桑玉華
(山東黃金礦業(yè)(萊州)有限公司焦家金礦, 山東 萊州 261400)
為保證生產(chǎn)任務(wù)的順利完成,某黃金礦山選礦車間新增一套磨礦系統(tǒng),破碎系統(tǒng)也更換部分破碎和篩分設(shè)備,增大處理能力。但隨著系統(tǒng)能力的提高,碎礦配套皮帶、給礦機(jī)等設(shè)備處于超負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),減速機(jī)、耦合器、振動給礦機(jī)、下料漏斗等故障頻發(fā),維修工作量大、維修時(shí)間長,從而影響正常的生產(chǎn)組織及峰平谷用電調(diào)整,并形成惡性循環(huán),嚴(yán)重制約整個選礦廠的生產(chǎn)[1]。針對以上問題逐條提出破碎段破瓶頸優(yōu)化升級改造。
核算皮帶運(yùn)輸機(jī)電機(jī)及減速機(jī)的負(fù)荷能力,在充分利用現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施的情況下,引進(jìn)先進(jìn)的減速機(jī)設(shè)備,降低電機(jī)負(fù)荷。
對目前影響生產(chǎn)最嚴(yán)重的1#、4#、6#皮帶分別進(jìn)行負(fù)荷核算,經(jīng)過核算,目前使用的DCY型減速機(jī)已經(jīng)滿負(fù)荷,皮帶運(yùn)輸機(jī)出現(xiàn)“小馬拉大車”現(xiàn)象,無法繼續(xù)提高處理能力。通過優(yōu)化、對比和選型,選用B3SH新型減速機(jī),其中1#帶減速機(jī)減速比不變,選用B3SH(12T)i=40減速機(jī),電機(jī)由90kW更換為110kW,4#、6#帶將減速比由i=40變更為i=35.5,分別選用B3SH(15T)i=35.5和B3SH(12T)i=35.5減速機(jī)。這3臺減速機(jī)安裝尺寸均按照舊減速機(jī)設(shè)計(jì),大大降低更換減速機(jī)的工程量。
B3SH新型減速機(jī)的優(yōu)點(diǎn):①減速機(jī)型號扭矩和傳動比采用遞減形式劃分,更符合生產(chǎn)的需求,避免了功率的浪費(fèi);②從箱體到內(nèi)部齒輪,采用完全的模塊化設(shè)計(jì),鑄造箱體采用高強(qiáng)度材質(zhì),中小型箱體采用整體式結(jié)構(gòu)剛性好、減震性能優(yōu)越,易于提高軸的強(qiáng)度和軸承壽命;③齒輪采用優(yōu)質(zhì)合金鋼18CrNiMo7- 6,可控滲碳淬火,齒
面硬度高達(dá)HRC60±2,齒面磨削精度5級,特殊要求可達(dá)3級,磨削齒輪直徑2 500mm;④齒形、齒向進(jìn)行修形,大大降低了噪聲,提高可靠性;⑤所有齒輪均經(jīng)過噴丸處理,有效降低了熱處理后的殘余應(yīng)力,同時(shí)提高了輪齒的抗疲勞強(qiáng)度;⑥采用SKF、FAG軸承,德國進(jìn)口油封,提高可靠性。
更換減速機(jī)前后現(xiàn)場對照如圖1所示。
圖1 更換減速機(jī)前后對照
將C160顎式破碎機(jī)排礦口調(diào)整裝置改造成液壓式,輕松實(shí)現(xiàn)快速調(diào)整排礦口尺寸。
C160顎式破碎機(jī)排礦口調(diào)整裝置為機(jī)械式,人工用扳手調(diào)整楔塊,有時(shí)還需要根據(jù)情況調(diào)整彈簧壓緊螺母,因設(shè)備型號較大,同時(shí)調(diào)整裝置隨著使用時(shí)間逐步銹蝕,調(diào)整難度很大,操作工人就無法及時(shí)調(diào)整排礦口,導(dǎo)致隨著襯板磨損,破碎粒度逐漸增大,嚴(yán)重影響破碎處理能力。圖2所示為機(jī)械式雙楔塊排礦口調(diào)整系統(tǒng)。
圖2 機(jī)械式雙楔塊排礦口調(diào)整系統(tǒng)
將原C160顎式破碎機(jī)的機(jī)械式雙楔塊排礦口調(diào)整系統(tǒng)拆除(包括調(diào)節(jié)楔塊、鎖緊螺母、止推軸承、彈簧導(dǎo)承和彈簧等),改造安裝液壓調(diào)整裝置(包括液壓調(diào)節(jié)楔塊、液壓鎖緊缸等)、液壓站、電控裝置。
改造前,需要在設(shè)備帶負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下,人工用扳手調(diào)節(jié)楔塊,調(diào)整排礦口尺寸,以適應(yīng)生產(chǎn)需要,但由于設(shè)備型號大,調(diào)整起來費(fèi)時(shí)費(fèi)力,一旦操作工人出現(xiàn)懈怠就不會及時(shí)調(diào)整,導(dǎo)致破碎粒度達(dá)不到工藝要求,嚴(yán)重影響破碎效率。改造后,不管破碎機(jī)帶負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)還是空轉(zhuǎn),液壓楔塊排料口調(diào)整系統(tǒng)都能在數(shù)秒內(nèi)調(diào)整好破碎機(jī)的排料口尺寸,確保了破碎機(jī)的破碎能力,有效提高了破碎效率。液壓楔塊排料口調(diào)整系統(tǒng)安裝情況如圖3所示。
圖3 液壓楔塊排料口調(diào)整系統(tǒng)現(xiàn)場實(shí)物圖
針對現(xiàn)有的生產(chǎn)情況導(dǎo)致HP4圓錐破碎機(jī)過鐵能力不足,頻繁出現(xiàn)設(shè)備故障的情況,通過咨詢原設(shè)備廠家,在確保對設(shè)備不造成任何影響的情況下,在每個釋放缸上配備一個蓄能器,即由原來的2個蓄能器增加至6個蓄能器,并按走向增設(shè)相應(yīng)的高壓油管。具體施工過程如下。
1) 對液壓釋放缸總成進(jìn)行組裝
(1)對液壓釋放缸總成進(jìn)行組裝,并使用氮?dú)?,對蓄能器進(jìn)行預(yù)充壓,取下蓄能器頂部的閥門保護(hù)塞,安裝充氣儀表總成,并確保固定在底座上的接頭與蓄能器閥門相匹配。(2)完全卸下儀表總成上的頂部帶花紋的旋鈕,并確保排氣螺釘緊固。將充氣儀表總成緊固在蓄能器上,并將頂部帶花紋的旋鈕緊固裝在儀表總成上,可以讀取壓力閥的壓力,如果壓力大于要求值,逐漸旋松排氣螺釘,直至達(dá)到所需壓力。(3)卸下充氣儀表總成上的頂部帶花紋旋鈕,將充氣儀表總成從蓄能器上拆卸下來。使用肥皂水,檢查閥門的氣密性,如有泄露,應(yīng)重新進(jìn)行壓力檢查。(4)安裝閥門保護(hù)塞。
2)在HP4設(shè)備上安裝釋放缸總成
(1)將適當(dāng)?shù)牡跛魉┰谝簤焊左w上,固定于安裝管接頭的突出部位,并使用適當(dāng)?shù)钠鹬卦O(shè)備。(2)支承液壓缸,使活塞桿朝上,而最大的放油孔朝向適當(dāng)?shù)男钅芷饕粋?cè)。(3)吊起液壓缸,將活塞桿穿過調(diào)整環(huán)孔,使桿端鏈接叉就位在位于主機(jī)架筋肋上的液壓缸底部。(4)將液壓缸底座與主機(jī)架孔對正,使用含有5%~10%的二硫化鉬鋰基油脂,潤滑銷子。然后,將其插入液壓缸底座和主機(jī)架銷孔內(nèi)。(5)將球形螺母重新組裝在液壓缸活塞桿端部(不緊固薄螺母),此螺母應(yīng)位于調(diào)整環(huán)測。(6)斷開過鐵釋放回路管接頭(接至液壓缸上腔室的回路),以及清理回路(接至液壓缸下腔室的回路)的一個或兩個管接頭(依據(jù)液壓缸的安裝位置而定)。(7)給鎖緊回路增壓(達(dá)到約10MPa),以推動活塞緊抵液壓缸底部。
改造完成后,加大了蓄能器所允許的沖擊壓力和脈沖壓力,保證蓄能器不被破壞,延長了主軸、油囊和主機(jī)架座墊的使用壽命。
XZGZ1545雙質(zhì)體振動給料機(jī),在給料機(jī)兩邊加高900mm,長度加長1 000mm,電機(jī)功率由原機(jī)型標(biāo)配的10kW改為15kW,替換了我們非標(biāo)改制產(chǎn)品,振動放料機(jī)給料量達(dá)到了800t/h以上。雙質(zhì)體振動放礦機(jī)選用一臺振動電機(jī),省電節(jié)能、噪音小、給料均勻、給料量大。雙質(zhì)體技術(shù)保護(hù)電機(jī)不燒,主振剪切橡膠彈簧是放礦機(jī)的核心部件,使用壽命5~7年,整機(jī)沒有維修量,運(yùn)行成本低。
針對下料漏斗不合理的地方,通過擴(kuò)大漏斗容積,增加耐磨防護(hù)等方法來實(shí)現(xiàn)。
原設(shè)計(jì)漏斗容積狹小,且是直筒式漏斗,礦石沖擊力大,漏斗內(nèi)壁鋪設(shè)38kg/m的鋼軌,且鋼軌易磨損脫落,不僅對設(shè)備易造成損壞,而且受維修空間限制,鋼軌重量大,不易更換,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,使用周期僅7d。首先將鋼軌更換為橡膠壓條,更換方便,但此處主要受礦石的沖擊力極大,壓條使用周期也僅為10d,不能從根本上解決問題。
因此,為了徹底解決漏斗易磨損和漏斗維護(hù)勞動量大等問題,漏斗改造如圖4所示。將破碎機(jī)下料漏斗水泥地面向西擴(kuò)大,增大了礦石拋落空間,并將漏斗西側(cè)立板改為有一定坡度的斜側(cè)板,并鋪設(shè)橡膠壓條,使用周期可達(dá)6個月以上,有效減少了生產(chǎn)成本。
圖4 改造后漏斗
在迫切需要提高小時(shí)處理量的情況下,充分考慮最大程度的保留原有設(shè)備設(shè)施和生產(chǎn)工藝,同時(shí)盡量減少破瓶頸改造時(shí)對現(xiàn)有生產(chǎn)的影響。首先通過科學(xué)合理選用新型減速機(jī)對皮帶運(yùn)輸能力進(jìn)行了提升,碎礦處理能力由原來的613.63t/h提高到641.49t/h;破碎開車時(shí)間由原來的16h,減少至14.2h;減速機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中噪音低、振動小、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、溫升明顯大大低于以前,各部位密封好,無跑冒滴漏現(xiàn)象。其次破碎機(jī)排礦口調(diào)整系統(tǒng)進(jìn)行的改造,大大提高了顎式破碎機(jī)的破碎效率,緩解了中碎的壓力;同時(shí),該系統(tǒng)的應(yīng)用還節(jié)省了維修時(shí)間,減輕工人的勞動強(qiáng)度,原來更換一次襯板需4人6h完成,現(xiàn)在僅需4人4h就可完成。HP4圓錐破碎機(jī)釋放缸改造后經(jīng)過應(yīng)用,因改造增大了蓄能器所允許的沖擊壓力和脈沖壓力,過鐵時(shí)明顯能夠快速簡單的清腔,保證了蓄能器不被破壞,主軸、油囊和主機(jī)架座墊的使用壽命相比以前有了很大的提升。振動給料機(jī)更換后滿足了系統(tǒng)處理能力要求,減少了故障停機(jī)時(shí)間,減少了振動電機(jī)更換維護(hù)費(fèi)用。漏斗耐磨改造應(yīng)用以后,有效保障了設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),減少了故障處理時(shí)間,減輕了工人的勞動強(qiáng)度,減輕了碎礦生產(chǎn)壓力,為進(jìn)一步“多碎少磨”、降低運(yùn)行成本提供了有力保障。
改造后通過使用驗(yàn)證,效果顯著。根據(jù)本次改造經(jīng)驗(yàn),對整個生產(chǎn)流程中的漏斗均進(jìn)行了排查,對可實(shí)行改造的漏斗均進(jìn)行了改造,大大延長了漏斗的使用壽命,減輕了維修工人的勞動強(qiáng)度,并有效降低了生產(chǎn)成本。