陳俊徐民
大唐華東電力試驗(yàn)研究院
燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組以其熱效率高、經(jīng)濟(jì)性好、調(diào)峰性能好、清潔燃燒、建設(shè)周期短等特點(diǎn)在我國乃至世界范圍內(nèi)快速發(fā)展。江蘇省某電廠400MW級燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)2號機(jī)組于2019年5月調(diào)試運(yùn)行成功。其中余熱鍋爐的調(diào)試技術(shù)和運(yùn)行控制方法對同類型燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)機(jī)組的優(yōu)化設(shè)計(jì)和調(diào)試具有一定的借鑒意義[1]。
該電廠400MW級燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)供熱機(jī)組采用“9F”級燃機(jī)分軸聯(lián)合循環(huán)一拖一布置形式。機(jī)組由一臺GE公司生產(chǎn)的燃?xì)廨啓C(jī)、一臺東方凌日公司生產(chǎn)的余熱鍋爐和兩臺哈爾濱電氣公司生產(chǎn)的發(fā)電機(jī)組成。余熱鍋爐的額定出力420t/h,露天布置,無補(bǔ)燃、自然循環(huán),臥式爐型。鍋爐具有高、中、低三個(gè)壓力系統(tǒng),一次中間再熱;過熱、再熱汽溫采用一級噴水調(diào)節(jié)。余熱鍋爐設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。
表1 余熱鍋爐設(shè)計(jì)參數(shù)
鍋爐汽水系統(tǒng)包括高壓、中壓(再熱)、低壓汽水系統(tǒng),其中低壓系統(tǒng)包含熱力除氧系統(tǒng)。
2.1.1 低壓系統(tǒng)
凝結(jié)水(給水)通過凝結(jié)水加熱器進(jìn)入除氧器。經(jīng)除氧頭除氧后的水直接進(jìn)入低壓鍋筒。低壓鍋筒內(nèi)的飽和水由下降管引入低壓蒸發(fā)器,蒸發(fā)器出口的汽水混合物回到低壓鍋筒形成自然循環(huán);低壓鍋筒的飽和蒸汽,一部分通過上升管進(jìn)入除氧器除氧,另一部分進(jìn)入低壓過熱器,然后進(jìn)入汽輪機(jī)低壓缸。同時(shí)為防止凝結(jié)水加熱器的低溫?zé)煔飧g,鍋爐還設(shè)置凝結(jié)水加熱器再循環(huán)管路,以提高凝結(jié)水加熱器的進(jìn)口水溫,避免該受熱面低溫腐蝕。
2.1.2 中壓系統(tǒng)
低壓鍋筒的水經(jīng)中壓給水泵升壓后流經(jīng)中壓省煤器、調(diào)節(jié)閥進(jìn)入中壓鍋筒。中壓鍋筒內(nèi)的飽和水由下降管引入中壓蒸發(fā)器,蒸發(fā)器出口的汽水混合物回到中壓鍋筒形成自然循環(huán);中壓鍋筒內(nèi)的飽和蒸汽進(jìn)入中壓過熱器,然后進(jìn)入冷再管路,與高壓缸排汽混合后進(jìn)入再熱器,最后進(jìn)入汽輪機(jī)中壓缸作功。在一、二級再熱器之間管路上設(shè)置一級噴水減溫器,以控制再熱蒸汽溫度。
2.1.3 高壓系統(tǒng)
來自低壓鍋筒的水經(jīng)高壓給水泵、調(diào)節(jié)閥、高壓一級、二級、三級、四級省煤器進(jìn)入高壓鍋筒,為了防止高壓省煤器汽化,高壓省煤器還設(shè)置旁路系統(tǒng)以控制高壓省煤器出口溫度。高壓鍋筒內(nèi)的飽和水由下降管引入高壓蒸發(fā)器,蒸發(fā)器出口的汽水混合物回到高壓鍋筒形成自然循環(huán);高壓鍋筒內(nèi)的飽和蒸汽進(jìn)入高壓一級、二級、三級過熱器,然后進(jìn)入汽輪機(jī)高壓缸。在高壓二、三級過熱器級間管路上設(shè)置一級噴水減溫器,以控制高壓過熱蒸汽溫度。
性能保證工況下各蒸發(fā)系統(tǒng)的循環(huán)倍率見表2。
表2 汽水系統(tǒng)循環(huán)倍率
鍋爐島內(nèi)配置有一個(gè)定期排污擴(kuò)容器和一個(gè)連續(xù)排污擴(kuò)容器。每個(gè)鍋筒都設(shè)置了一路連續(xù)排污管路和一路事故放水管路(啟動放水),放水分別引到定期排污擴(kuò)容器。
高、中、低壓蒸發(fā)系統(tǒng)分別各設(shè)三個(gè)定期排污點(diǎn),其定期排污從集中下降管的底部(分配集箱)引出,分別引到定期排污擴(kuò)容器。
在凝結(jié)水加熱器中間管屏(第六管屏)位置接一路熱水至水-水換熱器,用于外部系統(tǒng)供熱水以及天然氣的預(yù)熱,換熱后的熱水升壓后送回主凝結(jié)水管道。系統(tǒng)示意圖見圖1。
圖1 余熱利用系統(tǒng)圖
2號機(jī)調(diào)試期間,機(jī)組共啟動7次、停爐6次。停機(jī)原因?yàn)榇倒芷陂g正常停爐、設(shè)備異常、或操作失誤[2]。調(diào)試時(shí)間安排和主要工作內(nèi)容見表3。
本次酸洗分為水沖洗和化學(xué)清洗兩個(gè)步驟,并對余熱鍋爐的高、中、低壓系統(tǒng)進(jìn)行獨(dú)立清洗,以避免各系統(tǒng)間產(chǎn)生交叉污染。
4.1.1 水沖洗
清洗高壓回路:清洗箱→清洗泵→臨時(shí)管道→高壓給水管道→高壓省煤器→高壓汽包→高壓蒸發(fā)系統(tǒng)→下聯(lián)箱→底部回液閥→清洗箱。
清洗中壓回路:清洗箱→清洗泵→臨時(shí)管道→中壓給水管道→中壓省煤器→中壓汽包→中壓蒸發(fā)系統(tǒng)→下聯(lián)箱→底部回液閥→清洗箱。
清洗低壓回路:清洗箱→清洗泵→臨時(shí)管道→低壓給水管道→凝結(jié)水加熱器→低壓汽包→低壓蒸發(fā)系統(tǒng)→下聯(lián)箱→底部回液閥→清洗箱。
當(dāng)排水水質(zhì)澄清無顆粒物時(shí)結(jié)束沖洗,后進(jìn)行化學(xué)酸洗。
4.1.2 EDTA酸洗
建立熱力系統(tǒng)循環(huán)回路,維持汽包正常水位。當(dāng)溫度升至65℃左右時(shí),先加緩蝕劑,控制濃度為0.3%~0.5%,循環(huán)均勻后再添加EDTA,控制濃度為2%~4%。同時(shí)加入適量還原劑,通過化驗(yàn)調(diào)整氨水的加入量。在此過程中將溫度維持在85℃~95℃。當(dāng)EDTA殘余濃度(殘余濃度應(yīng)控制0.5%以上)和全鐵基本穩(wěn)定時(shí),監(jiān)視管路清洗效果,運(yùn)行1小時(shí)后結(jié)束清洗。
表3 調(diào)試進(jìn)度表
化學(xué)清洗結(jié)束后,停清洗泵。通過管路進(jìn)行熱爐放水。此過程加強(qiáng)疏放水排放,減少死區(qū)、盲區(qū)的沉積物。
放水結(jié)束后,迅速打開汽包兩端人孔,臨時(shí)安裝軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)行通風(fēng),同時(shí)應(yīng)盡快打開與下聯(lián)箱及省煤器相連的閥門或接口,使鍋爐處于自然通風(fēng)狀態(tài),利用爐膛余熱將爐內(nèi)烘干。
余熱鍋爐輔助系統(tǒng)調(diào)試從給水泵、凝結(jié)水加熱器再循環(huán)泵、抽水循環(huán)泵,熱水循環(huán)泵、鍋爐排水回收泵等單體調(diào)試結(jié)束后的動態(tài)交接驗(yàn)收開始,包括聯(lián)鎖保護(hù)試驗(yàn)、給水泵、凝結(jié)水加熱器再循環(huán)泵等帶負(fù)荷試運(yùn)行、系統(tǒng)投運(yùn)、鍋爐進(jìn)水沖洗及動態(tài)調(diào)整等項(xiàng)目。
本次吹管的吹掃蒸汽取自燃機(jī)空負(fù)荷運(yùn)行加熱余熱鍋爐產(chǎn)生的蒸汽。吹管采用降壓吹管的方式,對鍋爐高中壓系統(tǒng)分段進(jìn)行解耦蒸汽吹掃。由于余熱鍋爐的高壓、中壓、低壓系統(tǒng)吹管壓力因此需設(shè)計(jì)相應(yīng)的臨時(shí)管路以符合吹掃要求[3]。
本工程創(chuàng)新提出“余熱鍋爐三壓系統(tǒng)的吹管系統(tǒng)優(yōu)化”方案,即“對高、中壓汽水系統(tǒng)在結(jié)構(gòu)上進(jìn)行臨時(shí)解耦、配合獨(dú)立吹掃”,通過優(yōu)化臨時(shí)管道結(jié)構(gòu)布置,實(shí)現(xiàn)高、中壓汽水系統(tǒng)的臨時(shí)解耦,避免高、中壓系統(tǒng)單獨(dú)吹掃時(shí)造成的交叉污染,有效提高了吹掃的清潔效率,大幅節(jié)約了清掃時(shí)間,顯著降低了蒸汽用量,確保吹管節(jié)點(diǎn)的安全、順利、高效完成。
4.3.1 高壓系統(tǒng)吹管流程
高壓系統(tǒng)吹管流程:高壓汽包→高壓過熱器→高壓主蒸汽管→高壓主汽門→臨時(shí)管道→臨沖閥1→高旁閥后旁路管道→冷再管道→集熱器→各級再熱器→熱再熱管道→中壓主汽門→臨時(shí)管道→靶板→消音器。見圖2。
4.3.2 中壓系統(tǒng)吹管流程
中壓系統(tǒng)吹管流程:中壓汽包→中壓過熱器→中壓主蒸汽管→臨時(shí)管道→臨沖閥2→臨時(shí)管道→消音器。見圖2。
圖2 高、中壓吹管流程圖(虛線為臨時(shí)所接管道)
高、中壓旁路及旁路閥前管道因布置受限,采用人工方式清理。在管道安裝之前必須進(jìn)行噴砂處理并由監(jiān)理單位進(jìn)行檢查,檢查合格后再進(jìn)行安裝。
4.3.3 低壓系統(tǒng)吹管流程
低壓系統(tǒng)吹管流程:低壓汽包→低壓過熱器→低壓主蒸汽管道→低壓主汽門→臨時(shí)管道→電動閥→排大氣。見圖3。
圖3 低壓蒸汽部分流程圖(虛線為臨時(shí)所接管道)
減溫水系統(tǒng)管道先采用水沖洗,鍋爐吹管期間再用蒸汽反吹洗;汽包充氮管路在鍋爐吹管時(shí),用蒸汽反吹洗;取樣及儀表管路吹掃,需在鍋爐升壓過程中和吹管結(jié)束后,用鍋爐余氣進(jìn)行吹掃[3]。
整個(gè)吹管期間分為三個(gè)階段進(jìn)行,采用“日啟日?!钡姆绞竭M(jìn)行工作,每天上午8:00點(diǎn)火升壓,18:00停機(jī)冷卻。在停機(jī)后適當(dāng)進(jìn)行換水工作,以有效保證吹管期間的水質(zhì)。冷卻的目的是利用熱脹冷縮原理使雜質(zhì)的充分剝離脫落,提高吹管效果,減少吹管次數(shù)。
4.3.4 降壓吹管參數(shù)
為保證吹管系數(shù)合格,高壓系統(tǒng)的初壓范圍為3.30MPa~3.80MPa,終選壓力范圍為2.30MPa~2.50MPa;中壓系統(tǒng)的初壓范圍為1.40MPa~1.70MPa,終選壓力范圍為0.95MPa~1.10MPa;低壓系統(tǒng)的初壓范圍為0.30MPa~0.40MPa,終選壓力范圍為0.20MPa~0.23MPa。高、中、低壓主汽溫度約420℃、230℃、180℃(具體數(shù)值根據(jù)吹管系數(shù)進(jìn)行調(diào)整)。
4.3.5 吹管效果
高壓系統(tǒng)蒸汽吹管共計(jì)61次,其中試吹管2次,正式吹管59次。并于第60次和第61次,連續(xù)2次打靶合格。中壓系統(tǒng)蒸汽吹管共計(jì)36次,其中正式吹管34次。并于第35次和第36次,連續(xù)2次打靶合格。低壓系統(tǒng)蒸汽吹管共計(jì)41次,其中正式吹管39次。此外,高壓、中壓過熱器及再熱器減溫水管道反吹的吹管共4次。
余熱鍋爐蒸汽吹管期間停爐兩次,分為三個(gè)階段進(jìn)行吹管。吹管參數(shù)符合鍋爐吹管方案;吹管系數(shù)均大于1;靶板上最大擊痕小于0.3mm,斑痕個(gè)數(shù)1點(diǎn),靶板表面呈金屬本色。吹管調(diào)試質(zhì)量符合鍋爐吹管方案和相關(guān)吹管標(biāo)準(zhǔn)。
4.4 安全門校驗(yàn)
1)安全閥的校驗(yàn)順序應(yīng)按照其設(shè)計(jì)開啟壓力,遵循先高壓后低壓的原則。
2)當(dāng)余熱鍋爐壓力升至70%~80%額定工作壓力時(shí),拆除校驗(yàn)安全閥的鎖緊裝置。
3)采用液壓頂升裝置校驗(yàn)安全閥。
4)在安全閥整定過程中,根據(jù)需要進(jìn)行安全閥起座壓力、回座壓力、前泄現(xiàn)象的調(diào)整。
5)校驗(yàn)后可視情況選擇同一系統(tǒng)起座壓力最低的一只安全閥進(jìn)行實(shí)際起座復(fù)核,二者起座壓力的相對誤差應(yīng)在1%范圍之內(nèi),超出此范圍應(yīng)重新校驗(yàn)。
4.5.1 第一階段(空負(fù)荷試運(yùn))
第一階段主要工作包括熱態(tài)沖洗、配合汽機(jī)沖轉(zhuǎn)、汽機(jī)主汽門、調(diào)門嚴(yán)密性試驗(yàn)、協(xié)助完成汽輪發(fā)電機(jī)組、電氣設(shè)備并網(wǎng)前的各項(xiàng)試驗(yàn),機(jī)組首次并網(wǎng)。
4.5.2 第二階段(帶負(fù)荷調(diào)試)
第二階段主要工作包括機(jī)組帶負(fù)荷運(yùn)行,在此期間余熱鍋爐要完成各系統(tǒng)的熱態(tài)調(diào)試和投運(yùn);完成余熱鍋爐熱態(tài)沖洗、安全閥校驗(yàn)等各項(xiàng)工作;汽機(jī)超速試驗(yàn),化學(xué)蒸汽汽水取樣儀表沖洗;配合進(jìn)行MCS、CCS等自動的投入、汽水品質(zhì)調(diào)整監(jiān)督、燃機(jī)燃燒調(diào)整以及涉網(wǎng)試驗(yàn)。
4.5.3 第三階段(168小時(shí)滿負(fù)荷試運(yùn))
按照《火力發(fā)電建設(shè)工程啟動試運(yùn)及驗(yàn)收規(guī)程》(DLT/5437-2009)進(jìn)行168小時(shí)滿負(fù)荷試運(yùn)行工作。168小時(shí)滿負(fù)荷試運(yùn)行完成后,進(jìn)行甩負(fù)荷試驗(yàn)并對各項(xiàng)設(shè)備做一次全面檢查,處理試運(yùn)中發(fā)現(xiàn)的缺陷,缺陷處理完畢后,移交生產(chǎn)單位進(jìn)入生產(chǎn)階段。
2號機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)高壓主蒸汽較額定值567℃超溫,過熱器減溫水流量需20t/h以上,達(dá)到最大設(shè)計(jì)值,中壓主蒸汽欠溫2℃~3℃。分析認(rèn)為余熱鍋爐高壓汽水系統(tǒng)吸熱較多,而中壓系統(tǒng)吸熱較少導(dǎo)致了這種現(xiàn)象。建議檢修時(shí)進(jìn)行受熱面調(diào)整或設(shè)計(jì)煙氣擋板,改變余熱鍋爐煙氣流場,降低高壓系統(tǒng)吸熱量,增加中壓系統(tǒng)吸熱量。在高壓主蒸汽超溫時(shí)高壓過熱器減溫水調(diào)門全開,減溫水流量未達(dá)到設(shè)計(jì)值。經(jīng)分析,管道系統(tǒng)可能某處存在堵塞發(fā)生節(jié)流,建議后期檢修時(shí)檢查減溫器噴嘴,管道沿程各閥門。圖4和圖5為相同工況1號機(jī)組與2號機(jī)組高壓減溫水系統(tǒng)對比。
圖4 1號機(jī)組減溫水流量
圖5 2號機(jī)組減溫水流量
2號機(jī)組B高壓給水泵在運(yùn)行過程中出現(xiàn)流量與設(shè)計(jì)壓力不匹配時(shí),泵驅(qū)動端振動大繼而引發(fā)DCS泵振動高值報(bào)警。通過控制泵轉(zhuǎn)速和控制再循環(huán)調(diào)門開度的方式嚴(yán)格按照泵流量和壓力曲線運(yùn)行,泵振動值恢復(fù)正常。
啟動鍋爐設(shè)計(jì)天然氣壓力較低,設(shè)計(jì)工作壓力為60kPa,天然氣經(jīng)調(diào)壓站減壓后,溫降較大,冬季室外溫度較低時(shí),管道容易結(jié)冰,導(dǎo)致啟動鍋爐天然氣壓力低跳機(jī)。管道上電加熱器加熱功率較小,無法滿足加熱要求。通過啟動鍋爐引熱水加熱調(diào)壓站天然氣管道后解決了此問題。
在燃機(jī)燃燒調(diào)整中的某些工況點(diǎn),余熱鍋爐有明顯的異常振動。主要原因:在這些工況下燃機(jī)會發(fā)生燃燒脈動,造成煙氣流場變化引起鍋爐異常振動。在鍋爐發(fā)生異常振動時(shí),應(yīng)盡快調(diào)整燃機(jī)出力,避開燃燒脈動工況以避免余熱鍋爐振動。
通過對上述調(diào)試要點(diǎn)的把握,該余熱鍋爐在啟動過程中能順利按照規(guī)程進(jìn)行啟動,并穩(wěn)定運(yùn)行順利通過168小時(shí)滿負(fù)荷試運(yùn)行,為大型燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)機(jī)組余熱鍋爐的調(diào)試提供參考[4]。