邵強 張秀芬
摘要:隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展,企業(yè)之間的竟?fàn)幵絹碓郊ち?,為了使企業(yè)在競爭中,立于不敗之地,加強技術(shù)改造,降低生產(chǎn)成本,減輕工人勞動強度,提高生產(chǎn)效率,極為重要。
關(guān)鍵詞:技術(shù)改造;成本;大國工匠;提高效率;降低成本
近年來,吉林圓方機械有限公司的技術(shù)骨干們,不斷地到企業(yè)、學(xué)習(xí),深造,積累了大量的機械加工知識,掌握了機電一體化原理和機床的維修技術(shù)。在企業(yè)的設(shè)備改造中,大顯身手,對公司陳舊老化的設(shè)備進(jìn)行了一系列的改造,為企業(yè)的長足發(fā)展提供了保障。
一、對設(shè)備進(jìn)行改造,提高生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量
近年來,公司的技術(shù)骨干們先后進(jìn)行了龍門刨床的升級改造、改造淬火機床的防護(hù)罩、研發(fā)淬火機床夾具、升級改造多年不用的普通立式淬火機床、開發(fā)研制數(shù)控鏜孔機等,給企業(yè)帶來巨大的生產(chǎn)活力。
(一)開發(fā)研制數(shù)控鏜孔機床,加工精度及生產(chǎn)效率數(shù)倍提高
加工半軸法蘭盤一直都采用多頭鉆與鉆模板方式,效率低,精度也無法保證圖紙的要求,與我公司有多年合作的客戶濟南重汽的德國曼橋半軸產(chǎn)品孔徑位置度要求較高,原來的加工方式根本達(dá)不到產(chǎn)品精度的要求。為了拿到這份大訂單,公司要求我們設(shè)備部必須研發(fā)新的生產(chǎn)工藝和加工方法,以達(dá)到該產(chǎn)品質(zhì)量要求,接受公司派發(fā)給的任務(wù),我牽頭組建技術(shù)改造小組,我利用多年來積累的機加、電器及數(shù)控加工方面的知識和積累的數(shù)控技術(shù)改造經(jīng)驗,提出合理化的改造建議,并提出對曼橋產(chǎn)品法蘭孔的加工要自行設(shè)計制作專用的高精度數(shù)控鏜孔機床,并進(jìn)行可行性分析,分獲得公司領(lǐng)導(dǎo)的支持認(rèn)可后進(jìn)行研發(fā)制造。經(jīng)過無數(shù)次的研究討論,歷經(jīng)半年多時間,終于成功地研發(fā)制造出了能夠滿足德國曼橋產(chǎn)品要求的數(shù)控鏜孔機床。生產(chǎn)出的曼橋產(chǎn)品經(jīng)過三坐標(biāo)測量儀的檢測,完全達(dá)到廠家圖紙要求。孔徑公差能夠控制在0.02mm以內(nèi),位置公差能夠控制在0.05mm以內(nèi),是我公司有史以來法蘭孔加工精度一次提高10倍以上的第一臺數(shù)控設(shè)備。設(shè)備專用性強,效率高,價格低。每人每班次生產(chǎn)50件,自己設(shè)計制作費用在22萬元左右,如果購買費用大約在80萬左右,可為公司節(jié)約近60萬元。
(二)將陳舊老化閑置的龍門刨床升級改造為數(shù)控刨銑床
公司模具分廠有一臺20世紀(jì)60年代的設(shè)備——龍門刨床,該設(shè)備陳舊老化,自身精度嚴(yán)重超差,已經(jīng)無法滿足生產(chǎn),公司多次召集技術(shù)改造小組人員開會,研究改造該設(shè)備,經(jīng)過多次討論、研究,最終決定將該設(shè)備升級改造為數(shù)控龍門刨銑床。經(jīng)過近三個月的改造、裝配、調(diào)試,終于成功。經(jīng)過生產(chǎn)檢驗,加工出的產(chǎn)品精度比原來提高十幾倍,能夠完全滿足生產(chǎn)任務(wù)的需要,效率也提高了數(shù)倍。在我公司自制加工床身導(dǎo)軌時,起到了巨大的作用,為企業(yè)節(jié)約了大量的資金。
(三)自行研制淬火機床防護(hù)罩,改善了的勞動環(huán)境,保證了安全生產(chǎn)
公司有幾臺臥式整體淬火機床,機床外殼是公司仍沿用前期圖紙進(jìn)行制作的,設(shè)計缺陷很大,設(shè)備整體外觀也不美觀,淬火時噴水防護(hù)非常不好,在加工過程中,工人整天濕透了衣服,生產(chǎn)環(huán)境也極差,影響了工作情緒,也存在巨大的安全隱患??腿藖韰⒂^時,淬火工人都得停下手上的工作,不然就有可能對客人造成危險;同時嚴(yán)重地影響了生產(chǎn)效率。面對這些,我寢食難安,連續(xù)幾個晝夜到現(xiàn)場實際對生產(chǎn)進(jìn)行跟蹤和分析,一次次的進(jìn)行試驗改造,改進(jìn)了淬火機床的防護(hù)罩外形及噴水時的防護(hù)功能,外來人員參觀時,不用停止加工,也能保證安全等,達(dá)到了預(yù)期的效果。經(jīng)過實際生產(chǎn)驗證,改善了工人的作業(yè)環(huán)境。提高了生產(chǎn)效率,設(shè)備外形美觀。
(四)將普通立式淬火機床改造成數(shù)控立式淬火機床,提高了生產(chǎn)效率
公司有一臺液壓試普通立式淬火機床,該設(shè)備液壓系統(tǒng)不穩(wěn)定,陳舊老化比較嚴(yán)重,經(jīng)常出現(xiàn)各種液壓和機械故障,達(dá)不到產(chǎn)品質(zhì)量要求,不能滿足生產(chǎn)要求,已經(jīng)停用。在我們設(shè)備組人員共同努力下,最終將其改造成數(shù)控立式淬火機床,可以保證臺階軸淬火時的運轉(zhuǎn)速度等等,保證了產(chǎn)品質(zhì)量的一致性的同時,也降低了一大部分設(shè)備頻繁修復(fù)的資金。
二、改造裝夾工具,改善勞動條件,提高生產(chǎn)效率
機械加工企業(yè),機床裝具極其重要的。機電一體化應(yīng)用于生產(chǎn)領(lǐng)域中,為設(shè)備的升級改造打開了新的大門。越來越多的氣動和電動裝置應(yīng)用于工件的裝夾上,其能效和成本效益顯著。
(一)升級改造淬火機床裝夾方式,減輕勞動強度,提高生產(chǎn)效率
工人在淬火加工時,一直采用人工手動裝夾方式,特別是工人利用操作桿安上軸時,勞動強度大,既影響身心健康,降低生產(chǎn)效率。為改變現(xiàn)狀,我和維修工,多次找生產(chǎn)工人進(jìn)行討論、研究,最后成功地將裝夾方式改造為氣動裝夾,并完全滿足生產(chǎn)任務(wù)要求。目前我公司的6臺設(shè)備均改造成氣動裝夾方式,降低了工人的燒燙傷事故,保證了安全生產(chǎn),同時也保證產(chǎn)品質(zhì)量的一致性要求。
公司機械加工二分廠加工的天拖半軸,在攻絲這道工序時,生產(chǎn)效率低,裝夾靠人工鎖緊,費時費力。我利用已有知識和經(jīng)驗,研究設(shè)計氣缸鎖緊工裝,成功地將天拖半軸加工由手工裝夾改造為氣動裝夾。既降低了勞動強度,又提高了生產(chǎn)效率。
(二)不斷設(shè)計研究工裝夾具,為新產(chǎn)品研發(fā)做出突出貢獻(xiàn)
我公司開發(fā)萬向節(jié)期間,此項產(chǎn)品改變公司以往僅是加工半軸、軸管的歷史。當(dāng)時萬向節(jié)叉子和套子的孔加工是最難的,生產(chǎn)效率低。原有工裝只能一次裝夾一個工件,隨著萬向節(jié)的需求量的增加,公司生產(chǎn)能力已不能滿足發(fā)貨需求,若保證供貨,必須購置設(shè)備與產(chǎn)能匹配,這就需要投入大量的資金,為節(jié)約成本。公司設(shè)備組成員討論后,決定在工裝夾具上進(jìn)行突破。我?guī)ьI(lǐng)設(shè)備組成員對萬向節(jié)叉子和萬向節(jié)套子的外觀形狀進(jìn)行分析,在加工中心上用的工裝夾具進(jìn)行研究設(shè)計,經(jīng)過多次的試驗和改進(jìn),最終研制出專用的工裝夾具,一次裝夾三個工件的工裝,并試驗成功。效率提高3倍,保證了供貨要求,現(xiàn)在仍然繼續(xù)在使用。為企業(yè)節(jié)約了大部分購進(jìn)設(shè)備的資金。
三、自行組裝數(shù)控機床,為企業(yè)節(jié)約成本,搶占市場份額做出貢獻(xiàn)
2017年吉林圓方機械集團產(chǎn)量迅猛增加,需要數(shù)控車設(shè)備10多臺方能滿足生產(chǎn)需求,而且急需設(shè)備生產(chǎn),整機采購周期將近四個月的時間,無法滿足生產(chǎn)。針對實情我建議公司購買數(shù)控光機、數(shù)控系統(tǒng),自己帶領(lǐng)團隊連續(xù)加班作戰(zhàn)一個月,共組裝數(shù)控車11臺,節(jié)省資金55萬元,而且設(shè)備生產(chǎn)周期縮短一半,解決生產(chǎn)瓶頸,搶占生產(chǎn)份額。
四、研發(fā)檢測設(shè)備,提高產(chǎn)品質(zhì)量
針對公司軸類產(chǎn)品.在圓跳動方面不能滿足圖紙要求情況,我們研制出半軸跳動自動檢測設(shè)備一臺,目前已經(jīng)申請國家專利。檢測平臺系統(tǒng)是基于中文Windows系統(tǒng)平臺,全中文人機對話界面,使用柱狀圖直觀動態(tài)顯示工件的實際測量值。測量軟件具有自適應(yīng)功能,工件檢測部位檢測點由工藝設(shè)定,自行研制的設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)6個檢測點。通過位移傳感器接觸工件部位的方式檢測,測量信號通過板卡采集、濾波計算機處理,來完成自動檢測。生產(chǎn)過程中進(jìn)行檢測,保證產(chǎn)品滿足要求,為公司爭取訂單,搶占市場份額,爭得了機會。
實踐證明,技術(shù)改造,效果事半功倍,它是企業(yè)生存發(fā)展必經(jīng)之路。吉林圓方機械集團的技術(shù)骨干們發(fā)揚大國工匠精神,積極進(jìn)行技術(shù)改造,增效減投為企業(yè)做大做強做出突出的貢獻(xiàn)。
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作者簡介:
邵強,吉林圓方機械集團有限公司,吉林樺甸;張秀芬,吉林省樺甸市職業(yè)教育中心,吉林樺甸。