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      簾線鋼C72DA生產(chǎn)工藝與夾雜物控制

      2019-08-20 06:52:24皮鵬飛
      中國金屬通報 2019年6期
      關(guān)鍵詞:硅鐵簾線潔凈度

      皮鵬飛

      (天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司軋鋼廠,天津 300000)

      首先,鋼簾線是生產(chǎn)汽車等相配套的一些必不可少的金屬骨架材料。要求通過軋材經(jīng)過干濕等多次特殊處理工藝最終生產(chǎn)出直徑為0.15mm~0.2mm的成品鋼材,在制作過程中各個環(huán)節(jié)的制作工藝復雜,同時對鋼水的潔凈度要求十分高,對于生產(chǎn)鋼材的潔凈度來說,每一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)和操作工藝都將決定生產(chǎn)結(jié)果,從整個的流程來看,首先控制的潔凈度顯得尤為重要。對簾線鋼72A鋼中非金屬夾雜物通過電鏡掃描和光譜分析等手段,找出夾雜物的來源。結(jié)合自身工藝特點,對轉(zhuǎn)爐、LF精煉、連鑄等工序提出詳細的夾雜物控制措施,并應用于生產(chǎn)實踐,通過采取措施,夾雜物控制水平有大幅度提升,大顆粒夾雜物得到有效控制。

      1 簾線鋼生產(chǎn)流程及主要化學成分

      1.1 簾線鋼主要化學成分介紹

      簾線鋼C72DA的主要化學成分包括 :C,Si,Mn,P,S,Cr,Ni,Mo,Cu,Al,N等,具體含量如下表所示 :

      表1 C72DA化學成分

      1.2 簾線鋼C72DA生產(chǎn)流程介紹

      簾線鋼C72DA的具體生產(chǎn)流程較為復雜,(刪除)具體如下:轉(zhuǎn)爐→精煉(VD)→連鑄→盤條→機械除磷→校直→水洗→(稀硫)電解酸洗→水洗→除硼→烘干→7道拉拔→2.8mm→7道次拉拔→1.4mm→加熱→鉛浴火→鍍銅→19道次水箱拉拔→0.3mm(拉拔速度12m/s)→收線(每軸23kg)→每軸強度檢測。

      1.3 脫氧合金化

      首先,應該將轉(zhuǎn)爐出鋼的溫度最好控制在1600℃~1620℃[1],終點的鋼水碳含量不得低于0.45%,工藝制定對使用合金種類單獨控制,硅鐵采用微鋁硅鐵,碳粉質(zhì)量對與控制鋼水氮含量有重要影響,采用低氮碳粉,氮含量不得超過250ppm。

      其次,出鋼過程合金加入的次序,在鋼量出鋼過程1/3時依次加入錳硅合金,硅鐵,硅鈣鋇。合金加入量為錳硅合金4.0kg/t~4.5kg/t,硅鐵1.5kg/t~2.2kg/t,硅鈣鋇0.3kg/t~0.5kg/t。(出鋼量變化或)合金成分變動時及時調(diào)整合金加入量,出鋼過程全程吹氬,壓力設置為0.5Mpa~0.7MPa,出鋼后立即調(diào)整吹氬壓力調(diào)整為0.3Mpa~0.4Mpa。在出成品時要嚴格調(diào)整出品環(huán)境,保證出品的環(huán)境安全和干凈。

      轉(zhuǎn)爐工序控制重點由于碳含量比較高,終點渣粘度含量大。如果搖爐工起爐不及時,下渣量過大應當補加適當?shù)氖疫M行調(diào)節(jié)。出鋼前需要仔細檢查鋼包的整體狀況,包括溫度,濕度,干度,整潔度等,出鋼后檢查是否存在積渣,對于不合格的鋼包進行及時更換和修理[2]。

      2 其他原因

      2.1 化學成分的影響

      C72DA冷拉鋼絲用盤條所使用的相關(guān)化學成分要求較高,所用的鋼質(zhì)較為純凈,其中所包含的有害元素含量少。尤其是在高品質(zhì)鋼絲的生產(chǎn)過程中,鋼絲內(nèi)所含的化學成分的改變將會引起部分通條性能不均勻。其次對于其中所含的有害元素,s的化學成分過高會引起產(chǎn)品的塑性和韌性等專業(yè)性能的降低,p的化學成分過高將會使得盤絲的降低塑性、造成冷脆,銅含量高會引起紅脆。

      2.2 氣體元素的影響

      在生產(chǎn)過程中,氣體元素對于生產(chǎn)產(chǎn)生的影響也很多,氧的含量將會決定鋼中一些非金屬氧化物的夾雜含量的多少[3],氮則會決定鋼的韌性強弱,氫影響鋼的時效敏感性,在晶界上偏析凝聚后會引起疲勞斷裂,生產(chǎn)中也要嚴格控制。

      2.3 夾雜物的影響

      常見的夾雜物主要是點狀氧化物類(D類),該夾雜物的形貌圖以及其組成的含量分別有以下幾種其級別≤0.5級,主要組成4.53%MgO+21.12%Al2O3+20.28%SiO 2+39.34%CaO+3.76%MnO,部分夾雜物中存在著少量的鐵成分以及鈦成分。詳情見圖1。

      該夾雜中具有較高量的CaO,屬于熔點比鈣斜長石高的復合塑性夾雜。安鋼在生產(chǎn)中合金的選擇和穩(wěn)定加入量容易出現(xiàn)工藝波動,今后需要進一步穩(wěn)定工藝,強化工序可操作性。另外,在個別批次觀察到直徑小于3μm的小顆粒Al2O3脆性夾雜,但也需要進一步控制。

      圖1 部分夾雜物中鐵成分以及鈦成分

      3 簾線鋼C72DA卷渣存在的原因

      研究人員對于簾線鋼C72DA卷渣卷入的原因進行觀察和分析得出,在簾線鋼C72DA生產(chǎn)過程中有3個不同種類的原因,具體為結(jié)晶器壁銅管卷渣,回流卷渣,漩渦卷渣這三種。

      4 改善措施

      (1)拉坯速度。拉坯的速度過快時,將會保護渣熔融整體結(jié)構(gòu)的變化[4],如果渣熔融的厚度減少,粉渣層卷入鋼液的可能性就會變大;倘若拉速太低,就會造成回流卷渣。因此,我們在工作時把拉坯速度控制在1.50m/min~1.70m/min。

      (2)保護渣粘度。在我國當前的鋼鐵制造業(yè)中,應當適當?shù)脑龃蟊Wo渣的粘度。應使得保護渣液渣層的厚度大致保持在10mm~15mm,粉渣厚度≤25mm,保護渣粘度應控制在(0.4+0.005)Pa。

      (3)結(jié)晶器的液面自動控制系統(tǒng)的精度。在生產(chǎn)過程中,結(jié)晶器的液面變化比較大,卷渣出現(xiàn)的可能性也會變大。經(jīng)過工作人員的實踐得出,結(jié)晶器液面自動控制系統(tǒng)的精度,應當控制在3mm~5mm左右,可以避免卷渣出現(xiàn)。

      (4)其他。在工作過程中應當要定時檢查設備工況運行狀態(tài);對于出現(xiàn)的不良情況及時給予采取措施,避免外界環(huán)境因素對工作的正常開展造成嚴重影響。在簾線鋼的生產(chǎn)中,通過采用Si—Mn合金終脫氧以及調(diào)整合適的低堿度精煉渣系,進而控制鋼中夾雜物組成的目的,改善了夾雜物數(shù)量與形態(tài);通過各個工藝環(huán)節(jié)的控制,降低了鋼中總氧含量。

      5 結(jié)語

      簾線鋼C72DA生產(chǎn)工藝在我國鋼鐵生產(chǎn)中占有很大的比重,本文通過對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題進行逐一的分析和調(diào)查,采取具體的相應措施,提高C72DA鋼的純凈度,減少了夾雜物的存在度,使得制作出的鋼簾線的質(zhì)量更好。

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