陳強
摘 要:中國石化股份有限公司天津分公司260萬噸/年柴油加氫精制裝置摻煉焦化汽柴油比例由原設計33.63%提至44.92%,焦化汽柴油的摻煉比大幅增加,260萬噸/年柴油加氫裝置積極采取一系列措施確保了裝置安全運行。
關鍵詞:摻煉;焦化汽柴油;應對措施
根據(jù)天津石化公司部署,120萬噸/年焦化裝置(以下簡稱1#焦化裝置)的焦化汽柴油約35t/h,并入1000萬噸/年常減壓裝置(以下簡稱3#常減壓裝置)的直餾柴油一起進入260萬噸/年柴油加氫精制裝置(以下簡稱2#柴油加氫裝置)進行加氫處理。
1 260萬噸/年柴油加氫精制裝置簡介
中國石化股份有限公司天津分公司2#柴油加氫裝置由洛陽設計院設計,操作彈性為74%~100%,年開工時數(shù) 8400小時,主要由反應部分(包括新氫壓縮機、循環(huán)氫壓縮機)、分餾部分和公用工程部分組成。該裝置以重整氫氣為氫源,混合原料油(焦化汽柴油設計摻煉比例為33.63%)經(jīng)過催化加氫反應進行脫硫、脫氮、烯烴飽和,用以生產(chǎn)精制石腦油和硫含量滿足國Ⅵ質(zhì)量標準要求的精制柴油,精制柴油作為產(chǎn)品直接出廠,精制石腦油作為乙烯料去中沙和烯烴部。
2 新增摻煉物料情況
1#焦化裝置35t/h的焦化汽柴油經(jīng)直餾柴油進裝置線進入2#柴油加氫裝置進行精制后,2#柴油加氫裝置焦化汽柴油摻煉量增至139t/h(裝置總加工量為310t/h)。其中焦化汽柴油摻煉組分見表1;焦化汽柴油摻煉組分性質(zhì)見表2。
由上表可知,1#焦化汽柴油和2#焦化汽柴油性質(zhì)基本一致,但焦化汽柴油總摻煉量增加,將嚴重考驗裝置處理焦化汽柴油的能力。
3 操作調(diào)整
隨1#焦化裝置35t/h的焦化汽柴油經(jīng)直餾柴油進裝置線進入2#柴油加氫裝置,造成2#柴油加氫裝置原料油性質(zhì)大幅度發(fā)生變化,裝置耗氫量逐漸增加,R102第一床層溫升明顯增加由41℃上升至56℃,裝置利用冷氫穩(wěn)定反應器各床層出口溫度(R102中間床層冷氫控制閥開度由0%開至90%)。由于1#焦化汽柴油的摻煉,原料中輕組分明顯增加,冷低分油量由摻煉前的26t/h增至37t/h;汽提塔頂回流罐D201和分餾塔頂回流罐D202液位持續(xù)上升,石腦油外送量也由61t/h上升至78t/h。
4 摻煉中遇到的問題及應對措施
在1#焦化汽柴油進入本裝置后,由于原料組成和性質(zhì)變化,2#柴油加氫裝置積極采取應對措施,維持本裝置平穩(wěn)安全運行,并全程監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量,保證了產(chǎn)品質(zhì)量合格。在此過程中,2#柴油加氫裝置采取措施如下:①合理利用冷氫控制反應深度:自1#焦化汽柴油進入本裝置后,耗氫量由35000Nm3/h提升至38200Nm3,R102上床層溫升升高至56℃,裝置及時開啟冷氫控制閥(R102床層冷氫控制閥開度由0%開至90%),控制反應器各床層溫升,降低反應深度,避免超溫事故發(fā)生;②1#焦化汽柴油的進入,造成本裝置輕組分增加明顯,冷低分油流量由原來的26t/h增加至37t/h,冷高分和冷低分液位控制閥都全開情況下都不能滿足外排要求,裝置內(nèi)操及時聯(lián)系外操適度打開液控副線手閥,控制熱高分和冷高分液位;隨著輕組分流量增加,汽提塔塔頂負荷增加,導致C201頂壓力由原來的0.56MPa增加至0.60MPa,控制回流罐(D201)壓力0.52MPa,所以聯(lián)系2#焦化裝置增收酸性氣,本裝置酸性氣外送量由3477Nm3/h增加至4969Nm3/h(酸性氣外排控制閥由42%增大至61%)。原料輕組分增大,最終導致裝置分餾塔頂回流罐D202液相增加,石腦油量增加,石腦油外送量從61t/h提升至78t/h。石腦油外送量增大導致石腦油水冷器冷卻負荷增加,為保證石腦油出裝置溫度,石腦油冷卻器循環(huán)水閥都開至最大。
5 結論
經(jīng)驗表明:①2#柴油加氫裝置具備高負荷摻煉焦化汽柴油的能力,并能確保產(chǎn)品質(zhì)量合格;②2#柴油加氫裝置高負荷摻煉焦化汽柴油時,輕組分增量明顯,故需裝置提前做好應對措施,確保裝置安全運行。