田燕飛
摘 ?要:本文主要探究了山西蘭花清潔能源有限責(zé)任公司首次使用預(yù)硫化變換催化劑的效果及原催化劑的比較。
關(guān)鍵詞:變換;催化劑;硫化
1.概述
化工生產(chǎn)中,無論甲醇企業(yè)還是合成氨企業(yè),都需在催化劑存在的條件下變換反應(yīng)。催化劑以“CoS-MoS2”較常見,鈷鉬系催化劑購買時(shí)為CoO-MoO3,裝入變換塔后加入CS2進(jìn)行硫化方可有活性,同時(shí)生成大量H2S需要放空,近年來隨著環(huán)保形勢的嚴(yán)峻,一方面CS2難以購買,一方面要求“0”排放,所以我公司決定嘗試使用預(yù)硫化好的催化劑進(jìn)行裝填及生產(chǎn)。
2.工藝簡介
2.1工藝流程
水煤氣經(jīng)過壓縮機(jī)加壓至2.0MPa,進(jìn)入兩個(gè)并聯(lián)的脫油器,脫除壓縮機(jī)出口氣體中夾帶的油污和水,依次通過變換換熱器、中間換熱器的管程與變換氣進(jìn)行換熱。換熱后由變換爐頂部與中壓蒸汽一起進(jìn)入變換爐一段,在硫化后的催化劑作用下進(jìn)行反應(yīng)。通過增濕器(增濕器中利用脫鹽水噴淋形成蒸汽,來調(diào)節(jié)變換爐二段入口溫度,也可以節(jié)省一部分蒸汽)進(jìn)入變換爐二段,在變換爐二段通過變換反應(yīng)為合成崗位提供合格的原料氣。變換氣進(jìn)入中間換熱器的殼程和水煤氣換熱進(jìn)行降溫,降溫后進(jìn)入中溫水解爐,脫除變換氣中部分有機(jī)硫,然后通過變換氣換熱器殼程再次換熱降溫,依次進(jìn)入軟水加熱器和變換氣冷卻器降溫結(jié)束送變脫系統(tǒng)。
2.2工藝反應(yīng)
經(jīng)查閱數(shù)據(jù)2018年1月至2019年5月變更前催化劑(每月抽取5、15、25日數(shù)據(jù))、2019年7月15日至8月20日的數(shù)據(jù)采集(全部數(shù)據(jù)采集),取樣采取氣量負(fù)荷基本一樣的方案,對比上面指標(biāo)進(jìn)行采樣,通過平均得出如上數(shù)據(jù),從中我們看出,主要指標(biāo)變換CO前后基本一樣,可以保證生產(chǎn)穩(wěn)定;二段熱點(diǎn)溫度較低體現(xiàn)其較好的活性;預(yù)硫化催化劑現(xiàn)壓差較大需尋找原因,其余指標(biāo)數(shù)據(jù)基本一致。
5.經(jīng)濟(jì)效益比較
生產(chǎn)期間均具有穩(wěn)定的變換作用,原催化劑在硫化期間取中間值,約需要31h,氣量7500Nm3/h;預(yù)硫化催化劑硫化期間10.5h,氣量4000Nm3/h。每1Nm3氣按0.85元計(jì)算(參照歷史數(shù)據(jù))。
①氣量這算成本:
原催化劑:31*7500*0.85=197625元
預(yù)硫化催化劑:10.5*4000*0.85=35700元。
②購買價(jià)格差值,考慮原催化劑購買CS2的情況下,預(yù)硫化催化劑仍然高出原催化劑50萬余元(因價(jià)格保密原因,不在顯示單價(jià))。
雖然存在物價(jià)上漲等原因,整體來看,仍然是預(yù)硫化催化劑價(jià)格高出33萬余元。
6.總結(jié)
預(yù)硫化催化劑在使用過程中與原催化劑使用效果基本一樣,現(xiàn)活性較好。由于受限環(huán)保等外部因素影響,價(jià)格方面屬于可接受范圍。預(yù)硫化催化劑將是未來變換催化劑的主導(dǎo)方向。
同時(shí)預(yù)硫化催化劑存在變換塔壓差大仍然需要尋找原因、3年后在如此環(huán)保因素影響下如何進(jìn)行硫化問題等函待解決。
參考文獻(xiàn)
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