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      威榮深層頁(yè)巖氣體積壓裂工藝研究及應(yīng)用

      2019-08-30 11:05:20林永茂王興文
      鉆采工藝 2019年4期
      關(guān)鍵詞:射孔排量導(dǎo)流

      林永茂,王興文,劉 斌

      (中石化西南油氣分公司石油工程技術(shù)研究院)

      國(guó)內(nèi)外普遍認(rèn)為埋深超過3 500m的頁(yè)巖氣為深層頁(yè)巖氣,由于其埋深導(dǎo)致的壓裂施工難度及成本遠(yuǎn)大于淺層頁(yè)巖氣,使得深層頁(yè)巖氣未實(shí)現(xiàn)工業(yè)化開發(fā)。中石化威榮頁(yè)巖氣田埋深3 600~3 900 m,縱向上發(fā)育9套頁(yè)巖氣儲(chǔ)層,優(yōu)質(zhì)頁(yè)巖儲(chǔ)層為1~5號(hào)層,厚度35.5~46.6 m,儲(chǔ)層孔隙度為4%~6.6%,TOC為2.2%~4.0%,Ro為2.0%~2.6%,含氣量為2.56~4.88 t/m3,地壓系數(shù)為1.9 MPa/m3左右。與鄰區(qū)及焦石壩等投入開發(fā)的頁(yè)巖氣區(qū)塊對(duì)比,該區(qū)的基本地質(zhì)條件與之相當(dāng),但儲(chǔ)層埋深導(dǎo)致人工裂縫復(fù)雜程度低、縫長(zhǎng)短、支撐裂縫有效性差,使得控制儲(chǔ)量較低,無法實(shí)現(xiàn)商業(yè)突破[1-5]。

      針對(duì)該區(qū)塊改造難點(diǎn),以控近擴(kuò)遠(yuǎn)、提高裂縫復(fù)雜性、有效性和分簇改造充分性為主體思路,配套針對(duì)性工藝技術(shù)措施,并在WY23-1HF等5口井中應(yīng)用成功,實(shí)現(xiàn)了商業(yè)突破,為威榮頁(yè)巖氣田的開發(fā)打下了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。

      一、威榮深層頁(yè)巖氣田工程地質(zhì)特征

      1.巖性特征

      通過巖心室內(nèi)實(shí)驗(yàn)分析,脆性礦物含量較高,介于55%~70%(表1),與W204井區(qū)相當(dāng),但其碳酸鹽含量遠(yuǎn)高于鄰區(qū)。

      表1 威榮深層脆性礦物組成

      表2 威榮深層頁(yè)巖氣巖石力學(xué)參數(shù)

      2.力學(xué)特征

      楊氏模量、泊松比、抗拉強(qiáng)度及三軸應(yīng)力測(cè)試結(jié)果顯示(表2),力學(xué)脆性指數(shù)為0.38~0.46,應(yīng)力差異系數(shù)為0.08~0.12,與鄰區(qū)W204井區(qū)相當(dāng),但其最小水平主應(yīng)力的絕對(duì)值高達(dá)80 MPa以上,應(yīng)力差最大為16 MPa,意味著其施工難度及形成復(fù)雜縫網(wǎng)的難度遠(yuǎn)高于淺層頁(yè)巖氣[6-8]。

      3.裂縫特征

      通過巖心觀察及測(cè)井解釋,威榮深層頁(yè)巖天然裂縫較發(fā)育,WY23-1井和WY29-1井頁(yè)理均發(fā)育,裂縫分別為138條和83條,平縫為主,立、斜縫分別為17條和23條,見表3。

      表3 WY23-1及WY29-1井巖心觀察裂縫情況

      二、威榮深層頁(yè)巖氣體積壓裂工藝技術(shù)研究

      1.深層頁(yè)巖氣壓裂改造難點(diǎn)

      (1)儲(chǔ)層兩向應(yīng)力差大,難以形成復(fù)雜縫網(wǎng)。威榮頁(yè)巖氣兩向應(yīng)力差異系數(shù)為0.08~0.12,雖然不大,但其絕對(duì)值相差較大,為6.7~16 MPa,打碎儲(chǔ)層形成復(fù)雜縫網(wǎng)的難度相對(duì)較大。

      (2)受裝備能力限制,提高凈壓力手段有限。威榮頁(yè)巖氣儲(chǔ)層停泵壓力在64~69 MPa之間,限壓95 MPa下施工排量最高可提升至15~16 m3/min。采用瞬時(shí)停泵方法測(cè)定不同施工排量下、不同液體的井底壓力變化,以推斷凈壓力變化情況,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試表明,排量由8 m3/min提高至15 m3/min,膠液比降阻水凈壓力僅高2.14 MPa,主要是由于部分井區(qū)近井帶天然裂縫相對(duì)發(fā)育,凈壓力保持困難。通過提高排量及壓裂液黏度等措施提高縫內(nèi)凈壓力難度大[9-10]。

      (3)水平層理發(fā)育,加砂難度大。儲(chǔ)層水平層理發(fā)育、垂向應(yīng)力居中,形成水平裂縫的可能性較大,導(dǎo)致壓裂施工時(shí)壓裂液濾失大、縫寬窄,最終造成“進(jìn)液不進(jìn)砂”,加砂難度異常大。WY1HF井第6段施工時(shí),在砂比僅6%時(shí)即發(fā)生砂堵。

      2.深層頁(yè)巖氣壓裂工藝技術(shù)

      (1)射孔段長(zhǎng)度優(yōu)化。較短的射孔段長(zhǎng)有利于保證多簇射孔中每個(gè)射孔段的均勻進(jìn)液、減少近井多裂縫。但射孔段長(zhǎng)的減少也不是無限的,射孔段長(zhǎng)度減少太多會(huì)導(dǎo)致孔眼摩阻增加,使得施工排量無法滿足施工要求。因此在現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,射孔段長(zhǎng)度由每段3 m減少到每段1.8 m,在不影響施工排量的同時(shí)利用限流壓裂原理,保證每個(gè)射孔段的均勻進(jìn)液。

      (2)變排量+多級(jí)粒徑段塞工藝。在施工初期,為控制多裂縫起裂保證主裂縫的有效延伸,采用變排量+多級(jí)粒徑段塞,在不同階段采用不同排量,同時(shí)加入不同粒徑的陶粒,分別填充在不同寬度的人工裂縫內(nèi)部。既可打磨近井裂縫復(fù)雜地帶,控制多裂縫利于主裂縫的形成,又可降低儲(chǔ)層的濾失,提高壓裂液效率。排量、粒徑大小及粒徑級(jí)數(shù)可根據(jù)測(cè)試壓裂解釋結(jié)果及天然裂縫開啟情況確定。

      (3)超高壓、大排量工藝。采用國(guó)產(chǎn)配套140 MPa施工設(shè)備提高施工排量,在120 MPa限壓下可將排量提高至20 m3/min,以此提高裂縫內(nèi)的凈壓力,增加形成復(fù)雜縫網(wǎng)的可能性。

      (4)縫口暫堵轉(zhuǎn)向壓裂技術(shù)。采用暫堵球?qū)味味啻厣淇拙我褖毫讯芜M(jìn)行封堵,通過分流作用實(shí)現(xiàn)各射孔段的均勻充分改造,提高各射孔簇改造的有效性。

      3.施工參數(shù)優(yōu)化

      (1)人工裂縫導(dǎo)流能力優(yōu)化。以數(shù)值模擬為基礎(chǔ),計(jì)算不同導(dǎo)流能力下的日產(chǎn)量及單井累計(jì)產(chǎn)量,以獲得最大產(chǎn)量為目標(biāo)優(yōu)化該儲(chǔ)層所需的人工裂縫導(dǎo)流能力。計(jì)算結(jié)果顯示產(chǎn)量隨導(dǎo)流能力增加而增大,導(dǎo)流能力大于2 D·cm時(shí)累產(chǎn)量遞增減緩,見圖1。綜合考慮推薦最優(yōu)導(dǎo)流能力為2 D·cm,以此為基礎(chǔ)優(yōu)化單段加砂規(guī)模為65 m3。

      圖1 不同導(dǎo)流能力的累計(jì)產(chǎn)量

      (2)液量?jī)?yōu)化。以數(shù)值模擬為基礎(chǔ),計(jì)算不同半縫長(zhǎng)的日產(chǎn)量及單井累計(jì)產(chǎn)量,以獲得最大產(chǎn)量為目標(biāo)優(yōu)化該儲(chǔ)層所需的人工裂長(zhǎng)度。結(jié)果顯示產(chǎn)量隨縫長(zhǎng)增加而增大,縫長(zhǎng)大于260 m累產(chǎn)量遞增減緩,見圖2。綜合考慮推薦最優(yōu)半縫長(zhǎng)為260 m。以此為基礎(chǔ)優(yōu)化單段液體規(guī)模為1 800~1 900 m3。

      三、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用情況及評(píng)價(jià)

      1.總體應(yīng)用及測(cè)試情況

      形成的威榮深層頁(yè)巖氣體積壓裂技術(shù)已完成5口井施工(表4),施工成功率100%,單井最大加砂規(guī)模1 428 m3、單井最大液量48 020 m3,其中WY23-1HF井及WY29-1HF中,壓后測(cè)試產(chǎn)量分別為26.01×104m3/d(35.4 MPa)、23.80×104m3/d(22.2MPa),取得了威榮深層頁(yè)巖氣商業(yè)開發(fā)突破。

      圖2 不同半縫長(zhǎng)的日產(chǎn)量及累計(jì)產(chǎn)量

      表4 威榮頁(yè)巖氣已壓裂井情況

      2.壓后評(píng)價(jià)分析

      (1)G函數(shù)分析對(duì)裂縫復(fù)雜性評(píng)價(jià)。對(duì)WY23-1HF及WY29-1HF井進(jìn)行G函數(shù)分析。結(jié)果表明兩口井均形成了“主縫+分支縫+天然裂縫”的復(fù)雜裂縫形態(tài),達(dá)到了體積壓裂的目的。

      (2)裂縫改造體積。采用地面微地震裂縫監(jiān)測(cè)對(duì)WY23-1HF井改造體積計(jì)算,總改造體積為6 570×104m3。監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示本井形成了較為復(fù)雜的體積裂縫,且裂縫的走向受天然裂縫影響較大。

      (3)大排量對(duì)裂縫復(fù)雜性及改造體積影響。測(cè)試壓裂解釋結(jié)果表明在排量大于15 m3/min后,凈壓力得到較大的提升,見圖3。G函數(shù)顯示,隨著排量的增加G函數(shù)波動(dòng)次數(shù)增加明顯,對(duì)于提高裂縫復(fù)雜程度及改造體積有較大的影響,見圖4。

      四、結(jié)論

      (1)室內(nèi)實(shí)驗(yàn)及巖心分析表明,威榮深層頁(yè)巖儲(chǔ)層脆性礦物及力學(xué)脆性指數(shù)較高,達(dá)到0.6左右,天然裂縫發(fā)育,具備形成縫網(wǎng)的地質(zhì)基礎(chǔ),但兩向應(yīng)力差值在6~16 MPa之間,對(duì)于提高裂縫復(fù)雜程度難度較大。

      (2)深層頁(yè)巖氣體積壓裂的關(guān)鍵在于提高形成的人工裂縫的有效改造體積,針對(duì)不同的儲(chǔ)層特征應(yīng)采取增加縫長(zhǎng)、提高裂縫導(dǎo)流能力等措施。

      (3)形成的針對(duì)威榮頁(yè)巖氣的“變排量+密集段塞+連續(xù)加砂”工藝成功應(yīng)用于WY23-1HF及WY29-1HF井,壓后測(cè)試產(chǎn)量分別為26.01×104m3/d(35.4 MPa)、23.80×104m3/d(22.2 MPa),取得了威榮深層頁(yè)巖氣商業(yè)開發(fā)突破。

      圖3 排量對(duì)凈壓力的影響

      圖4 排量對(duì)裂縫復(fù)雜程度的影響

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