孟慶峰
(樂鋼熱軋部,河北 唐山 063000)
1580熱軋帶鋼生產(chǎn)線主要工藝設備有:三段蓄熱步進式加熱爐二座、爐后除磷、四輥可逆式粗軋機一架、卷箱、精除磷、四輥精軋機七架、層冷輥道、三助卷輥地下卷取機三個、步進梁式運輸區(qū)。隨著市場競爭越來越激烈,用戶對卷形的要求也越來越嚴格[1]。為了提升熱軋產(chǎn)線對卷形的控制能力,提高帶鋼產(chǎn)品的成材率,也充分滿足下游客戶的需求,所以在日常的生產(chǎn)過程中不斷發(fā)現(xiàn)總結,逐漸改善卷形的質(zhì)量[2]。
在熱軋生產(chǎn)過程中,卷形從外觀上主要體現(xiàn)兩種類型:塔形、層錯。
圖1 內(nèi)塔外塔層錯
(1)帶鋼自身板形。從日常的生產(chǎn)經(jīng)驗來看,帶鋼的板形對于成品卷形的影響是致命的,卷取機雖然對帶鋼會起到一定的糾正作用,但是如果帶鋼本身形狀不規(guī)整,或是行進嚴重偏離軋制中心線,卷取設備在短時間內(nèi)是無法進行彌補的,從而形成卷形類缺陷。板形類缺陷主要表現(xiàn)在鐮刀彎、軋爛、邊浪、中浪等。
首先,鐮刀彎和軋爛會嚴重影響側導板的短行程控制。側導板短行程分為兩個階段,在帶鋼頭部到達平行段后,側導板開始執(zhí)行第一次短行程,當夾送輥咬鋼后,側導板開始執(zhí)行第二次短行程。隨后當芯軸二次脹完畢后,側導板因存在開口度補償值會繼續(xù)關閉直至接觸到帶鋼,此時傳動側執(zhí)行壓力控制,并會根據(jù)檢測到的壓力進行自動打開和關閉。如果帶鋼存在鐮刀彎或軋爛,就會擾亂側導板對帶鋼邊部的檢測,從而使側導板對帶鋼進行錯誤的糾正,此時如果帶鋼整體偏離軋制中心線,那么側導板在后續(xù)的卷取過程中就會出現(xiàn)單側壓力過大,側導板又會再次進行調(diào)整,努力使帶鋼回至軋制中心線上來,這樣的過程就會造成塔形。同理如果帶鋼通條存在此類缺陷,那么側導板就會在卷取過程不斷地進行反復糾正,從而形成層錯缺陷。
浪形缺陷主要是會造成帶鋼卷取過程中發(fā)生抖動現(xiàn)象。在卷取過程中,夾送輥也同樣是靠壓力控制的,當帶鋼存在邊部或中間浪形時,夾送輥檢測到的壓力就會隨之發(fā)生變化,此時夾送輥就會進行輥縫的調(diào)整,加上沿輥身方向受力不均,這樣在垂直于軋制中心線水平方向上帶鋼會受到一定力的作用,從而造成帶鋼在水平方向上左右晃動,極易造成層錯的現(xiàn)象。因浪形一般發(fā)生在帶鋼尾部,所以目前樂鋼新生產(chǎn)線對夾送輥的控制進行了優(yōu)化,即距離帶尾9m(此數(shù)值可以調(diào)整)時夾送輥從原來的壓力控制改為位置控制,從而在一定程度上降低了帶鋼的左右晃動。
控制措施:影響帶鋼板形的因素很多,1580在生產(chǎn)過程中從鋼溫、軋制力分配、活套控制、過渡料匹配、冷卻水使用以及粗軋來料板形等方面均做了改進,目前在馬口鐵減薄軋制方面收到了良好的效果。
(2)側導板精度。側導板精度主要體現(xiàn)在三個方面:平行度、對重度和襯板磨損量。
圖2 測導板精度分析
如上圖,平行度是相對于軋制中心線而言的,其值m1=d1-d3;m2=d2-d4。按照1580卷取崗位規(guī)程中規(guī)定,m1和m2的值均要≤3mm。該規(guī)定正是針對于卷形控制考慮的,因為如果兩側平行度較差,那么側導板與帶鋼就不能完全接觸,而是入口或出口局部接觸,這樣大大減小了側導板與帶鋼的接觸面積,從而并不能對帶鋼起到一個很好的夾持作用。
而在現(xiàn)實生產(chǎn)中,側導板的平行度并不能很好的保持,這主要是受1580產(chǎn)線側導板的設計構造和生產(chǎn)時帶鋼撞擊影響的。1580產(chǎn)線側導板平行段兩側中間位置各設置一個液壓缸,出口和入口均為齒輪齒條設計,液壓缸和兩側有同步軸連接。當帶鋼頭部撞擊到側導板一側時,在巨大的沖擊力下,側導板單側的入口或出口就會被迫偏移,最終使側導板單側不再平行于軋制中心線。
控制措施:利用換輥或檢修期間利用千斤頂對側導板的平行度進行調(diào)整,并保證同步軸連接處沒有相對轉動。側導板對中度n1=d1-d2;n2=d3-d4,在1580卷取崗位規(guī)程中規(guī)定,n1和n2的值均要≤5mm。如果側導板對中度較差,即使側導板能夠?qū)т撨M行完好的夾持,但是由于夾持過程中帶鋼偏離軋制中心線,最終也會出現(xiàn)內(nèi)塔或外塔的卷形缺陷??刂拼胧簜葘О甯鼡Q完畢后要認真標定,平行度數(shù)值要嚴格控制在標準以內(nèi)。在生產(chǎn)過程中,側導板襯板的磨損是不可避免的,但是過量的磨損就會影響到側導板的壓力控制,因為在程序里面為了避免側導板在壓力控制下因壓力檢測異常出現(xiàn)一直關閉的現(xiàn)象,側導板會給自己設定一個實現(xiàn)壓力控制后的最大關閉量,即側導板在壓力控制下關閉量超過某一設定值后就會自動實現(xiàn)位置控制。由于側導板襯板磨損量太大的緣故,側導板的實際關閉量就可能會超過設定值,此時側導板就會保持現(xiàn)有位置不動。此時的側導板對卷取過程是有極大隱患的,因為由于帶鋼寬度的輕微波動就會造成側導板處夾鋼,嚴重時可能造成堆鋼。作為操作人員必須及時察覺到側導板的異常狀況,并立即干預側導板的打開功能,而干預后側導板對帶鋼起不到原有的夾持作用,此時帶鋼就可能會左右晃動,最終出現(xiàn)層錯現(xiàn)象??刂拼胧豪脫Q輥時間認真檢查側導板磨損情況,如果磨損量>5mm,要及時更換。在樂鋼新生產(chǎn)線,為解決側導板磨損較快的問題,特意將側導板設計成有水冷卻構造,這樣會大大提高側導板與帶鋼接觸部位的硬度,從而減輕帶鋼邊部對其的磨損。
(3)夾送輥精度。夾送輥本身對帶鋼頭部起到彎曲和導入的作用,并在卷取過程中通過超前率和滯后率為帶鋼的卷取提供一定張力。夾送輥的精度主要體現(xiàn)在兩方面,一方面是輥身長度方向上的磨損量,另一方面是其水平度。在長期與帶鋼的接觸過程中,夾送輥表面會受到一定的磨損,加上平時對夾送輥輥面的打磨,夾送輥沿輥身長度方向上的磨損量往往是不均勻的,這就會造成其本身與帶鋼不能很好的接觸,很可能會在垂直于軋制中心線水平方向上產(chǎn)生一個橫向的力,從而使帶鋼在水平方向上不能夠平穩(wěn),而是左右晃動??刂拼胧喊凑赵O計標準,定期對夾送輥進行更換。夾送輥水平度的標準為0.1mm/m,如果超出標準,那么夾送輥某一側就意味著壓下量高于另一側,造成兩側的壓力不均,從而使帶鋼在卷取過程橫向受力,同時也會加快夾送輥單側的磨損。控制措施:在保證下夾送輥水平度的前提下,利用塞尺定期對夾送輥兩側輥縫進行測量,必要時通知機修人員進行調(diào)整。目前樂鋼產(chǎn)線夾送輥方面的設計增加了“調(diào)平”功能這一項,即在2.5mm/m范圍內(nèi)可以點動調(diào)平功能,對上夾送輥水平度的調(diào)整提供相當大的便利。
(4)壓緊輥的使用。壓緊輥是位于夾送輥前面的一個隨動輥,當帶鋼頭部穿過壓緊輥到達夾送輥后壓緊輥開始下壓,并與帶鋼保持一定的距離,其作用主要是卷取過程中對帶鋼的上下波動起到一個減緩的作用,使帶鋼進入夾送輥前可以達到一個相對穩(wěn)定的狀態(tài),從而使夾送輥對帶鋼有一個良好的控制,最終形成一個較好的卷形。1580產(chǎn)線從設計上是有壓緊輥的,但是后來由于種種原因,壓緊輥并沒有得到有效的使用。調(diào)查分析得出,壓緊輥對板形較差的薄規(guī)格和≥7mm的厚規(guī)格的卷形控制是有一定的積極作用的。控制措施:建議在生產(chǎn)過程中對板形較差的薄規(guī)格和≥7mm的厚規(guī)格產(chǎn)品投入使用壓緊輥,并定期對壓緊輥的表面進行檢查,必要時打磨或更換。
(5)卸卷車托輥精度。由于卸卷車托輥原因造成的外塔現(xiàn)象主要存在于鋼卷外圈3圈或3圈以內(nèi),其主要原因為卸卷車托輥平行度較差,或托輥鎖緊銷損壞導致托輥鎖死,當卸卷車與鋼卷外圈接觸后,托輥對帶鋼有一個橫向的擠壓,導致鋼卷外圈逐漸溢出。控制措施:對托輥的平行度和鎖緊銷做定期檢查,發(fā)現(xiàn)異常及時處理。
通過多年的生產(chǎn)實踐和不斷地摸索,1580生產(chǎn)線對卷形的控制得到了一個極大的提升。但是卷形的控制涉及到多種因素和多個層面,目前樂鋼處在設備安裝階段,卷形控制任重而道遠。