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      硝酸還原技術(shù)在煤制乙二醇裝置中的應(yīng)用及評價

      2019-08-30 09:28:46
      化肥設(shè)計 2019年4期
      關(guān)鍵詞:亞硝酸生產(chǎn)廢水濮陽

      (河南能源化工集團濮陽永金化工有限公司,河南 濮陽 457000)

      河南能源化工集團濮陽永金化工有限公司(以下簡稱濮陽永金)煤制乙二醇項目設(shè)計產(chǎn)能為20萬t/a,由中國五環(huán)工程有限公司參與設(shè)計,河南能源化工集團與通遼金煤化工有限公司共同出資籌建,于2012年8月投產(chǎn)試車,并一次性打通全流程,產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)乙二醇產(chǎn)品。經(jīng)過近6年的運行,濮陽永金乙二醇項目不斷積累經(jīng)驗,并對裝置進行多次技術(shù)改造,最終在2018年實現(xiàn)裝置在滿負荷下的安全、穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)運行[1]。

      濮陽永金煤制乙二醇項目采用兩步合成法生產(chǎn)乙二醇,第一步為羰基化合成生成草酸二甲酯,第二步為草酸二甲酯加氫生成乙二醇。在第一步羰基化合成過程中,除目標(biāo)產(chǎn)物草酸二甲酯外,還同時生成NOx,生成的NOx伴隨工藝循環(huán)氣進入亞硝酸甲酯再生工段進行酯化反應(yīng),生成亞硝酸甲酯重復(fù)利用。在酯化反應(yīng)過程中,伴隨有副產(chǎn)物硝酸的生成,由于初始工藝包設(shè)計中未包含硝酸的回收和利用,所以只能通過堿液中和進行處理,導(dǎo)致原材料硝酸的浪費,同時對后續(xù)廢水處理系統(tǒng)造成不利影響。

      1 硝酸還原技術(shù)研究

      1.1 技術(shù)開發(fā)背景

      乙二醇生產(chǎn)工藝中,亞硝酸甲酯制備是通過釜式反應(yīng)器實現(xiàn)的,為間斷反應(yīng)工段,主要原材料為亞硝酸鈉、硝酸和甲醇,3種原材料在一定溫度、壓力下,以一定比例在反應(yīng)釜中進行反應(yīng),生成亞硝酸甲酯供羰基化合成工段使用。

      2014年,濮陽永金乙二醇裝置負荷提升至85%穩(wěn)定運行,運行過程中,亞硝酸甲酯氣制備工段暴露出的問題比較突出:首先是運行成本高,由于亞硝酸甲酯氣制備工藝為非連續(xù)性反應(yīng),自動化程度較低,配料及副產(chǎn)品回收過程中操作人員勞動強度大、用工多,導(dǎo)致人工成本較高,同時耗費的原材料成本也高;其次,由于頻繁的倒釜操作及高強度體力勞動,操作人員出現(xiàn)人為失誤的概率增大,在一定程度上降低了裝置運行的安全性;三是生產(chǎn)廢水中含鹽量過高,導(dǎo)致生產(chǎn)廢水難以處理,對污水處理系統(tǒng)沖擊大。鑒于以上幾個方面,從裝置運行過程的安全、環(huán)保、經(jīng)濟性考慮,降低羰基化合成系統(tǒng)亞硝酸甲酯的補入量勢在必行,正是在這樣的背景下,濮陽永金工藝技術(shù)人員通過研究分析,一致認為要降低亞硝酸甲酯的消耗量,必須設(shè)法減少酯化反應(yīng)過程中副產(chǎn)硝酸的量,并盡可能將副產(chǎn)的硝酸回收利用。

      1.2 酯化反應(yīng)探索研究

      羰基化合成過程中,亞硝酸甲酯作為一種中間物質(zhì)理論上可循環(huán)利用,但在工業(yè)化運行過程中,由于酯化反應(yīng)過程中不可避免地副產(chǎn)硝酸,導(dǎo)致氮氧化物的損耗,所以亞硝酸甲酯制備工段才必須源源不斷的向羰基化合成系統(tǒng)補充亞硝酸甲酯氣,以彌補損耗,保證羰基化反應(yīng)正常進行。

      濮陽永金在生產(chǎn)運行中,對酯化反應(yīng)的條件和氣液相物質(zhì)組成進行了大量數(shù)據(jù)收集、整理、分析,并不斷進行嘗試性調(diào)整,最終得出經(jīng)驗性結(jié)論,即參與酯化反應(yīng)的液相中水分含量不宜高于15%,碳酸二甲酯的含量適當(dāng)提高,同時兼顧有足量的甲醇參與反應(yīng)及熱量移除。通過對氣相入口及循環(huán)甲醇溫度的調(diào)整,酯化反應(yīng)溫度宜控制在65℃左右,可有效抑制硝酸的生成。經(jīng)過對酯化反應(yīng)的探索研究,酯化反應(yīng)過程中副產(chǎn)硝酸的量明顯下降,釜液中硝酸含量可有效控制在2%以下。

      1.3 硝酸還原技術(shù)研究

      1.3.1通過氣液直接接觸方式實現(xiàn)硝酸的還原

      探索初期,采用工藝氣與含硝酸液相直接逆流接觸進行反應(yīng)的方法。新增1臺硝酸還原塔,內(nèi)設(shè)26層塔盤,氣相由下部進入,液相經(jīng)加熱器后,通過塔上部進入,經(jīng)分布器分布后進行噴淋,氣液相在塔板上充分接觸進行反應(yīng),硝酸還原塔工藝流程見圖1。經(jīng)過一段時間的運行及調(diào)試,發(fā)現(xiàn)由于液相中硝酸濃度較低,液相停留時間也較短,硝酸轉(zhuǎn)化效果不理想,不能滿足生產(chǎn)需求。

      圖1 硝酸還原塔工藝流程

      1.3.2提升硝酸轉(zhuǎn)化率的方法

      經(jīng)過前期的探索發(fā)現(xiàn),僅通過調(diào)整壓力、溫度等參數(shù),低濃度硝酸的轉(zhuǎn)化率很難有較大的提升和改變。經(jīng)過與國內(nèi)高校及科研院所交流,最終與中科院大連化物所達成合作意向,針對煤制乙二醇工藝中酯化塔塔釜低濃度的硝酸溶液,共同開發(fā)硝酸還原技術(shù)。

      硝酸還原技術(shù)的開發(fā)過程經(jīng)歷了小試、中試和工業(yè)化試驗3個步驟,最終實現(xiàn)工業(yè)化成功應(yīng)用。

      (1)現(xiàn)場小試。經(jīng)雙方商定,大連化物所提供了小試所需的反應(yīng)器及催化劑,濮陽永金提供小試所需場地及物料、公用工程。經(jīng)過1個月的小試,對2批次的硝酸還原催化劑性能進行了測試,并搜集了不同溫度、壓力、氣液相空速條件下硝酸的轉(zhuǎn)化率,為項目的中試提供了良好的數(shù)據(jù)支撐。硝酸還原小試工藝流程見圖2。

      圖2 硝酸還原小試工藝流程

      (2)中試。濮陽永金與大連化物所在硝酸還原小試裝置運行數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,通過進一步商討及優(yōu)化調(diào)整,確定了中試項目流程及所需設(shè)備參數(shù),按照工業(yè)生產(chǎn)的50%負荷進行設(shè)計。

      硝酸還原中試項目投用后,壓力逐步提升至0.2~0.3 MPa(g),溫度提升至80 ℃,反應(yīng)條件溫和,硝酸轉(zhuǎn)化率達到85%以上,出口硝酸降低至0.2%以下,較好地達到了預(yù)期目標(biāo),完全具備進一步工業(yè)化應(yīng)用的條件。

      (3)工業(yè)化應(yīng)用。濮陽永金根據(jù)前期硝酸還原中試裝置的運行情況,通過進一步優(yōu)化流程及調(diào)整,新增一臺同類型的硝酸還原處理塔,與原有中試裝置并聯(lián),實現(xiàn)含硝酸的酯化塔塔釜液全部通過的目的,徹底實現(xiàn)了硝酸還原裝置的成功工業(yè)化應(yīng)用,并逐步推廣至同類型的乙二醇裝置中去,在推廣過程中,工藝流程、控制手段及設(shè)備布局都得到了進一步完善。截至目前,硝酸還原技術(shù)在煤制乙二醇工藝中已實現(xiàn)成熟應(yīng)用。

      2 效果評價

      2.1 原材料消耗下降顯著

      硝酸還原技術(shù)實現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用后,有效解決了亞硝酸甲酯氣制備工段勞動強度大、原材料消耗多的問題。乙二醇主裝置同等運行負荷下,合成系統(tǒng)補充亞硝酸甲酯氣量由投用前的約5 000 Nm3/d下降至投用后的1 500 Nm3/d左右,制備亞硝酸甲酯氣所需原材料(硝酸、堿液、亞硝酸鈉、甲醇)均同比例大幅度下降,崗位操作工也由原來的12人減少至目前的6人。

      2.2 生產(chǎn)廢水實現(xiàn)環(huán)保達標(biāo)排放

      硝酸還原技術(shù)投用后,有效改善了乙二醇工藝的生產(chǎn)廢水水質(zhì),尤其是廢水中的硝酸鹽含量大幅下降。低濃度的硝酸經(jīng)過硝酸還原處理,轉(zhuǎn)化率達到85%以上,出口硝酸含量維持在0.2%以下,生產(chǎn)廢水中氨氮含量明顯降低,水質(zhì)改善后,進入到生化污水處理系統(tǒng),基本不會對污水處理系統(tǒng)造成沖擊,徹底解決了乙二醇生產(chǎn)廢水難以有效處理、存在較大環(huán)保壓力的難題。硝酸還原裝置投用前后廢水水質(zhì)對比見表1,其中給出了2組數(shù)據(jù),第1組數(shù)據(jù)為硝酸還原投用前的生產(chǎn)廢水?dāng)?shù)據(jù),第2組數(shù)據(jù)為投用后的生產(chǎn)廢水?dāng)?shù)據(jù),通過對比可以明顯看出,生產(chǎn)廢水中氨氮的含量呈現(xiàn)一個數(shù)量級的下降,實現(xiàn)了乙二醇生產(chǎn)廢水的環(huán)保達標(biāo)排放。

      表1 硝酸還原裝置投用前后廢水水質(zhì)對比

      2.3 對煤制乙二醇工藝的影響

      硝酸還原技術(shù)的工業(yè)化應(yīng)用,不但降低了乙二醇裝置的運行成本,而且解決了生產(chǎn)廢水的環(huán)保處理,同時還為煤制乙二醇裝置實現(xiàn)滿負荷運行以及進一步大規(guī)模發(fā)展提供了技術(shù)支撐。硝酸還原技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用,對煤制乙二醇工藝的成熟與可持續(xù)發(fā)展起到積極有效的助推作用。

      2.4 成果鑒定

      2017年4月,中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會在濮陽組織召開 “合成氣制乙二醇工藝中的硝酸還原技術(shù)”科技成果鑒定會。鑒定委員會通過聽取匯報、審查資料、考察濮陽永金現(xiàn)場工業(yè)裝置,最終認為該技術(shù)創(chuàng)新性強,具有自主知識產(chǎn)權(quán)及良好的應(yīng)用前景,綜合技術(shù)水平達到國際領(lǐng)先水平,一致同意通過鑒定,并建議加快推廣應(yīng)用。

      3 經(jīng)濟效益

      根據(jù)亞硝酸甲酯制備工段運行成本分析,亞硝酸甲酯氣的成本(不含人工及檢維修費用)約為26元/Nm3,對比硝酸還原技術(shù)應(yīng)用前后亞硝酸甲酯的消耗量,可計算出僅原材料成本節(jié)約的費用為:

      (5 000-1 500)Nm3/d × 26元/Nm3×300d

      =2 730萬元

      節(jié)約人工費用為:

      4 000元/人/月 × 6人 × 12月 = 28.8萬元

      綜上可知,硝酸還原技術(shù)的投用,對于年產(chǎn)20萬t/a的乙二醇裝置,每年可節(jié)省原料消耗及人工費用近3 000萬元,直接經(jīng)濟效益顯著。隨著煤制乙二醇的大規(guī)?;?,該項技術(shù)所帶來的經(jīng)濟效益將體現(xiàn)得更加明顯。

      4 下一步發(fā)展方向

      隨著硝酸還原技術(shù)的成熟及其在煤制乙二醇行業(yè)的推廣應(yīng)用,一個新思路也隨之被提出,即通過向羰基化合成工段中的循環(huán)液中直接加入適當(dāng)濃度的硝酸進行還原轉(zhuǎn)化,實現(xiàn)氮氧化物的持續(xù)平衡,維持裝置的穩(wěn)定運轉(zhuǎn),以此實現(xiàn)停用亞硝酸甲酯(或氮氧化物)工段的目的,進一步降低煤制乙二醇工藝的運行成本,提高經(jīng)濟競爭力。

      5 結(jié)語

      硝酸還原技術(shù)在煤制乙二醇工業(yè)裝置上的成功應(yīng)用,解決了制約裝置環(huán)保排放和高負荷運行的一大難題,環(huán)保效益及經(jīng)濟效益顯著,為未來煤制乙二醇工藝提升競爭力、實現(xiàn)大型化、走向成熟奠定了不可或缺的基礎(chǔ)。

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