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      稠油注汽過程中高壓異常分析及優(yōu)化治理策略

      2019-10-21 08:53:58何平陳寶國(guó)
      科學(xué)與財(cái)富 2019年12期
      關(guān)鍵詞:新技術(shù)工藝

      何平 陳寶國(guó)

      摘要:注汽開發(fā)是一項(xiàng)廣泛應(yīng)用的稠油熱采工藝技術(shù),強(qiáng)化注汽高壓井的治理,解決高壓井注汽難題,提高稠油產(chǎn)量和采出程度,降低注汽單耗和生產(chǎn)開發(fā)成本是一項(xiàng)十分重要的工作。只要加強(qiáng)分析和治理,積極推廣應(yīng)用新工藝、新技術(shù),綜合運(yùn)用,就一定能收到良好的稠油開發(fā)和節(jié)能降耗效果。

      關(guān)鍵詞:注汽開發(fā);稠油熱采;新技術(shù);注汽高壓井;工藝

      1高壓注汽井現(xiàn)狀分析

      研究區(qū)井儲(chǔ)量動(dòng)用程度差,多為低輪次注汽,因油稠或泥質(zhì)含量高等多種因素的影響,造成這部分井的注汽壓力普遍偏高,注汽難度大,不但注汽效果差,而且注汽單耗高。高壓注汽井因注汽壓力高、固井條件差、井況復(fù)雜、開采難度大、油層發(fā)育條件差、原油黏度高,使用普通鍋爐注汽壓力達(dá)不到要求,注汽效果不理想,造成稠油地質(zhì)儲(chǔ)量井采出程度低,開發(fā)潛力未得到充分發(fā)揮。

      2高壓井產(chǎn)生的機(jī)理分析

      2.1泥質(zhì)含量高

      研究區(qū)油田稠油油藏泥質(zhì)含量普遍偏高,其泥質(zhì)含量在4%~35%之間,其中蒙脫石含量47%~63%。這意味著組成油藏的巖石的敏感性相對(duì)較高。當(dāng)高壓高溫蒸汽不斷地沖刷儲(chǔ)層的時(shí)候,儲(chǔ)層經(jīng)受著熱敏、汽敏、水敏的傷害,泥質(zhì)組分就會(huì)從膠結(jié)的巖石中脫落出來,隨蒸汽運(yùn)移,并且吸收其中的水分而膨脹。當(dāng)遇到相對(duì)較小的孔道時(shí),會(huì)因?yàn)轶w積過大無法通過而堵住蒸汽的滲流通道,從而影響蒸汽的注入效果,使一些孔道成為死孔道,大大降低了蒸汽的波及體積,從而造成高壓井。

      2.2油層污染

      隨著稠油井的生產(chǎn)周期的延長(zhǎng),由于頻繁地采取作業(yè)、洗井等措施,導(dǎo)致地面上一些未經(jīng)處理的流體進(jìn)入地層。這些流體往往含有一些能夠?qū)Φ貙釉斐蓚Φ奈镔|(zhì),比如體積較大的顆粒物,以及與地層配伍性較差的化學(xué)物質(zhì)。當(dāng)外來流體進(jìn)入地層后,較大的顆粒堵塞了油層的孔道,降低了蒸汽的波及范圍,提升了注汽的壓力。與地層配伍性較差的化學(xué)物質(zhì)同樣可以引起地層巖石性質(zhì)和結(jié)構(gòu)的改變,使巖石發(fā)生剝離和運(yùn)移,極大地影響了注汽施工,導(dǎo)致了高壓井的出現(xiàn)。

      2.3油稠

      由于原油過于黏稠,黏稠的原油占據(jù)了滲流孔道,阻止了熱蒸汽的順利注入。其具體表現(xiàn)在試擠過程中壓力超過15MPa,注汽時(shí)注汽壓力超過了17MPa。要通過這層阻礙,需要一個(gè)足夠高的突破壓力,但是由于注汽設(shè)備老化,很難實(shí)現(xiàn)這么高的突破壓力。在現(xiàn)有的條件下,無法通過更新設(shè)備來滿足稠油生產(chǎn)的需要。因此,需要采用適當(dāng)?shù)墓に嚪椒ㄟ_(dá)到降低注汽壓力的目的。

      3治理高壓井的工藝措施

      3.1振動(dòng)解堵

      振動(dòng)波在地層中的傳播,實(shí)際上是能量在地層中的傳播。由聲波衰減現(xiàn)象可知,聲波頻率越高,其能量衰減越大。一般的地層對(duì)20kHz的超聲波的衰減系數(shù)高達(dá)6.85,而對(duì)100Hz的低頻波的衰減系數(shù)為0.0246。當(dāng)頻率在15Hz以內(nèi)時(shí),地層對(duì)它的衰減系數(shù)僅為O.00268,這時(shí)低頻波對(duì)地層的有效影響范圍可達(dá)200m以上。根據(jù)以上原理,設(shè)計(jì)制造了高壓注汽井使用的井下雙重振源,它主要由主軸、滑動(dòng)塊、套筒及彈簧4部分組成。除此之外,為了正常工作,還配備了轉(zhuǎn)換接頭和堵頭等附件。該工藝是把水力振動(dòng)器對(duì)準(zhǔn)油層,靠地面泵入裝置把液體傳入井下后,對(duì)振動(dòng)器活塞面產(chǎn)生高壓作用力,當(dāng)振動(dòng)器內(nèi)部受高壓時(shí),由于柱塞左端受壓面積大于右端受壓面積,導(dǎo)致活塞受到自左向右的推力,此推力的大小為活塞面積與壓強(qiáng)的乘積。在此過程中,推力壓縮彈簧,當(dāng)壓力達(dá)到工作壓力時(shí),活塞向右移動(dòng)到下死點(diǎn),同時(shí)出水孔被打開,管內(nèi)的高壓水瞬間排出,作用于油層段。這時(shí)由于管內(nèi)的高壓水以瞬間排出,壓力大幅度下降,導(dǎo)致管內(nèi)外壓力平衡,活塞在高壓彈簧壓縮力的作用下被推復(fù)原位,待振動(dòng)器內(nèi)部壓力又升至工作壓力時(shí),活塞又重復(fù)上述動(dòng)作。振動(dòng)器在井下周而復(fù)始地工作,就產(chǎn)生了一種低頻、高幅水力沖擊波。

      3.2伴蒸汽注化學(xué)劑技術(shù)

      伴蒸汽注化學(xué)劑技術(shù)是提高注蒸汽開采稠油效果的有效手段。室內(nèi)研究表明,伴蒸汽注入降黏劑可以提高蒸汽的驅(qū)替效率,降低注汽壓力;伴蒸汽注入高溫黏土防膨劑可以抑制黏土膨脹,降低注汽壓力;伴蒸汽注入泡沫劑可以調(diào)節(jié)注汽剖面,提高油層的縱向動(dòng)用程度。此外,將聲波振動(dòng)解堵與伴蒸汽注降黏劑技術(shù)結(jié)合起來進(jìn)行稠油開采是一種新型高效復(fù)合技術(shù)。利用井下可控振源進(jìn)行先期振動(dòng)解堵,采用小排量泵連續(xù)加降黏劑。既可通過先期振動(dòng)的解堵降壓,降低注汽時(shí)的啟動(dòng)壓力,又可在注汽時(shí)發(fā)揮在高溫下化學(xué)藥劑反應(yīng)速度快、降黏效果好的特點(diǎn),雙重降壓,達(dá)到降壓幅度大的目標(biāo)。對(duì)因近井地帶堵塞或因油稠而注入壓力高、注汽困難的井,解除地層堵塞,降低注汽壓力,提高注汽效果。目前熱采鍋爐注汽量在9~23t/h之間,注汽壓力17.5~21MPa。為此,我們所選用的泵的輸出壓力首先應(yīng)與鍋爐等值或超過一定值,這樣才能使化學(xué)劑注入蒸汽中,因此,選用了25MPa的柱塞計(jì)量泵。該泵壓力高,流量連續(xù)可調(diào)10~400L/h,從而滿足了注入不同藥劑的需求。既可以注降黏劑、泡沫劑,也可以注防膨劑。為了使該泵能夠應(yīng)用于現(xiàn)場(chǎng),為其配套了耐震壓力表、超壓力保護(hù)泵頭、管線流程、井口流程、泵吸水裝置、電氣控制等輔助部分,使其實(shí)用性和安全性得到了保障。

      4治理效果

      共實(shí)施高壓注汽井治理21口,其中采用振動(dòng)解堵處理10口井,采取伴蒸汽注化學(xué)劑技術(shù)措施11口井。從采用振動(dòng)解堵處理后的10口井的注汽情況可以看出,注汽高壓井的振動(dòng)解堵降壓處理,注汽效果有了較大程度的提高,注汽壓力平均下降了2.1MPa,措施成功率達(dá)到100%,其中7口井基本實(shí)現(xiàn)了關(guān)掉排放注汽的目標(biāo),另有3口井措施后的注汽壓力均降到15MPa以下,達(dá)到目前注汽設(shè)備的要求,平均注汽干度提高了28.1%。注汽單耗也由治理前的17.98kWh/m3下降到治理后的9.01kWh/ms,累計(jì)實(shí)現(xiàn)節(jié)電211.86X104kWh。應(yīng)用結(jié)果表明,大功率井下可控振源運(yùn)行狀況好,在井下工作正常,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,性能可靠。采取伴蒸汽注化學(xué)劑技術(shù)措施共實(shí)施了11口井,見效8口,注汽壓力均得到不同程度的下降。以A井為例,在治理前的幾個(gè)注汽周期中,注汽壓力均高于16MPa,干度為O,注汽后生產(chǎn)周期不足2個(gè)月,且低液量低效生產(chǎn)。在使用該工藝之后,注汽壓力下降到14.6MPa,干度達(dá)到了70%,注汽效果得到了明顯的改善。作業(yè)后,液量達(dá)到28.6m3/d,油量達(dá)到16.5m3/d。注汽耗電單耗也由治理前的16.78kWh/m3下降到治理后的8.12kWh/m3,累計(jì)實(shí)現(xiàn)節(jié)電291.18×104kWh/m3。

      5結(jié)束語

      油田注汽系統(tǒng)能耗僅次于輸油系統(tǒng)的能耗,約占采油廠總能耗量的23%。稠油注汽高壓井的存在,不利于稠油的正常生產(chǎn),影響注汽鍋爐的安全平穩(wěn)運(yùn)行,造成注汽效果不理想,注汽壽命大幅度降低,也不利于注汽系統(tǒng)的節(jié)能降耗和降低注汽開發(fā)成本。文章分析了高壓注汽井的現(xiàn)狀以及高壓注汽井的產(chǎn)生機(jī)理,采用了波振動(dòng)解堵與伴蒸汽注降黏劑新型工藝技術(shù)。實(shí)踐證明,這些措施均十分有效,不僅提高稠油產(chǎn)量和采出程度,而且降低了注汽單耗。

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