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    井筒問題分析與治理

    2019-10-21 11:22:32饒德林武連永蘇軍輝
    科學(xué)與財富 2019年20期
    關(guān)鍵詞:桿柱檢泵井次

    饒德林 武連永 蘇軍輝

    遼河油田曙光采油廠采油作業(yè)五區(qū)部分老站已近于油層開發(fā)中后期,由于地層能量下降、油井含水上升,存在桿管偏磨現(xiàn)象的井?dāng)?shù)急劇上升,造成抽油桿脫、斷或油管磨漏,因偏磨而作業(yè)檢泵的井?dāng)?shù)占檢泵作業(yè)井的比例已和砂卡同時占據(jù)檢泵比例的首位, 桿管偏磨輕者造成油井減產(chǎn),嚴(yán)重時導(dǎo)致油井停產(chǎn),已經(jīng)成為檢泵作業(yè)的一個主要原因,嚴(yán)重影響油井正常生產(chǎn),并導(dǎo)致生產(chǎn)可控成本增加。

    1 現(xiàn)狀調(diào)查

    通過對油井近兩年的檢泵情況進(jìn)行統(tǒng)計調(diào)查,調(diào)查結(jié)果見表1。 2011年檢泵油井共計25口,其中由于油管漏失、抽油桿斷脫的檢泵井有10口,占檢泵井40%。2012年檢泵油井共計28口,其中由于抽油桿偏磨造成油管漏失、抽油桿斷脫的檢泵井有12口,占檢泵井42.9%

    2建議提出及可行性論證

    2.1 目標(biāo)值

    該建議通過組織單井分析活動,加強(qiáng)油井日常管理,實現(xiàn)因油管漏失及抽油桿斷脫井控制在6井次以內(nèi)。

    2.2 可行性論證

    2.2.1抽油桿斷脫原因分析

    ⑴ 疲勞破壞:抽油桿工作條件的影響。

    抽油桿在工作過程中,承受不對稱循環(huán)載荷的作用、摩擦阻力、振動載荷、液擊引起的沖擊載荷、井斜磨擦、不同心、懸繩器擺動造成的扭力等七個方面的力,從而產(chǎn)生疲勞斷裂。

    ⑵ 抽油桿機(jī)械磨損

    根據(jù)油井抽油桿的工作狀況分析,抽油桿彎曲產(chǎn)生于下沖程。在下沖程時,抽油桿帶著柱塞下行,固定閥關(guān)閉,排出閥打開,液柱作用在油管上,使油管伸直。而抽油桿柱承受在液柱中的重力,桿柱與液體之間的摩擦力,采出液體通過排出閥的液流阻力所產(chǎn)生的向上的作用力,下行時特別是在活塞游動凡爾打開前的瞬間,由于泵內(nèi)的液體及泵筒內(nèi)壁對活塞的阻力,加之以上力的作用,導(dǎo)致使整個桿柱下部受壓上部受拉,造成抽油桿彎曲。

    2.2.2 油管漏失原因分析

    針對油管破裂造成漏失的現(xiàn)象,對于部分油管的磨損、破裂情況進(jìn)行現(xiàn)場勘察和調(diào)查,總結(jié)出以下油管漏失的主要原因。

    ⑴ 機(jī)械磨損

    油管的反復(fù)、長時間使用,油管的長期使用使抽油桿柱與油管內(nèi)壁反復(fù)摩擦,致使油管壁逐漸變薄,以至出現(xiàn)裂縫;在作業(yè)施工的過程中,因油管不斷起下和反復(fù)使用,導(dǎo)致油管絲扣磨損加重,加劇油管漏失。

    ⑵ 井斜影響

    井斜較大,在“拐點”處,不僅抽油桿上下往復(fù)運動與油管內(nèi)壁發(fā)生摩擦,而且油管因抽汲力的作用,產(chǎn)生蠕動,與套管也發(fā)生偏磨,這兩種偏磨均為單面偏磨。有時,桿管接箍被磨平,造成管柱漏失,嚴(yán)重時,桿管斷脫落井;有時油管本體被磨穿。

    ⑶ 管桿組配不合理

    雖已采取防磨措施,但因管桿組配不合理,防磨措施不到位而造成的管桿偏磨,致使油管在短期內(nèi)出現(xiàn)裂縫或孔洞。

    ⑷ 化學(xué)腐蝕

    油井高含水時,會對油管產(chǎn)生嚴(yán)重的腐蝕作用。當(dāng)管與桿相接觸發(fā)生滑動摩擦?xí)r,磨損速度與它們之間的潤滑狀態(tài)有關(guān);而水的摩擦系數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于油的摩擦系數(shù)。因此,油井高含水加劇了管桿的摩擦;高礦化度的水中又含有各種腐蝕介質(zhì),腐蝕性微生物、二氧化碳、硫化氫等腐蝕性氣體,由于存在這些腐蝕介質(zhì),致使油管腐蝕加劇,產(chǎn)生孔洞或裂縫。

    ⑸ 新送檢測管檢測不到位

    由于作業(yè)監(jiān)督人員責(zé)任心不強(qiáng),導(dǎo)致油管質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),入井后短期出現(xiàn)漏失。

    3建議實施及效果確認(rèn)

    針對抽油桿脫斷和油管漏失以上幾個方面的原因,制定了以下幾個治理措施:

    3.1 使用超高強(qiáng)度抽油桿

    超高強(qiáng)度抽油桿承載能力比D級抽油桿提高30%左右,適用于深井、稠油井和大泵強(qiáng)采井。對油稠負(fù)荷重的油井采用空心桿生產(chǎn),保證油井降粘成功率,減小抽油桿柱負(fù)荷。

    3.2 使用抽油桿扶正器

    主要是通過釋放定向井抽油桿住工作過程中的扭力作用,改善抽油桿的工況,達(dá)到降低趕住故障的目的。在防偏磨方面起到一定效果。使用時安裝在抽油桿上,他的扶正部分采用高分子材料制成進(jìn)行趕住扶正并與油管直接接觸,避免了抽油桿本體和接砸與油管的直接摩擦。

    3.3 抽油桿柱優(yōu)化

    根據(jù)前次修井起出的抽油桿技術(shù)狀況,確定桿柱磨損部位,在對應(yīng)部位應(yīng)用抽油桿扶正器,同時針對中和點以下抽油桿彎曲偏磨油管的情況,在柱塞上部合理加裝加重桿,消除中和點的影響,減少偏磨情況。

    4 經(jīng)濟(jì)效益分析

    1~11月份“防油管漏失和抽油桿斷脫措施實施”群眾性挖潛共實施調(diào)整生產(chǎn)參數(shù)60井次,延長檢泵周期80天,斷脫油井由去年的12井次降到2井次,減少影響產(chǎn)量539噸。單次檢泵費用2.3萬元,累計節(jié)省檢泵費用23萬元。

    效益=(增油量×670元/噸)+23=(539×670)+23=59.1萬元

    5 結(jié)論

    通過以上分析和工作的實施,可以得出這樣的結(jié)論

    ⑴ 偏磨、腐蝕是油管漏失與抽油桿斷脫的主要原因,而含水上升又是造成油管和抽油桿偏磨、腐蝕的直接原因。

    ⑵ 通過嚴(yán)格控制油管、抽油桿質(zhì)量和采取針對性的治理措施,油管漏失、抽油桿斷脫的現(xiàn)象明顯減少了,取得了較好的效果。

    ⑶ 合理的工作制度是減少油管漏失、抽油桿斷脫的有效手段之一。

    ⑷ 做好動態(tài)調(diào)參工作,減少由于油井油稠造成的負(fù)荷增加,導(dǎo)致抽油桿斷脫幾率增大。

    參考文獻(xiàn):

    [1]周明升.疏松砂巖超稠油油藏套管損防治方面法研究及應(yīng)用[M].出版地:北京.出版社:石油工業(yè)出版社. 出版年:2006頁數(shù):78~80.

    [2]車太杰編著 采油生產(chǎn)常見故障診斷與處理[M].出版地:北京.出版社:石油工業(yè)出版社.出版年:2010.頁數(shù):260.

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