李睿堯,史學材
(海洋石油工程股份有限公司,天津 300452)
作為海上油氣運輸?shù)拇髣用}, 海底管線發(fā)揮著越來越重要的作用。伴隨著科學技術的發(fā)展,自動焊接工藝在海底管線鋪設過程中,運用愈發(fā)成熟,其中根焊道多采用銅襯墊進行焊接。在焊接過程中,銅襯墊由于受熱溶解,部分銅可能會粘連至根焊道。銅鐵在導電流體作用下會發(fā)生原電池反應,臨近銅的鐵發(fā)生點腐蝕,故部分甲方公司會要求禁止使用銅襯墊。在滿足受力計算的情況下,為保證焊接效率,選擇陶瓷襯墊和STT(表面張力過渡)自動焊工藝,解決這一問題。
管徑規(guī)格為18英寸和14英寸。依據(jù)API 1104-2013和業(yè)主規(guī)格書PEGS-0710-PLR-012開展焊接工藝評定,其中規(guī)定在焊接中,對口器不允許使用銅襯墊。經(jīng)過多方咨詢,根據(jù)焊接服務商建議,最終根部焊道選定自動STT焊接和陶策襯墊來解決這一問題,其余與常規(guī)焊接無異。
在14寸管體運輸至涂覆廠時,根據(jù)現(xiàn)場接收檢驗員反應14寸管體普遍存在不同程序的機械損傷,需要要大規(guī)模修整,故導致業(yè)主拒絕接受此批14寸管。所以更換廠家重新生產(chǎn)14寸管。在工藝開發(fā)中,由于管體材料和焊材之間匹配的問題,導致不斷調(diào)高預熱溫度,以保證能夠順利通過后續(xù)的破壞性、氫致裂紋和硫化應力腐蝕等試驗。經(jīng)過對比焊接參數(shù),發(fā)現(xiàn)兩種工藝都是用LINCOIN牌AWS A5.18 ER70S-6的焊材,焊接參數(shù)互有覆蓋。其中最顯著的差異是,14寸的預熱溫度為200°,18寸的預熱溫度為85°。
檢驗方法采用AUT(自動超聲波檢驗),根據(jù)PEGS-0710-PLR-013開展相關試驗,完成評定后投入使用。相比采用API1104和DNV-OS-F101,最顯著差異為采用20%評判、10%波高進行測長,造成了缺陷評定長度較實際值大幅放大。期間跟業(yè)主進行多次溝通交流,利用其它石油公司規(guī)格書作為理論支撐和實踐范例,故引入聲束擴散這一概念,繞過10%的限定。
驗收標準主體依據(jù)API 1104,PEGS-0710-PLR-012對內(nèi)容進行了調(diào)整和增補。其中針對根部的未熔合和未焊透提出了更嚴格的要求,由API 1104中的25mm,調(diào)成為10mm,驗收標準大幅提高。PEGS-0710-PLR-012沒有根據(jù)不同的檢驗方法給出不同的驗收標準,將射線驗收標準與超聲驗收標準進行了等同。下表是將主要缺陷根據(jù)API 1104和PEGS-0710-PLR-012進行了整合。
表1 金屬管線焊接缺陷類型及焊接后驗收標準
焊接工藝采用GMAW STT過渡模式和常規(guī)GMAW的組合工藝,其工藝特點是熱輸入低,故該工藝的常見缺陷為未融合等面狀缺陷。實際缺陷類型分布也符合這一結論??傆嬐瓿?857焊口,返修焊口278道。其中只有7道焊口因密集氣孔返修,其余大部分為根部未熔合,未焊透等面狀缺陷。
根據(jù)上段提供的數(shù)據(jù)可知,總返修率為5.72%?,F(xiàn)在我們按照鋪設順序分開,對每條管線進行單獨分析。
IP4作為第一條鋪設的管線,我們通??梢詫⒎敌蘼蔬^高(8.41%)的原因,假設為各焊接相關部門對設備,操作存在配合磨合期或者期間焊接參數(shù)需要優(yōu)化。其中日返修率最高達到21.88%(不含開始3天)。
IP6作為第二條鋪設的管線,其返修率為3.40%,處于一個可以接受的水平。我們可以假設認為人員、設備、操作已經(jīng)經(jīng)過磨合期,人機配合處于一個比較好的狀態(tài)或者焊接參數(shù)較IP4更加優(yōu)化。
IP7作為第三條鋪設的管線,其返修率為7.78%,返修率較高,出現(xiàn)波動。因工藝,管徑,壁厚與之前兩條管線保持一致,焊接參數(shù)優(yōu)化水平較好,故我們假設人機配合在實際生產(chǎn)過程中,會出現(xiàn)可以較大的波動。
IP5作為第四條鋪設的管線,其返修率為1.16%,處于一個比較好的水平。其焊口數(shù)大于IP6和IP7之和,返修焊口數(shù)明顯少于IP6和IP7。相比于之前三條管線,其工藝最大的不同是預熱溫度為200°,明顯高于之前三條管線85°的設定。
在富有經(jīng)驗焊工的操作下,返修率經(jīng)歷了8.41%降至3.40%,隨后升到7.78%,最后為1.16%,出現(xiàn)如此大的波動,也并未在連續(xù)焊口相同位置出現(xiàn)缺陷的情況下,將高返修率歸結于焊工操作失誤和焊接參數(shù)不恰當是不符合邏輯的。
同時檢驗工藝、接受標準自始至終都保持一致。固然接受標準十分嚴格,但考慮到1.16%的返修率,將高返修率歸結于接受標準也是不合邏輯的。
最后考慮到STT工藝的低熱輸入,我們可以認為85°的預熱溫度是一種臨界溫度,容錯率低。
而14寸的200°預熱溫度,大幅提高容錯率,遠離臨界溫度。正因如此,我們認為14寸的200°預熱溫度是導致14寸返修率大幅下降到較好水平的主要原因。
表2 四條鋪設管線的返修率
本文結合相關數(shù)據(jù),從人機配合,焊接參數(shù),預熱溫度3方面提出假設,對現(xiàn)有數(shù)據(jù)進行分析,前后比照,結合焊接工藝固有特性,最終認為14寸的200°預熱溫度是降低返修率的關鍵原因。因此筆者希望在未來STT自動焊接工藝應用的項目中,適當提高預熱溫度,以降低返修率,降低勞動強度,提高生產(chǎn)效率。