劉義民 劉耀燦 劉鑫 梁嘉明
摘 要:隨著HDT烘絲設(shè)備使用時(shí)間的增加,出料氣鎖刮板會(huì)出現(xiàn)不同程度的磨損,刮板與出料氣鎖殼體內(nèi)壁之間的間隙逐漸擴(kuò)大,導(dǎo)致膨脹梗絲通過(guò)間隙時(shí)受到擠壓作用,從而形成梗絲結(jié)團(tuán),影響膨脹梗絲的工藝質(zhì)量。為了減小HDT梗絲膨化工序梗絲結(jié)團(tuán)量,提出對(duì)出料氣鎖結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),增加可調(diào)節(jié)式刮板,按照設(shè)備維護(hù)周期調(diào)節(jié)間隙,使設(shè)備處于良好的狀態(tài)。對(duì)比改進(jìn)前后測(cè)試結(jié)果表明,每批次梗絲結(jié)團(tuán)重量由改進(jìn)前的5.68kg下降至1.42kg,有效減小了HDT梗絲膨化工序梗絲結(jié)團(tuán)量,改善效果顯著。
關(guān)鍵詞:HDT;膨脹梗絲;結(jié)團(tuán)量
中圖分類(lèi)號(hào):TB 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:Adoi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2019.25.096
1 存在問(wèn)題
HDT氣流式烘絲機(jī)是膨脹梗絲生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的核心工藝設(shè)備,目前出料氣鎖采用傳統(tǒng)不可調(diào)節(jié)式固定刮板,正常生產(chǎn)過(guò)程中受高溫氣體作用出料氣鎖刮板會(huì)膨脹伸長(zhǎng),當(dāng)出料氣鎖沿圓形腔體旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)時(shí),造成刮板與出料氣鎖殼體不同程度的磨損,因此出料氣鎖與出料氣鎖殼體內(nèi)壁之間的間隙會(huì)逐漸增加,導(dǎo)致膨脹梗絲通過(guò)間隙受到擠壓作用形成結(jié)團(tuán),嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)斐沙隽蠚怄i卡死現(xiàn)象,因此傳統(tǒng)的固定刮板需要整體定期更換,維護(hù)成本高,難以調(diào)節(jié)間隙。
2 解決方案
通過(guò)研究分析出料氣鎖的工作原理和結(jié)構(gòu)特性,提出在出料氣鎖兩側(cè)、出料氣鎖頂部改進(jìn)可調(diào)式刮板,在刮板上開(kāi)長(zhǎng)圓孔分別可沿軸向方向(如圖1所示)、徑向方向(如圖2所示)調(diào)節(jié),以保證刮板與出料氣鎖殼體內(nèi)壁的間隙符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,減小HDT梗絲膨化工序梗絲結(jié)團(tuán)量,降低膨脹梗絲的消耗,提高膨脹梗絲的工藝品質(zhì),同時(shí)也有利于提高出料氣鎖內(nèi)部的密封效果,從而增強(qiáng)對(duì)膨脹梗絲出口水分的穩(wěn)定性控制,減小膨脹梗絲出口水分的波動(dòng)。改進(jìn)后出料氣鎖裝配圖,如圖3所示。
3 系統(tǒng)驗(yàn)證
為了進(jìn)一步驗(yàn)證其改善效果,選擇對(duì)改進(jìn)前后膨脹梗絲結(jié)團(tuán)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,如表1所示。
對(duì)比分析發(fā)現(xiàn),膨脹梗絲結(jié)團(tuán)重量平均值由改進(jìn)前的5.68kg/批下降至改進(jìn)后的1.42kg/批,改善效果十分顯著,有效減小HDT梗絲膨化工序梗絲結(jié)團(tuán)量,降低由結(jié)團(tuán)所導(dǎo)致的梗絲損耗,整體提升膨脹梗絲的工藝品質(zhì),同時(shí)也有效避免膨脹梗絲在出料氣鎖刮板旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)動(dòng)情況下在刮板與出料氣鎖圓形腔體之間造成卡死的現(xiàn)象,保障HDT烘絲設(shè)備安全平穩(wěn)運(yùn)行。
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