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      某電廠4x75t/h循環(huán)流化床鍋爐煙氣環(huán)保升級改造實例

      2019-08-28 09:23:52唐世偉合肥熱電集團有限公司天源分公司
      節(jié)能與環(huán)保 2019年7期
      關(guān)鍵詞:半干法布袋氮氧化物

      文_唐世偉 合肥熱電集團有限公司天源分公司

      1 概述

      某電廠現(xiàn)有4臺循環(huán)流化床鍋爐,其中3#、4#鍋爐為濟南鍋爐集團股份有限公司生產(chǎn)制造(YG-75/3.82-M1),1#、2#鍋爐為無錫華光鍋爐股份有限公司生產(chǎn)制造(UG-75/3.82-M41)。現(xiàn)有鍋爐污染物排放濃度執(zhí)行《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)排放要求,即氮氧化物<200mg/Nm3、二氧化硫<200mg/Nm3、煙塵<30mg/Nm3。為了滿足《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014~2020年)》及《安徽省煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2015~2020年)》要求,對鍋爐煙氣進行脫硫、除塵、脫硝環(huán)保升級改造,本次環(huán)保升級改造工程實施后,煙氣中氮氧化物排放濃度<50mg/Nm3(標態(tài),干基,6%氧)、二氧化硫排放濃度<35mg/Nm3(標態(tài),干基,6%氧)、煙塵排放濃度<5mg/Nm3(標態(tài),干基,6%氧),滿足超低排放的要求,排放總量明顯降低,符合建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的目標,具有顯著的環(huán)保效益和社會效益。

      2 電廠現(xiàn)有環(huán)保系統(tǒng)

      現(xiàn)該電廠四臺鍋爐均采用的是低氮燃燒+SNCR+布袋除塵+燃煤摻燒石灰石+爐內(nèi)噴鈣工藝路線。脫硝部分還原劑采用尿素,低氮燃燒后煙氣中氮氧化物排放濃度低于230mg/Nm3,SNCR投入后煙氣中氮氧化物排放濃度為130mg/Nm3左右,氨逃逸不大于8ppm;除塵部分四臺鍋爐均采用XLDM系列離線清灰低壓脈沖式布袋除塵器,現(xiàn)實際粉塵排放濃度15~20mg/Nm3;脫硫部分燃煤摻燒石灰石及爐內(nèi)噴鈣后,最終控制二氧化硫排放濃度可控制在150mg/Nm3左右。

      3 環(huán)保升級改造方案

      本次環(huán)保升級改造的要求是:在設(shè)計煤種及校核煤種下,30%~110%BMCR負荷范圍內(nèi),脫硝裝置及脫硫除塵裝置能穩(wěn)定運行且排放達標。

      3.1 脫硝改造方案

      3.1.1 改造路線確定

      目前低氮燃燒改造運行良好,故本次改造不再對其進行優(yōu)化改造;由于現(xiàn)有SNCR在保證氨逃逸合格的基礎(chǔ)上無法滿足排放要求,故本次改造增設(shè)爐內(nèi)SCR,同時對原SNCR系統(tǒng)進行提標改造;此外,考慮低負荷工況條件下,鍋爐爐膛溫度無法滿足SNCR使用要求,僅靠爐內(nèi)SCR無法實現(xiàn)氮氧化物的達標排放,故系統(tǒng)增設(shè)COA協(xié)同脫硝裝置作為備用保障手段確保氮氧化物的達標排放。

      3.1.2 改造具體方案

      (1) SNCR提效改造

      更換原有SNCR噴槍,選擇覆蓋面更大的扇形噴槍;每個旋風分離器出口增設(shè)噴槍兩支(運行軌跡和化學(xué)試劑濃度見圖1),該位置處噴氨即能起到SNCR脫硝目的,又可為尾部SCR進行精確補氨;對SNCR的運行參數(shù)進行優(yōu)化調(diào)整,包括尿素溶液的濃度、尿素溶液和霧化壓縮空氣的壓力。SNCR系統(tǒng)的設(shè)計參數(shù)見表1。

      (2)爐內(nèi)SCR

      由于現(xiàn)場空間有限,采用爐內(nèi)SCR脫硝,即在尾部煙道合適溫度處布置一層催化劑。根據(jù)鍋爐熱力計算書及實際運行情況,為了獲得催化劑的安裝空間及保證SCR的入口溫度區(qū)間,對原有鍋爐省煤器進行移位并對省煤器排管進行調(diào)整。SCR不單獨進行噴氨,其主要利用新增SNCR出口噴槍噴入過量的氨(氨的劑線如圖2所示)。SCR系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)見表2。

      表2 SCR系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)

      (3) COA低溫協(xié)同脫硝

      在后續(xù)半干法脫硫塔合適位置處布置噴射強氧化劑(本工程采用亞氯酸鈉),其以循環(huán)流化床反應(yīng)器內(nèi)激烈湍動的、擁有巨大的表面積的吸附劑顆粒作為載體,將難溶于水的NO氧化為NO2并與鈣基吸收劑發(fā)生反應(yīng)從而達到去除NOx的目的。COA系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)見表3。

      表3 COA系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)

      3.2 脫硫除塵改造方案

      3.2.1 改造路線確定

      本工程燃煤含硫量0.53%,SO2排放標準<35mg/Nm3,計算脫硫效率不低于97.7%,石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝相對半干法脫硫工藝投資高、運行成本高、煙囪需防腐處理、運行中會產(chǎn)生廢水且煙氣脫白成本較高,故本項目選用循環(huán)流化床半干法脫硫工藝;本項目粉塵要求排放濃度小于5mg/Nm3,目前布袋除塵為達到5mg/Nm3最為經(jīng)濟有效的手段,故選用布袋除塵器作為半干法脫硫附屬除塵器;考慮鍋爐粉煤灰具有一定的經(jīng)濟價值,而半干法脫硫灰目前經(jīng)濟價值低,故脫硫前設(shè)置靜電預(yù)除塵器收集粉煤灰;綜上最終脫硫除塵工藝路線確認為靜電預(yù)除塵+半干法脫硫(附屬布袋除塵器)。

      3.2.2 脫硫除塵一體化改造具體方案

      結(jié)合現(xiàn)場狀況以及裝置的實際特點,系統(tǒng)按“一爐一塔”、“單級串聯(lián)”配置,布置在現(xiàn)有鍋爐與煙囪之間。鍋爐空預(yù)器出口煙氣經(jīng)過靜電預(yù)除塵除去大部分粉煤灰后從底部進入脫硫塔,脫硫后的煙氣經(jīng)過附屬布袋除塵器后由引風機排往煙囪。

      循環(huán)流化床煙氣半干法除塵脫硫裝置主要由煙氣系統(tǒng)、預(yù)電除塵系統(tǒng)、吸收塔系統(tǒng)、布袋除塵器系統(tǒng)、吸收劑制備及供應(yīng)系統(tǒng)、物料再循環(huán)系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)、壓縮空氣系統(tǒng)及蒸汽系統(tǒng)等組成,其工藝流程示意圖見圖4,脫硫除塵系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)見表4。

      表4 脫硫除塵系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)

      3.3 煙氣脫白處理改造方案

      當濕度較大的低溫煙氣排入空氣中時,煙氣中的水蒸氣會飽和析出從而產(chǎn)生“白煙”現(xiàn)象。該電廠處于居民區(qū)周圍,大量白煙的排放其會引起周圍居民的誤解從而引起投訴,故本次改造增設(shè)脫白裝置??紤]本項目采用脫硫采用半干法脫硫裝置,煙氣排煙溫度75~80℃,高于煙氣飽和溫度20℃以上,其只會在室外溫度較低或者陰雨天才會出現(xiàn)白煙現(xiàn)象,故本裝置煙氣脫白采用低壓蒸汽直接加熱煙氣的方式實現(xiàn)。

      4 結(jié)語

      本項目綜合鍋爐煙氣的特性、鍋爐的運行實況、現(xiàn)場的布置情況及排放指標要求,本次環(huán)保升級改造采用了SNCR+爐內(nèi)SCR+COA+靜電預(yù)除塵+循環(huán)流化床半干法脫硫(附屬布袋除塵器)+脫白技術(shù)路線,通過上述工藝路線組合可實現(xiàn)30-110%負荷范圍內(nèi)煙氣中氮氧化物、二氧化物及粉塵的達標排放,同時現(xiàn)場感官良好,該工程實施前后煙氣污染物排放濃度及排放量對比情況(以設(shè)計煤質(zhì)計)見表5。

      表5 某電廠節(jié)能改造前后煙氣污染物排放濃度及排放量對比表

      根據(jù)改造前后各項數(shù)據(jù)對比可知,該工程實施改造后,電廠煙氣污染物排放濃度將得到大大削減,各項指標均達到超低排放標準;SO2、煙塵、NOx年排放量分別減少82.8t/a、7.2t/a、63t/a,環(huán)境效益十分明顯。

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