楊曉宇
(河北省地礦局第一地質(zhì)大隊,河北邯鄲 056001)
珩磨機(jī)是利用珩磨頭珩磨工件精加工表面的一種磨床,主要用于液壓件、汽車、軸承等制造業(yè)中珩磨工件的內(nèi)孔。其加工精度能達(dá)到IT7-4 級,是加工精度很高的一種設(shè)備。河北省地礦局第一地質(zhì)大隊于20 世紀(jì)90 年代引進(jìn)了一臺MB4225-160A 型半自動立式珩磨機(jī),其液壓系統(tǒng)功能分支由5 部分組成(圖1)。
(1)主軸箱支路。由定量泵往手動變量軸向柱塞馬達(dá)供油,系統(tǒng)工作壓力由溢流閥3 調(diào)定,馬達(dá)帶動齒輪產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)運(yùn)動,通過主軸箱內(nèi)圓柱齒輪副變速可得到2 個轉(zhuǎn)速范圍。
(2)動力油缸支路。動力油缸是一個差動油缸,油缸固定在立柱上,油缸的活塞桿與主軸箱箱體連接,用來帶動主軸箱進(jìn)行往復(fù)運(yùn)動。
圖1 MB4225-160A 型半自動立式珩磨機(jī)其液壓系統(tǒng)功能
(3)磨頭漲縮機(jī)構(gòu):①只要液壓泵啟動或者換向閥YV9 失電、YV10 得電且YV7 和YV6 失電的情況下磨頭處于收縮狀態(tài);②磨頭漲設(shè)有高壓漲和低壓漲2 種狀態(tài),YV9 得電、YV10失電的情況下處于低壓漲,YV9 失電、YV10 得電時處于高壓漲狀態(tài),這由高低壓漲旋鈕控制。
(4)磨頭對尺機(jī)構(gòu)。珩磨機(jī)磨頭對尺時,當(dāng)電磁換向閥YV9得電、YV10 失電時漲縮桿快速下移5 mm。進(jìn)給螺母隨漲縮桿下移5 mm,觸碰到行程開關(guān)SQ8,使行程開關(guān)閉合。同時,YV7得電、YV6 失電,使液壓馬達(dá)旋轉(zhuǎn),帶動進(jìn)給螺母正轉(zhuǎn)(螺母正轉(zhuǎn)如果漲縮桿不動,螺母會向上移動),開始進(jìn)給運(yùn)動。由于此時漲縮桿一直處于向下運(yùn)動狀態(tài),進(jìn)給螺母仍在下端位旋轉(zhuǎn)。當(dāng)珩磨油石漲到工件孔壁時,漲縮桿停止下移。這時液壓馬達(dá)繼續(xù)旋轉(zhuǎn),使螺母上升,螺母離開下端面,出現(xiàn)了間隙從而使行程開關(guān)SQ8 斷開。YV7 失電,磨頭漲停止。這時通過電器控制YV6 通電,液壓馬達(dá)反轉(zhuǎn)。進(jìn)給螺母快速下移到下端工作位置上,保證磨頭處于定速進(jìn)給狀態(tài)。YV6 通電時間長短由時間繼電器KT5調(diào)定。馬達(dá)停止轉(zhuǎn)動后,按下控制按鈕使YV9 失電、YV10 失電時,漲縮桿快速退回5 mm,磨頭對尺寸完成。
(5)滑臺移動油缸支路。由三位四通電磁換向閥來控制滑臺的左右移動:YV4 得電,滑臺油缸差動連接,使滑臺向右移動;YV5 得電,滑臺向左移動。
原因分析:出現(xiàn)問題后,在檢查電路方面沒有任何故障的情況下,將故障判斷的重點放到液壓系統(tǒng)。電機(jī)啟動后,帶動雙聯(lián)葉片泵給系統(tǒng)供油。一個油泵主要為滑臺油缸,磨頭漲縮機(jī)構(gòu),磨頭對尺機(jī)構(gòu)供油,間接通過調(diào)速閥影響動力油缸上下運(yùn)動的速度。但是它僅僅起到調(diào)速的作用并不是使動力油缸失去動力的原因。另一個泵正常啟動后,給二位兩通電磁換向閥YV1通電,系統(tǒng)壓力由溢流閥YV9 調(diào)定。液壓油經(jīng)過調(diào)速閥,兩位四通液控?fù)Q向閥進(jìn)入動力油缸上腔,而液壓油回油經(jīng)動力油缸下腔通過液控單向閥,直控平衡閥回油箱使動力油缸向下運(yùn)動。當(dāng)需要動力油缸向上移動時,按鈕控制使YV2 得電,液控?fù)Q向閥換向,壓力油進(jìn)入動力油缸下腔,上腔回油?,F(xiàn)在的情況是其他的功能支路動作正常,而且油泵沒有損壞的情況下,懷疑是動力油缸主油路堵塞,也就是很可能液控?fù)Q向閥出現(xiàn)問題導(dǎo)致動力油缸無法換向和移動。
故障處理:停機(jī)后,讓操作人員取下液控?fù)Q向閥,拆開閥芯,發(fā)現(xiàn)果然閥芯卡死無法移動,油路堵塞。經(jīng)清洗處理后,裝入閥芯并推動閥芯,閥芯能夠在閥塊內(nèi)正常移動。重新把液控?fù)Q向閥安裝到設(shè)備上后,啟動立珩,立珩動力油缸可以上下移動,設(shè)備故障問題得到解決。
分析原因:當(dāng)啟動設(shè)備后由于主軸箱油路單獨(dú)由一個柱塞油泵供油,而且與其他油路不存在控制關(guān)系。我們只對主軸箱油路分析即可。泵工作后,電磁換向閥YV11 不通電時,溢流閥控制油路直接接油箱導(dǎo)致液壓油經(jīng)過溢流閥卸荷,柱塞馬達(dá)不動作。電磁換向閥YV11 得電后,溢流閥控制油路不通油,這時溢流閥主閥調(diào)定的壓力就是主軸箱支路系統(tǒng)的工作壓力。油液經(jīng)單向閥進(jìn)入液壓馬達(dá)帶動馬達(dá)旋轉(zhuǎn)。
故障處理:油路比較簡單,開始時認(rèn)為是柱塞馬達(dá)損壞導(dǎo)致主軸旋轉(zhuǎn)速度時快時慢,換了一個柱塞馬達(dá)后,啟動設(shè)備但是故障并沒有得到解決。再看壓力表時,壓力表顯示系統(tǒng)壓力正常。在找不到其他油路問題的情況下,偶然發(fā)現(xiàn)壓力表表針有間歇頓挫的現(xiàn)象,判斷可能是柱塞油泵出現(xiàn)問題。當(dāng)換了一個柱塞油泵,啟動后設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常。分析可能是柱塞油泵里面的柱塞出現(xiàn)問題。在其他設(shè)備故障維修中也出現(xiàn)過這樣的問題,所以要提醒一下,壓力表是直觀判斷系統(tǒng)壓力故障的工具,大部分時候操作人員對其不夠重視,有些設(shè)備甚至摘除了壓力表,給維修的判斷增加了難度。
原因分析:出現(xiàn)問題后,對設(shè)備進(jìn)行了認(rèn)真檢查。設(shè)備啟動后其他動作回路運(yùn)轉(zhuǎn)正常,同時溢流閥11、溢流閥9 旁邊接的壓力表顯示設(shè)備壓力正常。初步認(rèn)為故障可能不是由液壓系統(tǒng)造成的,液壓馬達(dá)出現(xiàn)故障前也沒有出現(xiàn)過損壞現(xiàn)象,暫時先排除機(jī)械方面的原因。那么,問題可能出現(xiàn)在電器控制方面。
故障處理:對系統(tǒng)電路控制部分進(jìn)行了排查。當(dāng)旋轉(zhuǎn)磨頭對尺旋鈕SA4 時,主電路中間繼電器KA6 線圈得電,使控制電路KA6 觸點閉合,電磁換向閥YV9 得電,漲縮油缸向下運(yùn)動。觸碰到行程開關(guān)SQ8,使行程開關(guān)閉合。行程開關(guān)閉合使繼電器KA14 線圈得電,KA14 觸點閉合,KA13 導(dǎo)通,使電磁換向閥YV7 得電換向,液壓油經(jīng)過單向調(diào)速閥,進(jìn)入葉片式液壓馬達(dá),使馬達(dá)轉(zhuǎn)動。在實際排查中發(fā)現(xiàn)旋鈕SA4 旋轉(zhuǎn)后,應(yīng)該使兩路觸點閉合導(dǎo)通,而實際只有一路導(dǎo)通,使電磁換向閥YV7 不得電換向。液壓馬達(dá)不轉(zhuǎn)動。在取下旋鈕測量后,發(fā)現(xiàn)旋鈕出現(xiàn)故障,更換后問題得到解決。筆者多年維修經(jīng)驗認(rèn)為電器故障排查起來非常繁瑣,控制回路繼電器分支很多,需要一路一路地耐心推導(dǎo),把電器動作順序搞清楚為維修提供了方便。
經(jīng)過對該立式珩磨機(jī)的長期觀察,由于珩磨頭在加工液壓缸缸筒時起到?jīng)Q定性的作用,珩磨頭珩磨效率和穩(wěn)定性直接影響珩磨的質(zhì)量。針對原設(shè)備在實際生產(chǎn)過程中存在一些不足,對珩磨頭進(jìn)行了如下改進(jìn)。
原設(shè)備珩磨頭連接桿是一體式設(shè)計的,在實際使用過程中壓力直接作用在連接桿上,其缺點在于珩磨壓力大小不穩(wěn)定,在復(fù)變壓力的持續(xù)性作用下,壓力直接傳導(dǎo)到珩磨頭上導(dǎo)致珩磨頭磨損加劇,使珩磨立軸與連桿連接處產(chǎn)生較大的間隙,有時在壓力不太大的情況下出現(xiàn)卡死現(xiàn)象。降低了生產(chǎn)效率。經(jīng)過一段時間的摸索,在連接桿與珩磨立軸之間引入連接套裝置并在套內(nèi)加入了穩(wěn)壓彈簧,把立軸與連接桿之間的間隙壓縮到5 mm 之內(nèi),使彈簧產(chǎn)生預(yù)緊力。在彈簧預(yù)緊力的作用下可以有效抵消復(fù)變的磨削壓力帶來的沖擊。即當(dāng)磨削力過大時,用彈簧的推力來抵消過高的壓力。當(dāng)磨削壓力不足時,借助彈簧的拉力來彌補(bǔ)。這樣可以使磨削壓力有效的穩(wěn)定在某一范圍之內(nèi),起到了平衡壓力的作用。通過這樣的改進(jìn),珩磨立軸與連桿之間始終保持穩(wěn)定,珩磨頭處于最佳的磨削壓力范圍內(nèi),因此可以顯著提高效率。
原機(jī)萬向節(jié)為球體—鋼珠式結(jié)構(gòu),即在球體上均布4 個直徑鋼珠大小的半圓形凹槽,鋼珠固定在凹槽內(nèi)與珩磨頭內(nèi)孔壁接觸。這種結(jié)構(gòu)下鋼珠受力面積很小,屬于點接觸,在較大扭力的作用下容易損壞,而且這種設(shè)計對萬向節(jié)的材質(zhì)提出較高要求。與實際操作人員共同探討,從內(nèi)六方扳手?jǐn)Q內(nèi)六角螺絲的過程中得到啟發(fā),將原來球體—鋼珠式結(jié)構(gòu)改為內(nèi)六方體與球體六方弧面的連接結(jié)構(gòu)方式。這樣大大提高了萬向節(jié)的受力面積,而且其本身要求的轉(zhuǎn)向靈活性又不受影響,即使采用普通的45#鋼材料,也能保持很長的使用壽命,從而降低了制造成本。
原設(shè)備設(shè)計為軸套、插銷分體式結(jié)構(gòu),在實際使用過程中運(yùn)轉(zhuǎn)不穩(wěn)定、容易損壞,這也是長期使用過程中出現(xiàn)故障最多的地方。將其改進(jìn)為一體式結(jié)構(gòu)形式后,不僅保證了運(yùn)轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性,又能有效避免長期的維修、維護(hù)。
經(jīng)過對上述珩磨機(jī)工裝的改進(jìn),液壓缸筒的效率有了很大提升,并降低了維修率,節(jié)約使用成本。
MB4225-160A 型半自動立式珩磨機(jī)設(shè)備比較復(fù)雜,認(rèn)真分析其工作原理。通過對生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題進(jìn)行合理化判斷、系統(tǒng)總結(jié)解決方法,可在很大程度上提高技術(shù)人員的技能水平,從而減少設(shè)備故障發(fā)生次數(shù),節(jié)約維修成本,大大提高了生產(chǎn)效率。