王瑞強,王立新,王青才
(山東恒邦冶煉股份有限公司,山東 煙臺 264109)
某全泥氰化炭漿廠生產(chǎn)回水中CN-濃度偏高,銅離子濃度嚴重偏高,達不到國家安全環(huán)保的排放標準,不能直接進行外排,必須循環(huán)利用,力爭實現(xiàn)回水零排放。生產(chǎn)回水在循環(huán)過程中,金屬雜質(zhì)離子不斷積累,尤其是銅離子濃度已經(jīng)達到了850mg/L以上,逐步造成選礦工藝指標惡化,對金的浸出、吸附產(chǎn)生了極大的負面影響,而且增加了NaCN藥劑用量。因此首要任務(wù)是先大幅度降低回水中的銅離子、氰根離子。本研究旨在既可以綜合利用水資源,對環(huán)境有益,又可以節(jié)省NaCN耗量,降低藥劑成本,同時還能使銅元素綜合回收利用,增加企業(yè)的經(jīng)濟效益。
生產(chǎn)回水中銅離子存在的危害性有以下四點:
①銅離子在尾液中一般是以[Cu(CN)3]2-的形式存在的,致使金在氰化浸出過程中會消耗大量的氰化鈉,無形中增加了藥劑成本,并且降低了金的浸出溶解速度,從而降低了金的綜合回收率。②銅氰絡(luò)合離子會重新變?yōu)椴蝗苄郧杌~,以薄膜的形式析出并覆蓋于金的表面,使金難于進入氰化鈉溶液,降低了金的溶解速度。③在炭吸附過程中,銅氰絡(luò)合離子也會被活性炭吸附,與金、銀形成競爭吸附,大量占有活性炭的有效吸附空間,使金、銀的吸附受到抑制,嚴重影響金、銀的浸出率。④浪費銅資源,回收銅之后可產(chǎn)生一定的經(jīng)濟效益。
根據(jù)某全泥氰化炭漿廠現(xiàn)階段實際生產(chǎn)情況,清水總耗量為400m3/d左右,回水總流量約為3500m3/d。
表1
原理:氰化尾液先經(jīng)硫酸酸化,使尾液中的銅離子轉(zhuǎn)化為硫氰化亞銅沉淀,通過沉降、過濾過程將其分離出來;酸性尾液再加入石灰進行中和,對氰化鈉進行保護,經(jīng)過濃密、過濾過程分離沉渣,濾液返回濃密機,濃密溢流水(除銅后的尾液)再返回生產(chǎn)進行循環(huán)使用。
(1)工藝方案一優(yōu)點。①工藝流程簡單,運行成本較低,操作管理方便;②利用硫酸進行酸化,回收銅效果比較顯著;③處理后尾液中因部分銅氰絡(luò)離子加酸后被解離而釋放出CN-,由此可綜合回收尾液中的氰化物;④該工藝具有流程簡單、藥劑價格低廉、操控容易、運行成本低、經(jīng)濟效益明顯等優(yōu)點。
(2)方案一缺點。①加酸時形成的HCN氣體容易逸出,作業(yè)環(huán)境風險較高;②沉淀池中的硫氰化亞銅很細不易沉降,流程需要隔一段時間停止運行專門收集乳白色漿狀物,且硫氰化亞銅容易沉降不徹底而隨澄清液流出,增加中和困難并降低回收銅的效果;③中和池中有大量石灰殘渣和硫酸鈣沉淀,需定期清除。
(3)黃金選礦廠回水綜合回收銅工藝的成功應(yīng)用。①招遠黃金2001年開始針對氰化尾液回收銅進行工藝研究,應(yīng)用氰化尾液加強酸—沉淀銅—濾液加堿中和—回收氰化鈉的尾液處理工藝流程。
在2003年進行生產(chǎn)應(yīng)用,成功使回水銅含量從1085g/m3降低至160 g/m3左右,提高了黃金的浸出率和回收率,降低了選礦成本,尾渣金品位從0.56g/t降至0.28g/t左右。②松樹南溝選礦廠從2006年開始對氰化尾液除銅進行工藝研究,應(yīng)用招遠黃金集團相似的工藝流程。在2008年進行生產(chǎn)應(yīng)用,成功使回水中銅含量從1250g/m3降低至150g/m3以下,提高了金浸出率16%左右,降低選礦成本2.86元/噸。
原理:木屑黃原酸酯鈉鹽的極性基可以與水中的重金屬離子發(fā)生鍵和離子交換轉(zhuǎn)移,即木屑黃原酸酯鈉、鎂鹽將鈉、鎂離子位置讓給溶液中的重金屬離子形成穩(wěn)定的沉淀,沉淀物的溶度積遠小于重金屬離子形成的其他沉淀物溶度積,從而重金屬離子以沉淀的形式從廢水中分離出來而達到脫除的目的。
以鋅離子為例,反應(yīng)方式如下:
(1)方案二優(yōu)點。①處理效果基本不受回水溫度的影響,短時間內(nèi)即可達到處理要求;②吸附重金屬后的木屑黃原酸酯非常穩(wěn)定、不易分解,不會造成二次污染;③木屑黃原酸酯具有合成工藝簡單、重金屬廢水凈化效率高、成本低的特點。
(2)方案二缺點。①雖然木屑黃原酸酯法在試驗室的研究已經(jīng)十分成熟,但還沒有廣泛應(yīng)用到黃金選礦廠的回水回收銅工藝中。②木屑黃原酸酯法在國內(nèi)有成功研究經(jīng)驗的科研院所相對較少。
綜上,工藝方案一即加酸沉淀法流程簡單、工藝合理、有成功經(jīng)驗,所以生產(chǎn)上采用工藝方案一。
投資概算:650萬元左右。
運行費用估算:運行費用不超過1元/噸回水,詳細運行費用待試驗室系統(tǒng)試驗研究完成后給出。
表2 經(jīng)濟效益分析
根據(jù)上表的計算,本工藝運行費用1元/m3,直接回收硫氰化銅0.6kg/m3,產(chǎn)值10.8元,回收氰化鈉0.5kg m3,產(chǎn)值6.8元/m3。
采用加酸沉淀法回收全泥氰化炭漿廠生產(chǎn)回水中的銅離子和降低CN-濃度,技術(shù)成熟、流程簡單、工藝合理、有成功經(jīng)驗,投資650萬元,每年運行費用115.5萬元,每年回收硫氰化銅693噸,產(chǎn)值1247.4萬元,間接降低氰化鈉消耗577.5kg,產(chǎn)值785.4萬元,每年產(chǎn)生經(jīng)濟效益1917.3萬元,四個月可以收回投資。因此本項目技術(shù)上可行,經(jīng)濟效益明顯,在該廠得到了很好的推廣應(yīng)用。