張濤
摘要:對(duì)ACH循環(huán)泵的機(jī)械密封的失效原因進(jìn)行了分析,并對(duì)其進(jìn)行了改型,提高了設(shè)備運(yùn)行壽命,取得了良好的成效。
關(guān)鍵詞:雙端面機(jī)械密封;失效分析;改進(jìn)
前言
目前在很多企業(yè)中,當(dāng)輸送介質(zhì)為劇毒介質(zhì)時(shí),機(jī)泵的密封一般不會(huì)采用機(jī)械密封,而采用干氣密封或者干脆就是無軸封機(jī)泵和磁力泵。這在某公司美國工廠和高雄工廠都可以看到。在2004年某公司中國工廠籌建的時(shí)候,ACH循環(huán)泵型號(hào)采用FLOWSERVE ANSI標(biāo)準(zhǔn)的MARK3離心泵,機(jī)械密封構(gòu)造設(shè)計(jì)并沒有參照美國博蒙特工廠的干氣密封型式或者采用無軸封泵,而是采用的雙端面機(jī)械密封,并采用API53A沖洗方案,外部加壓氣源為氮?dú)?,沖洗介質(zhì)為68號(hào)礦物油。在開工后的幾年中,機(jī)械密封陸續(xù)出現(xiàn)了一些問題,正常運(yùn)行周期不超過3個(gè)月。該泵設(shè)計(jì)為單泵運(yùn)行,現(xiàn)場(chǎng)沒有安裝備用泵供緊急切換。每次修理該泵,ACH裝置都必須停車,因而不能接受上游丙烯腈裝置的氫氰酸,既造成了原料浪費(fèi),又對(duì)環(huán)境造成污染,影響較大。
設(shè)備參數(shù)
泵型號(hào):3K8×6–16RV M3 ST;介質(zhì):粗品丙酮氰醇;操作溫度:30~60℃;操作流量:310~330M3/h;額定流量:447M3/h;揚(yáng)程:22.6M;入口壓力:0.24barG;出口壓力:2.16barG;電機(jī)功率:45KW;轉(zhuǎn)速:1450 RPM;機(jī)械密封:FLOWSERVE RO 3”雙端面機(jī)械密封;沖洗方案:API53A。
損壞狀況
在泵正常運(yùn)行時(shí),經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,沖洗液儲(chǔ)罐外壁溫度很低,接近機(jī)械密封壓蓋處的沖洗液進(jìn)出口管道卻很燙。機(jī)械密封壓蓋表面溫度高達(dá)95℃。損壞的機(jī)械密封經(jīng)去污后解體,密封壓蓋處有許多黑色焦炭粉狀物質(zhì)(見照片C),外側(cè)密封動(dòng)環(huán)密封面有裂紋。內(nèi)側(cè)密封靜環(huán)O型環(huán)嚴(yán)重碳化,可輕捻成粉末狀。繼續(xù)解體還發(fā)現(xiàn),在泵效環(huán)周邊也附著一層該種黑色焦炭粉狀物質(zhì)(見照片D)??梢詳喽ǎ摵谏镔|(zhì)即密封O型環(huán)經(jīng)過高溫后的產(chǎn)物。
原因分析
機(jī)械密封及壓蓋沖洗孔相對(duì)位置如下圖5、6所示:
機(jī)械密封壓蓋及隔離液進(jìn)出管道溫度很高,而隔離液儲(chǔ)罐外壁的溫度低,說明隔離液沒有在機(jī)械密封腔和儲(chǔ)罐之間建立起良好的循環(huán)。機(jī)械密封內(nèi)的各級(jí)密封O環(huán)材質(zhì)為氟橡膠,長(zhǎng)時(shí)間地處在過熱的密封腔中,性質(zhì)很容易發(fā)生變化,失去密封效果。由于采用的是API53A沖洗系統(tǒng),外接壓力會(huì)將隔離液加壓至高于密封腔壓力1.5巴(2.3磅/英寸2)[1],在外接壓力的作用下,隔離液會(huì)向泵送介質(zhì)側(cè)泄漏。當(dāng)隔離液完全泄漏后,動(dòng)環(huán)和靜環(huán)之間不再存有液膜,摩擦副發(fā)生干磨,會(huì)產(chǎn)生更大的熱量,使氟橡膠密封O環(huán)加劇碳化,并進(jìn)而碎斷或粉化。
密封腔內(nèi)溫度較高,這可能有以下幾個(gè)方面的原因:①機(jī)泵密封腔內(nèi)的泵效環(huán)在機(jī)泵轉(zhuǎn)動(dòng)的情況下,能力不高,不足以帶動(dòng)足夠循環(huán)量的隔離液,使機(jī)械密封腔得不到足夠冷卻換熱;②進(jìn)出機(jī)械密封腔的隔離液管路過于彎曲,過長(zhǎng),使管路阻力很大,熱虹吸效果差,導(dǎo)致隔離液循環(huán)不夠通暢;③密封壓蓋下進(jìn)上出的沖洗孔設(shè)計(jì)減少了機(jī)械密封腔的換熱幅度。
改造方案
根據(jù)以上損壞原因分析,有以下幾種改造方案:
機(jī)械密封改型。原有泵效環(huán)的能力不足以使隔離液建立正常循環(huán),可采用螺旋推進(jìn)式的泵效環(huán)予以代替,優(yōu)化隔離液管路,使隔離液在機(jī)械密封腔和儲(chǔ)罐之間能真正循環(huán)起來。這種改造方案較為簡(jiǎn)潔,外圍不需要增加額外設(shè)施。如下圖7所示。為了安裝新式機(jī)械密封,需要將密封腔上的孔由3/8英寸,擴(kuò)大為1/2英寸(下圖中的BI口)。隔離液管路尺寸也相應(yīng)增加。
改變泵效環(huán),一并將機(jī)封壓蓋也改造,沖洗孔由下進(jìn)上出改為上進(jìn)切線出,如圖8所示。這樣也可以降低隔離液的阻力,改善熱虹吸效果,加強(qiáng)隔離液循環(huán)。
外部隔離液管加裝循環(huán)小泵,加強(qiáng)隔離液循環(huán)。
根據(jù)改造所需要的費(fèi)用由低到高的原則,先采用5.1方案,如果沒有達(dá)到預(yù)期效果,可以結(jié)合5.2、5.3方案。
改造試驗(yàn)及效果
根據(jù)5.1方案改動(dòng)的新型機(jī)械密封于2017年1月4日安裝至此機(jī)泵上,并進(jìn)行了試車。開車后,機(jī)械密封壓蓋的溫度保持在60℃以下,隔離液儲(chǔ)罐外壁溫度比改造前升高許多,這說明機(jī)械密封腔內(nèi)的熱量被隔離液帶至儲(chǔ)罐,建立起了正常循環(huán)。至今,機(jī)械密封壽命已經(jīng)超過了26個(gè)月,使用狀況仍然良好。在工廠停車檢修時(shí),為了保證設(shè)備長(zhǎng)周期運(yùn)行,該機(jī)械密封被拆下進(jìn)行解體檢查,O型環(huán)及動(dòng)靜環(huán)狀態(tài)都不錯(cuò),這說明本次改造達(dá)到了預(yù)期效果。經(jīng)統(tǒng)計(jì),本次技術(shù)改造可為公司帶來大約每年一百萬元人民幣的經(jīng)濟(jì)效益,所以獲得了該公司評(píng)選的年度最佳建議獎(jiǎng)。
結(jié)論
機(jī)械密封腔過熱,會(huì)造成密封O型環(huán)失效,大大影響機(jī)械密封的壽命。而機(jī)械密封隔離液循環(huán)不暢通,使密封腔得不到有效冷卻,是機(jī)械密封損壞的根本原因。
可以通過加強(qiáng)隔離液的循環(huán)的方法,降低密封腔內(nèi)的溫度,繼而延長(zhǎng)機(jī)械密封壽命
機(jī)械密封的安裝及調(diào)節(jié)的正確與否對(duì)機(jī)械密封使用壽命也有很大影響。從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮,為了不使該設(shè)備的損壞對(duì)環(huán)境及公司經(jīng)濟(jì)效益造成巨大影響,安裝備用設(shè)備是提高工廠運(yùn)行可靠性的最佳選擇。
參考文獻(xiàn)
API 682–2002.美國石油協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)[S].