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      卷取機(jī)旋轉(zhuǎn)油缸損壞原因分析及設(shè)計(jì)優(yōu)化

      2019-09-05 09:18:02張俊峰
      重型機(jī)械 2019年4期
      關(guān)鍵詞:芯軸活塞桿斷口

      張俊峰

      (寶鋼工程技術(shù)集團(tuán)有限公司,上海 201900 )

      0 前言

      寶鋼股份某熱拉伸平整機(jī)組(FCL機(jī)組)于2018年9月底熱負(fù)荷試車成功進(jìn)入試生產(chǎn)階段,工藝技術(shù)由寶鋼自主集成。出口段雙卷取,設(shè)置有1#2#卷取機(jī),其中旋轉(zhuǎn)油缸成套供貨商為奧地利某公司,機(jī)組試生產(chǎn)3個(gè)月后,生產(chǎn)方提出質(zhì)量異議,2#卷取機(jī)旋轉(zhuǎn)油缸活塞桿頭部斷裂,斷口特征為受到大應(yīng)力作用的一次性脆性斷裂,現(xiàn)場(chǎng)立即由設(shè)備方成立問(wèn)題應(yīng)急處理小組,通過(guò)對(duì)硅鋼一期至三期類似機(jī)組進(jìn)行橫向比對(duì),同樣位置的旋轉(zhuǎn)油缸,另外三條機(jī)組使用過(guò)程中未遇到類似問(wèn)題,通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)同行某鋼廠FCL機(jī)組使用跟蹤情況也未發(fā)現(xiàn)類似問(wèn)題。

      1 機(jī)組生產(chǎn)能力及故障

      原料為環(huán)形爐退火料(厚度0.15~0.30 mm,寬度900~1270 mm),成品取向硅鋼NSGO(厚度0.15~0.30 mm,寬度900~1270 mm),最大抗拉強(qiáng)度450 N/mm2,機(jī)組主要工藝包括清洗、烘干、切邊、酸洗、涂層和退火、激光刻痕等,設(shè)計(jì)年產(chǎn)能力10萬(wàn)噸。2#卷取機(jī)旋轉(zhuǎn)油缸活塞桿頭部斷裂如圖1所示,斷口宏觀檢查:兩個(gè)配對(duì)斷口呈現(xiàn)杯錐狀,斷口表面較為粗糙,斷口上存在裂紋快速擴(kuò)展的撕裂棱,斷口表面一圈存在較多微小的從表面向內(nèi)擴(kuò)展的裂紋擴(kuò)展臺(tái)階,但是未見(jiàn)明顯的裂紋擴(kuò)展區(qū)域,90%的斷口為瞬斷區(qū),斷口宏觀檢查如圖2所示。同時(shí)對(duì)1#卷取機(jī)旋轉(zhuǎn)油缸相同部位進(jìn)行檢查,表面著色探傷有裂紋。

      圖1 卷取機(jī)活塞桿頭部斷裂

      圖2 斷口宏觀檢查

      2 卷取機(jī)旋轉(zhuǎn)油缸結(jié)構(gòu)及工作原理

      卷取機(jī)旋轉(zhuǎn)油缸的基本結(jié)構(gòu)如圖3所示,旋轉(zhuǎn)油缸主要用于卷取機(jī)芯軸的漲縮從而達(dá)到穿帶和卸卷的目標(biāo),主要由伸縮油缸、旋轉(zhuǎn)給油器、磁尺編碼器以及配套的液壓軟管等組成。工作原理:助卷模式下,由程序設(shè)定磁尺編碼器行程,當(dāng)卷取機(jī)扇型板真圓狀態(tài)下(Ф468 mm),橡膠套筒外徑達(dá)到Ф508 mm,皮帶助卷器處于投入狀態(tài),此時(shí)可以進(jìn)行穿帶。卸卷模式下,旋轉(zhuǎn)油缸無(wú)桿腔進(jìn)油,芯軸收縮到最小值(Ф428 mm),相應(yīng)的橡膠套筒外徑縮小至Ф468 mm,可以完成手動(dòng)或者自動(dòng)模式下的卸卷。由助卷模式及卸卷模式來(lái)看,助卷模式直到機(jī)組建張運(yùn)行時(shí),旋轉(zhuǎn)油缸有桿腔始終處于給油狀態(tài),活塞桿頭部始終受拉應(yīng)力,一旦達(dá)到或者超過(guò)材質(zhì)的抗拉強(qiáng)度,就有斷裂的可能。卸卷模式下,旋轉(zhuǎn)油缸無(wú)桿腔處于給油狀態(tài),活塞桿頭部受壓應(yīng)力,此時(shí)斷裂的可能性極小。

      圖3 卷取機(jī)旋轉(zhuǎn)油缸的基本結(jié)構(gòu)

      3 卷取機(jī)旋轉(zhuǎn)油缸活塞桿斷裂原因分析

      圖4為斷裂的活塞桿(此活塞桿為旋轉(zhuǎn)油缸與芯軸拉桿結(jié)合部位)原設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)示意圖,外形尺寸規(guī)格如圖,材質(zhì)為C45E,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)EN10083-1,原材料相當(dāng)于國(guó)內(nèi)的45#鋼正火處理。斷口宏觀形貌圖如圖5所示,兩個(gè)配對(duì)斷口呈現(xiàn)杯錐狀,斷口表面較粗糙,斷口上存在裂紋快速擴(kuò)散的撕裂棱,斷口表面一圈存在較多微小的從表面向內(nèi)擴(kuò)展的裂紋擴(kuò)展臺(tái)階,但是未見(jiàn)明顯的裂紋擴(kuò)展區(qū)域,90%的斷口為瞬斷區(qū),斷口特征為受到大應(yīng)力作用的一次性脆性斷裂。

      圖4 斷裂的活塞桿結(jié)構(gòu)示意圖

      圖5 斷裂件宏觀形貌圖

      3.1 金屬材料理化分析

      由于懷疑活塞桿材料不能達(dá)到設(shè)計(jì)要求,所以及時(shí)將斷裂的活塞桿送到具有國(guó)家級(jí)檢測(cè)資質(zhì)的專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了理化檢測(cè),檢測(cè)報(bào)告結(jié)論如下:

      (1)硬度測(cè)試。斷口處從表面到芯部硬度值無(wú)明顯差異,硬度值范圍在147~157 HBW;

      (2)力學(xué)性能。斷口下取樣的沖擊試驗(yàn)常溫沖擊功在3.9~4.3 J,該材料的沖擊韌性較差;屈服強(qiáng)度σp≤235 MPa,極限抗拉強(qiáng)度σm≤526 MPa,低于設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)值;

      (3)金相檢測(cè)。材料中存在較多的非金屬氧化、硫化等非金屬夾雜物,如圖6所示,斷口處與機(jī)體組織相同,組織為:粗片狀珠光體+大塊狀鐵素體,局部鐵素體呈現(xiàn)網(wǎng)狀、針狀分布,如圖7所示,組織具有鑄態(tài)特征,未經(jīng)調(diào)質(zhì)等熱處理;

      圖6 復(fù)合夾雜物形貌100×

      圖7 斷口處金相組織形貌200×

      3.2 小組技術(shù)討論

      故障處理小組通過(guò)頭腦風(fēng)暴,列出了一系列可能造成活塞桿斷裂的有關(guān)因素,驗(yàn)證過(guò)程如下:

      (1)活塞桿安裝與芯軸拉桿同心度超差,(模擬圖如圖8所示,造成活塞桿法蘭處在芯軸膨脹時(shí)受力不均,正反作用力下產(chǎn)生疲勞斷裂?,F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證:通過(guò)對(duì)連接罩打百分表,測(cè)試跳動(dòng)在設(shè)計(jì)范圍之內(nèi),此原因排除;

      圖8 活塞桿與芯軸拉桿同心度超差模擬圖

      (2)芯軸膨脹壓力過(guò)大,超過(guò)了設(shè)計(jì)理論值14 MPa,造成芯軸膨脹時(shí)候活塞桿過(guò)載?,F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,出口液壓系統(tǒng)自帶壓力變送和安全卸荷功能,系統(tǒng)壓力從來(lái)沒(méi)有高于設(shè)計(jì)壓力14 MPa,此原因排除;

      (3)活塞桿自身的材質(zhì)沖擊功和抗拉強(qiáng)度達(dá)不到設(shè)計(jì)值,而設(shè)計(jì)值又不能滿足現(xiàn)場(chǎng)使用工況,造成了疲勞斷裂。理論驗(yàn)證,經(jīng)兩次有限元分析,一次是按照設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)條件下,對(duì)活塞桿施加14 MPa液壓力,一次是按照理化檢測(cè)實(shí)際值條件下,對(duì)活塞桿施加14 MPa液壓力,兩次得到的活塞桿端部的薄弱點(diǎn)的安全系數(shù)分別是0.30和0.26。顯然這會(huì)給使用帶來(lái)巨大的安全隱患。

      3.3 有限元應(yīng)力分析

      (1)活塞桿采用45#鋼,正火處理。使用AUTODESK有限元分析軟件,采用如表1的參數(shù)進(jìn)行靜態(tài)應(yīng)力分析,得到設(shè)計(jì)值狀態(tài)下的安全系數(shù),顯示活塞桿端部倒角處的安全系數(shù)值為0.30,圖9所示為設(shè)計(jì)值狀態(tài)下有限元分析。

      表1 活塞桿設(shè)計(jì)理論參數(shù)

      圖9 設(shè)計(jì)值狀態(tài)下有限元分析

      (2)使用AUTODESK有限元分析軟件,采用如表2的參數(shù)進(jìn)行靜態(tài)應(yīng)力分析,得到理化檢測(cè)實(shí)際值狀態(tài)下的安全系數(shù),顯示活塞桿端部倒角處的安全系數(shù)值為0.26,如圖10所示理化檢測(cè)值狀態(tài)下有限元分析。

      表2 活塞桿理化檢測(cè)實(shí)際參數(shù)

      圖10 理化檢測(cè)值狀態(tài)下有限元分析

      3.4 旋轉(zhuǎn)油缸活塞桿斷裂原因

      旋轉(zhuǎn)油缸廠家在旋轉(zhuǎn)油缸活塞桿設(shè)計(jì)和材料選型中產(chǎn)生了兩處失誤。

      (1)活塞桿與芯軸拉桿結(jié)合處倒角容易造成應(yīng)力集中,從多次的有限元分析中可以明顯看到,此處的安全系數(shù)往往最低;

      (2)材質(zhì)選型時(shí)采用C45E+H+N正火的棒材(棒材直徑Ф310 mm),二次加工后活塞桿最小處加工到直徑Ф80 mm,按照國(guó)內(nèi)生產(chǎn)工藝,此時(shí)應(yīng)該對(duì)粗加工后的棒材做調(diào)質(zhì)等熱處理,但是廠家未做相應(yīng)的熱處理(始終未能夠提供正式的熱處理報(bào)告),且廠家提供的原材料棒材材質(zhì)報(bào)告值明顯與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物金屬理化檢測(cè)值存在差距,如表3所示。

      表3 各項(xiàng)參數(shù)報(bào)告值

      旋轉(zhuǎn)油缸在使用過(guò)程中,不可避免的發(fā)生了活塞桿斷裂事故,此旋轉(zhuǎn)油缸供貨商應(yīng)當(dāng)負(fù)有主要責(zé)任。

      4 旋轉(zhuǎn)油缸后續(xù)改進(jìn)措施

      結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)使用工況,采取改進(jìn)措施:

      (1)旋轉(zhuǎn)油缸活塞桿進(jìn)行改進(jìn),采用材質(zhì)42CrMo4+QT,原先芯軸膨脹時(shí)的應(yīng)力集中點(diǎn)倒角由R1修改為R8,與之配套的聯(lián)軸器倒角做相應(yīng)的調(diào)整,要求具體參數(shù)如圖11所示;

      (2)優(yōu)化卷取機(jī)芯軸膨脹時(shí)候的液壓壓力,參考以往硅鋼同類機(jī)組,芯軸膨脹壓力設(shè)定為10 MPa,優(yōu)化后的卷取機(jī)芯軸膨脹情況進(jìn)行了有限元分析,使用安全系數(shù)不低于1.37,如圖12所示,證明新設(shè)計(jì)的活塞桿是安全可靠的。

      圖11 改進(jìn)后的活塞桿結(jié)構(gòu)圖

      圖12 改進(jìn)后的活塞桿有限元分析

      改進(jìn)措施完成后,新設(shè)計(jì)的旋轉(zhuǎn)油缸活塞桿由國(guó)內(nèi)某油缸廠完成制作,替換掉原損壞的1#2#卷取機(jī)旋轉(zhuǎn)油缸活塞桿,并經(jīng)過(guò)試壓和裝機(jī)調(diào)試完成。經(jīng)過(guò)后續(xù)5個(gè)多月的生產(chǎn)跟蹤,F(xiàn)CL機(jī)組出口卷取機(jī)生產(chǎn)狀況良好,再也沒(méi)有發(fā)生同類的旋轉(zhuǎn)油缸故障。

      5 結(jié) 論

      開(kāi)卷機(jī)及卷取機(jī)的旋轉(zhuǎn)油缸,是冷軋及硅鋼處理線入出口段的關(guān)鍵設(shè)備,旋轉(zhuǎn)油缸的使用情況直接關(guān)系到機(jī)組生產(chǎn)是否順利,目前國(guó)內(nèi)鋼廠多選擇進(jìn)口旋轉(zhuǎn)油缸如GAT、格力樂(lè)、漢斯、密特斯、杜博林等廠家的及國(guó)內(nèi)幾個(gè)廠家的旋轉(zhuǎn)油缸,質(zhì)量上參差不齊。在設(shè)計(jì)過(guò)程中,應(yīng)充分考慮旋轉(zhuǎn)油缸的使用工況和活塞桿材質(zhì)的變化、旋轉(zhuǎn)接頭密封形式、接口的尺寸、熱處理的方式等,恰當(dāng)?shù)剡M(jìn)行選擇。通常情況下,對(duì)于活塞桿直徑較大的,至少選擇45#鍛鋼+調(diào)質(zhì)處理,如果對(duì)于旋轉(zhuǎn)油缸采購(gòu)成本沒(méi)有嚴(yán)格控制可以選擇42CrMo4+QT,對(duì)于旋轉(zhuǎn)油缸制造廠家,要求其必須提供所有的熱處理報(bào)告和材質(zhì)合格報(bào)告。設(shè)計(jì)角度來(lái)看,通過(guò)不斷地改進(jìn)和優(yōu)化旋轉(zhuǎn)油缸,其在冷軋?zhí)幚砭€中,將發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。

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