王國冠 孟祥成 柴健
遼寧調(diào)兵山煤矸石發(fā)電有限責(zé)任公司 遼寧鐵嶺 112700
高壓加熱器(以下簡稱:高加)是火力發(fā)電廠的主要輔助設(shè)備,也是特種設(shè)備之一。其管程為鍋爐給水,殼程為過熱蒸汽及凝結(jié)水。利用汽輪機(jī)做功后的過熱蒸汽,對鍋爐給水進(jìn)行加熱,減少熱損失,對于降低能耗,提高火電廠熱效率和經(jīng)濟(jì)利潤起著重要作用[1]。
在定期檢驗高加時,如發(fā)現(xiàn)裂紋缺陷,則電廠職工及設(shè)備安全將受到嚴(yán)重影響。為此,本文論述高加缺陷情況,及其處理過程和結(jié)果,旨在為高加定期檢驗工作提供借鑒,提高電廠設(shè)備安全運行水平。
某發(fā)電公司2號機(jī)組3#高壓加熱器于2011年12月投產(chǎn)使用,2012年進(jìn)行第一次定期檢驗,安全狀態(tài)等級評為I級。2018年進(jìn)行的第二次定期檢驗,在檢驗時發(fā)現(xiàn)裂紋缺陷,嚴(yán)重影響電廠職工及設(shè)備安全。
該設(shè)備主要技術(shù)特征:內(nèi)徑1400mm,壁厚18/16mm;重量29100kg;換熱面積885m2;結(jié)構(gòu)形式為臥式;設(shè)計壓力管程為28.05MPa,殼程為2.07MPa;設(shè)計溫度管程215℃,殼程470℃;工作介質(zhì)管程為水,殼程為水蒸汽、水。
高加結(jié)構(gòu)為U形管式換熱器,水室與管板為20MnMo鍛件,殼體為SA516Gr70碳鋼板卷制對焊而成,與管板對接的短節(jié)筒體壁厚為18mm,其余筒節(jié)和封頭壁厚為16mm,封頭型式為半球形。
按照《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》要求,2018年2號機(jī)組檢修時對3#高加進(jìn)行了定期檢驗。
無損檢測人員選用了超聲波檢測和磁粉檢測方法,在高加管板與短節(jié)筒體間焊縫,先采用了磁粉檢測方法發(fā)現(xiàn)有不連續(xù)裂紋5段,長度分別為30mm、15mm、50mm、30mm、15mm。經(jīng)打磨后,仍有2段裂紋清晰可見,且連到了一起,打磨深度約為5mm,長度約為150mm,此處焊縫又進(jìn)行了超聲波檢測,發(fā)現(xiàn)深度在15mm左右的位置有條形缺陷,長度為300mm。
為返修處理好高加管板與短節(jié)筒體間焊縫裂紋缺陷,查找了高加質(zhì)量證明書,明確了材質(zhì)、規(guī)格、焊縫坡口形式,并安排有資質(zhì)的單位對3#高加環(huán)焊縫H1外表面進(jìn)行返修處理,具體返修位置,詳見圖1。
圖1 3#高壓加熱器返修位置示意圖
對缺陷處采用砂輪機(jī)打磨方式去除缺陷,打磨過程中保證打磨區(qū)域圓滑過渡,打磨至目視檢測無缺陷后,進(jìn)行磁粉檢測,若還有缺陷顯示,則每打磨約1-2mm深度后再進(jìn)行一次磁粉檢測,直至消除缺陷為止。磁粉檢測按NB/T47013.1、NB/T47013.4,I級為合格[2]。
焊接必須由相應(yīng)項目考試合格的焊工擔(dān)任。采用焊條電弧焊進(jìn)行補(bǔ)焊,所有焊條在焊前須按說明書所示溫度、保溫時間進(jìn)行烘焙,隨后在100℃溫度下保溫,現(xiàn)場焊接時,焊條應(yīng)放置在保溫桶內(nèi),隨用隨取。風(fēng)速須≤10m/s方可施焊,環(huán)境相對濕度≥90%時應(yīng)禁止施焊。補(bǔ)焊前應(yīng)對始焊處100mm范圍內(nèi)進(jìn)行≥100℃的預(yù)熱,焊接采用J507焊條,規(guī)格為3.2mm或4.0mm。焊接電流大小為90-130A(3.2mm)或130-170A(4.0mm),焊接過程中應(yīng)控制層間溫度≤300℃。焊后應(yīng)立即進(jìn)行250-350℃/1h的后熱處理,方可冷卻至室溫。
補(bǔ)焊后做磁粉和超聲波檢測,磁粉按磁粉檢測按NB/T47013.1、NB/T47013.3,I級為合格。超聲波檢測按NB/T47013.1、NB/T47013.4,II級為合格。
無損探傷合格后,對補(bǔ)焊焊縫采用履帶式電加熱,進(jìn)行局部后熱處理,加熱帶外側(cè)用保溫材料覆蓋保溫,加熱帶環(huán)繞整圈焊縫的全周,保溫期間,加熱區(qū)內(nèi)最高與最低溫度之差應(yīng)控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。熱處理完成24h后,再進(jìn)行一次無損探傷復(fù)檢,并重新進(jìn)行水壓試驗。焊縫兩側(cè)加熱寬度各向外延伸至少100mm,保溫時間最少為15min。
某發(fā)電公司每臺機(jī)組,共計3臺高壓加熱器。其中,3#高加選用的是不兼作法蘭的管板結(jié)構(gòu),在本次無損檢測中被發(fā)現(xiàn)管板與短節(jié)筒體間焊縫多處條形缺陷(圖2);而1#、2#高加選用的是延長部分兼作法蘭的管板結(jié)構(gòu)(圖3),采用同樣的無損檢測方法,未發(fā)現(xiàn)缺陷。
圖3 延長部分兼作法蘭的管板結(jié)構(gòu)
圖2 不兼作法蘭的管板結(jié)構(gòu)
一方面3#高加管板側(cè)與筒體側(cè)存在溫差,管板厚,剛度較大,筒體受內(nèi)壓和溫度后有一定的周向膨脹變形,使該k型接頭處存在較大內(nèi)應(yīng)力,同時有應(yīng)力集中疊加,因此該處應(yīng)力大;另一方面,機(jī)組參與調(diào)峰,并且流化床機(jī)組年啟停次數(shù)較多,該k型接頭承受疲勞載荷,是該處出現(xiàn)裂紋的主要原因之一。
基于3#高加管板與短節(jié)筒體間焊縫缺陷發(fā)生機(jī)理探析及1#、2#高加無缺陷的經(jīng)驗,可知延長部分兼作法蘭的管板結(jié)構(gòu)形式的焊接接頭內(nèi)應(yīng)力較小。故根據(jù)熱交換器GB/T151-2014管板與管箱、殼體的焊接連接要求,并結(jié)合機(jī)組參與調(diào)峰、啟停次數(shù)較多等特點,建議亦選用1#、2#高加的延長部分兼作法蘭的管板結(jié)構(gòu),對3#高加實施技術(shù)改造,即可避免和清除管板與短節(jié)筒體間焊縫缺陷,預(yù)防安全隱患[3]。