成杰,張小龍,崔熙,李自力
(1.西安長慶科技工程有限責(zé)任公司,西安 710018;2.中國石油大學(xué)(華東)山東省油氣儲運安全省級重點實驗室,山東 青島 266580)
近年來,隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展,我國對石油的需求越來越大,但是我國的許多油田都己進入開發(fā)中后期,普遍采用注水采油工藝。在上述生產(chǎn)過程中,由于壓力、溫度等條件的變化及水的熱力學(xué)不穩(wěn)定性和化學(xué)不相容性,油田結(jié)垢已成為影響原油生產(chǎn)的重要原因之一。油田結(jié)垢的原因可總結(jié)為注入水進入到地層后,與地層水混合,由于兩者之間的不配伍,會產(chǎn)生無機垢。在溫度、壓力、pH 值等因素變化時,流體容易發(fā)生不等量無機鹽的沉淀,產(chǎn)生結(jié)垢現(xiàn)象[1-7]。
長慶油田開發(fā)層系復(fù)雜,地層水礦化度高,且水質(zhì)不穩(wěn)定、工況突變及不同層系間水的配伍性較差,導(dǎo)致現(xiàn)場集輸系統(tǒng)結(jié)垢嚴(yán)重。隨著長慶油田開發(fā)的進行,采出液的含水量持續(xù)上升,結(jié)垢問題日益突出,已經(jīng)成為長慶油田原油生產(chǎn)的關(guān)鍵問題。因此有針對性地進行結(jié)垢原因和防垢措施分析,既是油田注水、集輸系統(tǒng)高效穩(wěn)定的需要,又是維持油田正常生產(chǎn)和提高油田開發(fā)綜合效益的重要途徑。
目前,可選擇的防垢方法有多種,如化學(xué)防垢、磁防垢、超聲波防垢、超音頻脈沖防垢除垢、電子感應(yīng)防垢、通球除防垢以及多金屬特殊合金除垢防垢等[8-11]。根據(jù)目前應(yīng)用的綜合效果而言,比較成熟的方法還是采取添加化學(xué)劑的防治方法[12-13]。
參考GB 8538—2016、GB/T 5750.6—2006、GB/T 5750.5—2006、SL 79—1994、SY/T 5523—2000、SY/T 5523—2006 等標(biāo)準(zhǔn)進行水質(zhì)分析。
用去離子水多次清洗現(xiàn)場取回的垢樣,隨后用研磨皿研磨成標(biāo)準(zhǔn)粉末。制樣后,利用X' pert PRO MPD 型X 射線儀檢測垢樣的主要成分?,F(xiàn)場采出液經(jīng)多級過濾除油、除雜質(zhì)處理后,采用電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀、原子吸收光譜儀、離子色譜儀及化學(xué)滴定法對水樣的礦化度、pH 以及結(jié)垢性離子含量進行測量。利用ScaleChem 軟件對兩種采出水進行配伍性結(jié)垢模擬,隨后進行兩種水樣的室內(nèi)靜態(tài)結(jié)垢配伍性實驗研究。對比模擬及實驗結(jié)果,結(jié)合現(xiàn)場資料分析,得到現(xiàn)場結(jié)垢的主要原因。
對現(xiàn)場提供的四種不同類型的阻垢劑進行加藥制度評價,確定加藥濃度及加藥點,對比得到阻垢效果及經(jīng)濟性更優(yōu)的加藥制度。
2.1.1 水質(zhì)分析
結(jié)垢問題與水樣理化性質(zhì)有關(guān)。文中采用電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀、原子吸收光譜儀及離子色譜儀等設(shè)備對現(xiàn)場油井采出液進行水質(zhì)分析,檢測水樣中的鈣離子、鎂離子、鍶離子、鋇離子、碳酸氫鹽、碳酸鹽、硫酸鹽、pH 以及礦化度等共計9 個指標(biāo)[14]。檢測結(jié)果見表1。由表1 可知,兩種水樣礦化度過高,pH 接近中性。其中1#采出液水樣鈣離子和硫酸鹽含量較高,其他結(jié)垢性離子含量較少;2#采出液水樣幾乎不含結(jié)垢性陰離子,但是結(jié)垢性陽離子Ca2+及Sr2+含量較高。
表1 水質(zhì)分析結(jié)果
2.1.2 垢樣分析
采用X' pert PRO MPD 型X 射線儀對垢樣進行分析,所分析的垢樣為某作業(yè)區(qū)現(xiàn)場取回垢樣,分析結(jié)果見表2 和如圖1 所示。由表2 可知,兩種垢樣的主要成分為含鍶重晶石和少量天青石,即鍶鋇垢。結(jié)合水質(zhì)分析結(jié)果可知,由于熱力學(xué)不穩(wěn)定及水質(zhì)不相容的原因,導(dǎo)致鍶鋇離子與硫酸根離子大量結(jié)合生成鍶鋇垢沉淀。
2.1.3 配伍性研究
1)單一水結(jié)垢模擬。采用ScaleChem 軟件對兩種單一水樣結(jié)垢情況進行模擬。該作業(yè)區(qū)油井單一水從井口采出后,溫度一般低于65 ℃,進站溫度為25 ℃左右,因此模擬溫度范圍為25~65 ℃。該溫度區(qū)間涵蓋了采出液從井口到站場的沿程溫度,模擬結(jié)果反應(yīng)了單一水管線結(jié)垢情況。模擬結(jié)果如圖2 所示,其中左圖為軟件模擬單一水樣隨溫度變化的結(jié)垢情況,包含結(jié)垢種類和每種垢的結(jié)垢量曲線等信息;右圖為總結(jié)垢量隨溫度變化曲線。
圖1 垢樣XRD 分析結(jié)果
表2 垢樣成分及含量
如圖2a 所示,1#采出液水樣的主要垢種為CaCO3和極少量的BaSO4,在65 ℃時出現(xiàn)CaSO4。隨溫度的升高,CaCO3的結(jié)垢量上升,BaSO4的結(jié)垢量略有降低??偨Y(jié)垢量隨溫度升高而緩慢上升,直到65 ℃時,因CaSO4的出現(xiàn)而驟增??傮w上來說,總結(jié)垢量較低,可認(rèn)為單一水樣不結(jié)垢。
如圖2b 所示,2#采出液水樣的主要垢種為SrCO3和CaCO3。在25~45 ℃時,只存在SrCO3;在50~65 ℃時,只存在CaCO3。二者均隨溫度的升高而上升??偨Y(jié)垢量隨溫度的升高而升高,但在45~50 ℃之間存在突降,呈Z 字型上升。在現(xiàn)場實際工況中,只有硫酸鍶、硫酸鋇、碳酸鈣和硫酸鈣,并無碳酸鍶及碳酸鋇垢型存在,因此這里認(rèn)為2#水樣實際只結(jié)極少量的碳酸鈣垢。
圖2 水樣結(jié)垢預(yù)測
2)混合水配伍性模擬。采用ScaleChem 軟件對1#和 2#兩種采出液水樣混合后的結(jié)垢情況進行模擬?,F(xiàn)場站內(nèi)溫度范圍為25~65 ℃,站內(nèi)來液量會出現(xiàn)不規(guī)則的波動,導(dǎo)致不同層系水的比例也隨時間波動,因此模擬的溫度范圍為25~65 ℃,比例范圍為0~1。該模擬參數(shù)可涵蓋現(xiàn)場實際工況,模擬結(jié)果具有針對性。模擬結(jié)果見表3 和圖3,圖3 為四種溫度下混合水結(jié)垢情況隨兩種水樣比例的變化規(guī)律,表3 為混合水樣在不同溫度下隨比例變化的總結(jié)垢量。
圖3 混合水樣在不同溫度下隨比例變化的結(jié)垢規(guī)律
表3 混合水樣在不同溫度下隨比例變化的總結(jié)垢量mg
1#采出液與2#采出液共同輸送至同一個撬站,其中1#采出水代表Y9 層系,2#采出水代表C6 層系。該撬站來液主要為C2、C6、C7、Y9 四個層系,但是C2、C7 地層來液量極少,Y9 地層來液量較大,C6 地層次之,因此導(dǎo)致結(jié)垢的主要因素為Y9 地層采出液和C6 地層采出液不配伍。根據(jù)現(xiàn)場資料分析可知,Y9 層系采出液日來水量為19.45 m3,C6 層系采出液為35.62 m3,Y9 層系采出液來水量占總水量的35%。根據(jù)ScaleChem 模擬結(jié)果,按照現(xiàn)場實際來液量分析可知,主要結(jié)大量的鍶鋇垢和少量的鈣垢,且溫度變化對總結(jié)垢量的影響較小。當(dāng)兩種水樣的質(zhì)量比接近1︰1 時,配伍性最差;當(dāng)1#采出液比例增大,且超過50%時,鍶鋇垢含量迅速降低,鈣垢趨于穩(wěn)定,且含量依然較少。
3)混合水配伍性實驗研究。配伍性實驗研究是根據(jù)現(xiàn)場集輸系統(tǒng)實際流程,將不同采出水混合,通過離子濃度的變化判斷兩種水樣之間的配伍性。采用室內(nèi)靜態(tài)結(jié)垢實驗方法,溫度選取25、35、45、55 ℃。該溫度區(qū)間涵蓋了現(xiàn)場集輸系統(tǒng)一年四季溫度的變化范圍,包括站內(nèi)總機關(guān)、加熱爐、管道及泵等,實驗結(jié)果見表4。
將1#與2#采出液水樣按照不同比例混合后靜置,發(fā)現(xiàn)在各個溫度下水樣中均出現(xiàn)大量白色不溶物沉淀,兩種水樣配伍性極差,根據(jù)水質(zhì)及垢樣分析結(jié)果,兩種水樣中都含有較少的碳酸氫鹽,但2#采出液水樣含有較多鍶離子而1#采出液水樣含有較多硫酸鹽,因此可判定沉淀主要為硫酸鍶伴隨少量碳酸鈣。同時發(fā)現(xiàn),隨著溫度的升高,各比例下的結(jié)垢率總體上呈增大趨勢,證明1#與2#采出液水樣的配伍性隨溫度的升高而稍微變差;同時,隨著2#采出液水樣比例升高,結(jié)垢率顯著增大,當(dāng)溫度為55 ℃、1#采出液水樣與2#采出液水樣比例接近1:1 時,結(jié)垢率達到最大。混合水配伍性實驗研究結(jié)果與ScaleChem 軟件模擬結(jié)果吻合。
表4 混合水樣在不同溫度及比例下的總結(jié)垢率 %
2.1.4 結(jié)垢原因
2015 年該撬站總機關(guān)至橇裝、總機關(guān)至事故罐管線堵,已全部進行更換;2016 年3 月、6 月、10月對總機關(guān)至收球筒、收球筒至撬裝進口管線人工拆卸清垢;2016 年6 月對加熱爐結(jié)垢腐蝕盤管進行更換。由水質(zhì)分析結(jié)果結(jié)合模擬及配伍性實驗結(jié)果可知,長慶油田某作業(yè)區(qū)集輸系統(tǒng)結(jié)垢主要原因為C6和Y9 地層水不配伍,且當(dāng)C6 與Y9 地層水的質(zhì)量比為1︰1 時,結(jié)垢量達到最大。分析現(xiàn)場資料可知,Y9 層系采出液日產(chǎn)水量占總水量的35%。根據(jù)實驗結(jié)果可知,在現(xiàn)場實際工況下,總結(jié)垢量約為1200 mg/L,極易造成站內(nèi)總機關(guān)至收球筒、收球筒至撬裝進口管線結(jié)垢嚴(yán)重,主要垢型為鍶鋇垢。硫酸鍶垢和硫酸鋇垢是比碳酸鈣垢更堅硬的礦物質(zhì)垢,且不易去除,現(xiàn)場結(jié)垢成分主要為含鍶重晶石和天青石。綜上可知,現(xiàn)場集輸系統(tǒng)管網(wǎng)極易結(jié)堅硬的鍶鋇垢,現(xiàn)場日常運行應(yīng)該以防垢為主,因此篩選出效果優(yōu)秀的阻垢劑及加藥制度顯得尤為重要。
圖4 四種阻垢劑在不同濃度下阻垢率
按照SY/T 5673—93《油田用防垢劑性能評定方法》篩選阻垢劑,篩選結(jié)果如圖4 所示。由結(jié)果可知,各阻垢的阻垢率都隨用量的增加而升高。在質(zhì)量濃度為120 mg/L 時,阻垢劑A、B、C、D 的阻垢率都達到最大值,分別為51.8%、59.7%、91.5%、12.2%。阻垢劑C 在90 mg/L 時,阻垢率高于85%;在30 mg/L時,阻垢率僅為6.5%。相比于高濃度,其阻垢效果較差。對于阻垢劑D 而言,在各實驗濃度下,其阻垢效果較其他三種阻垢劑而言不明顯。
該站近幾年分別使用兩種其他類型鋇鍶阻垢劑,加藥質(zhì)量濃度為100 mg/L。2017 年至今使用C 型阻垢劑,加藥量為4 kg,質(zhì)量濃度為50 mg/L。投加C型阻垢劑以來,結(jié)垢周期由2 個月延長至9 個月。由實驗結(jié)果可知,該情況下阻垢率僅為45%。基于配伍性實驗數(shù)據(jù)可知,在不加阻垢劑的情況下,最大結(jié)垢量為1678 mg/L,結(jié)垢量較大,加藥制度需優(yōu)先考慮高阻垢率。依據(jù)Q/SY TZ 0177—2007《阻垢劑技術(shù)要求及試驗方法》標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定:阻垢劑的阻垢率應(yīng)大于85%[15]。綜上所述,結(jié)合經(jīng)濟性及效益性原則,考慮到現(xiàn)場主要結(jié)鍶鋇垢,很難去除,要以預(yù)防為主,可適當(dāng)提高阻垢劑加注濃度,建議加注C 阻垢劑,加藥質(zhì)量濃度為90 mg/L,加注方式為稀釋后連續(xù)加注。該加注方案下,阻垢率高達86.1%,比原方案阻垢率提高30%左右,最大結(jié)垢量可由1678 mg/L降為233 mg/L。
通過水質(zhì)及垢樣分析、水樣配伍性研究及阻垢劑篩選評價,主要得到以下幾個結(jié)論。
1)1#和2#兩種水樣礦化度均過高,pH 接近中性。其中1#水樣鈣離子和硫酸鹽含量較高,其他結(jié)垢性離子含量較少;2#水樣幾乎不含結(jié)垢性陰離子,但是結(jié)垢性陽離子Ca2+及Sr2+含量較高。
2)長慶油田某作業(yè)區(qū)集輸系統(tǒng)結(jié)垢主要原因為C6 和Y9 層系的采出液不配伍,現(xiàn)場主要結(jié)鍶鋇垢。溫度對總結(jié)垢量影響不大,但隨著1#水樣比例升高,結(jié)垢量顯著增大。在現(xiàn)場實際工況下,總結(jié)垢量較大(1200 mg/L)。
3)選擇加注C 阻垢劑,加注質(zhì)量濃度為90 mg/L,加注方式為稀釋后連續(xù)加注,阻垢率可達86.1%,比原方案阻垢率提高 30%左右,最大結(jié)垢量可由1678 mg/L 降為233 mg/L,阻垢效果優(yōu)秀。