李衛(wèi)
摘要:介紹7LDTN-5立式多級(jí)凝結(jié)水泵組振動(dòng)問題分析。通過對(duì)凝結(jié)水泵及電機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)分析,查找凝結(jié)水泵振動(dòng)故障根源,分析振動(dòng)原因,提出檢修技術(shù)對(duì)策。
關(guān)鍵詞:凝結(jié)水泵;聯(lián)軸器;瓢偏;振動(dòng)
一、概況
攀鋼發(fā)電廠,裝機(jī)容量3×100MW汽輪發(fā)電機(jī)組,凝結(jié)水泵型號(hào)為7LDTN–5型立式多級(jí)水泵(沈陽水泵廠生產(chǎn)),揚(yáng)程130mH2O,流量280m3/h,轉(zhuǎn)速1480r/min,允許汽蝕余量1.5m,效率67%;配用電機(jī)型號(hào)YL355–4,功率250kw,電壓6000V,電流:29.6A,轉(zhuǎn)速:1480r/min,絕緣等級(jí)F。每臺(tái)機(jī)組配置2臺(tái)凝結(jié)水泵,一臺(tái)運(yùn)行一臺(tái)備用。
三臺(tái)機(jī)組分別于1995年、1996年投產(chǎn),投產(chǎn)時(shí)凝泵狀態(tài)良好。3#機(jī)1#凝泵在2008年一次凝泵電機(jī)漏油檢修后,凝泵電機(jī)頂端軸承室振動(dòng)加劇,勉強(qiáng)處理到0.15mm振動(dòng)幅值運(yùn)行;后在歷次大修試轉(zhuǎn),凝泵振動(dòng)不容易達(dá)到0.08mm合格標(biāo)準(zhǔn),每次大修凝泵振動(dòng)都是難點(diǎn),要反復(fù)檢修多次才能勉強(qiáng)運(yùn)行。
2010年1#機(jī)大修后,凝泵振動(dòng)超過0.12mm不能合格,當(dāng)時(shí)對(duì)凝泵基礎(chǔ)、電機(jī)檢修都進(jìn)行了分析和處理,仍然不能有效解決凝泵振動(dòng)問題。凝泵大修成為我廠一項(xiàng)非常困難的檢修項(xiàng)目,至今凝泵大修仍然困擾著每次大修順利結(jié)束。
二、原因分析
(一)凝泵結(jié)構(gòu)
7LDTN–5泵為立式筒袋式結(jié)構(gòu),由三大部份組成:進(jìn)水部份、工作部份、出水部份。
進(jìn)水部份由圓筒體在筒體內(nèi)部形成密閉的真空,凝結(jié)水通過筒體的進(jìn)口法蘭,進(jìn)入筒體再到泵的工作部份。
工作部份由下軸承支座、誘導(dǎo)輪、葉輪、首級(jí)導(dǎo)流殼、泵軸、次級(jí)導(dǎo)流殼等主要零部件組成,工作部份用氟樹脂制成的下軸承、導(dǎo)軸承作徑向支撐,導(dǎo)軸承中開有潤(rùn)滑溝,直接利用泵內(nèi)介質(zhì)冷卻、潤(rùn)滑。
出水部份由變徑管、軸承體、接管、泵座、傳動(dòng)軸等組成,介質(zhì)自工作部份流出進(jìn)入出水部份,再經(jīng)過泵座的吐出管排出。
泵體沒有設(shè)計(jì)軸向推力裝置,泵與電機(jī)聯(lián)接為凸緣聯(lián)軸器,屬剛性聯(lián)軸器;聯(lián)軸器與軸固定使用圓螺母與止動(dòng)墊,可承受很大的軸向力;聯(lián)軸器之間有兩半調(diào)整墊板,通過調(diào)整墊板厚度來滿足泵軸竄量要求。泵推力通過凸緣聯(lián)軸器傳遞至電機(jī)頂部推力調(diào)心滾子軸承29422E,由電機(jī)軸承承受整個(gè)泵組軸向推力。凸緣聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)示意。
電機(jī)結(jié)構(gòu)、與泵聯(lián)接示意。
(二)振動(dòng)歷史狀況
機(jī)組投產(chǎn)時(shí)凝泵振動(dòng)是合格的,每次振動(dòng)都發(fā)生在凝泵及電機(jī)大修后試轉(zhuǎn)。在歷次大修中為處理凝泵振動(dòng)問題,分析處理了很多相關(guān)部位;2012年我們?cè)?jīng)對(duì)2–2#凝泵基礎(chǔ)(200#槽鋼預(yù)埋件制作)進(jìn)行加固,對(duì)振動(dòng)沒有明顯影響,因此振動(dòng)原因與建設(shè)安裝、基礎(chǔ)剛度等沒有相關(guān)性;對(duì)于電機(jī)大修質(zhì)量,機(jī)、電專業(yè)也存在比較大的分歧,YL355–4型電機(jī)是立式電機(jī),大修后空車試機(jī)振動(dòng)時(shí)好時(shí)壞,有時(shí)達(dá)到0.07mm左右,有時(shí)僅0.03mm,對(duì)此電機(jī)修理單位也沒有更好的解釋。機(jī)械專業(yè)負(fù)責(zé)聯(lián)軸器找中心、聯(lián)接對(duì)輪工作,經(jīng)常在電機(jī)空車試轉(zhuǎn)振動(dòng)狀態(tài)較好時(shí),凝泵振動(dòng)也不易合格;因此,凝泵組振動(dòng)問題在兩個(gè)專業(yè)中,原因也不能明確分清;造成凝泵組振動(dòng)原因復(fù)雜化。
(三)振動(dòng)相關(guān)凝泵檢修工藝分析
(1)用水平儀嚴(yán)格找好圓筒體水平,必要時(shí)可用墊鐵調(diào)整。按泵類基本要求水平度不大于0.10mm/m,這是凝結(jié)水泵組垂直度保證的基礎(chǔ)。在每次大修中,檢修單位解體后都是嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行調(diào)整的,一般保證要求在0.05mm/m以內(nèi)。
(2)誘導(dǎo)輪徑向間隙的調(diào)整,首級(jí)葉輪吐出中心線與首級(jí)導(dǎo)流殼環(huán)形流道中心重合時(shí),調(diào)整墊的厚薄,使誘導(dǎo)輪襯套的間隙保持在0.2~0.3mm之間,然后裝下軸承支座。依次裝次級(jí)葉輪、定位軸套、卡環(huán)、導(dǎo)流殼等。其中導(dǎo)軸承單側(cè)間隙小于0.80mm,若超標(biāo)更換新的導(dǎo)軸承。軸竄總量控制在5~8mm范圍內(nèi),總裝后2.5~3.5mm。
(3)在末尾導(dǎo)流殼上裝上變徑管。變徑管裝好后,在未裝中間軸承前,用量具檢查傳動(dòng)軸伸出部分與止口同心,允許偏差0.3mm。
(4)泵軸與電機(jī)軸找中心,在廠家說明書上對(duì)泵與電機(jī)聯(lián)軸器找中心步驟沒有嚴(yán)格的要求;為解決凝泵組振動(dòng)問題,我們對(duì)泵組中心定位要求更加嚴(yán)格,在找中心前,保證傳動(dòng)軸伸出部分與止口同心前提下,再用專用卡套工具將泵軸固定在泵止口中心。調(diào)整電機(jī)底座,要求聯(lián)軸器外圓偏差不大于0.05mm,端面偏差不大于0.03mm,把緊對(duì)輪連接螺栓。聯(lián)軸器找中心示意。
從泵檢修工藝控制上,相關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)整、操作方法均嚴(yán)格按照工藝執(zhí)行,在這樣嚴(yán)格的檢修工藝控制下,凝結(jié)水泵組振動(dòng)仍然不能有效控制到合格,這說明還有一些影響凝結(jié)水泵組振動(dòng)的因素沒有查找到。
(四)振動(dòng)原因分析
2012年利用3–2#凝泵大修機(jī)會(huì)再次對(duì)振動(dòng)原因進(jìn)行分析,根據(jù)歷年來凝泵檢修經(jīng)歷,大修后振動(dòng)合格偶然性很強(qiáng),與泵體檢修控制工藝要求沒有必然聯(lián)系,多數(shù)是需要反復(fù)檢修數(shù)次后,振動(dòng)才能合格。就過程分析,凝泵泵體檢修只進(jìn)行了一次,包括導(dǎo)軸承更換、泵座水平等安裝。第一次電機(jī)空車試轉(zhuǎn)時(shí),電機(jī)振動(dòng)非常好,電機(jī)頂部推力調(diào)心滾子軸承室振動(dòng)0.03mm左右。在這種情況下,找中心,外圓同心度控制在0.05mm,張口控制在0.03mm以下,聯(lián)泵試轉(zhuǎn),振動(dòng)達(dá)到0.25mm。說明泵組檢修有某種工藝控制存在問題,分析這次檢修過程,泵聯(lián)軸器在泵機(jī)架上找瓢偏達(dá)到0.35mm,與對(duì)輪端面瓢偏不大于0.05mm不相符,而且與泵聯(lián)軸器在車床上找的數(shù)據(jù)嚴(yán)重不相符。分析泵的結(jié)構(gòu),由于凝泵是多級(jí)離心式水泵,泵過流部份有五級(jí)徑向軸承及軸套,在泵架上找泵聯(lián)軸器瓢偏時(shí),數(shù)據(jù)疊加了軸承及軸套橢圓及不同心影響,這種瓢偏數(shù)據(jù)不能作為檢修調(diào)整依據(jù)。因此,決定在車床上利用泵短軸找好同心度后,裝配好泵聯(lián)軸器,架百分表找聯(lián)軸器瓢偏,僅0.06mm,依次控制聯(lián)軸器中心調(diào)整。聯(lián)泵試轉(zhuǎn)一次合格,最大振動(dòng)0.05mm。
3–2#凝泵這次大修,聯(lián)泵試轉(zhuǎn)兩次,泵座水平、聯(lián)軸器中心調(diào)整都是在同樣的工藝條件、要求下檢修,可以說沒有變化,不同的是聯(lián)軸器瓢偏測(cè)量和處理進(jìn)行了改進(jìn),振動(dòng)在優(yōu)良范圍內(nèi)。
分析原因,泵聯(lián)、電聯(lián)對(duì)輪為凸緣剛性聯(lián)接聯(lián)軸器,沒有補(bǔ)償兩軸相對(duì)偏移能力,在找中心情況不好或兩軸結(jié)構(gòu)變形較大時(shí),不能緩沖減振,致使表現(xiàn)在電機(jī)頂部推力調(diào)心滾子軸承室振動(dòng)劇烈。凝泵組簡(jiǎn)單支撐示意如圖4,理想狀態(tài)下中心狀態(tài)、聯(lián)軸器變形、凝泵組水平、垂直度在控制范圍內(nèi),泵組振動(dòng)情況很好。從這次3–2#凝泵檢修經(jīng)過,我們的檢修工藝控制,中心狀態(tài)、凝泵組水平、垂直度均在控制中,唯一的就是聯(lián)軸器變形、瓢偏控制和測(cè)量方面。如圖5示意,在凝泵組聯(lián)軸器有瓢偏情況下,把緊對(duì)輪連接螺栓后,由于剛性聯(lián)軸器不可補(bǔ)償?shù)慕Y(jié)構(gòu)特性,兩軸上被加了一定的預(yù)載荷,電機(jī)頂部推力調(diào)心滾子軸承表現(xiàn)最明顯,軸承圓周承力發(fā)生了偏移,啟動(dòng)后產(chǎn)生不平衡力矩,凝泵組發(fā)生振動(dòng)不可避免。
因此,對(duì)于7LDTN立式多級(jí)凝結(jié)水泵檢修,應(yīng)針對(duì)泵組特殊的結(jié)構(gòu)形式,在檢修過程中要分析測(cè)量數(shù)據(jù)變化原因,找到正確方法,避免錯(cuò)誤的測(cè)量數(shù)據(jù)造成錯(cuò)誤的調(diào)整過程。
在凝泵振動(dòng)問題上,我廠經(jīng)過了約10年時(shí)間的摸索和困擾,先后懷疑過基礎(chǔ)剛度、泵座水平、聯(lián)軸器中心等,基本排除。為了保證凝泵組檢修后振動(dòng)合格,應(yīng)嚴(yán)格電機(jī)檢修工藝,如定子部件各法蘭止口、電機(jī)頂部軸承室止口等,小心拆卸避免構(gòu)件變形,安裝時(shí)清理各結(jié)合面毛刺、裝配到位,以保證立式電機(jī)垂直度。再次,凸緣剛性聯(lián)接聯(lián)軸器瓢偏控制,規(guī)程要求剛性聯(lián)軸器瓢偏不大于0.05mm,瓢偏測(cè)量要采用可靠的方法進(jìn)行。在妥善控制上述兩個(gè)因素基礎(chǔ)上,注意檢修過程中的質(zhì)量控制,凝泵組振動(dòng)問題最終一定能夠得到解決。
參考文獻(xiàn)
許樹泉.凝結(jié)水泵電機(jī)振動(dòng)超標(biāo)的分析與處理[J].機(jī)電信息,2011(30).
李志高.立式多級(jí)凝結(jié)水泵電機(jī)振動(dòng)大的原因及處理[J].電力安全技術(shù),2009(4).
張黎明,方明,崔本題.立式多級(jí)凝結(jié)水泵組振動(dòng)大問題解決[A].全國(guó)火電100MW級(jí)機(jī)組技術(shù)協(xié)作會(huì)第五屆年會(huì)論文集[C],2006.