喬彥華
(1.中國煤炭科工集團太原研究院有限公司,山西太原 030006;2.山西天地煤機裝備有限公司,山西太原 030006)
隨著世界煤炭設(shè)備制造行業(yè)的飛速發(fā)展,各種先進性采煤設(shè)備的實用性越來越好。比如礦井在巷道掘進方面,先是人工開采到掘進機開采,后面擴展到連續(xù)采煤機以及掘錨機開采,這使的煤炭企業(yè)在巷道掘進時可以根據(jù)自己的實際情況,選擇不同設(shè)備和開采工藝來有效完成任務(wù)。在巷道支護方面,從單體支護到兩臂支護再到四臂、六臂、八臂和十臂支護,大大提高了巷道掘進的速度和安全性。在現(xiàn)代煤炭安全生產(chǎn)中,煤礦的快速掘進能力就是其重要目標(biāo)之一。而掘錨機就是實現(xiàn)煤礦巷道高效、安全、優(yōu)質(zhì)和快速掘進的重要設(shè)備之一。下面介紹某種掘錨機鉆架的操作功能,并分析其的特點和不足之處,同時也給出了改進的方法措施,有效提高了該設(shè)備錨鉆機構(gòu)的使用性。
該鉆架自動掘錨機整機的液壓系統(tǒng)主要由負載反饋泵和負載反饋多路閥構(gòu)成,下面只對其錨鉆回路進行說明。錨鉆回路的鉆箱和進給油缸可以通過多路閥第一聯(lián)或第二聯(lián)的手柄單獨控制,第三聯(lián)用于進給油缸的快速進給控制。一般情況下,為了減小工人的勞動強度,鉆箱旋轉(zhuǎn)與進給手動控制回路同時開啟,開啟后,自動錨鉆保持回路開始運行,鉆箱和進給油缸連續(xù)運轉(zhuǎn),直到進給油缸行程到位后,主閥芯復(fù)位,鉆箱旋轉(zhuǎn)與進給自動結(jié)束。
自動鉆孔的具體工作流程:同時操作多路閥的第一聯(lián)和第二聯(lián)手柄,鉆箱馬達開始旋轉(zhuǎn),取自鉆箱馬達高壓側(cè)的液壓油將進給回路的液控單向閥打開,取自進給油缸回路的高壓油通過液控單向閥,依次經(jīng)順序閥和減壓閥到定位機構(gòu)中活塞大腔(鉆箱控制回路的控制液還經(jīng)過阻尼堵,阻尼堵起緩沖作用)。液壓油推動活塞克服小腔彈簧力向外運動,活塞伸出后與主閥芯上的定位桿互鎖,主閥芯不能復(fù)位,一直處于換向位。鉆箱持續(xù)旋轉(zhuǎn),進給油缸持續(xù)伸出,當(dāng)鉆箱運動到極限位置時,碰撞閥接通,高壓油進入定位機構(gòu)彈簧腔,推動活塞向上運動,定位活塞被復(fù)位,主閥芯在復(fù)位彈簧的作用下復(fù)位,鉆箱旋轉(zhuǎn)與進給停止,自動鉆孔工作完成。
頂錨定位機結(jié)構(gòu)如圖1 所示。液壓控單向閥、順序閥、減壓閥、定位機構(gòu)故障均有可能導(dǎo)致操作鉆箱自動旋轉(zhuǎn)與進給時主閥芯無法定位這一故障。使用過程中發(fā)現(xiàn),引起此故障的主要原因有3 個:
圖1 頂錨定位機構(gòu)
(1)減壓閥壓力變小所導(dǎo)致。這是因為減壓閥在工作過程中受間歇性壓力沖擊,造成閥調(diào)節(jié)螺桿鎖母松動,螺桿退出,調(diào)壓彈簧預(yù)壓縮力減小,閥的輸出壓力減小,減小的壓力不足以克服定位活塞小腔的彈簧力,定位活塞無法伸出。如果減壓閥輸出壓力調(diào)節(jié)過大將導(dǎo)致定位活塞無法復(fù)位,因此一般調(diào)節(jié)1~2 MPa 左右為宜。
(2)圖1 中定位機構(gòu)中的定位活塞或多路閥主閥芯上的定位槽由于機械性磨損導(dǎo)致互鎖功能失效,最終影響主閥芯定位。在實際自動鉆孔的過程中,由于工況的需要,經(jīng)常會手動強制復(fù)位主閥芯的情況,這時由于自動控制回路一直在工作,主閥芯和定位活塞頭的摩擦力會很大,兩者在相對滑動過程就會有較大的磨損,長期操作就會造成定位機構(gòu)的嚴重磨損,最后失效。
(3)阻尼堵孔徑偏小易堵塞造成不能順利定位或者不能定位。在不考慮活塞以及O 形圈側(cè)壁摩擦力的情況下,此工作系統(tǒng)可以看成小孔流節(jié)回路,這樣可以根據(jù)流量公式來分析此時上下活塞的運動時的受力情況。
式中 Q——流量,m3/s
Cd——流量系數(shù),常數(shù)
A0——通流面積,m2
ΔP——壓差,N/m2
ρ——密度,kg/m3
在活塞上腔進入的控制液流速一定的情況下,下腔流出的體積也是一定的,即Q 一定,這時小孔的面積A0和ΔP 的平方根成反比。如果阻尼孔被雜質(zhì)堵塞了,也即A0減小,則ΔP 增大,即需要大活塞上的提供更高的壓力才能保證活塞的平穩(wěn)運動。隨著A0減小,大活塞上需要提供的壓力超過減壓閥的設(shè)定壓力時,定位活塞頭將無法伸出而不能完成和多路閥主閥芯的機械互鎖功能,即定位功能失效。
針對以上問題,提出了相應(yīng)的解決和改進方案。
(1)對于摩擦力偏小的情況,此時可以適當(dāng)增大減壓閥的輸出壓力來增大互鎖斜面的正壓力,以克服閥芯彈簧復(fù)位力。
(2)手動機械強制復(fù)位的弊端不僅容易損壞定位機構(gòu),而且在摩擦力大的情況下可能會造成復(fù)位不及時情況,這將有一定的安全隱患。對此可以增加手動的液控回路來解決。在原系統(tǒng)上增加手動閥和梭閥后,需要停止自動程序時,只需要按下操作按鈕,高壓油進入定位機構(gòu)彈簧腔,定位活塞被復(fù)位,主閥芯自動復(fù)位,鉆箱旋轉(zhuǎn)與進給停止(圖2)。這樣能完成和碰撞閥一樣的功能,不僅使用方便快速的停止自動錨護程序,而且還能有效解決手動操作手柄強制復(fù)位導(dǎo)致的機械磨損問題。
(3)目前該設(shè)備定位機構(gòu)的阻尼堵的直徑約0.6 mm,可以將其設(shè)計成1 mm、1.2 mm 或1.5 mm 等,因為在實際的運動過程中,活塞上的O 形圈受高壓油的作用,其和活塞壁在相對運動過程中產(chǎn)生的摩擦力是有一定的影響。經(jīng)過計算和試驗,直徑在1.2 mm 時,其定位效果和抗污染的性明顯改善。
(1)改進后的系統(tǒng),鉆架自動控制回路故障率顯著降低。
(2)經(jīng)過實際使用,改進后系統(tǒng)的實用性、可靠性和壽命大大增加。