(山西天地煤機裝備有限公司掘進機研究所, 山西太原 030006)
隨著國家“智能礦山”的提出,煤礦設(shè)備的遠程控制、智能化等功能逐步受到市場青睞。但在發(fā)展過程中存在過渡階段,大部分礦區(qū)在采用遠程控制的同時還要保留機載操作臺,即電液雙控系統(tǒng)。掘進機電液雙控系統(tǒng)各自獨立且實現(xiàn)互鎖功能。在實踐應(yīng)用中,電液雙控系統(tǒng)會出現(xiàn)液控動作緩慢的問題。當(dāng)掘進機裝載運輸同時動作并采用液控操作時,裝運馬達轉(zhuǎn)速緩慢甚至停轉(zhuǎn),嚴(yán)重影響正常工作。針對以上問題分析系統(tǒng)原理及各元件原理,并結(jié)合現(xiàn)場故障現(xiàn)象展開討論研究[1-4]。
一般掘進機由2個獨立的液壓回路組成,其中裝載運輸系統(tǒng)為1個獨立回路。如圖1所示,裝載、運輸3個動作由1組多路閥控制,液控手柄進油來自對應(yīng)主閥。掘進機正常工況下,裝載和運輸馬達必須同時動作[5]。
圖1 掘進機裝運液壓組成圖
電液雙控液壓原理圖如圖2所示:該圖僅為單一動作原理圖,其他動作與其原理相同,并聯(lián)且相互獨立。該回路采用負(fù)載敏感系統(tǒng),圖中負(fù)載敏感閥主要由壓力補償閥3、主安全閥4、梭閥5、電磁換向先導(dǎo)閥6、換向主閥7、減壓閥9和先導(dǎo)安全閥10組成。先導(dǎo)手柄1的油液由負(fù)載敏感閥經(jīng)過減壓閥9后提供。換向主閥的動作可分別由液控手柄1和電磁換向先導(dǎo)閥控制。
1.液控手柄 2.單向閥 3.壓力補償閥 4.主安全閥 5.梭閥6.電磁換向先導(dǎo)閥 7.換向主閥 8.液壓馬達 9.減壓閥 10.先導(dǎo)安全閥圖2 電液雙控系統(tǒng)原理圖
當(dāng)液控手柄處于中位時,集成在手柄中的減壓閥使執(zhí)行元件先導(dǎo)管路通往油箱。當(dāng)換向主閥同時由電磁鐵操縱時,先導(dǎo)液會通過液控手柄旁通泄走。因此,對于電液雙控回路,必須在控制油路上設(shè)置單向閥2。這種處理方法,同樣適用于液控方式。電磁換向先導(dǎo)閥使用的節(jié)流孔(圖2局部放大)用于限制旁通泄漏。因此,先導(dǎo)液流量必須能夠補償上述的泄漏量,先導(dǎo)壓力才能達到主閥完全換向的要求。
某型掘進機采用電液雙控系統(tǒng),在使用中裝載運輸動作出現(xiàn)電控正常而液控動作緩慢甚至停轉(zhuǎn)的現(xiàn)象。現(xiàn)場排除故障時,發(fā)現(xiàn)先導(dǎo)壓力明顯低于正常工況時的壓力,由此可判斷動作緩慢的原因為先導(dǎo)壓力不足導(dǎo)致。進一步判斷故障原因:
(1) 提高泵負(fù)載敏感壓力,裝運同時液控動作,先導(dǎo)壓力立即下降,動作依舊緩慢;
(2) 單獨液控動作運輸機馬達,速度正常,先導(dǎo)壓力沒有明顯下降;
(3) 單獨液控動作1個裝載馬達,速度正常,先導(dǎo)壓力沒有明顯下降;
(4) 同時液控動作裝運的2個動作,速度變慢,先導(dǎo)壓力明顯下降,但壓力比3個動作同時操作時高。
通過步驟(1)可知只提高先導(dǎo)壓力不能改善故障現(xiàn)象;通過步驟(2)~步驟(4)可知,先導(dǎo)壓力的變化與同時動作數(shù)量成反比,其原理滿足以下公式:
式中,Cd—— 流量系數(shù)
A—— 通流面積
ρ—— 液壓油的密度
Δp—— 控制閥進出口壓差
Q—— 流量
由于電磁換向先導(dǎo)閥節(jié)流孔泄漏屬于薄壁孔口恒定淹沒出流,Cd取經(jīng)驗值為0.6~0.61;單個先導(dǎo)閥泄漏面積A查樣本得知為0.5 m2;ρ取值為850 kg/m3;而先導(dǎo)供油流量Q查樣本得知最大為2 L/min;將以上數(shù)值代入公式,可得出先導(dǎo)壓力Δp。如表1所示為3種工況下的Δp值。1個手柄操作時先導(dǎo)壓力可達到6.88 MPa,大于主閥全開口所需壓力2.2 MPa,動作正常;2個手柄操作時,先導(dǎo)壓力為1.72 MPa,小于主閥全開口所需壓力,動作變緩慢;3個手柄同時操作時,先導(dǎo)壓力僅為0.76 MPa,甚至小于主閥的啟動壓力,導(dǎo)致動作停止。由此可見當(dāng)動作個數(shù)不斷增加時,泄漏面積A成線型比例增大,Δp也會隨之變小。
為了驗證理論分析,進行了現(xiàn)場試驗,采用賀德克HMGWIN3000測試儀對先導(dǎo)壓力進行了壓力和流量測試,結(jié)果如圖3所示:先導(dǎo)壓力最高為4 MPa(減壓閥設(shè)定),1個手柄操作時,壓力不變,泄漏量為1.59 L/min;2個手柄操作時,壓力變?yōu)榧s1.63 MPa,泄漏量達到最大2 L/min;3個手柄操作時,壓力變?yōu)榧s0.68 MPa,泄漏量仍為2 L/min。由上可知,實測值與理論計算值之間的誤差約0.1 MPa,但是趨勢變化與理論計算相吻合。
表1 先導(dǎo)壓力參數(shù)表
圖3 改進前先導(dǎo)檢測試驗圖
結(jié)合電液雙控系統(tǒng)原理可判斷:電液雙控系統(tǒng)中液控動作緩慢是多路閥自身原因(電磁換向先導(dǎo)閥泄漏大)所導(dǎo)致[6-8]。
分析對比多個品牌的電液控多路閥,發(fā)現(xiàn)原理基本相同,都存在以上問題。解決問題的方法有兩種:一種是外部提供足量先導(dǎo)液,彌補電磁先導(dǎo)閥泄漏量,該方法在實踐解決問題中已經(jīng)實現(xiàn),效果良好,但會增加先導(dǎo)油源元件,不僅增加成本和故障點,還影響整機的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計;另一種是改造多路閥,降低電磁先導(dǎo)閥的泄漏量,閥的改造方案有多種。
方案Ⅰ:減小圖2中電磁換向先導(dǎo)閥中位時的節(jié)流孔或直接增加單向閥阻斷反向流動,這樣雖然可以減小泄漏量,但是主閥先導(dǎo)換向腔形成封閉空間,會導(dǎo)致主閥無法順利恢復(fù)到中位,因此不可取。
方案Ⅱ:在電磁先導(dǎo)液和液控先導(dǎo)液合流處增加梭閥(如圖4所示),同時去掉液控手柄處單向閥,這樣可以形成先導(dǎo)優(yōu)先權(quán)。即液控操作時,梭閥將電磁先導(dǎo)液封閉,油液不會從電磁先導(dǎo)閥泄漏;遙控操作時,梭閥將液控先導(dǎo)液封閉,油液不會從液控手柄T口泄漏。同時主閥的先導(dǎo)腔通過梭閥與油箱相連,不會導(dǎo)致主閥換向受阻或無法恢復(fù)中位。
圖4 電液雙控系統(tǒng)改造方案Ⅱ
方案Ⅲ:如圖5所示,將液控先導(dǎo)液引入電磁先導(dǎo)換向閥,與電磁鐵并行控制先導(dǎo)閥。這樣控制主閥的油液僅來自電磁先導(dǎo)換向閥,可以消除泄漏,同時主閥換向也很順暢。
圖5 電液雙控系統(tǒng)改造方案Ⅲ
從原理上分析對比3種方案,方案Ⅰ論證后直接放棄。方案Ⅱ和方案Ⅲ均可以解決問題,但方案Ⅱ僅需要在先導(dǎo)閥塊增加插裝梭閥,而方案Ⅲ需要更改主閥的內(nèi)部油道。因此從實施難易程度考慮,方案Ⅱ更可取[9-12]。
多路閥均為模塊化設(shè)計,如進行改造設(shè)計,流程復(fù)雜且周期長。聯(lián)系國內(nèi)某多路閥廠家,將先導(dǎo)閥塊進行改造設(shè)計,原理結(jié)構(gòu)如圖6所示。在先導(dǎo)閥塊加入插裝梭閥,梭閥出口Ⅰ與電磁先導(dǎo)液連接,梭閥出口Ⅱ與液控先導(dǎo)液連接,梭閥出口與主閥換向腔相連。改進后外形如圖7所示,插裝閥體積較小,完全不影響多路閥的安裝使用[13]。
圖6 先導(dǎo)閥塊改造示意圖
圖7 改造后多路閥三維圖
改造完成后進行試驗,同時檢測先導(dǎo)壓力和流量。先導(dǎo)液檢測數(shù)據(jù)如圖8所示:在3個手柄動作過程中,先導(dǎo)壓力基本穩(wěn)定在4 MPa,穩(wěn)定泄漏量最大為0.11 L/min,符合液壓標(biāo)準(zhǔn)泄漏值。試驗中液控動作緩慢問題消失,主閥換向順暢。該試驗的成功為多路閥的設(shè)計提供了可靠依據(jù)。另先導(dǎo)閥塊可靠性有待時間的檢驗。
本研究基于理論計算和試驗數(shù)據(jù),結(jié)合現(xiàn)場解決問題的經(jīng)驗,分析了掘進機電液雙控系統(tǒng)的工作原理??紤]成本、性能、標(biāo)準(zhǔn)化、可行性等多方面因素,提出了一種多路閥改造方案并實施,消除多路閥中電磁先導(dǎo)閥泄漏量大的問題, 從根源上解決了電液雙控系統(tǒng)中液控動作緩慢的問題。不僅對今后類似系統(tǒng)的設(shè)計有一定參考意義,同時也為多路閥的設(shè)計提供了借鑒。
圖8 改進后先導(dǎo)檢測試驗圖