李春明, 雷強順, 馮占宗, 陰運寶
(中國北方車輛研究所,北京 100072)
減振器是車輛懸架的重要組成部件,主要用于快速衰減車體自由振動,并抑制車輪振動、降低車輪動載.具有阻尼可控特性的電/磁流變減振器可大幅提高車輛的平順性、安全性和操縱穩(wěn)定性,是減振器的重要發(fā)展方向.
傳統(tǒng)液壓減振器中,雙筒減振器是最常見的結(jié)構(gòu)形式,具有承受側(cè)向力能力強、油封壓力低、行程大、對飛石和彈片的損傷不敏感等優(yōu)點,已成為高機動車輛的標配[1-2].但是,傳統(tǒng)雙筒減振器如果直接灌裝電流變液、磁流變液,則易出現(xiàn)底閥堵塞現(xiàn)象,制約了工程應(yīng)用.
為避免堵塞,目前商用磁流變減振器多采用單筒結(jié)構(gòu),其實質(zhì)是用浮動活塞代替取消易堵塞的底閥,在補償腔充較高氣壓.但由于單筒減振器密封件始終承受來自補償室的高壓(通常3~5 MPa,與最大壓縮阻尼力有關(guān)),在越野工況下易損壞[1],因此當前單筒式的磁流變減振器的阻尼容量一般較小,僅應(yīng)用于輕型車輛上[3-4].
為發(fā)揮雙筒減振器的優(yōu)點,本研究針對電/磁流變液沉降分層問題進行了適應(yīng)性設(shè)計.
雙筒減振器采用雙筒同軸安裝的結(jié)構(gòu)形式,主要組件包括如圖1所示的活塞桿、活塞總成、導(dǎo)向及油封總成、工作缸、外筒總成、底閥總成等[4].
圖1 雙筒減振器結(jié)構(gòu)圖
傳統(tǒng)雙筒減振器底閥總成由壓縮閥片、復(fù)原閥片及緊固件等組成,安裝在工作缸底端的支承座上.主要作用是補償因活塞桿進出油缸引起的缸內(nèi)油液體積變化,保證行程交替時阻尼力連續(xù)變化,避免外特性出現(xiàn)空程,影響懸架阻尼的匹配容量[5].
電流變液、磁流變液是阻尼可控減振器常用的兩種阻尼介質(zhì),均由固體顆粒、合成油及其它添加劑組成[4].實踐表明,由于固體顆粒與合成油組份間的密度差懸殊,長期靜置后不可避免出現(xiàn)沉降分層[6].當沉降分層時,沉積層將覆蓋在底閥上堵塞壓縮閥上的常通孔(壓縮閥片上的槽),使底閥失去補償功能.由于工作缸的液體不可壓縮,則減振器呈剛性支撐在車體與車輪間,嚴重損害車輛的平順性,引發(fā)減振器支座開焊或油封承損.
本研究提出了用單程閥取代壓縮閥的設(shè)計思路,從防堵與快速再分散兩方面入手來消除沉降帶來的影響.
單程閥位于工作缸上腔內(nèi),安裝在導(dǎo)向座上,包括滑環(huán)、導(dǎo)向帶、限位螺釘及導(dǎo)向座上的通孔等組件.如圖2所示.導(dǎo)向帶采用活塞用導(dǎo)向帶,安裝在滑環(huán)內(nèi)的環(huán)形槽內(nèi),內(nèi)側(cè)與活塞桿接觸;滑環(huán)上端面與導(dǎo)向座下端面配合,用于開關(guān)導(dǎo)向座上6個通孔口.該孔通往導(dǎo)向座上的集油槽,然后通往貯油腔.限位螺釘安裝在導(dǎo)向座上的螺栓孔內(nèi),利用其冠部限制在壓縮行程時滑環(huán)的位移量(1~1.5 mm),避免復(fù)原行程時不能及時關(guān)閉從而出現(xiàn)較大空程.螺栓孔4個,均布在滑環(huán)外側(cè).
圖2 單程閥結(jié)構(gòu)圖
同時,底閥總成上的壓縮閥充當安全閥,僅當壓力超過設(shè)計值時開閥卸壓.
如圖3所示.當減振器處于壓縮行程時,在活塞桿與導(dǎo)向帶間摩擦力的作用下,滑環(huán)隨活塞桿向下運動,導(dǎo)向座上的通孔開啟.由于活塞桿不斷伸入工作缸,同一時間內(nèi)工作缸上腔無法全部容納來自下腔的油液,上腔部分油液經(jīng)導(dǎo)向座上的通孔進入補償腔.
顯然,壓縮行程時補償液不再流經(jīng)底閥,即便有顆粒沉降到底閥上,也不會阻礙減振器的壓縮.而分層后上腔上層為浮油,粘度低,有利于流通、潤滑油封.因此,顆粒沉降、液體分層將不會導(dǎo)致減振器內(nèi)閥系補償功能喪失.
圖3 工作原理
當減振器處于復(fù)原行程時,滑環(huán)隨活塞桿向上運動堵住導(dǎo)向座上的通孔口,防止上腔油液流入補償腔.此時來自上腔的油液不足以填滿工作缸下腔,補償油液在補償腔與工作缸下腔壓差作用下克服補償閥的預(yù)壓力進入工作缸,與下腔液體混合.此時上腔為高壓腔,在液體的壓力下滑環(huán)端面與導(dǎo)向座下端面緊貼,關(guān)閉通孔口,使上腔建立預(yù)期壓力,達到阻尼要求.
單程閥引入使補償液形成單循環(huán)流動.如果工作缸的液體已發(fā)生沉降分層,則工作缸上腔接近單程閥處的液體為析出的浮油,而下腔底閥處為沉降顆粒.在活塞、活塞桿的推動下,浮油經(jīng)單程閥、貯油腔、底閥到達下腔,重新與沉降顆?;旌?然后再經(jīng)活塞上阻尼閥到達上腔.因此,單程閥使整個工作缸內(nèi)液體不斷趨于混合均勻,不僅實現(xiàn)沉降顆粒再分散,而且有利于保持阻尼穩(wěn)定.
進一步可知,如果增加補償腔的充氣壓力(如常見的0.6~0.8 MPa),則將提高浮油進入工作下腔的速度,可加大沖擊沉降顆粒的力度,有利于快速分散.當然,快速補油也有利于改善減振器高頻阻尼特性,消除壓縮空程[5].
為及時補油并保證活塞上的閥系成為主要節(jié)流區(qū),單程閥通孔截面積與活塞上節(jié)流閥通孔應(yīng)滿足一定比例關(guān)系.根據(jù)液流連續(xù)原理,有
(1)
在傳統(tǒng)減振器中,補償閥通孔面積大,往往忽略計算校核過程.但對電/磁流變減振器,由于液體粘度高,為得到較低的零場阻尼,可變阻尼閥的截面積也較大,因此用于補償?shù)耐捉孛娣e也較大,必須進行校核.
同理復(fù)原閥和補償閥在結(jié)構(gòu)上及其加工精度上也確保如式(2)所示的工程近似制約關(guān)系.
.
(2)
式中:Af為復(fù)原閥最大流通面積;Ff為最大復(fù)原阻尼力.
根據(jù)減振器的物理結(jié)構(gòu),壓縮行程阻尼力可用式(3)表示.
Fy=(P2-P1)(Ah-Ag)+(P1-P0)Ag.
(3)
式中:P1為上腔工作壓力;P2為下腔工作壓力;P0為貯油腔背壓.
傳統(tǒng)減振器壓縮阻尼力較小,主要是由相當于活塞桿伸入工作缸那一部分工作液通過底閥(壓縮閥)分流形成的阻尼力,活塞上流通閥的節(jié)流作用很小,阻尼力近似為第二項.而電/磁流變減振器磁流變阻尼閥為主要節(jié)流區(qū)(否則無法實現(xiàn)變阻尼).
顯然,對于傳統(tǒng)液壓減振器,較大活塞半徑、較大背壓都有利于提高阻尼力.而對于電/磁流變減振器,活塞半徑越大,主閥區(qū)的節(jié)流作用越小,阻尼可變范圍也就越小.
補償油單向循環(huán)增加了與補償氣體接觸,使油液內(nèi)泡沫增加,引起阻尼力空程畸變,會惡化車輛的平順性.根據(jù)文獻[4]推薦的措施,為快速消除氣泡,在減振器補償室內(nèi)設(shè)計圓斷面螺旋隔圈,它用釬焊焊接在內(nèi)缸的筒壁上.
已設(shè)計加工了磁流變減振器、電流變減振器.本次采用已設(shè)計的磁流變減振器進行試驗,主要參數(shù)如表1所示.
表1 磁流變減振器結(jié)構(gòu)參數(shù)
依據(jù)標準QC/T545,采用正弦激勵方式,激勵振幅為±50 mm,頻率分別為0.42 Hz、0.83 Hz、1.667 Hz.本文僅顯示0.42 Hz時示功特性,因為此時庫侖阻尼在整個阻尼中具有較高的占比,粘性阻尼的示功圖比較規(guī)范,易于觀察到結(jié)構(gòu)參數(shù)變化對庫侖阻尼的影響.
圖5是灌裝在減振器內(nèi)的磁流變液與電流變液.其中電流變液為我國自主研制,電場強度3 000 V/mm時剪切應(yīng)力可達60 kPa,是一種具有潛在工程應(yīng)用價值的新型電流變液.材料穩(wěn)定性試驗表明,兩種材料久置(放置約一個半月)后均出現(xiàn)了分層,體積比均大于15%;但兩種材料均未團聚板結(jié),具有很好的再分散性,通過搖晃就可發(fā)現(xiàn)再次混合均勻.
圖4 沉降分層后的電/磁流變液
項目應(yīng)用減振器示功特性試驗,通過比較靜置前后阻尼力的變化來評判單程閥對堵塞問題的有效性.在先前的研究中,一旦底閥堵塞,阻尼力將增加數(shù)倍,甚至超出試驗臺適用范圍.
示功特性試驗現(xiàn)場如圖5所示.減振器安裝在力學特性試驗臺上,液壓激振頭在上,與活塞桿連接;力傳感器在下,與減振器外筒總成連接.圖中直流電源用于為活塞上的線圈供電.
圖5 示功特性測試現(xiàn)場
1)靜置前.
磁流變減振器安裝傳統(tǒng)底閥,其壓縮閥上的常通孔參考文獻[7],按活塞、活塞桿、活塞上阻尼閥節(jié)流間隙之間的比例關(guān)系確定.計算表明,單純依賴壓縮閥片的槽根本不能滿足要求,必須在閥桿上開啟較大的常通孔.根據(jù)經(jīng)驗,由于其它部件存在了間隙泄漏,實際孔徑略小于理論值.
根據(jù)試驗規(guī)范,試驗開始前減振器先運行20次(振幅20 mm、0.42 Hz)進行“排空”,使工作腔的氣體全部進入補償腔.該過程模擬車輛起步后,車速較慢時減振器的運行情況.“排空”后,將振幅更換為50 mm,施加控制電流.示功特性如圖6所示,由內(nèi)向外依次為通電0 A、0.5 A、0.75 A(圖中未顯示)、1 A、1.25 A(圖中未顯示)、1.5 A、2 A時阻尼力曲線.
圖6 磁流變減振器示功特性
示功特性表明,零場時示功圖飽滿,未出現(xiàn)畸變;壓縮、復(fù)原行程阻尼近似對稱.隨著線圈供電電流增大,庫侖阻尼力增加;1 A后增幅趨緩;與0 A時相比,當施加2 A時最大庫侖阻尼可達1.62 kN;壓縮行程阻尼大于復(fù)原行程.
示功特性顯示,當電流增加至0.75 A時復(fù)原行程初期開始出現(xiàn)空程畸變,且隨著施加電流增加而變大.短暫停頓試驗后該現(xiàn)象仍然存在.原因在于當施加磁場后,流經(jīng)活塞阻尼閥磁流變液表觀粘度高于底閥常通孔的表觀粘度,流量不再維持原有比例關(guān)系,進入上腔的油液不足,上腔形成低壓.當復(fù)原行程時,上腔的低壓仍持續(xù)一段時間,出現(xiàn)低阻尼甚至空行程.
試驗結(jié)束后在同一減振器上安裝單程閥(實物如圖7所示.注:導(dǎo)向座上的通孔為螺紋孔,試驗階段裝上螺絲,就與傳統(tǒng)導(dǎo)向座功能一致.),然后將減振器豎直靜置3個月.
圖7 單程閥實物圖
2)靜置后.
試驗條件與靜置前一致.在記錄數(shù)據(jù)前減振器運行20個沖程進行“排空”、沉降混合.然后將試驗條件設(shè)計為振幅50 mm、頻率0.42 Hz,施加0 A、2.5 A控制電流開始示功特性試驗,并記錄試驗數(shù)據(jù).示功曲線如圖8所示.
圖8 磁流變減振器沉降再分散特性
示功圖表明,零場時減振器粘滯阻尼力變化不明顯,且隨著運行周期增加,阻尼力差異不顯著,說明磁流變液組分比與靜置前接近,說明得到了較好的混合.
當施加2.5 A控制電流時,復(fù)原行程初期仍有一定空程,空程畸變的主要特征是:隨著試驗次數(shù)增加而加劇,試驗停頓重啟后空程畸變消失,然后逐漸出現(xiàn),初步判斷為工作液乳化,出現(xiàn)了泡沫.另一方面可能與支承座與工作缸之間的間隙有關(guān),試驗階段為方便拆裝,工作缸與支承座之間采用間隙配合.
盡管有空程,但與未采用單程閥相比,已得到了大幅改善.按照汽車減振器驗收標準,是可接受的.
試驗中測量了減振器外筒上、中、下位置的溫度,結(jié)果顯示不同部位溫差較小,說明單程閥形成的單向循環(huán)改善了外筒散熱能力.
單程閥使補償液形成循環(huán)流動,消除了沉降影響.解決了雙筒式電/磁流變減振器常見的堵塞問題,實現(xiàn)了阻尼介質(zhì)動態(tài)混合均勻,有利于保持阻尼穩(wěn)定性;在材料制備方面,可不再以材料沉降性作為主要追求目標,為改善剪切屈服強度創(chuàng)造了有利條件,推進了電/磁流變技術(shù)工程化應(yīng)用進程.
單程閥增加了流向外筒上半部補償油的流量,改善了散熱性能,提高減振器高溫時的阻尼容量.這些優(yōu)點都有利于車輛機動性的提高.
單程閥的開關(guān)要依賴導(dǎo)向帶與活塞桿之間的摩擦力,其運行穩(wěn)定性、耐久性還需要進一步考核,結(jié)構(gòu)還需要改進.