李智
摘 要:文章介紹了雙螺桿壓縮機(jī)干氣密封工作原理,結(jié)合在運(yùn)行使用過程中出現(xiàn)的故障進(jìn)行分析,提出解決方案,為快速消除故障拓展了思路。
關(guān)鍵詞:雙螺桿壓縮機(jī);干氣密封;故障處理
1 緒論
泰州石化火炬氣壓縮機(jī)其中1臺(tái)采用LG30/1.0螺桿壓縮機(jī),在工藝流程上主要作用是回收、輸送排放火炬的火炬氣。機(jī)組結(jié)構(gòu)為單級(jí)、臥式、噴液式雙螺桿壓縮機(jī)組。機(jī)組參數(shù):容積流量30 m3/min(入口狀態(tài))、吸氣壓力3.5KPa(G)、吸氣溫度40℃、排氣溫度≤85 ℃,排氣壓力1.0 MPa(G)、裝置自2016年開工以來,運(yùn)行一直較平穩(wěn),2019年1月出現(xiàn)一次干氣密封故障,為此本文對(duì)故障原因展開分析,提出解決方案,為快速消除壓縮機(jī)干氣密封故障拓展思路。
2 干氣密封原理
干氣密封與機(jī)械密封的結(jié)構(gòu)相似(如圖1),有一對(duì)垂直于旋轉(zhuǎn)軸線的端面(動(dòng)靜環(huán))在補(bǔ)償機(jī)構(gòu)彈力的作用下,保持貼合并相對(duì)滑動(dòng),加之輔助密封的配合,從而達(dá)到防止泄漏的目的,端面表面上有幾微米至十幾微米深的溝槽,稱流體動(dòng)壓槽。如圖2。
圖1 干氣密封結(jié)構(gòu)示意圖圖2干氣密封端面簡(jiǎn)圖
干氣密封運(yùn)行時(shí),高速旋轉(zhuǎn)的密封環(huán)將氣體帶入端面螺旋槽內(nèi),氣體由外徑朝中心運(yùn)動(dòng),密封壩提供流動(dòng)阻力,在槽根部形成局部的高壓區(qū),使端面分開,并形成一定厚度的氣膜(一般為3微米)。當(dāng)端面氣膜形成的開啟力與由彈簧和介質(zhì)作用力形成的閉合力相等時(shí),就形成了徑向面之間的穩(wěn)定間隙,從而實(shí)現(xiàn)了非接觸運(yùn)轉(zhuǎn)。密封面間形成具有一定剛度的氣膜,既保證了密封運(yùn)轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性,又對(duì)摩擦副起到潤(rùn)滑作用。[1]
當(dāng)端面間隙減小,氣膜壓力會(huì)升高,開啟力上升,閉合力小于開啟力,迫使端面間隙加大,恢復(fù)到原來的平衡狀態(tài)。反之,當(dāng)端面間隙增大時(shí),端面氣膜壓力下降,開啟力減小,閉合力大于開啟力,迫使端面彼此靠攏,間隙減小,恢復(fù)到原來的正常間隙。
3 干氣密封系統(tǒng)故障
3.1 故障概況
火炬氣壓縮機(jī)的密封系統(tǒng)采用迷宮密封與干氣密封組合的形式,為避免干氣直接介質(zhì)氣體,在迷宮密封與干氣密封之間充入潔凈的氮?dú)庾鳛榍爸脷?,保證干氣密封良好的工作環(huán)境;干氣密封采用雙端面結(jié)構(gòu),背靠背安裝,包括2套動(dòng)環(huán),共用1套靜環(huán),同樣采用氮?dú)庾鳛槊芊鈿猓蓺饷芊鈴S家推薦參數(shù):主密封氣壓力0.6MPa,前置氣壓力0.4 MPa,壓差0.2MPa。2019年1月4日,機(jī)組主密封氣與前置氣壓差變小至0.15MPa,然后持續(xù)減小,15日達(dá)到0.06MPa,接近機(jī)組聯(lián)鎖值0.05 MPa。
3.2 故障分析
(1)密封氣源壓力波動(dòng)。干氣密封系統(tǒng)氣源采用氮?dú)猓?jīng)過濾后,由兩個(gè)調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)壓力,一路作為前置氣,一路作為主密封氣。前置氣保證主密封工作環(huán)境的潔凈,主密封氣進(jìn)入干氣密封后,一級(jí)密封腔內(nèi)的密封氣經(jīng)迷宮密封進(jìn)入壓縮機(jī)內(nèi)部,二級(jí)密封腔內(nèi)的密封氣從軸承箱上的呼吸帽排出。若氣源壓力波動(dòng),則前置氣與主密封氣波動(dòng),實(shí)際情況壓力穩(wěn)定,排除了氣源壓力波動(dòng)引起的故障。
(2)壓縮機(jī)組振動(dòng)。當(dāng)機(jī)組位移距離或振動(dòng)烈度過大時(shí),端面間的氣膜剛度差,加之密封補(bǔ)償元件調(diào)整不及時(shí),密封端面間隙不穩(wěn)定,極易造成密封面磨損,引起主密封氣泄漏量大,但從壓縮機(jī)組監(jiān)測(cè)來看,機(jī)組運(yùn)行正常,振動(dòng)情況良好,排除了機(jī)組振動(dòng)引起的故障。
(3)主密封泄漏。主密封泄漏監(jiān)測(cè)表為就地轉(zhuǎn)子流量計(jì),主密封泄漏是造成壓差變小的最常見原因,但此時(shí)監(jiān)測(cè)表流量指示<1Nm3/h,更換新的轉(zhuǎn)子流量計(jì)指示依舊,可以說明主密封基本無泄漏,排除了因?yàn)橹髅芊庑孤┮鸬墓收稀?/p>
在此需要說明的是密封氣帶液、干氣密封安裝旋向錯(cuò)誤,都可能造成主密封的失效,但此時(shí)主密封無泄漏,所以這些原因不再考慮。
(4)平衡管堵塞。機(jī)組排端兩組密封各有1套平衡管,連接密封腔和壓縮機(jī)入口,作用是平衡腔回氣。如果平衡管效果不好,高壓氣體無法通過平衡管返回入口,會(huì)造成的主密封氣與前置氣壓差變小,從故障現(xiàn)象看,可能性很大。
(5)迷宮密封損壞。迷宮密封原理,當(dāng)氣體流過密封梳齒與軸表面構(gòu)成的間隙時(shí),氣流受到了節(jié)流作用,氣流的壓力和溫度下降。氣體每經(jīng)過一次間隙和兩梳齒形成的空腔時(shí),氣流就受到一次擴(kuò)容和節(jié)流作用,都會(huì)因?yàn)樾郎u效應(yīng)損失能量,使氣體壓力不斷下降。
如果迷宮密封損壞,達(dá)不到對(duì)介質(zhì)氣的減壓作用,高壓的介質(zhì)氣會(huì)竄到一級(jí)密封端面。從現(xiàn)場(chǎng)壓差表的前置氣取壓點(diǎn)來看,排放的全是高壓介質(zhì)氣并非純凈的氮?dú)猓N種跡象表明迷宮密封損壞失效,是造成的主密封氣與前置氣壓差變小的主因。
3.3 故障處理
機(jī)組停機(jī)檢修,對(duì)比新的迷宮密封,發(fā)現(xiàn)迷宮密封的梳齒間隙已被黃白色雜質(zhì)填滿,連接平衡管的泄壓小孔堵死,已經(jīng)不起作用,驗(yàn)證了前面的推測(cè),更換迷宮密封后試車,前置氣與主密封壓差恢復(fù)正常,調(diào)節(jié)至0.2MPa,機(jī)組運(yùn)行平穩(wěn)。
4 結(jié)語
通過對(duì)干氣密封系統(tǒng)原理的介紹以及故障分析,并結(jié)合這次檢修過程,在機(jī)組日常操作中必須控制好前置氣的注入量,保證其壓力大于介質(zhì)氣經(jīng)迷宮密封減壓后的壓力,保證迷宮密封潔凈,防止聚集雜質(zhì),延長(zhǎng)機(jī)組運(yùn)行時(shí)間。
參考文獻(xiàn):
[1]盧志國(guó).單端面干氣密封在火炬氣螺桿壓縮機(jī)上的應(yīng)用[J].通用機(jī)械,2011,3:40-41.