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    C鍋爐產(chǎn)汽量低的原因分析及處理措施

    2019-09-10 19:22:09高喜成苗永生
    中國電氣工程學報 2019年25期
    關鍵詞:積灰過熱器布袋

    高喜成 苗永生

    【摘要】 通過分析和研究C鍋爐產(chǎn)汽量低的原因,總結了C鍋爐產(chǎn)汽量低對燃燒的經(jīng)濟性及C鍋爐本體部分所產(chǎn)生的影響,針對存在的問題提出了相應解決方案,使鍋爐產(chǎn)汽量低的問題得到解決。

    【關鍵字】鍋爐;產(chǎn)汽量低;影響;處理措施

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    C鍋爐裝置近年來產(chǎn)汽量低的問題較為明顯,最高穩(wěn)定產(chǎn)汽量僅為158t/h,遠遠低于額定產(chǎn)汽量。通過對鍋爐運行的實際情況進行分析,可以得出C鍋爐產(chǎn)汽量低的原因可能有一些幾個方面:

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    2019年鍋爐大檢修時對鍋爐內(nèi)外部進行全面檢查,發(fā)現(xiàn)噴燃器周圍、屏式過熱器積焦較為嚴重,高溫過熱器、低溫過熱器、省煤器、SCR反應器、尾部煙道積灰較嚴重,將有35%左右的管排、煙道堵塞。燃燒器上部結焦,將嚴重影響煤粉氣流的正常噴射,火焰中心貼墻,如果灰熔點較低時,會使積灰結焦迅速增長,出現(xiàn)積灰積焦的惡性循環(huán);過熱器積焦積灰,將會嚴重影響傳熱效率,使熱量浪費,管壁溫度升高,使管子受損甚至爆管;尾部煙道積灰,將會造成引風機電耗增大,布袋除塵器清灰困難,爐膛負壓難以調(diào)節(jié)等危害,且容易堵塞煙氣通道,可能造成引風量不足,鍋爐增大負荷困難。所有,鍋爐受熱面積焦、積灰對鍋爐產(chǎn)汽量低的影響不可忽視。

    目前磨煤機出口煤粉細度達不到要求(200目75%通過率),導致機械不完全燃燒熱損失增大,飛灰殘?zhí)?.52%、爐渣殘?zhí)亢?.89%,煤粉燃燒不充分;一次風、二次風、低氮燃燒風量控制存在偏差,造成煤粉燃燒不完全,影響了鍋爐最佳燃燒狀態(tài),降低了燃燒效率;鍋爐自2014年噴燃器改造冷熱態(tài)調(diào)試后運行至今,僅對一次風速進行了測量調(diào)平,調(diào)試存在局限性,不能保證鍋爐在最優(yōu)工況下運行。2019年鍋爐大檢修時發(fā)現(xiàn)鍋爐大、小風門多數(shù)已變形坍塌。

    2014年對C鍋爐進.行脫硫脫硝技改之后,特別是對布袋除塵器的改造,能夠在很大地程度上提升了鍋爐除塵的效率,然而,在實際運行中,特別是布袋運行周期后期,多次因布袋除塵器壓差過高,導致鍋爐多次減負荷,甚至撤煤投燃氣專燒。僅在2018年,因布袋除塵器壓差多次高達2500Pa,造成C鍋爐減負荷6次,撤煤投燃氣專燒1次,為了節(jié)約天然氣消耗量,布袋除塵器壓差高成了影響鍋爐產(chǎn)汽量低的主要因素。

    近年來,由于受到環(huán)保指標煙氣NO、SO含量的制約,煙氣SO含量常常制約C鍋爐產(chǎn)汽量,而C鍋爐的脫硫裝置采用多循環(huán)穩(wěn)定雙堿法煙氣脫硫工藝技術,以氫氧化鈉作為主脫硫劑循環(huán)利用,氫氧化鈣再生氫氧化鈉,脫硫后的副產(chǎn)物脫硫渣脫水后外送公司工業(yè)渣場填埋。由于設備老化,這種技術在實際運用中,存在較大困難,致使脫硫效率低、脫硫塔檢修周期短,每次SO含量超高,都須鍋爐減煤或撤煤,為了控制蒸汽成本,又不能過多的增大天然氣量,因此這也是制約鍋爐產(chǎn)汽量的主要因素。

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    針對上述原因分析,特制定如下處理措施:

    優(yōu)化工藝指標,將爐膛負壓控制在-50~-70Pa之間,確保鍋爐燃燒所產(chǎn)生的灰能及時完全排出。

    在2019年鍋爐大檢修停車時,鍋爐滅火后,保持爐膛負壓在在-50~-70Pa,送、引風機繼續(xù)運行至少15~20分鐘,對爐膛、受熱面、煙道積灰進行吹掃;大檢修時C鍋爐全爐膛進行搭架子,一是對水冷壁用高壓水射流清洗,徹底清洗了管壁上的積灰及結晶粘著物,二是對屏式過熱器、高溫過熱器、低溫過熱器、省煤器、尾部煙道進行了人工清灰,逐排進行疏通,確保煙氣通道暢通;三是對上層SCR反應器催化劑進行了更換,和用空氣對下層催化劑進行了孔對孔吹掃,確保煙氣通道暢通;四是將空氣預熱器蓄熱元件拆除至空地,用高溫蒸汽進行了孔對孔吹掃,將蓄熱元件內(nèi)積存的灰塵和硫酸氫銨等結晶體徹底清理干凈;五是對電除塵陰極絲、陽極板利用壓縮空氣進行吹掃,確保陰極絲、陽極板上陳灰徹底清理干凈。

    鍋爐四角噴燃器,四角大、小風門已累計運行高達43200小時,多數(shù)已由于結焦燒損變形,在2019年大檢修時更換了四角噴燃器,修復了鍋爐四角大、小風門,通過做鍋爐冷態(tài)通風試驗調(diào)平了一、二風。保證爐內(nèi)受熱面受熱均勻,防止貼壁燃燒和出現(xiàn)熱偏差等現(xiàn)象。

    摸索、試驗制粉系統(tǒng)一次風、煤粉風粉比例,既能降低設備、管線磨損,又能保證煤粉燃燒所需風量建立煤粉細度分析標準規(guī)范,每日分析煤粉細度,根據(jù)檢測數(shù)據(jù),控制風粉比,調(diào)整磨煤機出口折向擋板,監(jiān)控磨煤機運行工況和出力水平,及時調(diào)整盤、磨輥間隙,用煤粉細度指導燃燒工況的優(yōu)化,通過三個月試驗摸索得出:給煤量/一次風擋板開度=1/0.7~0.9,即給煤量每增加1%的給煤量,將一次風擋板開度開大0.7%~0.9%,這樣鍋爐燃燒最佳,鍋爐產(chǎn)汽量相對較高。

    在2019年大檢修結束時,做了鍋爐冷態(tài)通風試驗,通過飄帶示蹤試驗和爐膛煙花試驗調(diào)平了一、二次風,確定了具體開度,確保鍋爐配風更合理,燃燒更充分。

    一通過調(diào)節(jié)一次風可調(diào)縮口,確定了一次風流量:

    Rofa擋板開度、Sofa擋板開度越小對鍋爐燃燒越有利,為了控制NOX,綜合考慮下Rofa風擋板開度控制在20%~35%,Sofa風擋板開度控制30%~35%為最佳。

    煙氣氧含量是鍋爐燃燒重要指標,氧含量過低,鍋爐缺氧燃燒,增加化學未完全燃燒損失和物理未完全燃燒損失。為減少煤粉不完全燃燒損失,在確保氮氧化物達標排放的前提下,將煙氣氧含量從3%~4%提高至4%~5%,確保煤粉充分燃燒。

    通過優(yōu)化氨水噴槍噴嘴、及時調(diào)整噴槍壓縮空氣的手段以及燃燒調(diào)整,在保證氮氧化為達標排放的情況下,降低氨逃逸至5ppm以下,可有效降低飛灰粘度,提升靜電除塵器的效率,降低“糊袋”的可能性。

    對反吹風機進風口進行調(diào)整,移位至引風機出口管段,形成引風機與反吹風機串聯(lián)的運行模式;同時,調(diào)整反吹風機出口風管上脈動閥的間隙,提高脈動壓力至750Pa以上,保證了布袋的清灰能力。

    當布袋壓差有了明顯的升高后,采取合理的反吹方式,避免惡性循環(huán)。具體做法為:鍋爐降負荷運行,對送風和引風進行調(diào)整,保證吹灰能有效發(fā)揮作用。

    2019年鍋爐大檢修時,更換C鍋爐布袋除塵器3000條布袋,并修復了受損的布袋籠骨,檢修后對布袋除塵器做了熒光粉試驗,確保了布袋除塵器無積灰無漏風。

    ⑴加強脫硫運行與鍋爐運行的聯(lián)系,根據(jù)脫硫運行的情況反饋,燃料運行在一定范圍內(nèi)盡可能將低硫煤與高硫煤混合使用,保持入爐煤含硫量不要與設計值偏離太大,盡量選用低硫,低灰份煤種。

    ⑵當煙氣含硫量增加時,可適當提高漿液的pH值以增加吸收塔反應的強度,但沉淀池漿液的pH值不能過高,過高會降低鈣的利用率,沉淀池的pH值應控制在10.0~11.9之間。

    ⑶增加氧化空氣量,氧含量增加時,CaSO·2HO的生成速度加快,有利于SO的吸收。

    ⑷控制煙氣流速,保證將吸收塔內(nèi)煙氣流速控制在工藝指標范圍內(nèi)。

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    根據(jù)對C鍋爐日常運行情況的觀察和總結,得出影響C鍋爐產(chǎn)汽量的四個主要因素,制定了相關的控制措施和檢修措施,檢修措施在2019年鍋爐大檢修期間已實施,在C鍋爐啟動后,鍋爐產(chǎn)汽量能穩(wěn)定在175t/h左右,達到了鍋爐的經(jīng)濟負荷,鍋爐效率有了明顯提高但目前仍存在鍋爐天然氣消耗量過大的問題,這將是我們下一階段研究的重點課題。

    [1] 中國石油蘭州石化分公司《C鍋爐裝置操作規(guī)程》Q/SY LS(CG)02-02-2017.

    [2] 榮鑾恩,袁振幅,劉志敏,等. 電站鍋爐原理[M]. 中國電力出版社,1997.

    [3] 高廣安,劉曼青. 鍋爐制造工藝與檢驗,哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學出版社,1987.

    [4] 徐旭常,毛健雄,曾瑞良,陳昌和. 燃燒理論與燃燒設備,北京:機械工業(yè)出版社,1990.

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