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      采用#0高加對(duì)火電機(jī)組脫硝方案的經(jīng)濟(jì)效益影響

      2019-11-04 08:36:38李冉
      上海節(jié)能 2019年10期
      關(guān)鍵詞:省煤器煙氣催化劑

      李冉

      中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)華東電力設(shè)計(jì)院有限公司

      0 引言

      全球經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展以及資源的日益緊張,發(fā)展低碳高效的節(jié)能技術(shù)已成為全球能源行業(yè)的首要任務(wù)。2015年12月,國(guó)家發(fā)改委、能源局、環(huán)保部下發(fā)了關(guān)于印發(fā)《全面實(shí)施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》通知(環(huán)發(fā)[2015]164號(hào))。根據(jù)《通知》精神要求,到2020年,全國(guó)所有具備改造條件的燃煤電廠力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超低排放。

      目前,我國(guó)燃煤機(jī)組普遍采用選擇性催化還原(SCR)法進(jìn)行煙氣脫硝,當(dāng)機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),機(jī)組熱效率下降,同時(shí)會(huì)使NOX排放增加[1]。為進(jìn)一步落實(shí)節(jié)能減排,滿足更高標(biāo)準(zhǔn)的排放指標(biāo),一些燃煤電廠進(jìn)行了一系列脫硫脫銷綜合升級(jí)改造。鍋爐的寬負(fù)荷脫硝技術(shù)是一種新型節(jié)能的脫硝改造技術(shù)。當(dāng)機(jī)組處于低負(fù)荷時(shí),省煤器中水溫下降,導(dǎo)致出口煙氣溫度相應(yīng)下降,為防止低溫?zé)煔鈱?duì)催化劑造成腐蝕,脫硝裝置通常在50%THA負(fù)荷工況下退出運(yùn)行。因此,低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)需提高機(jī)組省煤器出口煙氣溫度,才能確保脫硝設(shè)備運(yùn)行。由于省煤器端差的因素,如何在機(jī)組低負(fù)荷時(shí)提高給水溫度,是目前實(shí)現(xiàn)寬負(fù)荷脫硝的關(guān)鍵。

      1 節(jié)能技術(shù)

      1.1 常規(guī)回?zé)嵯到y(tǒng)

      在常規(guī)火力發(fā)電廠中,通常配置回?zé)嵯到y(tǒng),利用汽輪機(jī)各級(jí)抽汽通過加熱器逐級(jí)加熱凝結(jié)水和給水,以提高熱力系統(tǒng)循環(huán)效率[2]。該配置中,各級(jí)加熱器與汽輪機(jī)的各級(jí)抽汽通常是一一對(duì)應(yīng),見圖1?;?zé)嵯到y(tǒng)的回?zé)嵝逝c最佳回?zé)峤o水溫度有關(guān),而給水溫度與抽汽的壓力成正比,抽汽壓力越高,給水溫度越高。受熱力系統(tǒng)設(shè)備結(jié)構(gòu)等條件限制,目前高參數(shù)機(jī)組,特別是超臨界和超超臨界機(jī)組,在最大負(fù)荷工況下,機(jī)組的給水溫度一般都明顯低于理論最佳回?zé)釡囟取?/p>

      圖1 常規(guī)回?zé)嵯到y(tǒng)示意圖

      汽輪機(jī)是滑壓運(yùn)行,隨著機(jī)組負(fù)荷的下降,汽輪機(jī)抽汽壓力隨之下降,回?zé)嵯到y(tǒng)的給水溫度也隨之降低。雖然低負(fù)荷最佳回?zé)釡囟瓤梢韵鄬?duì)升高,但受各級(jí)加熱器與汽輪機(jī)的各級(jí)抽汽所對(duì)應(yīng)回?zé)嵯到y(tǒng)的影響,回?zé)嵝适艿街萍s,從而限制了機(jī)組整體熱力循環(huán)效率。

      1.2 寬負(fù)荷高效回?zé)嵯到y(tǒng)技術(shù)

      為提高機(jī)組在低負(fù)荷工況的效率,針對(duì)熱力系統(tǒng)運(yùn)行特點(diǎn),開發(fā)了寬負(fù)荷高效回?zé)嵯到y(tǒng)技術(shù)[3],其基本原理如圖2所示。

      圖2 增設(shè)#0高加給水溫度方案系統(tǒng)圖

      該技術(shù)回?zé)嵯到y(tǒng)配置了#0高加,在機(jī)組部分負(fù)荷工況時(shí),#0高加投入運(yùn)行,可有效提高給水溫度,使其接近最佳回水溫度,提高機(jī)組效率,經(jīng)濟(jì)效益明顯;在機(jī)組處于高負(fù)荷時(shí),由于#0高加投入運(yùn)行時(shí)給水溫度升高有限,同時(shí)降低機(jī)組出力,影響機(jī)組滿發(fā)。因此,可在高負(fù)荷工況時(shí)逐漸將#0高加退出,機(jī)組寬負(fù)荷運(yùn)行范圍的綜合效率將得到提高。

      在鍋爐燃燒和SCR催化反應(yīng)中都會(huì)產(chǎn)生SO3,當(dāng)SCR溫度較低時(shí),煙氣中的SO3會(huì)與NH3反應(yīng)造成催化劑表面銨鹽沉積,覆蓋催化劑有效活性面積,使系統(tǒng)性能受到影響,反應(yīng)方程式如下:

      因此要根據(jù)機(jī)組運(yùn)行情況與設(shè)計(jì)條件限制運(yùn)行溫度,各溫度限值的關(guān)系見圖3。

      圖3

      溫度限制的定義:

      ·MXOT:最高運(yùn)行溫度——430℃

      該溫度定義了SCR可連續(xù)運(yùn)行的最高溫度,超過該溫度,就會(huì)產(chǎn)生催化劑高溫?zé)Y(jié),從而降低催化劑的活性。該溫度限值取決于催化劑的熱穩(wěn)定性。

      ·MOT:最低運(yùn)行溫度——320℃

      該溫度定義了SCR可連續(xù)運(yùn)行的最低溫度,在這個(gè)溫度以上不會(huì)發(fā)生銨鹽沉積,因此從MOT到MXOT為無(wú)限制連續(xù)運(yùn)行溫度區(qū)。該溫度取決于NH3和 SO3的濃度。

      ·MIT:噴氨溫度

      該溫度定義了噴氨系統(tǒng)啟動(dòng)與停止的臨界狀態(tài)。

      ·RT:恢復(fù)溫度

      機(jī)組短時(shí)間運(yùn)行在MIT與MOT中間的溫度下,會(huì)產(chǎn)生少量銨鹽,可通過機(jī)組在恢復(fù)溫度以上運(yùn)行一定時(shí)間后分解銨鹽恢復(fù)催化劑性能。如果長(zhǎng)時(shí)間停留在低溫區(qū),或在短期內(nèi)頻繁地陷入低溫區(qū)運(yùn)行,即使再回到高溫區(qū),性能也難以恢復(fù),其結(jié)果將使催化劑壽命縮短。

      綜上所述,由于受到物理化學(xué)因素的限制,一般要求最低噴氨溫度在315℃~320℃以上。上述溫度與催化劑反應(yīng)溫度的相關(guān)性不大,主要是受到煤質(zhì)因素的影響,且難于改變,可通過提高低負(fù)荷工況下的反應(yīng)器入口溫度予以改善。

      目前,國(guó)內(nèi)改造工程中常用的寬負(fù)荷脫硝技術(shù)主要包括:

      ·煙氣側(cè)調(diào)溫旁路

      ·省煤器水側(cè)旁路

      ·省煤器分段布置

      ·增設(shè)寬負(fù)荷高效回?zé)嵯到y(tǒng)提高給水溫度

      采用寬負(fù)荷高效回?zé)嵯到y(tǒng)可以提高給水溫度,在不同負(fù)荷下,平均給水溫度能維持基本不變。因此,在低負(fù)荷下,給水溫度相對(duì)顯著提高,省煤器出口煙氣溫度亦相對(duì)升高,即使在最低負(fù)荷下進(jìn)入脫硝系統(tǒng)反應(yīng)器的入口煙氣溫度仍然能確保大于320℃,使催化劑安全運(yùn)行,從而使脫硝系統(tǒng)(SCR)在最低穩(wěn)燃以上負(fù)荷范圍內(nèi)不再需要退出運(yùn)行,提高了脫硝系統(tǒng)的利用率,顯著提升了機(jī)組的環(huán)保水平,減少了排放量。

      2 實(shí)例分析

      以江蘇某1 000MW火電機(jī)組為例,分析采用寬負(fù)荷高效回?zé)嵯到y(tǒng)后脫硝工藝的經(jīng)濟(jì)效益變化。

      2.1 設(shè)置寬負(fù)荷高效回?zé)嵯到y(tǒng)

      2.1.1 #0高加方案說明

      寬負(fù)荷回?zé)嵯到y(tǒng)即為該機(jī)組增設(shè)了#0高加,該高加的設(shè)計(jì)參數(shù)見表1,結(jié)構(gòu)特性見表2。

      表1 #0高加設(shè)計(jì)參數(shù)

      2.1.2 節(jié)能經(jīng)濟(jì)性分析

      根據(jù)該電廠初始熱平衡圖,不設(shè)置#0高加時(shí),其經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)見表3。

      表2 #0高加結(jié)構(gòu)特性

      表3 初始經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)

      設(shè)置#0高加后的水溫及熱耗變化情況見表4。

      表4 設(shè)置#0高加后的水溫及熱耗變化情況表

      設(shè)置#0高加后,省煤器入口給水溫度提升,鍋爐排煙溫度相應(yīng)提高,因此鍋爐效率是下降的。給水溫度提升越多,其鍋爐效率下降越多,經(jīng)估算90%THA、75%THA、50%THA工況下鍋爐效率分別下降約0.08%、0.12%、0.12%。

      最終得到設(shè)置#0高加后的機(jī)組經(jīng)濟(jì)指標(biāo),見表5。

      表5 設(shè)置#0高加后經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)

      由表5可見,按標(biāo)煤價(jià)格803元/t計(jì)算,設(shè)置#0高加后從循環(huán)效率角度看,本項(xiàng)目每年可節(jié)約成本132.5萬(wàn)元/臺(tái)機(jī)組。

      2.2 設(shè)置寬負(fù)荷高效回?zé)嵯到y(tǒng)對(duì)脫硝裝置投運(yùn)的影響

      2.2.1 設(shè)置寬負(fù)荷高效回?zé)嵯到y(tǒng)對(duì)給水溫度的變化

      設(shè)置寬負(fù)荷高效回?zé)嵯到y(tǒng)后,省煤器出口煙溫及省煤器進(jìn)出口給水溫度變化見表6。

      表6 省煤器出口煙溫及省煤器進(jìn)出口給水溫度變化

      經(jīng)核算,采用#0高加后,在省煤器入口給水溫度升高的情況下鍋爐水冷壁仍處于安全工況。

      2.2.2 設(shè)置寬負(fù)荷高效回?zé)嵯到y(tǒng)帶來的脫硝電價(jià)收益

      江蘇省的脫硝電價(jià)現(xiàn)行政策:脫硝電價(jià)補(bǔ)貼為0.8分/kWh,機(jī)組50%額定負(fù)荷及以下負(fù)荷區(qū)間脫硝設(shè)施退出運(yùn)行,且相應(yīng)污染物濃度超過限制的時(shí)段,沒收環(huán)保電價(jià)款但可免于罰款。按機(jī)組脫硝裝置的退出運(yùn)行小時(shí)數(shù)55.084h,且平均負(fù)荷450MW,機(jī)組共減少約19.8萬(wàn)元脫硝補(bǔ)貼。

      經(jīng)本次改造,可以在穩(wěn)燃負(fù)荷以上實(shí)現(xiàn)全負(fù)荷脫硝,機(jī)組將有19.8萬(wàn)元/年的脫硝電價(jià)補(bǔ)貼。按目前的負(fù)荷率和趨勢(shì),機(jī)組在未來幾年內(nèi)低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)間將更長(zhǎng),這部分補(bǔ)貼收益實(shí)際會(huì)更多。

      2.2.3 設(shè)置寬負(fù)荷高效回?zé)嵯到y(tǒng)對(duì)脫硝污染物減排收益的影響

      改造前,該廠機(jī)組脫硝設(shè)施催化劑因工作溫度受限,各機(jī)組脫硝設(shè)施基本在機(jī)組負(fù)荷達(dá)到50%以上才能投入運(yùn)行,各機(jī)組在啟?;虻拓?fù)荷階段存在氮氧化物排放濃度超標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)保部《關(guān)于執(zhí)行調(diào)整排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)政策有關(guān)具體問題的通知》(環(huán)辦[2015]10號(hào))規(guī)定,污染物日排放濃度超標(biāo),該污染物月排污費(fèi)按照月排放量加倍增收。根據(jù)該規(guī)定,該廠2016年因機(jī)組啟停或電網(wǎng)調(diào)度低負(fù)荷運(yùn)行造成氮氧化物日排放濃度超標(biāo),以致排污費(fèi)加倍增收的現(xiàn)象,直接影響電廠經(jīng)濟(jì)效益。

      同時(shí),根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、能源局、環(huán)保部聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于實(shí)行燃煤電廠超低排放電價(jià)支持政策有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]2835號(hào))要求,因機(jī)組啟?;螂娋W(wǎng)調(diào)度低負(fù)荷運(yùn)行造成氮氧化物未達(dá)標(biāo)排放,機(jī)組超低排放達(dá)標(biāo)投運(yùn)率低于99%,直接影響電廠超低排放補(bǔ)貼電價(jià),造成盈利受損。

      根據(jù)該廠實(shí)際運(yùn)行情況,2016年因低負(fù)荷脫硝停運(yùn)造成機(jī)組排放日均值超標(biāo),單臺(tái)機(jī)組全年交付排污費(fèi)(增加)104.2萬(wàn)元。設(shè)置寬負(fù)荷高效回?zé)嵯到y(tǒng)后,單臺(tái)機(jī)組可以節(jié)省排污費(fèi)用104.2萬(wàn)元/年。

      2.2.4 設(shè)置寬負(fù)荷高效回?zé)嵯到y(tǒng)的經(jīng)濟(jì)效益分析

      設(shè)置寬負(fù)荷高效回?zé)嵯到y(tǒng)靜態(tài)投資約1 213萬(wàn)元,在標(biāo)煤價(jià)格803元/t情況下,單臺(tái)機(jī)組每年的節(jié)能收益為132.5萬(wàn)元,全負(fù)荷脫硝電價(jià)收益為19.8萬(wàn)元,減排收益為104.2萬(wàn)元,總計(jì)256.5萬(wàn)元/年,靜態(tài)投資回收期為4.7年,經(jīng)濟(jì)效益及節(jié)能效果顯著。

      3 結(jié)論

      采用寬負(fù)荷高效回?zé)嵯到y(tǒng)可提高機(jī)組部分負(fù)荷工況的給水溫度,使給水溫度接近最佳回?zé)釡囟?,從而增加熱力系統(tǒng)回?zé)崃?,減少冷源損失,提高熱力循環(huán)效率,降低機(jī)組供電煤耗。給水溫度提高后,可有效提高部分負(fù)荷時(shí)經(jīng)過省煤器后的煙氣溫度,并可確保SCR系統(tǒng)在寬負(fù)荷范圍內(nèi)處于催化劑的高效區(qū)運(yùn)行狀態(tài),有效防止了在低負(fù)荷時(shí)脫硝裝置的退出,在為節(jié)能減排作貢獻(xiàn)同時(shí),也節(jié)約了相應(yīng)的排污費(fèi)用。因此,采用該系統(tǒng)可為燃煤電廠帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保收益,具有一定的推廣價(jià)值。

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