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      鍋爐脫硝煙道接口直角彎頭的優(yōu)化設(shè)計

      2019-09-04 07:52:42黃榮捷
      中國環(huán)保產(chǎn)業(yè) 2019年8期
      關(guān)鍵詞:積灰煙道氮氧化物

      黃榮捷

      (福建省豐泉環(huán)保集團有限公司,福州 350007)

      引言

      目前被燃煤電廠廣泛采用的脫硝技術(shù)主要為“低氮燃燒器+SNCR或SCR”,目前最新的低氮燃燒技術(shù)可將鍋爐出口煙氣中的氮氧化物濃度控制在200mg/m3左右,煙氣經(jīng)過SNCR或SCR脫硝系統(tǒng)后,煙氣的氮氧化物和氨氣進一步反應(yīng),將煙氣中的氮氧化物濃度降低至100mg/m3以下。

      要達到超低排放標準(氮氧化物排放濃度不高于50mg/m3),主要通過兩種辦法來實現(xiàn),一種是增大反應(yīng)器中催化劑的用量,增加噴氨量提高脫硝效率來實現(xiàn)氮氧化物的超低排放;另一種是對鍋爐的燃燒器進行低氮燃燒改造(對燃燒器已改造過的鍋爐只能采取前一種辦法)。目前在各大電廠超低排放改造中基本將兩種辦法結(jié)合起來進行改造。

      本工程(3×220t/h鍋爐煙氣脫硝改造工程)采用第一種辦法,由于SCR對煙氣溫度的要求和廠區(qū)場地限制,SCR脫硝系統(tǒng)煙氣的引出和接入位置空間狹小,高度為2.5m,進出煙道要共用煙道壁板(見圖1),實際運行中就產(chǎn)生煙氣偏流和煙道內(nèi)積灰現(xiàn)象(見圖2)。

      圖1 SCR脫硝系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)

      圖2 SCR脫硝系統(tǒng)內(nèi)部積灰圖

      1 研究對象及物理模型

      本文以該工程直角彎頭內(nèi)導(dǎo)流板改造為模擬對象,其改造前后結(jié)構(gòu)模型對比如圖3所示。

      圖3 直角彎頭內(nèi)導(dǎo)流板改造對比

      在Gambit建立物理模型后,對直角采用四面體結(jié)構(gòu)劃分網(wǎng)格,在導(dǎo)流板處細化網(wǎng)格,網(wǎng)格個數(shù)約200萬個。在FLUENT14.5數(shù)值模擬過程中采用以下簡化假設(shè):1)系統(tǒng)絕熱;2)系統(tǒng)無漏風;3)不考慮化學反應(yīng);4)煙氣均為理想氣體。

      采用湍流模型(Viscous Model)和標準k-ε兩方程模式求解,運用質(zhì)量守恒方程、N-S方程及能量守恒方程描述煙道內(nèi)的流動特性和質(zhì)量、各組分濃度、動量、能量的分布。模型的邊界條件為與上級省煤器出口相連的煙氣溫度為653K,煙氣入口速度為4.362m/s,水力直徑D=6.587m(根據(jù)鍋爐工況煙氣量和煙氣進口尺寸計算得出)。

      2 FLUENT流場的數(shù)值模擬結(jié)果

      采用改造后直角彎頭內(nèi)導(dǎo)流板模型和邊界條件進行模擬的流場結(jié)果如圖4所示,結(jié)果顯示直角彎頭左側(cè)后角部分區(qū)域煙氣流速小于9m/s(輸送省煤器灰時,其起始流速V≥10m/s),導(dǎo)流板圓弧部分區(qū)域煙氣流速也小于9m/s,且產(chǎn)生渦流現(xiàn)象,這就導(dǎo)致了實際運行中產(chǎn)生煙氣偏流和煙道內(nèi)積灰嚴重現(xiàn)象,還堵塞儀表探頭。

      圖4 用改造前直角彎頭內(nèi)導(dǎo)流板模型和邊界條件進行模擬的流場結(jié)果

      采用改造后直角彎頭內(nèi)導(dǎo)流板模型和邊界條件進行模擬的流場結(jié)果如圖5所示,結(jié)果顯示直角彎頭內(nèi)原本容易積灰的大部分區(qū)域煙氣流速大于10m/s,導(dǎo)流板圓弧僅有很小一部分區(qū)域煙氣流速小于10m/s,理論模擬結(jié)果表明能較大改善積灰狀況。

      圖5 改造后直角彎頭內(nèi)導(dǎo)流板模型和邊界條件進行模擬的流場結(jié)果

      由于該工程分兩期進行實際施工,1#、2#爐為第一期,3#爐為第二期,第一期直角彎頭內(nèi)導(dǎo)流板分布形式采用的是改造前的,實際運行中發(fā)生煙氣偏流和煙道內(nèi)積灰現(xiàn)象嚴重。第二期直角彎頭內(nèi)導(dǎo)流板分布形式采用的是改造后的,3#爐系統(tǒng)運行正常,經(jīng)業(yè)主反饋,積灰情況符合預(yù)期。

      通過該工程3年多的實際運行情況,上級省煤器出口處連接煙道彎頭處積灰情況良好,無發(fā)現(xiàn)堵灰現(xiàn)象。通過CFD流場模擬能快速分析產(chǎn)生堵灰事故的原因,并且通過導(dǎo)流板優(yōu)化后流場模擬的結(jié)果指導(dǎo)設(shè)計施工改造,節(jié)省了物理實驗?zāi)P驮O(shè)計施工成本,避免了實驗?zāi)P头糯蠛螽a(chǎn)生實際運行效果與實驗?zāi)P托Чa(chǎn)生偏差的問題。

      3 結(jié)語

      本文從工程實踐出發(fā),結(jié)合數(shù)值模擬分析,實現(xiàn)直角彎頭內(nèi)導(dǎo)流板的優(yōu)化設(shè)計,使直角彎頭內(nèi)原本容易積灰的大部分區(qū)域煙氣流速大于10m/s,導(dǎo)流板圓弧僅有很小一部分區(qū)域煙氣流速小于10m/s,能較大程度改善直角彎頭內(nèi)積灰狀況,優(yōu)化了煙氣流場的分布。運用FLUENT流場模擬能夠?qū)煹缹?dǎo)流板進行優(yōu)化設(shè)計。本文為因煙氣溫度要求和廠區(qū)場地限制,SCR脫硝系統(tǒng)煙氣的引出和接入位置空間狹小的工程煙道接口設(shè)計提供了技術(shù)支持與參考。

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