王斌 杜江艷
摘要:四輥破碎機適用于抗壓強度小于200Mpa、濕度小于30%的硬、中硬物料的細碎作業(yè)。如焦炭、煤、陶瓷原料、石英石、石灰石、長石、水渣、石膏、粘土、食鹽、化工原料等固體物料。破碎物料主要靠的是四輥輥套,輥套的物理性能達不到技術(shù)指標,就很容易磨損,維修也極為不便。因此輥套作為易耗件,其質(zhì)量的好壞直接影響著工作效率,輥套即要保證硬度又要耐磨,但硬度過高輥套太脆,容易掉碎片,硬度太低,輥套又不耐磨,使用壽命短。因此,本文就如何保證四輥輥套的物理性能進行探討。
關(guān)鍵詞:探討;輥套;化學成分;硬度;熱處理
一、前言
隨著國家宏觀調(diào)控政策進一步落實,鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)走低,效益不斷下滑。許多鋼鐵企業(yè)想方設法,通過設備技術(shù)改進和革新,在設備維修維護上做足文章,以求降本增效,進而鞏固和提高利潤空間。伴之而來的是設備更新?lián)Q代的不斷加快。作為鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的一個供給環(huán)節(jié),冶金設備制造供給企業(yè),面臨著激烈的市場競爭,生存發(fā)展遇到了新的壓力和挑戰(zhàn)。但客觀上,這種嚴峻的市場環(huán)境也給冶金設備制造企業(yè)帶來了發(fā)展機遇,為企業(yè)研發(fā)新產(chǎn)品指明了方向,也是研發(fā)的可能性進一步提高。
二、四輥研發(fā)的幾個階段
1、舊四輥維修階段
1.1技術(shù)人員針對四輥的材質(zhì)、物理性能、使用情況、技術(shù)關(guān)鍵點,組織人員進行專題知識培訓學習,普及四輥相關(guān)知識,為后續(xù)工作開展進行積極準備。
1.2與此同時,在公司內(nèi)部召開有相關(guān)人員參加的專題會議。討論研發(fā)試制的方法和工作程序,制定初步方案:首先,將舊四輥的維修作為四輥試制生產(chǎn)工作的切入點。銷售人員與用戶首次簽訂舊四輥維修合同,通過在對舊四輥的維修過程中逐漸增加對四輥的感性認識,進而摸索、掌握四輥的生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵技術(shù)點。
1.3按拆卸、測繪(測試)、設計、鑄造、熱處理、維修(機加工)、裝配的生產(chǎn)工序組織安排人員和生產(chǎn)設備。
拆卸:組織專人對四輥進行拆卸。拆卸零件按順序編號標識。對油污零件進行清洗除銹,對磨損輥套進行重新更換;
尺寸測繪:對每個零件的原始尺寸進行測繪,根據(jù)測繪結(jié)果完成制圖設計;
物理性能檢驗:在舊輥套表面任選3點,進行表面打磨,用肖氏硬度計進行硬度測試。(肖氏硬度HSD,洛氏硬度HRC):
根據(jù)硬度測試結(jié)果,初步確定,將后續(xù)輥套鑄造材質(zhì)選定為ZG34CrNiMo,生產(chǎn)時參考JB/T6402-1992標準化學成分進行冶煉控制;
熱處理:按普通熱處理方式與搖枕、側(cè)架等同爐進行;
機械加工:熱處理后進行機械加工,加工過程嚴格檢驗把關(guān);
硬度測試:第一批兩只輥套肖氏硬度測試結(jié)果如下:
1.4交付后信息回訪
銷售、技術(shù)人員進行交付后現(xiàn)場回訪,及時了解掌握產(chǎn)品使用情況相關(guān)信息,為后續(xù)生產(chǎn)提供第一手資料。反饋信息反映出:四輥使用過程中沒有出現(xiàn)大的問題,用戶建議供應輥套在硬度和耐磨性上需要適當提高一點。
2、輥套的熱處理方法選擇、調(diào)整
2.1為降低成本,冶煉時通過在爐料中添加廢軋輥,增加合金元素鉻的含量以及適當提高含碳量的方式,達到增加輥套硬度和耐磨性目的。冶煉時參考ZG34CrNiMo的化學成分進行生產(chǎn);
2.2為克服3噸中頻爐和1噸中頻爐大小的限制,通過采用1臺3噸,2臺1噸中頻爐同時冶煉保溫,最后整體澆注,來達到一次澆注成功的效果;
2.3采用在熱處理爐內(nèi)加熱到850℃,保溫830℃,再到空氣中冷卻的熱處理方法對輥套進行熱處理;
和舊輥相比硬度上沒有太大的提高。
2.4對此公司組織相關(guān)人員進行技術(shù)討論分析,決定在原有材質(zhì)不變的基礎上,采用軋輥熱處理過程那樣,使用噴水淬火熱處理方法,對輥套進行熱處理試驗,看硬度變化情況;
2.5將830℃輥套,按要求安裝在滾輪旋轉(zhuǎn)架上,以12-15轉(zhuǎn)/每分鐘的速度勻速旋轉(zhuǎn),同時在一側(cè)往表面持續(xù)噴水。期間用測溫槍監(jiān)控溫度變化。溫度降到230℃時停止噴水,處理完畢;
2.6重新進行硬度測試,測試結(jié)果表明硬度值沒有提高;
2.7相關(guān)人員進行分析:通過試驗發(fā)現(xiàn),這種淬火方法存在一個缺陷,那就是:噴水一遇到高溫輥套,馬上就變成了水霧,迅速散開。輥套從830℃降溫到230℃所用時間較長,表面淬硬效果沒有達到;
2.8針對噴水試驗未能提高輥套硬度的情況,再次使用爐內(nèi)加熱860℃并適當保溫后,侵入油池進行快速冷卻的淬火熱處理工藝。經(jīng)這樣處理過后的輥套經(jīng)測試硬度如下:
測試結(jié)果證明,材質(zhì)不變的情況下,這種熱處理方法可有效提高輥套硬度。
根據(jù)JB/T6402-1992標準要求:ZG34CrNiMo材質(zhì)的硬度標準是HRC:24.1-31.2。目前,我們生產(chǎn)的輥套化學成分達到國家以上標準要求,機械性能高于相關(guān)標準,同時硬度也符合了用戶的使用要求。
三、結(jié)語
在以上四輥輥套生產(chǎn)試制的探討中,證明本文在生產(chǎn)中摸索出的生產(chǎn)流程、工藝方法及生產(chǎn)能力,可以生產(chǎn)出滿足客戶使用要求的四輥,為內(nèi)部市場提供生產(chǎn)服務成為可能,為外部市場開拓提供經(jīng)驗支持。
參考文獻:
[1] 國家標準硬度HLD,HRC,HRB,HV,HB,HSD轉(zhuǎn)換對照表。
[2] 機械設計手冊,第一卷/成大先主編.-4版.-北京:化學工業(yè)出版社,2002.1。
(作者單位:龍鋼集團華山冶金設備有限公司)