高志圣,季朝陽,王濤
650MW機組循環(huán)水系統(tǒng)“一機雙塔”運行評估
高志圣,季朝陽,王濤
(國家能源集團費縣發(fā)電公司,山東 臨沂 273400)
針對夏季循環(huán)水溫度較高、運行機組真空較低的情況,在單機運行期間對循環(huán)水系統(tǒng)進行了改造,實施一機雙塔運行方式,使循環(huán)水回水至兩臺涼水塔,以達到提高運行機組真空的目的。
650 MW機組;循環(huán)水;一機雙塔;真空
近年來受環(huán)保、電源結(jié)構(gòu)改革等政策影響,中國非化石能源裝機快速增長,火電裝機容量占電力裝機容量的比例呈逐年小幅下降態(tài)勢。但同時受能源結(jié)構(gòu)、歷史電力裝機布局等因素影響,中國電源結(jié)構(gòu)仍將長期以火電為主。在這一趨勢和大背景下,節(jié)能降耗,提升火力發(fā)電經(jīng)濟效益顯得尤為重要。
國家能源集團費縣發(fā)電公司汽輪機由上海汽輪機有限公司(STC)與西門子西屋公司聯(lián)合設(shè)計制造。汽輪機型式為超臨界、一次中間再熱、三缸四排汽、單軸、雙背壓、凝汽式、八級非調(diào)整回熱抽汽;額定出力650 MW;機組采用復合變壓運行方式,汽輪機額定轉(zhuǎn)速為3 000 r/min。凝汽器為單流程、雙背壓、表面式、雙殼體、橫向布置凝汽器。
循環(huán)水系統(tǒng)主要向凝汽器和開式循環(huán)水系統(tǒng)提供冷卻水,循環(huán)水采用二次循環(huán)冷卻塔系統(tǒng)。每臺機組設(shè)置兩臺循環(huán)水泵,從循環(huán)水泵房引出一根DN3000的供水母管,在汽機房A列外分成兩根DN2200的支管,首先進入低壓凝汽器,通過凝汽器本身的連通管,再引入高壓凝汽器,然后通過兩根DN2200的回水管,接出汽機房,合并成一根后,至循環(huán)冷卻塔,凝汽器循環(huán)水如圖1所示。
圖1 凝汽器循環(huán)水簡圖
循環(huán)水系統(tǒng)采用自然通風冷卻塔,每機一塔。設(shè)計溫度20 ℃,夏季最高溫度33 ℃,設(shè)計壓力0.35 MPa(g),工作壓力0.2 MPa(g)。每臺機組有兩臺循環(huán)水泵,循環(huán)水泵相關(guān)數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 循環(huán)水泵相關(guān)數(shù)據(jù)
循環(huán)水泵循環(huán)水泵電機 型式立式斜流泵數(shù)量/臺2 型號80LKXA-30型號YKSL3000-16/2150-1 流量/(m3/s)8.45額定電壓/kV6 設(shè)計揚程/m30額定功率/kW3 000/2 100 轉(zhuǎn)速/(r/min)372/330額定電流/A368/260(1A循環(huán)水泵)/249(2A循環(huán)水泵) 最小淹沒深度/m4.2 最高水位/m﹣0.3制造廠家湘潭電機廠 潤滑水量/(m3/h)3.0冷卻方式水—空冷(IC81W) 潤滑水壓/MPa0.3 制造廠長沙水泵廠
針對夏季環(huán)境溫度高,運行機組真空較低的情況,費縣公司對循環(huán)水系統(tǒng)進行了一機雙塔改造,通過這次改造,將2臺機組循環(huán)水回水管連接,在回水聯(lián)絡(luò)管上安裝有2個自動排氣門,回水聯(lián)絡(luò)管采用兩個電動門來隔離,這樣的改造可使單機運行的機組同時利用2臺涼水塔進行循環(huán)水的冷卻,增加了冷卻面積,降低了涼水塔出水溫度,從而達到提高機組真空的目的。循環(huán)水一機雙塔如圖2所示。
為避免發(fā)生安全事故和系統(tǒng)跑水的情況,在一機雙塔投運前,應確保停運機組的循環(huán)水、開式水系統(tǒng)無相關(guān)檢修工作,將停運機組凝汽器循環(huán)水進出口電動閥、開式水入口濾網(wǎng)電動閥及旁路閥全關(guān),并將相關(guān)電動閥停電。在一機雙塔運行期間,保持2臺水塔聯(lián)絡(luò)電動閥全開,并將水塔聯(lián)絡(luò)電動閥停電。在停運機組接到啟動命令時,應先斷開循環(huán)水回水聯(lián)絡(luò),再恢復相關(guān)停電閥門備用或者正常運行狀態(tài)。
圖2 循環(huán)水一機雙塔簡圖
2019-05-18T10:50,費縣電廠#1機組單機運行,負荷穩(wěn)定在516 MW,#2機組停運狀態(tài),循環(huán)水系統(tǒng)備用,11:20全開#1、2機循環(huán)水回水聯(lián)絡(luò)管電動門,實現(xiàn)了#1機一機雙塔運行方式,11:50#1機組負荷516 MW,投運前后數(shù)據(jù)如表2所示。#1機實現(xiàn)雙塔運行后,就地觀察#2涼水塔淋水區(qū)域基本均勻。#1機真空升高情況:A缸真空升高0.7 kPa,B缸真空升高0.37 kPa,凝汽器真空平均升高0.54 kPa。根據(jù)凝汽器真空變化1 kPa,供電煤耗變化2.6 g/(kW·h)。一機雙塔的投運可降低煤耗1.404 g/(kW·h)。#1機組日發(fā)電量約為1.3×107kW·h,由此計算出每天可節(jié)約標煤18.252 t。按照標煤單價754.98元/噸計算,每天節(jié)約13 780元。經(jīng)過改造后,循環(huán)水的運行方式更加靈活,極大提高了運行機組的經(jīng)濟性。
表2 一機雙塔投運前后數(shù)據(jù)
時間10:5011:50投運前后對比 機組負荷/MW516516無 A缸真空/kPa﹣92.59﹣93.29提高0.7 B缸真空/kPa﹣94.65﹣95.02提高0.37 循泵出口壓力/MPa0.240.24無 凝汽器循環(huán)水入口溫度/℃23.8821.51降低2.37 凝汽器循環(huán)水出口溫度/℃31.8829.41降低2.47 環(huán)境溫度/℃19.520.2升高0.7
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A
10.15913/j.cnki.kjycx.2019.16.054
2095-6835(2019)16-0125-01
〔編輯:嚴麗琴〕