保整個閥芯上下的溫度均勻。
如分流閥座結構設計、執(zhí)行機構快速動作的夾塊夾持PEEK材料導向零件設計、附件分體式安裝等,都確保了噪音的降低、快速動作的穩(wěn)定運行等;同時進行了高溫下熱膨脹后的間隙計算、閥芯動作的防喘振計算等。
對以下4種工況使用CFD和ANSYS等軟件進行有限元分析:
1)閥門長期關閉,突然打開的工況。
2)頻繁開停車,多次開關后的機械性能。
3)閥門冷態(tài),閥前閘閥突然打開,高溫高壓介質(zhì)流入到放空閥內(nèi)。
4)閥門內(nèi)部溫度壓力流速分布曲線。
得出優(yōu)化的設計模型,從而更加確?,F(xiàn)場各種工況的安全使用和穩(wěn)定運行。
該結構設計已經(jīng)多次成功應用在實際現(xiàn)場中,產(chǎn)品優(yōu)良的使用性能得到了客戶的一致認可。產(chǎn)品不僅可以用在蒸汽放空閥場合,同時也可以推廣到大型減溫減壓器、蒸汽旁排閥等重要場合,以及可以廣泛應用到大型空分裝置、乙烯等高溫高壓蒸汽場合。