殷宏鵬
摘 要:介紹了吸附分離裝置的核心設(shè)備旋轉(zhuǎn)閥出現(xiàn)不步進和步進不到位的現(xiàn)象,分析了可能導(dǎo)致旋轉(zhuǎn)閥不步進的原因,根據(jù)不同的原因采取了相應(yīng)的對策,最終排查出6臺蓄壓器壓力普遍偏低這一現(xiàn)象,通過對蓄壓器充壓并投用后徹底解決了旋轉(zhuǎn)閥不步進的問題。
關(guān)鍵詞:旋轉(zhuǎn)閥;步進;蓄壓器
中石油烏魯木齊石化公司100萬t/a石油對二甲苯芳烴聯(lián)合裝置于2010年12月試車成功,此聯(lián)合裝置分重整裝置和PX裝置,共包含9套子裝置,其中吸附分離裝置是PX裝置的核心裝置,使用的是UOP的專利技術(shù),它的處理規(guī)模是430萬t/a,它的主要作用是生產(chǎn)出烏石化的高效產(chǎn)品PX,其中旋轉(zhuǎn)閥是這套裝置的核心設(shè)備,旋轉(zhuǎn)閥的運行好壞直接決定能否產(chǎn)出合格的PX,本裝置使用2臺V號旋轉(zhuǎn)閥并聯(lián)運行。
1 旋轉(zhuǎn)閥不步進情況
2018年10月20日PX裝置由于UPS失電裝置全面停工。22日旋轉(zhuǎn)閥落座。11月3日1#轉(zhuǎn)閥伸出時間高達5.07秒,發(fā)生不步進(NO STEP)報警,ZTC起跳,操作人員在ACCS上對1#轉(zhuǎn)閥進行了強制步進,之后 1#轉(zhuǎn)閥相繼出現(xiàn)多次不步進和步進不到位的情況。2次轉(zhuǎn)閥也存在步進不到位報警的情況。
2 原因排查及處理
原因排查分工藝和設(shè)備兩個方面,工藝主要從旋轉(zhuǎn)閥拱頂壓力、吸附室壓力進行排查和處理,設(shè)備方面主要從液壓油系統(tǒng)的壓力、油溫、注油量、液壓油是否帶氣和蓄壓器壓力進行排查和處理。
2.1 拱頂壓力的調(diào)整
拱頂壓力是轉(zhuǎn)閥頂部的密封液的壓力,此密封液由解析劑供給,壓力控制由拱頂密封液出口的壓力控制閥進行自動控制,之前拱頂壓力設(shè)定在1.1MPa,此壓力已經(jīng)很低了,其他兄弟單位PX裝置的旋轉(zhuǎn)閥拱頂壓力基本都在1.25MPa左右,但是為了檢查和排除此因素,技術(shù)人員將此壓力降低到了1.09MPa。調(diào)整后,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)閥不步進的情況仍有發(fā)生,轉(zhuǎn)閥不步進并非拱頂壓力高的原因造成的。
2.2 穩(wěn)定吸附室壓力的調(diào)整
1#吸附室壓力是由壓力控制閥PIC6001A/B來控制的,由于PIC6001A控制閥的安全閥存在漏量切出,投用的是PIC6001B控制閥,但是此控制閥由于8年來沒有進行過更換,運行狀況較差,無論PID參數(shù)如何整定都達不到好的效果,吸附室壓力波動較大。技術(shù)人員立即將PIC6001B控制閥切換到PIC6001A控制閥運行,切換后吸附室壓力波動幅度明顯變小,但是沒有解決旋轉(zhuǎn)閥不步進的情況,步進不到位的問題仍舊頻發(fā)。
2.3 液壓油系統(tǒng)排氣
液壓油系統(tǒng)帶氣也會造成步進時間不穩(wěn)定甚至步進不到位的情況,設(shè)備人員對液壓油系統(tǒng)管線高點進行排氣,導(dǎo)淋無氣,又對液壓缸進行排氣檢查,也無氣。
2.4 液壓油系統(tǒng)供油總管壓力調(diào)整
液壓油總管油壓是給轉(zhuǎn)閥步進提供能量的基礎(chǔ),通過調(diào)整液壓油泵出口泄荷器的回油可以調(diào)整供油總管的壓力,技術(shù)人員將總管油壓從9.1MPa提高至9.4MPa,壓力提高后,起到了一定的作用,稍有緩解,轉(zhuǎn)閥步進不到位的情況頻次有所降低,但是仍舊沒有解決。
2.5 轉(zhuǎn)閥的節(jié)流閥調(diào)整
節(jié)流閥是液壓油進入氣缸的控制閥門,此閥門的開度可以調(diào)整驅(qū)動臂的伸出和縮回時間,由于1#轉(zhuǎn)閥的伸出時間明顯較長,長達5.07秒,車間懷疑是伸出節(jié)流閥開度過小導(dǎo)致注油量小,注油量太小、注油速率慢導(dǎo)致伸出時間長,從而轉(zhuǎn)閥不步進。由此,將1#轉(zhuǎn)閥的伸出節(jié)流閥逐步開大到全開。經(jīng)過此調(diào)節(jié),1#轉(zhuǎn)閥的伸出時間有所降低,轉(zhuǎn)閥運行了一天沒有出現(xiàn)不步進的情況,但是,第二天1#轉(zhuǎn)閥又頻繁出現(xiàn)步進不到位的情況,調(diào)節(jié)1#轉(zhuǎn)閥伸出節(jié)流閥來縮短伸出時間可以起到緩解作用,但是并沒有解決問題。由于2#轉(zhuǎn)閥的伸出時間基本在1.5秒,并且很穩(wěn)定,車間懷疑2#旋轉(zhuǎn)閥的伸出節(jié)流閥開度過大搶量,導(dǎo)致進入1#轉(zhuǎn)閥的油量太小,并且1#轉(zhuǎn)閥離液壓油站比2#轉(zhuǎn)閥離液壓油站的距離遠,之后車間對2#轉(zhuǎn)閥的伸出節(jié)流閥進行調(diào)整,關(guān)小了此閥,2#轉(zhuǎn)閥伸出時間基本在2.2秒,縮回時間是1.4秒,1#轉(zhuǎn)閥的伸出時間1.8秒至5.07秒,縮回時間是1.45秒,這樣也起到了一定的緩解作用,但是運行2個小時后,轉(zhuǎn)閥步進不到位的情況又有發(fā)生,由此看出,調(diào)節(jié)旋轉(zhuǎn)閥伸出節(jié)流閥的開度可以起到緩解作用,但不能解決問題。
2.6 蓄壓器氣囊的檢查調(diào)整
旋轉(zhuǎn)閥的運轉(zhuǎn)靠的是蓄壓器的壓力推動,蓄壓器內(nèi)部有氣囊,如果氣囊壓力有所降低,即使蓄壓器被液壓油充滿,液壓油的壓力蓄到9.4MPa,但是也會由于氣囊氣體較少,后動力不足導(dǎo)致旋轉(zhuǎn)閥不步進。液壓油系統(tǒng)共有6臺蓄壓器,均處于投用狀態(tài),車間逐個切出蓄壓器,排查有無蓄壓器泄露的情況。經(jīng)過切出排查,6個蓄壓器的壓力分別為:3.5MPa、3.7MPa、3.8MPa、4.4MPa、4.0MPa、4.2MPa,而蓄壓器初裝的壓力是5.5MPa,6個蓄壓器的壓力都偏低,需要重新充裝,當(dāng)天晚上將2個壓力低的蓄壓器充氮氣到5.0-5.5MPa,充完2個蓄壓器后,步進得到了明顯改善,每次步進完成后的蓄壓器壓力可以保持在7.7MPa,重新調(diào)整油壓,將蓄壓器蓄壓壓力由9.6MPa降低到9.2MPa,步進完成后蓄壓器壓力基本維持在7.2MPa,恢復(fù)到了裝置停工之前的水平。之后又對2號轉(zhuǎn)閥伸出和縮回時間進行了調(diào)整,伸出時間由2.2秒降低到了1.8秒,1號轉(zhuǎn)閥的伸出時間基本在1.4-1.7秒之間,轉(zhuǎn)閥步進恢復(fù)正常,旋轉(zhuǎn)閥不步進的問題得到了解決。
3 結(jié)語
蓄壓器漏量導(dǎo)致氣囊的壓力降低,蓄壓器壓力降低后沒有定期進行檢查和充裝是導(dǎo)致此次旋轉(zhuǎn)閥不步進的根本原因,旋轉(zhuǎn)閥蓄壓器的定期排查和處理必須納入技術(shù)人員的日常工作臺歷中并認真落實。